1 前言
鞍鋼西區(qū)新2#、3#高爐的瓦斯泥采用集中處理,新4#、5#高爐煤氣的洗滌采用了布袋式干洗除塵,新1#、7#、10#、11#高爐的瓦斯泥由給水廠36#水站送齊選過濾間進(jìn)行處理。由于齊選過濾間的真空過濾機(jī)是處理精礦的設(shè)備,不適用于處理高爐瓦斯泥,造成未處理完的瓦斯泥排放至南大溝,導(dǎo)致南大溝水排入運(yùn)糧河懸浮物超標(biāo),嚴(yán)重污染了遼河的水質(zhì)。而且,瓦斯泥中含鐵量在30%~40%,造成資源的嚴(yán)重浪費(fèi)。經(jīng)過比較污泥處理的各種工藝和設(shè)備,該廠決定嘗試使用進(jìn)口臥式離心機(jī)來實(shí)現(xiàn)瓦斯泥的脫水處理,這在國內(nèi)同行業(yè)中尚屬首次。為此,該廠將環(huán)水作業(yè)區(qū)現(xiàn)有的十二格沉淀池南三格填平,在此位置上新建了一座三層的污泥脫水間,內(nèi)設(shè)4臺進(jìn)口臥式離心機(jī)、2個(gè)泥漿儲罐、4臺進(jìn)料泵、2套PAM加藥設(shè)備等。同時(shí),更換了36#水站小泵房內(nèi)送泥泵、新建和更新了各類配套管道。
2 臥式螺旋離心機(jī)的工作原理及運(yùn)行管理
2.1 工作原理
臥式螺旋離心機(jī)是一種螺旋卸料沉降離心機(jī)。主要由高轉(zhuǎn)速的轉(zhuǎn)鼓、與轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)向相同且轉(zhuǎn)速比轉(zhuǎn)鼓略低的帶空心轉(zhuǎn)軸的螺旋輸送器和差速器等部件組成。當(dāng)要分離的懸浮液由空心轉(zhuǎn)軸送入轉(zhuǎn)筒后,在高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力作用下,立即被甩入轉(zhuǎn)鼓腔內(nèi)。高速旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)鼓產(chǎn)生強(qiáng)大的離心力把比液相密度大的固相顆粒甩貼在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁上,形成固體層(因?yàn)榄h(huán)狀,稱為固環(huán)層);水分由于密度較小,離心力小,因此只能在固環(huán)層內(nèi)側(cè)形成液體層,稱為液環(huán)層。由于螺旋和轉(zhuǎn)鼓的轉(zhuǎn)速不同,二者存在有相對運(yùn)動(即轉(zhuǎn)速差),利用螺旋和轉(zhuǎn)鼓的相對運(yùn)動把固環(huán)層的污泥緩慢地推動到轉(zhuǎn)鼓的錐端,并經(jīng)過干燥區(qū)后,由轉(zhuǎn)鼓圓周分布的出口連續(xù)排出;液環(huán)層的液體則靠重力由堰口連續(xù)“溢流”排至轉(zhuǎn)鼓外,形成分離液。
2.2 運(yùn)行管理
由于該系統(tǒng)為高爐煤氣洗滌水污泥處理系統(tǒng),其回收水質(zhì)變化大、污泥顆粒對設(shè)備磨損嚴(yán)重,且外界影響不確定因素多,再加上系統(tǒng)的處理設(shè)備種類多、處理環(huán)節(jié)交錯(cuò),對運(yùn)行操作人員要求較高。因此,要確保各環(huán)節(jié)的正常運(yùn)行,充分發(fā)揮各設(shè)施設(shè)備的作用,就必須加強(qiáng)日常運(yùn)行管理,要有一套管理措施來加以保證。具體概述如下:
2.2.1 督導(dǎo)運(yùn)行管理人員搞好日常運(yùn)行。熟悉各設(shè)施設(shè)備的功用,處理好各個(gè)環(huán)節(jié)的節(jié)點(diǎn),加強(qiáng)工序間的協(xié)調(diào)。
2.2.2 根據(jù)瓦斯泥的泥質(zhì)和泥量,抓住離心機(jī)運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié):
(1)進(jìn)泥量的控制是臥式螺旋離心機(jī)運(yùn)行的主要因數(shù)。
離心機(jī)有一個(gè)極限進(jìn)泥量和極限入流固體量,實(shí)際進(jìn)泥量超過該值時(shí),離心機(jī)將失去固相和液相的動態(tài)平衡,扭矩過大,嚴(yán)重時(shí)會受到損壞,使離心機(jī)超載而停車,因而運(yùn)行中應(yīng)嚴(yán)格控制臥螺機(jī)的進(jìn)泥量及入流固體量。選擇適當(dāng)?shù)倪M(jìn)料流量的方法:首先將進(jìn)料流量調(diào)到較小值(變頻控制下,一般調(diào)到60%~70%),然后啟動臥螺機(jī)并工作一段時(shí)間,至固相出料的速度一定。在離心機(jī)入口處取樣500mL,測定泥漿的沉降比,5min內(nèi)沉淀在100~150mL處為正常,否則,開啟旁通閥門,降低入料的濃度。
(2)離心機(jī)螺旋與轉(zhuǎn)鼓的轉(zhuǎn)速及其轉(zhuǎn)速差的控制是離心機(jī)正常運(yùn)行的關(guān)鍵
①離心機(jī)的轉(zhuǎn)鼓是由變頻器來驅(qū)動,轉(zhuǎn)鼓的轉(zhuǎn)速能在較大范圍內(nèi)無極調(diào)節(jié),通過調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,可以控制離心機(jī)分離因數(shù),使之適應(yīng)不同分離液的要求。分離因數(shù)是離心機(jī)分離能力的主要指標(biāo),分離因數(shù)越大,物料所受的離心力越大,分離效果越好。離心機(jī)在運(yùn)動過程中產(chǎn)生的離心加速度和重力加速度的比值,稱為該離心機(jī)的分離因數(shù)Fr。
Fr=rw2/g,w=2πn/60。w是轉(zhuǎn)鼓的角速度,n是轉(zhuǎn)鼓的轉(zhuǎn)速。
從公式中可以看出分離因數(shù)與離心機(jī)的轉(zhuǎn)鼓半徑成正比,與轉(zhuǎn)鼓速度的平方也成正比,因此提高轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速比增大半徑對分離因數(shù)的影響要大得多。
通常分離液中固相顆粒越大,密度越大,需要較低的分離因數(shù),反之則需要較高的分離因數(shù)。隨著轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速的上升,分離因數(shù)上升,分離效果提高,螺旋與轉(zhuǎn)鼓之間的差轉(zhuǎn)速隨之增大,處理能力加大,但離心機(jī)的振動、噪聲也隨之增加,使用壽命會有所下降,生產(chǎn)運(yùn)行的經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為,將轉(zhuǎn)速控制在2000~2300r/min。
②轉(zhuǎn)速差是指轉(zhuǎn)鼓與螺旋的轉(zhuǎn)速之差,即兩者之間的相對轉(zhuǎn)速
