污泥脫水是污泥處理的主要過程,使含水率為95%左右的稀污泥,經(jīng)機械脫水后成為含水率為60%~85%的較干污泥,以利于進一步的處置與利用。過去污水處理車間的污泥脫水都采用帶式壓濾機(以下簡稱帶機),由于帶機的密封性能較差,產(chǎn)生的污泥惡臭問題較為嚴重。中國石化上海石油化工股份有限公司(以下簡稱上海石化)于2009年開展了惡臭治理項目,帶機作為惡臭來源,均加裝了玻璃鋼密封罩,加蓋后異味減少。然而在后續(xù)的連續(xù)運行中,加蓋后產(chǎn)生硫化氫積聚,在帶機沖洗噴嘴時,產(chǎn)生大量的水汽,濕硫化氫產(chǎn)生了極強的腐蝕性。帶機主體設備氣缸、框架、糾偏等系統(tǒng)均受到了不同程度的腐蝕,故障率急劇攀升,對車間的生產(chǎn)影響較大。
面對日產(chǎn)干污泥60t以及高額的污泥對外委托處理費用,急需一款既能降低污泥含水率,又能改善操作環(huán)境的設備。而近年來,臥式螺旋卸料沉降離心機(以下簡稱臥螺離心機)在污水處理廠污泥脫水中的應用越來越廣泛,因具有分離效果好、工作效率高、使用管理維護簡單方便等特點,在污水處理廠的實際應用中取得了良好的污泥脫水效果。經(jīng)過一系列的調(diào)研、考察論證,決定采用國產(chǎn)臥螺離心污泥脫水機替換帶式壓濾機進行脫泥,并在現(xiàn)場增設一臺離心機進行試驗。
一、帶機與臥螺離心機的脫水原理
帶機是一種常見的機械脫水設備,其脫水原理是:由上下兩條張緊的濾帶夾帶著污泥層,從一連串按規(guī)律排列的輥壓筒中呈S形彎曲前進,在前進過程中濾帶本身的張緊力形成了對污泥層的壓榨力和剪切力,把污泥層中的空隙水和毛細水擠壓出來,獲得固含量較高的泥餅,從而實現(xiàn)污泥脫水。帶機的污泥脫水流程一般是濕污泥經(jīng)絮凝、重力脫水、低壓脫水和高壓脫水后,形成含水率小于85%的泥餅。
從帶機的脫水原理可以看出:濾帶的寬度即為污泥過濾的面積,其大小直接影響帶機污泥脫水的處理量。而濾帶的長度、運行速度和進料污泥的濃度則影響污泥脫水的效果,濾帶越長、進料濃度越高,則污泥脫水的效果相對較高,而濾帶運行速度關系到污泥脫水的效果及處理量,需衡量兩者的需求,從而選擇一個較為理想的參數(shù)。
臥螺離心機是近20年發(fā)展起來的機械脫水設備,其分離過程主要依靠固液兩相的密度差,通過離心力的作用,實現(xiàn)固液兩相的分離。臥螺離心機主要由雙轉子系統(tǒng)即轉鼓和螺旋、進料管、機架和傳動系統(tǒng)組成。臥螺離心機的轉子是由轉鼓和螺旋組成的雙轉子系統(tǒng),轉鼓是分離時的容器,而螺旋則起到推料的作用,兩轉子之間由差速器連接,使轉鼓和螺旋產(chǎn)生轉速差。當轉子高速旋轉時,濕污泥由進料管進入轉子,進入轉子的污泥高速旋轉,在巨大離心力的作用下,泥水兩相分層,密度較大的污泥沿著轉鼓壁并由螺旋推向固相出口排出,較輕的水則形成內(nèi)層液環(huán),依靠進料泵的壓力從裝有溢流板的液相出口處流出,因此實現(xiàn)了污泥脫水。為了使污泥脫水取得更好的效果,在離心機分離前通常會在濕污泥中加入絮凝劑,增大污泥與水的密度差,以便得到令人滿意的效果。
