一、概述
玉米淀粉生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量的麩質(zhì)水,如何對稀麩質(zhì)水進行有效的濃縮,不僅可以提取更多的副產(chǎn)品麩質(zhì),提高麩質(zhì)的回收率,而且能得到更清潔的過程水,回用于生產(chǎn)過程,減少新鮮水的使用和廢水的排放。
鶴壁市一家玉米淀粉廠在清潔生產(chǎn)審核中,和咨詢單位結(jié)合,將原來處理麩質(zhì)水的氣浮法改為碟片式離心機的方法,取得了良好的效果。在這里將其使用效果簡述出來,供同行們參考,以利于這一技術(shù)的推廣應(yīng)用,為環(huán)境保護工作做出一些貢獻。
玉米麩質(zhì)屬玉米不溶性蛋白質(zhì),是淀粉生產(chǎn)過程分出的一種副產(chǎn)品。玉米麩質(zhì)極富營養(yǎng),在玉米籽粒中所占份額略次于纖維渣,約為玉米業(yè)的6%(以干基計),制成的成品稱玉米蛋白粉,其售價大大高于主產(chǎn)品玉米淀粉,麩質(zhì)濃縮是玉米濕磨法生產(chǎn)的重要工序之一,其目的一是提供濃度盡可能高的濃麩質(zhì),以便下部脫水工序處理;二是提供盡可能清的工藝水(過程水),以便回收利用。
玉米麩質(zhì)水(又稱蛋白水)是玉米淀粉生產(chǎn)過程中的流程產(chǎn)物。目前,在玉米淀粉生產(chǎn)中麩質(zhì)水的濃縮方法一般可分為沉降濃縮法、離心濃縮法和氣浮濃縮法三種。
傳統(tǒng)的沉降濃縮法一般需要幾個或十幾個沉淀池,采用間歇式自然沉降法濃縮,這種老工藝生產(chǎn)方法,占地面積大、生產(chǎn)效率低、濃縮時間長、回收的麩質(zhì)粉質(zhì)量差。這種工藝已逐步被淘汰。
離心濃縮法,即采用碟式離心機對麩質(zhì)水進行分離濃縮。是《清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)淀粉工業(yè)(玉米淀粉)》(HJ445-2008)中推薦的一級工藝,即國際先進工藝。麩質(zhì)濃縮機濃縮是現(xiàn)代大型淀粉企業(yè)普遍采用的一種濃縮麩質(zhì)的方法,其原理與淀粉和麩質(zhì)分離原理相同,只是麩質(zhì)濃縮更困難一些。因麩質(zhì)相對密度小、顆粒小,造成溢流(過程水)懸浮物含量高。同時,如果來料麩質(zhì)水濃度很低就更難濃縮,有的工廠在主分離機前(淀粉與麩質(zhì)分離機)前增加一臺淀粉乳預(yù)濃縮機,不僅提高了主分離機的生產(chǎn)能力,還提高了進濃縮機的麩質(zhì)水濃度,以提高濃縮效果。
進入19世紀(jì)以來,淀粉工業(yè)開始應(yīng)用離心分離機分離麩質(zhì),使生產(chǎn)效率大大提高,同時生產(chǎn)又得以連續(xù)進行,離心分離機的出現(xiàn),被譽為淀粉工業(yè)的“千里馬”,廣泛在淀粉工業(yè)上推廣應(yīng)用,目前我國絕大多數(shù)淀粉工廠,都已用麩質(zhì)分離機代替了流槽。
