某石化公司原污水場污泥處理方式為:污水場的污泥每天在焦化焦炭塔停止生焦后2h內(nèi),向焦炭塔輸送5m3污泥,摻在焦炭里,隨焦炭外送。但實際上由于焦炭塔停止生焦后,塔內(nèi)熱量不足,5m3液態(tài)污泥很難瞬間變成固態(tài),即使變成固體,由于水力切焦,污泥被切焦水切碎溶解,或隨冷焦水再回流到含油污水管道,進而再返回到污水處理場,進而造成污水廠進水水質(zhì)變差,增加污水處理難度,進而影響外排污水水質(zhì)。這種污泥處理方式,不僅污泥處理量小,而且形成惡性循環(huán),不利于污水處理正常運行。
由于處理方法單一,處理量較小,使得A/O池(厭氧、好氧池)中堆積大量的污泥。污泥含水率很高,首先要做的是降低含水率,減少污泥體積。該公司采用思科尼恩公司生產(chǎn)的Sclean疊式污泥脫水機對A/O池內(nèi)的污泥進行脫水試驗,結(jié)果表明脫水后的泥餅含水率小于70%,大大減少了污泥外送的處理費用。
一、疊式污泥脫水技術(shù)簡介
1.1 疊式污泥脫水系統(tǒng)工作流程
疊式污泥脫水機的主體是由游動環(huán)、固定環(huán)、螺旋軸三部分組成,每兩片固定環(huán)中間是一片游動環(huán),層層相疊,螺旋軸貫穿其中。
游動環(huán)在轉(zhuǎn)動的過程中與固定環(huán)形成活動的縫隙,污泥通過脫水機主體的時候濾液在重力作用下由固定環(huán)和游動環(huán)之間的濾縫排出,進入濾液槽,絮凝固體則隨著螺旋軸的緩慢轉(zhuǎn)動不間斷地向前推進,輸送的同時帶動游動環(huán)做上下左右的切割運動,清掃濾縫,不堵塞,脫水機末端與背壓板形成的空隙(可調(diào)節(jié))擠壓成泥餅,所得泥餅的含水率在65%~85%之間,螺旋軸轉(zhuǎn)速2~3r/min,無震動,無噪音。
原料污泥從底部進入箱內(nèi),再由頂部溢流至相鄰中間箱內(nèi),從其底部進入絮凝混合槽,混合槽上有齒輪減速機控制攪拌速度。疊式螺桿脫水部分連有齒輪減速機控制螺桿轉(zhuǎn)動速度。攪拌器頻率及螺桿頻率電控柜內(nèi)有電子顯示器,螺桿脫水部分上部有定時噴淋裝置,由箱體側(cè)面電控閥控制。
1.2 疊式污泥脫水的特點
目前污泥脫水設(shè)備種類很多,其中離心機是使用較廣的,但離心機脫水時高速運行,振動大。疊片式污泥脫水機主要由污泥泵、計量槽、絮凝混合槽和脫水機主體4部分構(gòu)成。疊片式污泥脫水機工作原理是利用疊片緩慢壓縮方式運行,故設(shè)備運行噪音很小,但由于污泥處理過程中,氣味散發(fā)出來,故污泥濃縮機不應(yīng)密閉布置,以利于氣味擴散。
二、疊式污泥脫水技術(shù)投用的經(jīng)濟分析
2.1 污泥濃縮系統(tǒng)設(shè)施投資費用
為節(jié)約成本,該公司將一個20m3的原料罐改造為污泥原料罐。
本次改造設(shè)備費用如下:
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 設(shè)備單價/萬元 |
1 | 疊式污泥脫水機配套污泥加藥設(shè)施和干污泥螺旋輸送機 | 1套 | 65 |
2 | 污泥原料罐利舊改裝費 | 1只 | 3 |
3 | 干污泥臨時存放池(15m3) | 1只 | 3.5 |
4 | 堆焦場干污泥堆放場(上方架設(shè)雨棚)80m3 | 1只 | 5 |
5 | 設(shè)備基礎(chǔ)找平,設(shè)備安裝費用,配管施工、鋪設(shè)電纜等施工費用 | 1套 | 13.5 |
6 | 總投資成本/萬元 | 90 |
2.2 運行成本
疊式污泥脫水系統(tǒng)運行時的成本主要包括電力消耗、藥劑消耗、人工成本及設(shè)備折舊費。
(1)電力消耗費用,如下:
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 單機功耗/kW | 運行時間(h) | 運行功耗(kW·h) |
1 | 污泥濃縮脫水機 | 1 | 1.2 | 24 | 28.8 |
2 | 污泥連續(xù)加藥泵 | 1 | 0.4 | 24 | 9.6 |
3 | 干污泥螺桿泵 | 1 | 0.75 | 24 | 18 |
4 | 13#污泥螺桿泵 | 1 | 4 | 4 | 16 |
5 | 合計功耗 | 72.4 | |||
6 | 合計成本(元/日) | 43(電單價0.6元/kW·h) | |||
7 | 合計成本(元/日) | 1303 |
