一、前言
近年來(lái),隨著油田開采的深入,為了提高原油采收率,各油田加大了各種新型采油工藝技術(shù)的實(shí)施,有效延長(zhǎng)油田開發(fā)周期,但也造成各種化學(xué)藥劑相互作用,后續(xù)的油水分離難度加大。在化學(xué)藥劑的作用下,原油在沉降罐內(nèi)分為3層,上層為達(dá)標(biāo)原油可以外輸,下層為水層,乳化油就是位于油水界面上的中間過(guò)渡層。乳化油的成分比較復(fù)雜,通常含原油20%~80%,水80%~20%,泥或渣2%~3%,酸、堿或鹽及表面活性劑0.5%,黏度高,是非常穩(wěn)定的乳化油體系,采用常規(guī)的集輸脫水手段難以處理。
二、遼河油田乳化油處理現(xiàn)狀
隨著聯(lián)合站內(nèi)乳化油的增加,原油脫水難度增大。處理原油的傳統(tǒng)方法主要有兩種:一種是采用大罐沉降+電脫水器兩段脫水工藝,將含水原油加熱到一定溫度,并在原油中加入適量的破乳劑,進(jìn)入沉降罐脫除大部分的水,然后經(jīng)二段加熱后進(jìn)入電脫水器脫水。一般情況下,電脫水器運(yùn)行較平穩(wěn),脫水效果較好,但乳化油進(jìn)入電脫水器后,脫水電流升高,電場(chǎng)破壞,普遍出現(xiàn)電脫水器跳閘或極板擊穿等生產(chǎn)事故,對(duì)油田的安全生產(chǎn)構(gòu)成威脅。即使采取加大破乳劑藥量或提高溫度等措施也難以恢復(fù)電場(chǎng),因此,電脫水器不適于乳化油的處理。
另一種是采取兩段熱化學(xué)沉降脫水工藝,以遼河油田某聯(lián)合站為例,各小站來(lái)油加入適量的預(yù)脫水劑或破乳劑后,經(jīng)一次加熱爐升溫后進(jìn)入一段沉降罐進(jìn)行熱化學(xué)脫水,沉降一定時(shí)間后,低含水原油經(jīng)緩沖罐進(jìn)入二次加熱爐,加熱后進(jìn)入二次沉降罐脫水,二次沉降罐的凈化原油進(jìn)入好油罐,經(jīng)外輸泵外輸。采取該工藝處理后的外輸原油含水達(dá)到5%~10%,極值達(dá)到30%,無(wú)法滿足外輸標(biāo)準(zhǔn)。該站先后采取了藥劑篩選、提高脫水溫度、調(diào)整油水界面、內(nèi)摻稀油等多項(xiàng)措施,均未解決問(wèn)題。
目前,遼河油田多個(gè)采油廠出現(xiàn)過(guò)大量乳化油導(dǎo)致聯(lián)合站脫水系統(tǒng)運(yùn)行部穩(wěn)定、外輸原油不達(dá)標(biāo)的現(xiàn)象,普遍采取乳化油進(jìn)乳化油罐,外輸時(shí)摻帶的辦法處理,如果處理不了只能折價(jià)銷售,嚴(yán)重影響油田的經(jīng)濟(jì)效益和安全生產(chǎn)。因此,乳化油處理已經(jīng)成為制約油田安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)的重要因素。
三、離心脫水技術(shù)原理
離心脫水處理工藝是國(guó)際上近期開展的一項(xiàng)研究,隨著國(guó)外阿法拉伐、維斯伐利亞等著名離心機(jī)生產(chǎn)商針對(duì)碟式離心機(jī)的技術(shù)突破,可以生產(chǎn)轉(zhuǎn)鼓直徑在1m以上的大型碟式離心機(jī),離心脫水處理工藝的應(yīng)用前景也日趨明朗。
碟式離心機(jī)主要由轉(zhuǎn)鼓、碟片和電機(jī)等主要部件組成,其離心轉(zhuǎn)速可以達(dá)到3000~10000轉(zhuǎn)/min。離心脫水原理主要是利用油、水、固相顆粒相互間的比重差,通過(guò)在碟式離心機(jī)旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)鼓中引入離心力,依靠離心力場(chǎng)使比重差擴(kuò)大幾千倍、上萬(wàn)倍。離心機(jī)內(nèi)部包括一組提供分離面積的緊密堆積的圓錐形碟片,盡管在離心機(jī)中的停留時(shí)間在秒的數(shù)量級(jí)上,但是由于離心力作用,可達(dá)到很高的分離度,離心分離機(jī)的分離速度可以比重力下的分離速度高出三個(gè)數(shù)量級(jí)。固相在離心力的作用下被沉降,兩種液相被分離開來(lái)形成兩個(gè)液層,從而實(shí)現(xiàn)固/液/液分離,并在特殊機(jī)構(gòu)的作用下分別排出機(jī)體,整個(gè)進(jìn)料和分離過(guò)程連續(xù)、封閉、自動(dòng)地完成。