影響臥螺離心機污泥脫水效果的關鍵因素主要有:轉鼓長徑比(轉鼓有效長度與轉鼓內(nèi)徑的比值)、轉速、差速、污泥性質(zhì)、預處理調(diào)節(jié)情況等。通常來說,長徑比越大、轉速越高,污泥脫水效果越好。而差速的大小影響著污泥脫水的干度和處理量,差速大污泥排得越快,但干度下降,故需選擇合適差速以滿足處理量和干度的要求。
相比于帶機,離心機在裝機功率上較大,但帶機還需要用到?jīng)_洗泵和空壓機等輔助設備。在占地面積上,離心機明顯小于帶機,且減少了輔助設備所占用的空間,因此其建設成本較低。
二、臥螺離心機的應用情況
2.1 運行效果
污泥進行離心脫水時,通常需要加入聚丙烯酰胺(PAM)絮凝劑,使細小的污泥變成黃豆大小的污泥,以便于更好地進行分離。因此,臥螺離心機除了配套進泥泵外,還需要使用加藥裝置、出泥口閘閥及泥餅輸送機等配套設備。
臥螺離心機污泥脫水的流程:污泥由泵輸送至管道中與絮凝劑混合后進入離心機脫水,脫水后液體回到初沉池,污泥下落經(jīng)過閘閥后由螺旋輸送機經(jīng)污泥干泥泵輸送到污泥料倉再送到外運卡車上。
帶機與臥螺離心機的運行參數(shù)如下:
項目 | 處理量(m3/h) | 干泥量(kg/h) | 平均泥餅干度(%) | 平均回收率(%) |
帶機 | 20 | 200 | 18 | 95 |
臥螺離心機 | 20 | 400 | 20 | 96 |
從上表中數(shù)據(jù)可以看出:臥螺離心機的脫水干度高于帶機,干度越高脫水污泥的體積越小,直接的效益就是污泥外運成本的降低,隨著企業(yè)煉油能力的提高,產(chǎn)生的污泥量會顯著增加,經(jīng)濟效益會同步提高。
臥螺離心機的控制程序具有很好的自動調(diào)節(jié)功能,它能根據(jù)進料污泥濃度的變化來調(diào)節(jié)差速。當濃度變大時,加大差速使污泥盡快排出,不會造成堵機故障;當濃度減小時,減小差速以保證脫水污泥的干度。而帶機無法做到自動調(diào)節(jié),因此其脫水污泥的干度會隨著濃度的變化產(chǎn)生一定的波動。
2.2 技術改造
(1)密封的改進
臥螺離心機運行時會產(chǎn)生振動,因此根據(jù)離心機廠家的要求,所有與離心機連接的管道、接料口等均做成柔性連接。進料管和出液管均采用不銹鋼金屬軟管,具有良好的減振效果,且牢靠美觀。離心機的出泥是靠污泥自重下落到輸送機的,故為了防止堵塞,出口做成長方形,尺寸達到600mm×300mm。原先離心機出泥口采用編織布將出口圍住,下口塞進出泥口閘閥,雖然這種方式避免了振動傳導,但也造成了污泥臭氣外溢的問題。為了解決該問題,與廠家一起設計了一種方形的軟連接:采用浸塑布材料做成環(huán)形,然后用壓條與上口離心機、下口閘閥固定并封住水汽外漏。使用初期,該方形軟連接取得了較好的密封效果,但由于出泥口污泥的飛濺及擠壓,經(jīng)過一段時間運行后出現(xiàn)了浸塑布破損的情況。因此,在方形軟連接中增加了不銹鋼板,起到保護浸塑布的作用。經(jīng)過3年左右的運行,該方形軟連接沒有出現(xiàn)破損的情況,而且密封效果良好。
(2)加藥裝置的改進
在改造時,原本考慮采用帶機的加藥裝置,這樣就能夠省去一套裝置的采購費用,但與帶機所用的PAM絮凝劑不同,離心機用的絮凝劑相對分子質(zhì)量更高,其熟化時間增長了一倍,故帶機的加藥裝置能力不足,因此需要進行改造。通過增加一臺轉料泵和一個塑料桶,與原有的加藥裝置形成一套變相的兩箱式加藥裝置,原有的加藥裝置作為絮凝劑的攪拌,再通過轉料泵送入塑料桶熟化,這樣就能保證絮凝劑的效果。改造后加藥裝置的能力提高了一倍,且此種改造費用較低,節(jié)省了成本。
