化工廢水生化處理過程中產(chǎn)生的大量剩余活性污泥需及時排除系統(tǒng),否則會引起系統(tǒng)活性污泥濃度過高。污泥老化會使溶解氧消耗過高,處理效率下降,二沉池出水懸浮物增高,嚴(yán)重時會導(dǎo)致系統(tǒng)內(nèi)的污泥處于內(nèi)源呼吸而解體,形成新的溶解性CODcr,影響系統(tǒng)出水達(dá)標(biāo)排放。剩余活性污泥的處置一般經(jīng)過重力濃縮、化學(xué)調(diào)理、壓濾成泥餅,然后袋裝外運(yùn)或進(jìn)行其他處置。
廢水生化處理裝置過去一般采用板框壓濾機(jī)、帶式壓濾機(jī)、離心脫水機(jī)壓濾剩余活性污泥。疊螺式壓濾機(jī)從上世紀(jì)90年代就已經(jīng)在東南亞、俄羅斯、美國、歐洲等地區(qū)廣泛使用,2007年我國大陸市場才有使用。本文介紹了疊螺式壓濾機(jī)的現(xiàn)場實(shí)際工業(yè)應(yīng)用情況,以驗證疊螺式壓濾機(jī)在處理化工廢水生化處理系統(tǒng)剩余活性污泥方面的效果。
中國石化南化公司綜合污水處理裝置始建于2007年6月,以生化處理為主,主要處理苯化工、煤化工和精細(xì)化工廢水,包括合成氨、煤制氫、苯胺、環(huán)己酮、橡膠防老劑生產(chǎn)廢水等。生化處理一期采用流動床生物反應(yīng)處理工藝,對以苯為原料的有機(jī)精細(xì)化工生產(chǎn)裝置經(jīng)一級處理和預(yù)處理后的尾水進(jìn)行綜合處理,使廢水達(dá)標(biāo)排放,設(shè)計日處理水量8000t。生化處理二期改造建成于2013年7月,在原有綜合污水處理裝置的基礎(chǔ)上進(jìn)行大規(guī)模擴(kuò)容。二期裝置主要由預(yù)處理單元、生化處理(A/O)單元以及污泥處理單元組成,新線采用管式微孔曝氣處理技術(shù),處理量提升至日處理15600t,在原有一期基礎(chǔ)上進(jìn)一步處理煤化工等工藝單元的廢水,實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。
在2013年實(shí)施的改造工程中,由于新工藝剩余污泥產(chǎn)量加大,而原現(xiàn)場使用的帶式轉(zhuǎn)筒濃縮脫水一體機(jī)存在設(shè)備主體部件缺陷等問題。因此,在調(diào)研及中試的基礎(chǔ)上決定將原帶式壓濾機(jī)改型為疊螺式污泥壓濾機(jī)。經(jīng)過改造解決了原先運(yùn)行中的諸多問題,剩余污泥處理系統(tǒng)的運(yùn)行穩(wěn)定性大為增強(qiáng)。
1 疊螺式壓濾機(jī)的工作原理及特點(diǎn)
1.1 工作原理
疊螺式污泥壓濾機(jī)的設(shè)備組成:污泥泵、計量槽、絮凝混合槽和脫水機(jī)主體。全部的脫水流程都可以由電控柜(或PLC)來實(shí)現(xiàn)全自動化運(yùn)作,與投藥設(shè)備、污泥輸送設(shè)備實(shí)現(xiàn)聯(lián)動,達(dá)到24h自動運(yùn)行。脫水機(jī)主體由游動環(huán)、固定環(huán)、螺旋軸3部分組成,每2片固定環(huán)中間是1片游動環(huán),層層相疊,螺旋軸貫穿其中。
