污水處理產(chǎn)生的“三泥”主要包括隔油池(罐)底泥、浮選池浮渣以及生化池剩余活性污泥等。延安煉油廠現(xiàn)有兩套污水處理裝置,總的設(shè)計(jì)處理能力為500m3/h,每年產(chǎn)生固含量很低的“三泥”約3.6萬噸,其中浮渣量約占65%,含水率很高。剩余活性污泥約占5%,主要為微生物的代謝產(chǎn)物,含水率也較高,油泥約占30%,乳化嚴(yán)重,粘度大,處理困難。該廠原有一臺國產(chǎn)離心脫水機(jī),運(yùn)行不穩(wěn)定,脫水效果差,污泥脫水處理的壓力大,費(fèi)用高?!叭唷钡臏p容減量、脫水處理成為困擾該廠繼續(xù)發(fā)展壯大的瓶頸問題。
2006年10月,該廠引進(jìn)一臺瑞士阿法拉伐G2-40臥螺離心機(jī),處理能力10m3/h,經(jīng)近幾年的操作探索、技術(shù)改造,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,脫水后污泥含水率65%-70%,脫水效果良好。
1 系統(tǒng)工藝流程
系統(tǒng)采用“污泥沉降濃縮→絮凝破乳→離心脫水→脫水污泥輸送→離心分離液外送”的工藝流程。系統(tǒng)根據(jù)脫水污泥的性質(zhì)不同,采用可切換的兩種流程進(jìn)行脫水處理。
(1)流程一(短流程):由浮選池排出的浮渣和(或)隔油池排出的底泥、剩余活性污泥等,進(jìn)入污泥濃縮罐進(jìn)行重力沉降切水,達(dá)到離心機(jī)進(jìn)泥要求,然后用離心機(jī)進(jìn)泥泵送入離心機(jī)進(jìn)行污泥脫水,在進(jìn)入離心機(jī)之前,從聚丙烯酰胺自動配藥機(jī)來的1#PAM(陽離子)溶液與污泥混合,濃縮后的污泥經(jīng)螺旋輸送機(jī)送往污泥儲罐,等待裝車。分離液進(jìn)入分離液集水箱,由泵提升送到油水分離罐,油水分離罐上部污油溢流到污油池,下部的水返回污水處理系統(tǒng)。
(2)流程二(長流程):污油脫水罐底泥進(jìn)入污泥濃縮罐進(jìn)行重力沉降切水,達(dá)到離心機(jī)進(jìn)泥要求,用泵按一定速率送入絮凝反應(yīng)罐。同時(shí),通過計(jì)量泵按一定比例將1#PAM(陰離子)溶液送入罐中,罐內(nèi)設(shè)攪拌器,以保證混合均勻。反應(yīng)后的混合液溢流進(jìn)入另一反應(yīng)罐,同時(shí)通過計(jì)量泵按一定比例將2#PAM(陽離子)溶液送入反應(yīng)罐中,罐內(nèi)同樣設(shè)攪拌器攪拌。反應(yīng)完成后的污泥溢流入污泥緩沖罐,用離心機(jī)進(jìn)泥泵送入離心機(jī)。其后的處理流程與流程一相同。
2 臥螺離心機(jī)操作原理
物料從空心的螺旋輸送器中央的進(jìn)料管直通到機(jī)器轉(zhuǎn)鼓圓錐體和圓柱體的交匯部分。物料在進(jìn)入轉(zhuǎn)鼓后,其中的液體分布在轉(zhuǎn)鼓中形成內(nèi)層水環(huán),并平穩(wěn)地加速到全轉(zhuǎn)速。固相在離心力的作用下被沉降在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁。螺旋輸送器連續(xù)地將固體從轉(zhuǎn)鼓的圓柱體部分通過圓錐體部分輸送到圓錐體端部。
固液分離發(fā)生在轉(zhuǎn)鼓的整個(gè)圓柱部分,在轉(zhuǎn)鼓的大端有可更換/可調(diào)節(jié)的堰板,澄清的液相通過堰板在轉(zhuǎn)鼓的大端溢出。固體通過離心力從轉(zhuǎn)鼓小端的出口排出。
3 系統(tǒng)運(yùn)行情況
3.1 系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)
(1)污泥濃縮罐進(jìn)泥量為36000m3/年,含水率99%,出泥量為14400m3/年,出泥含水率97.5%。
(2)離心機(jī)處理能力10m3/h,進(jìn)泥含水率97.5%,脫水污泥含水率≤85%,分離液含固率<0.3%。
(3)離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓的轉(zhuǎn)速為3100r/min,差速為3.5-4.5r/min,扭矩為0.8-1.3kNm。反應(yīng)器攪拌機(jī)的轉(zhuǎn)速范圍是0-30r/min。