如果轉(zhuǎn)速差為△n,則螺旋相對于轉(zhuǎn)鼓來說,等于以△n的速度在旋轉(zhuǎn),液環(huán)層中被分離出的污泥就是利用這個(gè)速度被輸送出脫水機(jī)的。當(dāng)進(jìn)泥量一定時(shí),轉(zhuǎn)速差越大,污泥在脫水機(jī)中停留的時(shí)間越短,固環(huán)層就越薄。另一方面,轉(zhuǎn)速差越大,由于轉(zhuǎn)鼓與螺旋之間的相對運(yùn)動增大,使得對液環(huán)層的擾動程度增大,固環(huán)層內(nèi)一部分被分離出來的污泥會被重新泛至液環(huán)層,并有可能隨分離液流失。轉(zhuǎn)速差增大時(shí),脫水的固體回收率和泥餅的含固量都將降低,但增大轉(zhuǎn)速差可提高離心機(jī)的處理能力。減小轉(zhuǎn)速差時(shí),污泥在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)接受離心分離的時(shí)間將延長,同時(shí)由于轉(zhuǎn)鼓和螺旋之間的相對運(yùn)動減小,對液環(huán)層的擾動也減輕,因此固體回收率和泥餅含固量均將提高。但減小轉(zhuǎn)速差,往往使處理能力降低,轉(zhuǎn)速差不能太小,否則將由于污泥在機(jī)內(nèi)積累,使固環(huán)層厚度大于液環(huán)層,導(dǎo)致污泥隨分離液大量流失,固體回收率急劇下降,嚴(yán)重時(shí)還會由于阻力過大,扭矩超負(fù)荷損壞離心機(jī)。根據(jù)時(shí)時(shí)監(jiān)測入泥的濃度(一般按照五分鐘沉降比來計(jì)算,即取500mL水樣,5min沉淀量),來調(diào)整轉(zhuǎn)速差。當(dāng)沉降比在10%~20%時(shí),轉(zhuǎn)速差調(diào)至30r/min,當(dāng)沉降比在20%~30%時(shí),轉(zhuǎn)速差調(diào)至30~34r/min,當(dāng)沉降比更高時(shí),調(diào)整入水濃度。
(3)液環(huán)層厚度的調(diào)整是離心機(jī)運(yùn)行的重要環(huán)節(jié)
當(dāng)進(jìn)泥量一定時(shí),液環(huán)層越厚,污泥在液環(huán)層內(nèi)進(jìn)行分離的時(shí)間越長,會有更多的污泥被分離出來。液環(huán)層增厚一般會提高脫水的固體回收率。但液環(huán)層增厚,相應(yīng)會使干燥區(qū)縮短,使脫離液環(huán)層的污泥沒有充足的時(shí)間被“甩干”,因此泥餅含固量將下降。但液相端的出水含固率會下降,通過調(diào)整液相出口堰板的高度來調(diào)整液相環(huán)的厚度。
(4)運(yùn)行中出現(xiàn)的現(xiàn)象與調(diào)整方法
現(xiàn)象1:分離液混濁,固體回收率降低。
調(diào)整方法:
①液環(huán)層厚度太薄應(yīng)增大厚度。
②進(jìn)泥量太大,應(yīng)降低進(jìn)泥量。
③轉(zhuǎn)速差太大,應(yīng)降低轉(zhuǎn)速差。
④入流固體超負(fù)荷,應(yīng)降低進(jìn)泥量。
⑤螺旋輸送器磨損嚴(yán)重,應(yīng)更換。
⑥轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速太低,應(yīng)增大轉(zhuǎn)速。
現(xiàn)象2:泥餅含固量降低
調(diào)整方法:
①轉(zhuǎn)速差太大,應(yīng)減小轉(zhuǎn)速差。
②液環(huán)層厚度太大,應(yīng)降低其厚度。
③轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速太低,應(yīng)增大轉(zhuǎn)速。
④進(jìn)泥量太大,應(yīng)減小進(jìn)泥量。
⑤調(diào)質(zhì)加藥過量,應(yīng)降低干污泥投藥量。