三、臥螺離心機的運行成本及維護
3.1 運行成本
單臺離心機與帶機進泥量維持在10m3/h,而在此時,離心機和帶機的出泥量大致相當,約為1t/h,但兩種設備的運行費用卻差別較大,臥螺離心機每1t濕污泥處理費用為11.347元,帶機則為15.485元。
帶機在運行時需要消耗大量的水來沖洗濾布,而離心機只有在停機維護時才需要沖洗設備,故帶機在水耗方面比離心機大了許多,而且增加了車間污水的產(chǎn)生。電耗方面,由于帶機運行時還要用到?jīng)_洗水泵和空壓機,實際功率在15kW左右,離心機的裝機功率在33kW,因此離心機的電耗量會大于帶機。按照每日脫干泥量60t(10t濕污泥折合1t干污泥)計算,一年節(jié)省成本為:(15.485-11.347)×10×60×30×12=893800元。經(jīng)過比較,臥螺離心機的運行成本較低,在相同脫泥量的情況下,離心機每年可以比帶機節(jié)省費用近90萬元。雖然離心機一次性投資費高,比帶機高50多萬元,但從長期的角度來看,離心機的總成本低于帶機。
3.2 日常維護管理
(1)臥螺離心機較帶機減少了壓縮空氣和無機藥劑投加裝置等輔助設備,工序簡化,管理方便。由于減少了一道藥劑投加工序,在操作運行中更為簡便;少了空壓機和儲氣罐后,車間的管理更方便??諌簷C和儲氣罐屬于壓力容器類設備,在日常運行中,有許多和壓力容器相關的需求需要遵守,與壓力容器配套的監(jiān)視設施壓力表、安全閥等都需要每年檢定,壓力容器本體定期需要檢驗,在減少了這些設施之后,工作量減少,管理更方便。
(2)臥螺離心機的操作簡單,自動化程度高。由于安裝了震動、溫度、流量、電流一體的監(jiān)視系統(tǒng),操作智能化程度高,一鍵式觸屏操作減輕了操作人員大量繁瑣的勞動。而帶機的操作則相對較為原始,壓濾機輔助系統(tǒng)多,如濾帶張緊及糾偏需氣動系統(tǒng),該系統(tǒng)在臟而易腐蝕的環(huán)境中極易失靈,運行中常需人工糾偏,稍有不注意未及時糾偏,濾帶即會損壞,更新費用較高。此外,濾帶的沖洗須用0.4MPa以上的帶壓水,運行時加壓水泵常開,磨損泄漏較多,維修工作量大。
(3)臥螺離心機的自動保護性能好,故障判斷準確、及時。臥螺離心機在各處安裝監(jiān)視系統(tǒng),且離心機本身液壓站具有差速自動反饋調(diào)節(jié)、推料功率自動補償功能,排出過載故障后自動恢復初始調(diào)整狀態(tài),因此一般情況下不易發(fā)生堵料情況。一旦由于誤操作或其他原因引起機器堵料故障等情況,亦可以通過啟動液壓裝置,自動排除堵料故障,無需解體清理堵料。而離心機本身和進泥泵、加藥系統(tǒng)進行了聯(lián)鎖,一旦出現(xiàn)非離心機本身故障問題時,系統(tǒng)會自動停運進泥泵和加藥泵,離心機也可以在報警的同時降低到安全轉速,不易因離心機進泥或藥劑問題而導致設備損壞。而國產(chǎn)帶機卻無響應的監(jiān)視系統(tǒng),一般只有在較大的異常或故障停機時才能發(fā)現(xiàn)問題。