(2)藥劑消耗
聚丙烯酰胺為連續(xù)投加藥劑,起固液分離作用,按進料泥含水率95%計算,一般濕污泥0.5kg/m3,每日運行24小時,消耗藥劑12kg,該藥劑單價30元/kg,折算成本360元/日。
(3)運行總成本
暫不考慮人工成本和設(shè)備折舊費用,則每日運行總費用為:電費+藥劑費=43+360=403(元)。
2.3 A/O池中污泥脫水前后外送處理費用分析
由于該公司在未上污泥脫水系統(tǒng)前,大量的污泥存放在A/O池內(nèi),其污泥存放時間較長。為了準確的了解污泥的含水率,對污泥進行了取樣分析,取樣點設(shè)在A/O池四角和中間2點,每點取樣500mL,倒入大桶混合均勻后再混合泥樣500mL;底泥取樣深度在池底上0.5m處,中泥取樣深度在池底上2m處;上泥取樣深度在池底上3m處。經(jīng)檢測,污泥的含水率應(yīng)該在90%左右,含油率在3%~7%之間,含渣率在2%~5%左右。脫水系統(tǒng)首先要對這部分污泥進行處理,經(jīng)多次脫水試驗后發(fā)現(xiàn)脫水后的污泥含水效果不是很理想,經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn),疊式污泥脫水機的脫水機絮凝混合槽中,如果來液濃度比較高,那么該絮凝混合槽內(nèi)所含的固體物質(zhì)(懸浮物)就比較多,絮凝劑和懸浮物進行絮凝需要一定的時間,濃度過高的情況下有可能出現(xiàn)絮凝不充分的情況,造成脫水效果不明顯,后經(jīng)過多次調(diào)試經(jīng)驗證實,當污泥含水率為95%時脫水效果比較理想,污泥經(jīng)過疊式脫水機脫水后,A/O池脫水后泥餅含水率為65%,含油率21%,含固率12%。故在對A/O池中存放的污泥利用污水場日常產(chǎn)生的低濃度污泥進行稀釋,使混合污泥含水率達到95%以上,再進入污泥濃縮機處理。
A/O池等歷史積存污泥合計約2600m3,按含水率90%折算成95%的污泥為5200m3,疊片式污泥脫水機對含水量95%的污泥的處理量是1.98m3/h,如污泥濃縮機連續(xù)24h運行,處理完這些污泥所需天數(shù)為:5200/1.98/24=109(日)。外送污泥處理費用為0.2萬元/m3。
該公司A/O池內(nèi)積存污泥平均含水率90%,共計2600m3。處理后污泥平均含水率65%;暫定外送污泥處理費用0.2萬元/m3;暫不考慮污泥風干后的水分散失;污泥濃縮前、后,污泥處理成本對比如下:
名稱 | 濃縮前 | 濃縮后 |
污泥體積/m3 | 2600 | 743 |
含水率/% | 90 | 65 |
處理費用/萬元 | 520 | 148.6 |
單純就處理A/O池中的積存污泥的經(jīng)濟效益分析表如下:
設(shè)施正常運行產(chǎn)生費用 | 污泥濃縮設(shè)施建設(shè)投資費用 | ||||
序號 | 項目 | 費用金額 | 序號 | 項目 | 費用金額 |
1 | 設(shè)施正常運行耗電,耗藥劑109日產(chǎn)生費用/萬元 | 4.393 | 1 | 設(shè)施核心設(shè)備:疊片式污泥濃縮機單價/萬元 | 65 |
2 | 每年干污泥外送處置費用/萬元 | 148.6 | 2 | 污泥原料罐改造費用/萬元 | 3 |
3 | 每年設(shè)備維修、保養(yǎng)費用/萬元 | 1 | 3 | 新建干污泥存放池和假設(shè)雨棚費用/萬元 | 3.5 |
4 | 總運行費用合計/萬元 | 154 | 4 | 設(shè)備基礎(chǔ)找平,設(shè)備安裝,管線安裝等施工人工費/萬元 | 13.5 |
對比:A/O池中污泥(2600m3)直接外委處理費用:520萬元 | 5 | 總投資費用合計/萬元 | 90 | ||
成本與收益分析:污泥濃縮設(shè)施投資90萬元,109日正常運行費用154萬元(包含干污泥外送處置費用148.6萬元),A/O池中污泥外委單價2000元/m3,直接外送處置費用520萬元,節(jié)約281.4萬元。 |
三、結(jié)論
(1)采用疊式污泥脫水技術(shù)后,既提高了污水處理能力又提高了污水處理效果。
(2)采用疊式污泥脫水機處理過的泥餅含水率低于70&,基本無跑泥現(xiàn)象,僅該公司積存污泥脫水后節(jié)約的外委費用就遠遠高出設(shè)備投用費用與運行費用的總和。如果疊式污泥脫水技術(shù)應(yīng)用到日常污水處理中,其投資回報是很客觀的。