現(xiàn)象3:轉(zhuǎn)軸扭矩太大。
調(diào)整方法:
①進(jìn)泥量太大,應(yīng)降低進(jìn)泥量。
②入流固體量太大,應(yīng)降低進(jìn)泥量。
③轉(zhuǎn)速差太小,應(yīng)增大轉(zhuǎn)速差。
④齒輪箱出故障,應(yīng)及時(shí)加油保養(yǎng)。
現(xiàn)象4:臥螺機(jī)過度震動
調(diào)整方法:
①潤滑系統(tǒng)出故障,應(yīng)檢修并排除。
②轉(zhuǎn)鼓內(nèi)部由于沖洗不干凈,造成轉(zhuǎn)動失衡,應(yīng)停止進(jìn)泥,并用清水進(jìn)行清理。
③機(jī)座松動,應(yīng)及時(shí)修復(fù)。
現(xiàn)象5:能耗增加,電流增大。
調(diào)整方法:
①如果能耗突然增加,則可能臥螺機(jī)出泥口被堵塞。停機(jī)后進(jìn)行清理。
②如果能耗逐漸增加,則可能轉(zhuǎn)鼓與機(jī)殼之間積累了一定的污泥,從而阻礙了轉(zhuǎn)鼓運(yùn)行。
(5)加藥控制是提高離心機(jī)脫水能力的重要手段
物料中固相粒子越大,液固兩相的重度差越大,懸浮液的粘度越小,則越易分離;反之,則越難分離。為此在懸浮液進(jìn)入臥螺機(jī)之前,可采用通過添加絮凝劑使固相凝聚等預(yù)處理手段來改善分離條件。通過工業(yè)試驗(yàn),陰離子型分子量大于1200萬的聚丙烯酰胺較理想。投加方式為自動投加:藥劑經(jīng)過螺桿泵→提升泵出口→離心機(jī)入口。
影響絮凝效果的因素還有藥劑的配置濃度和添加量。通常,泥漿濃度高時(shí),藥劑配制的濃度可相對低些,反之亦然。對于高爐煤氣洗滌水經(jīng)兩次濃縮后的污泥,濃度在10%左右,藥劑的濃度配成0.25%較好,投加量為1.2~1.5kg/t污泥。離心脫水一般采用高效的人工合成高分子絮凝劑,而不采用無機(jī)鹽類混凝劑。其原因是添加無機(jī)類混凝劑會使得污泥體積膨脹,而離心機(jī)為封閉式強(qiáng)制脫水,對進(jìn)泥量有較嚴(yán)格的要求,因此如果采用無機(jī)鹽類混凝劑會使離心機(jī)的脫水能力大大降低。
3 存在的問題及改進(jìn)措施
3.1 投產(chǎn)初期存在的問題
該系統(tǒng)從2008年10月開始投產(chǎn),在運(yùn)行初期中,發(fā)現(xiàn)局部存在一些設(shè)計(jì)與工藝不符的現(xiàn)象,嚴(yán)重影響生產(chǎn)運(yùn)行,維修頻繁,設(shè)備設(shè)施難以管理,主要變現(xiàn)在:
3.1.1 系統(tǒng)經(jīng)二次濃縮后的污泥濃度偏高,與設(shè)備的參數(shù)存在差異。
3.1.2 設(shè)備的入泥管道口處的擋板經(jīng)常出現(xiàn)斷裂,高速運(yùn)行的離心機(jī)被迫停機(jī),造成離心機(jī)內(nèi)部的筋條斷裂。
3.1.3 提升螺桿泵的運(yùn)行效率逐漸降低,定子和轉(zhuǎn)子均出現(xiàn)磨損,出水量降低到設(shè)計(jì)流量的1/3~1/4,流速降低,管道極易堵塞,造成濃縮機(jī)負(fù)荷增大,刮泥耙子被泥壓住。
3.1.4 離心機(jī)出泥口的設(shè)計(jì)不利于現(xiàn)場取樣及運(yùn)行觀察。
3.1.5 泥斗間的設(shè)計(jì)不利于出泥,經(jīng)常造成出泥不暢而堵死出泥口,設(shè)備被迫停機(jī)的現(xiàn)象。
3.1.6 離心機(jī)的潤滑點(diǎn)設(shè)計(jì)不合理,特別是刮板機(jī)軸承處的潤滑點(diǎn),沒有保護(hù),被泥封死,不利于潤滑。