(4)臥螺離心機脫泥過程為全封閉環(huán)境,而帶機污泥在濾布上全部敞開,均勻散開在濾布上運動,容易散發(fā)惡臭氣體。帶機在加裝玻璃鋼密封罩后,外圍惡臭味道減少,但是帶機房內(nèi)惡臭氣體濃度卻急劇增加,加速帶機整體的腐蝕;密封后,帶機房內(nèi)有較高的硫化氫積聚,使帶機在開車期間,往往不允許任何人員進入帶機房,人員只能在距離帶機3~4m的距離巡檢,或者利用監(jiān)視器進行單側面不完全的監(jiān)視,因此在發(fā)現(xiàn)故障的時間上往往要延后很多,很多故障只有在帶機停車時才能發(fā)現(xiàn);相對較高的硫化氫濃度,也增加了操作和維修人員安全風險,影響人員的身心健康。
(5)臥螺離心機日常維護簡單。由于帶機主要組件多,結構復雜,主要磨損部件滾筒軸承達到34套、氣缸4只,糾偏探頭4個,上下濾布總長達到25.2m,在脫泥過程中,由于漲緊、糾偏系統(tǒng)零部件較多,容易出現(xiàn)因單一問題而引發(fā)的整體性停車,因此帶機維護所需要的備品備件較多,給運行管理帶來困難;帶機較繁瑣的構造,又增加日常潤滑保養(yǎng)的難度;帶機較離心機的加油點數(shù)量多,直接增加了大量的日常保養(yǎng)工作。在實際運行中,臥螺離心機的潤滑工作非常簡單易行,只有在給內(nèi)螺旋軸承加油時才需要進行開蓋等稍繁瑣的操作,其他日常潤滑工作基本能正常進行,且方便易行。
(6)臥螺離心機的檢修更為方便快捷。在設備發(fā)生故障時,離心機的構件較少,因此檢修工作量較帶機小,只需要配備行車或電動葫蘆即可進行吊起快速修理。帶機處于帶機房內(nèi),滾筒等大部件的吊裝等均比較麻煩,實際中多為人工手動進行拼裝,存在不小的安全風險,且安裝時的質(zhì)量也大打折扣,運行過程中發(fā)生過因主滾筒故障使帶機長時間故障而停車的案例。
(7)臥螺離心機可以連續(xù)24h不停車運行。雖然帶機也可以連續(xù)24h運行,但是長時間運行后帶機的沖洗系統(tǒng)經(jīng)常會發(fā)生堵塞,尤其是在使用回用水后,堵塞現(xiàn)象尤為嚴重。雖然使用專門的刷子對噴淋頭進行刷洗后,能使沖洗水和濾帶的透水效果變得正常,但由于噴淋裝置位于帶機頂部和底部,疏通操作極為不便,增加了維護保養(yǎng)的難度。所以帶機運行管理中每天都需要停機幾個小時,專門對帶機噴淋系統(tǒng)進行沖洗操作。臥螺離心機開車時由于不使用沖洗水,也就不存在這一問題,可以長期連續(xù)24h運行。
(8)帶機運行時噪聲為70~75dB,臥螺離心機運行噪聲為76~80dB。就單機而言,臥螺離心機的噪聲要稍高于帶機,但是由于帶機的沖洗水聲音比較大,因此在開啟沖洗水的過程中,帶機的噪聲要比臥螺離心機大。
四、結語
上海石化污泥脫水車間采購的臥螺離心機,脫水效果良好,與原有的帶式壓濾機相比,脫水污泥的干度更高,有效減少了污泥外運的成本。通過技術改造,解決了離心機出泥口臭氣外漏的問題,同時改造了原有帶機的加藥裝置,有效滿足了離心機的加藥需求。在日常操作維護方面,離心機較帶機自動化程度更高,人工操作較少,維護簡便。更為重要的是,由于污泥產(chǎn)生的硫化氫氣體,不僅腐蝕設備,而且會危害人體的健康,帶機難以有效解決這一問題,已越來越不能適應環(huán)保安全的要求。而在運行成本上,帶機由于消耗大量沖洗水及略高的藥劑費用,運行成本高于離心機。雖然帶機的購置費用低于離心機,但長期來看,離心機總的成本低于帶機。