硝酸銨與氯化鉀復(fù)分解生產(chǎn)硝酸鉀與氯化銨工藝,是我國生產(chǎn)硝酸鉀的主要方法,也是生產(chǎn)氯化銨的主要方法之一,其氯化銨產(chǎn)量僅次于聯(lián)堿氯化銨產(chǎn)量。生產(chǎn)過程中的氯化銨離心分離是一個重要的單元操作,目前國內(nèi)幾種主要工藝都存在一些不足之處,為解決問題,根據(jù)生產(chǎn)工藝情況與氯化銨物料特性,通過分析臥式螺旋過濾離心機(jī)的使用特性與生產(chǎn)能力,選用了臥式螺旋過濾離心機(jī)用于氯化銨離心分離,取得了較好的效果。
一、幾種常用分離方法及存在問題
1. 三足式上部卸料離心機(jī)離心分離。將氯化銨冷卻結(jié)晶器中氯化銨料液直接放入三足式上部卸料離心機(jī)內(nèi)進(jìn)行離心分離,分離效果好,但勞動強(qiáng)度大、生產(chǎn)能力小,而且浪費現(xiàn)象嚴(yán)重。國內(nèi)大部分小企業(yè)都是采用此法。
2. 轉(zhuǎn)鼓真空過濾機(jī)過濾分離。對氯化銨料液抽濾分離時,濾布易跑邊、破裂,跑料現(xiàn)象嚴(yán)重;再者物料的粘性較大,濾布易被堵塞,清洗困難;氯化銨含水量較高,水質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)7%~9%。
3. 三足式下部自動卸料離心機(jī)。雖然實現(xiàn)了自動刮刀卸料,勞動強(qiáng)度減輕,生產(chǎn)能力有所提高,但仍屬間歇式操作,國內(nèi)僅少數(shù)幾家企業(yè)采用。
4. 活塞推料離心機(jī)。我國云南解化、四川川化等企業(yè)采用,可實現(xiàn)連續(xù)化生產(chǎn)。由于氯化銨料液中固相質(zhì)量分?jǐn)?shù)僅25%左右,故分離前必須先將氯化銨料液在增稠裝置中進(jìn)行增稠處理,提高到質(zhì)量分?jǐn)?shù)45%~55%后方可進(jìn)入離心機(jī)離心分離,而增稠裝置占地面積大,投資也較大?;钊屏想x心機(jī)不能分離顆粒較細(xì)的氯化銨,分離液中含固量偏高,導(dǎo)致生產(chǎn)不正常。
二、臥式螺旋過濾離心機(jī)及其適用性
1. 氯化銨特性
硝酸銨與氯化鉀分解生產(chǎn)硝酸鉀與氯化銨工藝中,需分離的氯化銨料液呈懸浮液,含氯化銨晶體質(zhì)量分?jǐn)?shù)一般為25%~28%。氯化銨晶體為不規(guī)則的針狀、片狀,晶體粒度一般0.5~2mm,懸浮液溫度50~60℃,此溫度條件下,溶液密度1385kg/m3,黏度0.48×10-3Pas,比熱容1。869kJ/(kgK),導(dǎo)熱系數(shù)0.521W/(mK)(均為實測值)。由于氯化銨晶體與溶液密度相接近,因此氯化銨晶體在溶液中重力沉降速度很小,這是很難使用稠厚器增濃的主要原因。
2. 結(jié)構(gòu)與使用范圍
臥式螺旋過濾離心機(jī)主要由轉(zhuǎn)鼓、螺旋、差速器、電機(jī)機(jī)座部件、機(jī)殼、稀油循環(huán)潤滑油系統(tǒng)、進(jìn)料管等組成。
轉(zhuǎn)鼓和螺旋是離心機(jī)的關(guān)鍵部件。轉(zhuǎn)鼓筒身上開有多條長槽,以保證離心機(jī)過濾面積;螺旋與轉(zhuǎn)鼓同向轉(zhuǎn)動,轉(zhuǎn)速比轉(zhuǎn)鼓略高,主要作用是推動沉渣及排除沉渣。
主機(jī)轉(zhuǎn)鼓起動運(yùn)轉(zhuǎn)正常后,待分離的懸浮液從進(jìn)料管進(jìn)入內(nèi)轉(zhuǎn)鼓(螺旋體)內(nèi)腔,由于離心力的作用,料液從內(nèi)腔出液口均勻流入外轉(zhuǎn)鼓內(nèi)腔,液相經(jīng)濾網(wǎng)孔隙及外轉(zhuǎn)鼓孔排出,固相則被截留在濾網(wǎng)內(nèi)側(cè)。由于螺旋體與外轉(zhuǎn)鼓存在一定差速,固相由螺旋葉片逐一推向轉(zhuǎn)鼓大端,在螺旋推料的同時進(jìn)行洗滌,固相從出料口排出。
該機(jī)使用范圍:
①分離懸浮液固相質(zhì)量分?jǐn)?shù)10%~80%。
②固體顆粒直徑在0.13~5mm,0.3~2mm效果尤佳。
③線狀或結(jié)晶狀固體顆粒。
④溫度0~100℃懸浮液和沉積固體的固液分離。
運(yùn)轉(zhuǎn)時間可24h連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。
這些工藝數(shù)據(jù)均在臥式螺旋過濾離心機(jī)特性范圍內(nèi),因此從技術(shù)上臥式螺旋過濾離心機(jī)用于氯化銨離心分離是可行的。
三、生產(chǎn)應(yīng)用
1. 主要技術(shù)參數(shù)
根據(jù)分離氯化銨物料特性、產(chǎn)量大小、機(jī)器使用特點等因素,選用316L不銹鋼臥式螺旋過濾離心機(jī)。
2. 試車流程
啟動離心機(jī)均勻升速到額定轉(zhuǎn)速后,打開清洗水閥門清洗2~5min轉(zhuǎn)鼓,打開氯化銨結(jié)晶器放料閥,打開離心機(jī)進(jìn)料閥,使氯化銨料液平穩(wěn)均勻加入,控制工作電流≤30A,電壓≥365V,切忌突然開大進(jìn)料閥,以免造成轉(zhuǎn)鼓內(nèi)堵料損壞機(jī)器。經(jīng)離心分離的氯化銨通過排渣口排入膠帶輸送器輸送到包裝工序;分離母液經(jīng)排液管輸送到溶鉀釜中。料液進(jìn)完后,先關(guān)氯化銨結(jié)晶器放料閥,再關(guān)離心機(jī)進(jìn)料閥,待氯化銨產(chǎn)品全部分離排出后,然后打開清洗水閥,清洗30min后停機(jī)。每次停機(jī)前應(yīng)將轉(zhuǎn)鼓與螺旋內(nèi)的沉渣沖洗干凈,以免轉(zhuǎn)鼓與螺旋內(nèi)因積料而引起下次啟動時機(jī)器的振動加劇。
3. 生產(chǎn)試車數(shù)據(jù)
在試運(yùn)行中,經(jīng)試驗確定了離心機(jī)螺旋差速、進(jìn)料量、濾網(wǎng)孔徑等運(yùn)行參數(shù),使離心機(jī)處于良好運(yùn)行狀態(tài)。
①螺旋差速。差速越小,氯化銨在離心機(jī)內(nèi)停留時間長,分離出來的氯化銨含水量低,但氯化銨產(chǎn)量降低;反之,差速越大,分離出來的氯化銨含水量增高,氯化銨產(chǎn)量增高。通過試車并綜合考慮,調(diào)節(jié)差速為30r/min可以分離合格氯化銨,產(chǎn)量也能滿足生產(chǎn)要求。
②進(jìn)料量。進(jìn)料量過大,氯化銨顆粒未被及時排出,造成內(nèi)外轉(zhuǎn)鼓堵死,影響分離效果,經(jīng)驗表明,一般調(diào)節(jié)流量為0.2~0.25m3/min較合適。
③濾網(wǎng)的選擇。篩網(wǎng)孔徑太小,易堵塞造成拉稀,氯化銨含濕量高;篩網(wǎng)孔徑太大,氯化銨產(chǎn)品含濕量雖低,但分離母液中含固較多,經(jīng)過試車,對氯化銨來說,選擇篩網(wǎng)孔徑為0.8~1.0mm較合適。
④濾網(wǎng)與螺旋間隙的調(diào)整??紤]減小氯化銨晶體破碎,通過螺旋推料器調(diào)整墊片,調(diào)整濾網(wǎng)與螺旋間隙為0.7mm。
在連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)生產(chǎn)中,離心機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),各性能指標(biāo)都正常。
四、結(jié)束語
臥式螺旋過濾離心機(jī)可以在全速運(yùn)轉(zhuǎn)時對氯化銨料液進(jìn)行連續(xù)地進(jìn)料、脫水和卸料,密封操作,處理能力大,性能穩(wěn)定,能耗低,分離效果好。克服了國內(nèi)三足式上部卸料離心機(jī)、三足式下部自動卸料離心機(jī)、轉(zhuǎn)鼓真空過濾機(jī)存在的間歇操作、生產(chǎn)能力小等缺點,也省去了活塞推料離心機(jī)必需的增稠裝置及增稠操作,節(jié)省了投資、簡化了操作。