氣浮法具有分離、提純、濃縮等多重作用,既可以分離回收麩質(zhì)水中的殘留淀粉,又進一步提高了麩質(zhì)粉的質(zhì)量(含蛋白質(zhì)可達60%以上),同時又減少了排放廢水中蛋白質(zhì)的含量,降低了COD值,減輕了環(huán)境污染。初級分離機排出的麩質(zhì)水濃度很低,輕相液物料濃度為0.6%-0.8%,懸浮液體中的干物質(zhì)主要由麩質(zhì)和淀粉組成,懸浮液含干物質(zhì)8g/L,其中60%-80%是蛋白質(zhì)。在氣浮槽中充入空氣,使麩質(zhì)形成泡沫而浮在水面上,然后從溢流口排出,而淀粉則沉入分離室底部,從底部排出,處理過的水作為過程水返回到工藝中,重復(fù)利用。麩質(zhì)水經(jīng)氣浮濃縮到15g/L左右,然后進入板框過濾機等設(shè)備進一步脫水。
二、碟式離心機濃縮麩質(zhì)水效果分析
1. 碟式離心機濃縮麩質(zhì)水實際應(yīng)用效果分析。
鶴壁市一家玉米淀粉廠在2011年做清潔生產(chǎn)審核,年生產(chǎn)淀粉設(shè)計能力為年產(chǎn)淀粉20萬噸,在2010年實際生產(chǎn)能力10萬噸,當(dāng)時取水量為5.2m3/t淀粉,COD產(chǎn)生量為36Kg/t淀粉,淀粉收率68%,蛋白質(zhì)收率4.2%。但是用氣浮法來處理麩質(zhì)水,日處理麩質(zhì)水量3069噸,稀麩質(zhì)水COD濃度32000mg/L,氣浮法處理后C0D濃度8000mg/L,濃麩質(zhì)液用板框壓濾機脫水后烘干,處理后由于得到的過程水COD濃度偏高,回用于生產(chǎn)過程的胚芽洗滌、纖維洗滌、制亞硫酸、玉米浸泡,效果不是太好,還要排放一部分過程水,補充一些新鮮水。
審核單位建議廠方改用碟式離心機來濃縮麩質(zhì)水,企業(yè)于2013年改用了碟式離心機進行麩質(zhì)水的濃縮,分離出濃縮麩質(zhì)液,排出的過程水COD為4000mg/L,濃縮的麩質(zhì)液干物質(zhì)濃度為120-130g/L。經(jīng)板框壓濾機脫水后麩質(zhì)含水率為60%左右,然后進行干燥。壓濾機壓濾出來的水回流到碟式離心機和麩質(zhì)水一起進行再濃縮。過程水COD降到4000mg/L,水質(zhì)大大提高,全部回用于生產(chǎn)過程,回用的生產(chǎn)環(huán)節(jié)為胚芽洗滌、纖維洗滌、制亞硫酸、玉米浸泡,不需要外排,也不需要補充新鮮水,其中浸泡玉米的過程水量為2642t/d。浸泡液即為稀玉米漿,用四效蒸發(fā)器進行濃縮制取濃玉米漿,在濃縮過程中產(chǎn)生的污冷凝水排入污水處理站,每天排放污冷凝水875噸,這也是唯一的排水環(huán)節(jié),唯一使用新鮮水的環(huán)節(jié)為淀粉的洗滌。實際應(yīng)用效果表明,通過使用碟式離心機,大大降低了過程水的COD,提高了過程水的質(zhì)量,實現(xiàn)了過程水的100%的回用率,減少了新鮮水的使用和污染物的排放。并且提高了麩質(zhì)的提取率,有更多的麩質(zhì)從稀麩質(zhì)水中被提取出來。另外,還有一個優(yōu)點是體積小,相對于氣浮來說,大大減少,節(jié)省占地,維修操作方便。采用碟式離心機以后,取水量由原來的5.2m3/t淀粉降為2.8m3/t淀粉,廢水排放量由原來的3.57m3/t淀粉降為2.5m3/t淀粉,化學(xué)需氧量產(chǎn)生量(末端治理前)由原來的36Kg/t淀粉,降為10Kg/t淀粉,氨氮產(chǎn)生量由原來的0.72Kg/t淀粉降為0.14Kg/t淀粉。對照清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),取水量、廢水產(chǎn)生量、化學(xué)需氧量產(chǎn)生量、氨氮產(chǎn)生量均達到一級標(biāo)準(zhǔn),即國際先進水平。