四、乳化油離心脫水工藝
以遼河油田某聯(lián)合站為例,說(shuō)明乳化油離心脫水工藝流程。小站來(lái)油(55℃),首先進(jìn)入一段加熱爐加熱至70℃,進(jìn)入沉降罐沉降脫水,之后進(jìn)入二段加熱爐加熱至80~85℃,然后進(jìn)入碟式離心機(jī),在離心力的作用下,乳化油被處理為三相:含水低于5%的原油進(jìn)入好油罐合格外輸;排出的污水與沉降罐的污水及好油罐的污水一起去污水處理系統(tǒng)進(jìn)行后續(xù)處理;所產(chǎn)生的泥渣進(jìn)入排渣池去污泥處理系統(tǒng)進(jìn)行后續(xù)處理。為提高分離效果,在離心機(jī)進(jìn)料口添加化學(xué)破乳劑。
五、現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)
某聯(lián)合站來(lái)油含水50%左右,20℃時(shí)密度為0.9389g/cm3,蠟含量4.63%,膠質(zhì)+瀝青質(zhì)含量31.77%。
5.1 未投加破乳劑試驗(yàn)階段
離心脫水設(shè)備于2012年4月進(jìn)入聯(lián)合站現(xiàn)場(chǎng),5月開始調(diào)試,調(diào)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn)來(lái)油含有蘆葦、塑料布及黃夾克皮等異物,進(jìn)入離心機(jī)后對(duì)設(shè)備損害極大,因此在離心機(jī)前加裝過(guò)濾器1臺(tái)。6月設(shè)備開始正式運(yùn)行。
試驗(yàn)結(jié)果顯示,來(lái)油含水波動(dòng)較大,導(dǎo)致出油含水不穩(wěn)定,運(yùn)行至2012年6月末,離心機(jī)進(jìn)出口含水沒(méi)有變化,說(shuō)明油水界面已經(jīng)無(wú)法建立,外部觀察,排渣口封不住,出水管出油,溢流口一直出油,因此停機(jī)。
拆機(jī)后發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)鼓端面有明顯傷痕,應(yīng)為大塊顆粒聚集渣滓磕傷,返廠處理后,裝機(jī)繼續(xù)運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題依舊。經(jīng)與廠家研究后決定,對(duì)轉(zhuǎn)鼓端面鍍鉻處理,并加強(qiáng)前端過(guò)濾,采用80目過(guò)濾器。
5.2 投加破乳劑試驗(yàn)階段
為提高脫水效果,在離心機(jī)入口投加化學(xué)破乳劑進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。2012月8月開始進(jìn)入破乳劑投加試驗(yàn)階段。
試驗(yàn)結(jié)果顯示,投加破乳劑后,出油含水明顯下降,且脫水效果穩(wěn)定,脫水后原油含水低于5%,打開機(jī)器后,鼓內(nèi)殘留少量渣滓,碟片上無(wú)積渣,表明該離心機(jī)可以排除液內(nèi)含有的渣滓,實(shí)現(xiàn)油、水、渣的三相分離。
六、結(jié)論
將碟式分離機(jī)分離原理運(yùn)用在乳化油處理中,通過(guò)調(diào)整離心機(jī)的流量、運(yùn)行參數(shù)等,取得顯著的分離效果。6個(gè)月的現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行證明該聯(lián)合站乳化油可以連續(xù)分離,分離后原油含水低于5%,能為聯(lián)合站處理乳化油提供油品分離方面的技術(shù)指導(dǎo),并對(duì)投產(chǎn)后的生產(chǎn)運(yùn)行提供參考數(shù)據(jù)。