焦油喹啉不溶物的高低直接關(guān)系到焦油瀝青的質(zhì)量,焦油瀝青的深加工要求喹啉不溶物越低越好,因此為了改善煤焦油脫渣和脫水,國內(nèi)外都進(jìn)行了廣泛研究,已經(jīng)提出的改進(jìn)方法有:靜置沉降分離,過濾和熱過濾,離心分離,用表面活性劑處理,超聲波技術(shù)以及用蒽油稀釋等。煤焦油預(yù)處理凈化所采用方法各有其優(yōu)缺點(diǎn):靜置沉降分離設(shè)備投資小,工藝簡單,但占地面積大,清渣非常困難,不適合環(huán)保要求;熱熔過濾凈化效果較好,工藝較簡單,但對濾網(wǎng)要求苛刻,通常難于達(dá)到,必須加壓處理,運(yùn)行費(fèi)用較高,也不宜采用。溶劑萃取處理投資小,凈化效果較好,但溶劑用量大,工藝能耗大。在國內(nèi)已工業(yè)化的技術(shù)中,離心分離機(jī)技術(shù)較為簡單實用,并在生產(chǎn)中得到了廣泛應(yīng)用。因此本文采用離心分離技術(shù)脫出攀鋼煤焦油中100μm以上的原生喹啉不溶物和水分進(jìn)行了研究,結(jié)果表明,采用離心分離處理后煤焦油除渣率≥90%,得到焦油含渣量≤0.3%,含水≤2.0%。
1 試驗條件
1.1 儀器和試劑
N,N-二甲基甲酰胺,分析純;
100μm過濾網(wǎng);
鋼制漏斗,內(nèi)徑40mm;
集熱式恒溫磁力攪拌器;
ZXZ-1型旋片式真空泵;
LDJ-5C型離心式加熱恒溫原油水分測定儀(轉(zhuǎn)速4000r/min,分離因數(shù)4690G)。
1.2 試驗方法
將加熱到80℃的煤焦油放入恒溫離心機(jī)中離心,采取在不同轉(zhuǎn)速離心,在不同離心時間后,在過濾網(wǎng)中過濾,分析脫除煤焦油原料中雜質(zhì)的效果。
試驗步驟:
將過濾網(wǎng)在N,N-二甲基甲酰胺中浸泡24h,然后取出晾干,烘干,恒重備用。
將煤焦油倒入1000ml燒杯并在恒溫油浴中加熱到80℃,不斷攪拌,恒溫30min,然后倒入離心管,并放入加熱到80℃離心機(jī)中,以不同轉(zhuǎn)速、不同離心時間離心分離。
待離心機(jī)停止轉(zhuǎn)動后取出離心管,去除上層約1/5水層,取中間2/5~4/5倒入100ml燒杯中(如果需要量大可同時離心幾個),稱重。然后倒入夾好過濾網(wǎng)的鋼制漏斗中,抽濾。
待抽濾完成,用60ml的熱喹啉沖洗燒杯和漏斗,直至無明顯顏色變化。取出濾網(wǎng),烘干恒重。
1.3 煤焦油中喹啉不溶物粒度分析
為了便于確定離心機(jī)的操作參數(shù),為實驗及工業(yè)化提供依據(jù),對煤焦油中喹啉不溶物粒度分布情況進(jìn)行了統(tǒng)計分析。
試驗設(shè)備:RISE-2008型激光粒度分析儀。
儀器工作條件:以He-Ne氣體激光作為光源,波長為0.6328μm,探測器檢測角是135°,超聲系統(tǒng)的功率是100W,樣品分散池容積為400ml,攪拌速度在0~3000r/min的范圍內(nèi),測量范圍為0.02~1200μm,準(zhǔn)確性誤差<±3%,重復(fù)性偏差<±3%。
分析方法:打開儀器,將儀器預(yù)熱15min后,向儀器分散池內(nèi)注入約350~400ml去離子水,打開循環(huán)系統(tǒng),使整個系統(tǒng)充滿去離子水,排出系統(tǒng)內(nèi)氣泡,以水為分散劑進(jìn)行測量。攪拌速度設(shè)置為50r/min,超聲時間為5min。待儀器基線平穩(wěn)后,向分散池中加入約0.02gQI,進(jìn)行測定。
粒度分析表明,攀鋼煤焦油原生喹啉不溶物中,粒徑小于10μm的占98.86%,其中1~2μm的占到55.72%,2~3μm的占到16.57%,3~10μm占4.38%,200~1000μm占1.14%,由于離心機(jī)分離主要脫除100μm以上微粒,因此通過離心凈化分離,喹啉不溶物的脫除率不會超過1.14%(按顆粒數(shù)量計),對煤焦油的原生喹啉不溶物含量影響不大。攀鋼煤焦油原生喹啉不溶物含量為1.35%(質(zhì)量分率,下同),離心凈化之后,經(jīng)實測,煤焦油的原生喹啉不溶物含量為1.10%。
2 離心機(jī)轉(zhuǎn)速對焦油除渣效果的影響
離心機(jī)以不同轉(zhuǎn)速離心后,在100μm的過濾網(wǎng)中過濾,分析脫除煤焦油原料中雜質(zhì)的效果。離心機(jī)轉(zhuǎn)速對除渣效果的影響如下:
轉(zhuǎn)速(r/min) | 未離心 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 |
分離因數(shù)(G) | 0 | 1293 | 1688 | 2137 | 2638 |
濾網(wǎng)(g) | 0.3002 | 0.3129 | 0.3016 | 0.3087 | 0.2994 |
煤焦油(g) | 274.18 | 254.1 | 241.5 | 278.3 | 249.54 |
雜質(zhì)(干)+濾網(wǎng)(g) | 0.9848 | 0.3840 | 0.3390 | 0.3455 | 0.3281 |
雜質(zhì)(干)(g) | 0.6846 | 0.0711 | 0.0374 | 0.0368 | 0.0287 |
雜質(zhì)(干)/100g焦油 | 0.2497 | 0.0280 | 0.0155 | 0.0132 | 0.0115 |
100μm渣脫除率(%) | 0 | 88.8 | 92.8 | 94.7 | 95.4 |
由上表中數(shù)據(jù)可以看出,當(dāng)離心速率為2400r/min(分離因數(shù)1688G)時,大于100μm雜質(zhì)脫除率達(dá)到93.8%,因此通過離心分離可以達(dá)到除渣目的。該數(shù)據(jù)與國內(nèi)等實際工業(yè)相比,分離因數(shù)偏低(例如上海某鋼廠離心機(jī)一般在分離因數(shù)2700G左右工作),這主要是因為:一方面,攀鋼焦油渣中100μm以上雜質(zhì)的粒徑主要集中在300~900μm范圍,而在100μm附近基本沒有雜質(zhì),由于微粒直徑大,在較低的分離因數(shù)下即可實現(xiàn)分離;另一方面,攀鋼焦油明顯較清,不如其它廠焦油粘稠,這也使離心分離所需要的轉(zhuǎn)速低些。
3 離心機(jī)轉(zhuǎn)速對焦油脫水效果的影響
實驗中的焦油水分約4.0%,經(jīng)過充分?jǐn)嚢柚笤龠M(jìn)行試驗的。不同轉(zhuǎn)速下焦油脫水情況如下:
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1800 | 2400 | 3000 | 4000 |
分離因數(shù)(G) | 950 | 1688 | 2638 | 4690 |
煤焦油質(zhì)量(g) | 411.50 | 414.14 | 410.13 | 445.73 |
水含量(%) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
離心后水含量(%) | 1.58 | 1.09 | 1.00 | 0.92 |
脫水率(%) | 60.5 | 72.75 | 75.00 | 76.74 |
由上表可以看出,含水量為4%的煤焦油轉(zhuǎn)速3000r/min(分離因數(shù)2638G)時脫水率達(dá)到75%,含水1.00%,能夠達(dá)到含水量小于2.0%的要求??赡芤驗樗菍嶒炛凹尤氲?,分散程度低(與焦油結(jié)合程度稍低),較易脫除,以致與工業(yè)離心機(jī)實際數(shù)據(jù)相比,含水量稍微偏低。
4 離心時間對焦油除渣效果的影響
除渣效果與離心時間或停留時間有關(guān),離心時間越長,除渣效果越好。固定轉(zhuǎn)速3000r/min,考察不同離心時間對除渣的情況,結(jié)果如下:
離心時間(s) | 離心溫度(℃) | 稱取焦油量(g) | 喹啉不溶物量(g) | 喹啉不溶物含量(g) |
0 | 70-80 | 1.0931 | 0.01476 | 1.35 |
30 | 70-80 | 1.0940 | 0.01203 | 1.10 |
60 | 70-80 | 0.7514 | 0.00796 | 1.06 |
120 | 70-80 | 1.1388 | 0.01036 | 0.91 |
240 | 70-80 | 0.9786 | 0.00842 | 0.86 |
結(jié)果表明,離心機(jī)時間越長,除渣效果越好。
5 結(jié)論
(1)離心時間越長,離心速率越高除渣效果越好,焦油含喹啉不溶物越低。
(2)離心速率達(dá)到3000r/min時焦油水分可降到1%,離心速率再提高,焦油水分脫除效果不大。