3.1.7 固相出泥口側(cè)污泥極易滲入轉(zhuǎn)鼓與離心機(jī)殼之間,造成大量積泥,嚴(yán)重影響設(shè)備運(yùn)行。
3.2 改進(jìn)措施
3.2.1 在污泥上料罐處、螺桿泵污泥入口處安裝DN80mm凈環(huán)水管道,稀釋入料的濃度,并在入料罐至螺桿泵之間的管道兩端,安裝DN80mm的沖洗管道及DN100mm的放水管道,避免堵塞。
3.2.2 更改離心機(jī)入泥管道口的設(shè)計(jì),廢除擋泥板。
3.2.3 更換提升螺桿泵為渣漿泵,徹底解決提升泵效率低的弊端。
3.2.4 更改出泥口的設(shè)計(jì),改不銹鋼剛性出泥口為掛膠帆布材質(zhì)的布袋式出泥口,便于取樣與運(yùn)行觀察。
3.2.5 在泥斗間制作刮泥平臺,解決拉泥車由于空間的制約而無法裝運(yùn)的難題。
3.2.6 更改潤滑點(diǎn)處的設(shè)計(jì),對易堵塞的潤滑點(diǎn)加保護(hù)裝置,防止堵塞。
3.2.7 在離心機(jī)入口管道處,增加一條DN80mm的凈環(huán)水管道,解決離心機(jī)開機(jī)時(shí)的振動和停機(jī)時(shí)的反沖洗問題,為避免轉(zhuǎn)鼓與離心機(jī)殼之間積泥,壓力控制在0.2~0.21MPa。
4 運(yùn)行效果及經(jīng)濟(jì)效益
污泥處理系統(tǒng)改進(jìn)后,合理調(diào)整離心機(jī)的運(yùn)行參數(shù),避免了設(shè)備故障停機(jī)及管道污泥堵塞,節(jié)省了備件及檢修費(fèi)用,降低了運(yùn)行人員的勞動強(qiáng)度。在達(dá)到環(huán)保目標(biāo)的同時(shí),干污泥的回收又創(chuàng)造了一定的經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)濟(jì)效益的計(jì)算如下:
目前10#高爐已停產(chǎn)準(zhǔn)備改造,集中處理的三座高爐煤氣洗滌水的總水量為3800m3/h,平均懸浮物含量以2000mg/L計(jì),則每小時(shí)產(chǎn)生的絕對干泥量=3800×2000÷1000000=7.6t/h。若污泥含固率以60%計(jì),則每年將產(chǎn)生的需裝車外運(yùn)的污泥量=7.6÷60%×24×360=10.944萬t。煉鐵廠回收此瓦斯泥的價(jià)格為50元/t,則年產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益:10.944×50=547.2萬元。該項(xiàng)目的一次性投資近1700萬元,大約3年即可收回投資。
5 結(jié)束語
經(jīng)過生產(chǎn)實(shí)踐,利用臥式離心機(jī)進(jìn)行高爐煤氣洗滌水的污泥處理比帶式壓濾機(jī)有很多改進(jìn)和提高,現(xiàn)場環(huán)境整潔,工人勞動強(qiáng)度大大降低,保證了鞍鋼大高爐生產(chǎn)的穩(wěn)定,為公司創(chuàng)造了較大的經(jīng)濟(jì)和環(huán)保效益。同時(shí),還在國內(nèi)首家使用了臥式螺旋離心機(jī)用于高爐煤氣洗滌水污泥的處理,積累了運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)。但是,由于高爐回水懸浮物變化大、水質(zhì)含量復(fù)雜等因素的影響,在設(shè)備選型的過程中,需要根據(jù)實(shí)際情況,進(jìn)行工業(yè)試驗(yàn),并通過采取有效的措施去解決生產(chǎn)實(shí)際問題,把高爐煤氣洗滌水污泥處理工作推向深處。