生產(chǎn)能力較大的工廠在粗淀粉乳的主分離機前增加一臺淀粉乳預(yù)濃縮機,可以分離出部分過程水,提高淀粉乳的濃度,增大主分離機能力,另外也提高了麩質(zhì)水的濃度,減少了麩質(zhì)水量,有利于碟式離心機對麩質(zhì)水的濃縮。
2.淀粉乳預(yù)濃縮分離機的配合使用效果。
用于玉米淀粉的分離機分為淀粉乳預(yù)濃縮、中間濃縮、主分離和麩質(zhì)濃縮幾種。預(yù)濃縮分離機一般可將淀粉乳濃度由11-13Bx濃縮至22-26Bx,濃縮2倍,濃縮淀粉乳從底流排出,其溢流較澄清,可直接用于浸漬系統(tǒng)。麩質(zhì)濃縮機用來濃縮主分離機分出的麩質(zhì)水,可將麩質(zhì)水干物質(zhì)濃度濃縮至120-130g/L。這幾種類型的分離機在轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)上略有區(qū)別,主分離機有洗滌系統(tǒng),有的帶底流回流裝置,而預(yù)濃縮機和麩質(zhì)濃縮機則不需要洗滌裝置,麩質(zhì)濃縮機因要求溢流懸浮固體含量很低,部分溢流又循環(huán)入轉(zhuǎn)子。分離后溢流麩質(zhì)水,指標(biāo)為麩質(zhì)水干物1%-2%,蛋白質(zhì)含量大于60%,淀粉含量小于20%,應(yīng)在12%以內(nèi)。
麩質(zhì)濃縮機濃縮麩質(zhì)的原理和淀粉與麩質(zhì)分離原理相同,只是麩質(zhì)濃縮更困難一些,因麩質(zhì)相對密度輕、顆粒小,經(jīng)濃縮機濃縮時往往溢流仍帶走一部分細(xì)小的麩質(zhì)顆粒,造成溢流(過程水)懸浮物含量高?,F(xiàn)代大型淀粉企業(yè)的麩質(zhì)濃縮均采用麩質(zhì)濃縮機濃縮,采用麩質(zhì)濃縮機濃縮應(yīng)在主分離機前有預(yù)濃縮機,使進入主分離機的淀粉乳濃度提高,相應(yīng)的分出麩質(zhì)水的濃度也能提高。如果預(yù)濃縮機進料濃度為11-16Bx,則底流濃度可達22-27Bx,主分離機分出的麩質(zhì)水濃度可達干物1.5-3%(質(zhì)量體積分?jǐn)?shù)2-4oz/gal),經(jīng)麩質(zhì)濃縮機分離后底流濃麩質(zhì)的濃度為干物15-16.5%(質(zhì)量體積分?jǐn)?shù)20-22oz/gal),更適合于鼓式過濾機脫水,而且溢流濃度正常情況下只有干物0.257%(150gr/gal),完全符合過程水的工藝要求。但一般中小型淀粉工廠很少采用預(yù)濃縮機,篩分后進主分離機的粗淀粉乳濃度較低,一般干物濃度只有10-14Bx,而且不穩(wěn)定,麩質(zhì)水濃度偏低,采用麩質(zhì)濃縮機濃縮,往往效果不理想。進料濃度太低,不僅達不到預(yù)期的要求,還容易造成設(shè)備震動,因而國內(nèi)中小型淀粉工廠不采用麩質(zhì)濃縮機濃縮麩質(zhì)水的較少。
三、結(jié)論
由上述可知,使用離心機處理麩質(zhì)水后,可以提高過程水的質(zhì)量,過程水可以100%回用,可以明顯減少新鮮水的使用,減少廢水的排放,提高蛋白粉的回收率,值得在玉米淀粉生產(chǎn)行業(yè)中推廣應(yīng)用。