3.2 系統(tǒng)運(yùn)行效果
水分在污泥中的存在形式有間隙水、毛細(xì)管結(jié)合水、表面吸附水和內(nèi)部水四種。不管是石化行業(yè)污水處理系統(tǒng)的三泥處理裝置,還是其他行業(yè)的污泥處理裝置,對泥中所含的間隙水一般都可采用重力脫水濃縮法進(jìn)行去除。但對毛細(xì)管結(jié)合水,就要根據(jù)泥性質(zhì)的不同而選用不同的過濾設(shè)備。針對延安煉油廠“三泥”性質(zhì),系統(tǒng)選用臥螺離心機(jī)進(jìn)行脫水處理。
系統(tǒng)調(diào)試以及運(yùn)行優(yōu)化過程中,調(diào)整離心脫水機(jī)的運(yùn)行參數(shù)為轉(zhuǎn)速3100r/min,差速為3.5-4.5r/min,扭矩為0.8-1.3kNm。日常運(yùn)行中,聚丙烯酰胺(濃度0.1%)的投加量對系統(tǒng)脫水效果影響較大。
運(yùn)行以來,系統(tǒng)用短流程對浮渣、隔油池底泥及剩余活性污泥進(jìn)行脫水處理,加藥量為120mg/L時(shí),運(yùn)行效果較好,它的濾后液含水率達(dá)99.99%,固含量是比較少,達(dá)到了泥、水分離的目的,并且濾后液COD的含量也不高,將濾后液輸送到污水處理系統(tǒng),不會造成沖擊。
運(yùn)行以來,系統(tǒng)用長流程對污油罐底泥進(jìn)行脫水處理,加藥量為150mg/L時(shí),運(yùn)行效果較好,無論是濾餅的含水率還是濾后液中懸浮物的含量都達(dá)到生產(chǎn)要求,并且濾后液COD的含量也不高,不會對污水處理造成沖擊。
4 系統(tǒng)技術(shù)特點(diǎn)
(1)選用了新的處理工藝、新的絮凝藥劑。該系統(tǒng)運(yùn)用成熟、可靠、先進(jìn)的污泥處理工藝,針對污油罐底泥與隔油池底泥、浮選池浮渣、剩余活性污泥等其他污泥乳化度的差異性,設(shè)計(jì)了兩條單獨(dú)的處理工藝流程,且巧妙地將二者結(jié)合為一體,整套工藝不僅切換靈活,而且節(jié)約了占地。同時(shí),此系統(tǒng)采用了對含油污泥針對性較強(qiáng)的瑞典進(jìn)口的PAM絮凝劑,具有投加濃度低、絮凝效果好、無需破乳預(yù)處理等優(yōu)點(diǎn),分離液澄清,分離效果良好。
(2)選用了瑞士阿法拉伐臥螺離心脫水機(jī),運(yùn)用離心沉降原理實(shí)現(xiàn)固液分離。與國內(nèi)傳統(tǒng)的帶式壓濾脫水相比,由于沒有濾網(wǎng),不會引起堵塞,且適用各類污泥的濃縮和脫水,在脫水過程中當(dāng)進(jìn)料濃度變化時(shí),轉(zhuǎn)鼓和螺旋的差速和扭矩會自動跟蹤調(diào)整,不設(shè)專人操作,絮凝劑的投加量也較少,同時(shí),臥螺離心機(jī)占用空間小,安裝調(diào)試簡單,整機(jī)全密封操作,車間環(huán)境較好。
5 結(jié)論
(1)系統(tǒng)自投運(yùn)以來,運(yùn)行穩(wěn)定,效果良好,脫水后污泥含水率低于設(shè)計(jì)的85%,一直保持在65%-70%。延安煉油廠的污泥外運(yùn)的數(shù)量大幅減少,不僅較大程度地降低了運(yùn)輸、后續(xù)干化、焚燒處理等環(huán)節(jié)的費(fèi)用,而且確保了污水處理的達(dá)標(biāo)排放或回用。
(2)在調(diào)整確定了離心脫水機(jī)的運(yùn)行參數(shù)后,系統(tǒng)用短流程對浮渣、隔油池底泥及剩余活性污泥進(jìn)行脫水處理,投藥量為120mg/L時(shí),運(yùn)行效果較好。系統(tǒng)用長流程對污油罐底泥進(jìn)行脫水處理,投藥量為150mg/L時(shí),運(yùn)行效果較好。
(3)該系統(tǒng)較好地解決了延安煉油廠繼續(xù)發(fā)展壯大的環(huán)保瓶頸問題,具有良好的經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會效益?,F(xiàn)已在延長石油集團(tuán)煉化公司推廣應(yīng)用,鑒于運(yùn)行過程總結(jié)的經(jīng)驗(yàn),該系統(tǒng)在煉化領(lǐng)域具有應(yīng)用前景。