混合液通過進(jìn)料口自流進(jìn)入疊螺式壓濾機(jī)的濾筒,濾筒由固定碟片與活動疊片交替組裝而成。在螺旋軸旋片的推動力作用下物料向出料口端移動,由于螺旋軸旋片之間的螺距逐漸縮小,因此,污泥所受的壓力逐漸增大,在壓差作用下開始脫水,自由態(tài)水分從活動板與固定板的過濾間隙流出。由于螺旋軸旋片的直徑大于活動板的孔徑,當(dāng)螺旋軸旋片轉(zhuǎn)動時帶動活動板一起轉(zhuǎn)動,設(shè)備依靠活動板與固定板之間的相對運(yùn)動實(shí)現(xiàn)自清洗功能,防止過濾間隙堵塞;泥餅經(jīng)過充分脫水后在螺旋軸的推動作用下從卸料口排出。由于固定板與活動板之間始終有相對運(yùn)動,因此總有部分細(xì)小污泥顆粒隨水從縫隙中被擠出。為了防止溢出污泥顆粒在濾桶表面沉積,設(shè)置了自動噴水沖洗系統(tǒng),定期對濾筒表面進(jìn)行噴淋清洗,維持濾筒表面的清潔。所得泥餅的含水率在78%~85%,固體回收率達(dá)95%以上,螺旋軸轉(zhuǎn)速2~3r/min,無振動、無噪音,可在低濃度條件下直接脫水。
疊螺式壓濾機(jī)的出水總存在一定濁度,由于過濾出水回到生化系統(tǒng),因此,過濾液有一定濁度是允許的。固定板與活動板的間隙在出廠時已經(jīng)固定,不能隨意調(diào)整,可以通過調(diào)整背壓板的間隙和進(jìn)料量來調(diào)整壓濾泥餅的含水率。
1.2 疊螺式壓濾機(jī)與傳統(tǒng)壓濾機(jī)特點(diǎn)比較
以濾布為過濾介質(zhì)的板框過濾機(jī)和帶式過濾機(jī)在壓濾時,利用施加在泥餅上的擠壓力,實(shí)現(xiàn)污泥顆粒與自由態(tài)水的分離,脫水效果與作用壓強(qiáng)和作用時間有關(guān),泥餅受力方向與脫水流動方向相反。這類壓濾機(jī)的優(yōu)點(diǎn)是脫水效果好,缺點(diǎn)是濾布易堵塞、清理麻煩、對含油或膠體的污泥的壓濾堵塞更嚴(yán)重。該裝置原先使用帶式壓濾機(jī),由于機(jī)器傳動部件多,故障率一直較高,且生化污泥中的黏性物質(zhì)和極細(xì)灰粒易堵塞濾帶,過濾效率隨使用期限衰減明顯,實(shí)際出泥量偏小,濾液中含固量高,濾液回用后造成均質(zhì)池內(nèi)死泥多,懸浮物高,影響到生化系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。
離心脫水是利用作用在污泥上的離心力,實(shí)現(xiàn)污泥顆粒與自由態(tài)水的分離,脫水效果與污泥顆粒和水的密度差相關(guān),泥餅的受力方向與脫水流動方向垂直。該方法的缺點(diǎn)是噪音大、能耗高,當(dāng)污泥顆粒與水的密度差較小時,脫水效果差,細(xì)小顆粒在濾網(wǎng)內(nèi)側(cè)積聚形成致密層,增加了自由態(tài)水分離阻力,對黏性污泥的壓濾不適用。
疊螺式壓濾采用的是薄層脫水原理,每次的機(jī)械力只施加在一層薄泥餅上,使污泥中的自由態(tài)水以較短的距離、較快的速度從泥中分離,泥餅的受力方向與水的流動方向相同。因此,疊螺式壓濾機(jī)的能耗低。由于疊螺式壓濾機(jī)是濾筒式結(jié)構(gòu),因此,可以根據(jù)處理物料量的大小,選用一組或多組并聯(lián)機(jī)組。由于疊螺式壓濾機(jī)具有自清洗功能,特別適用于黏性污泥的壓濾。
幾種壓濾機(jī)的基本特性對比如下:
項目 | 轉(zhuǎn)筒帶式機(jī) | 離心機(jī) | 板框機(jī) | 疊螺機(jī) |
含水率(%) | <85 | <85 | <75 | <85 |
沖洗用水量 | 極大 | 少 | 中 | 極小 |
回收率(%) | 約90 | 約95 | 約95 | 約95 |
用電量 | 中 | 極大 | 大 | 極小 |
連續(xù)運(yùn)行 | 有可能,難度較大 | 可能 | 一般不能 | 能 |
維修管理 | 操作時間長 | 操作時間長 | 操作時間長 | 故障率極低,操作時間短,操作簡單 |
占地空間 | 大 | 小 | 大 | 小 |
振動噪音 | 有 | 很大 | 有 | 極小 |
濃縮池 | 不要 | 要 | 要 | 不要 |
2 疊螺式壓濾機(jī)應(yīng)用情況
2.1 生產(chǎn)應(yīng)用裝置
工業(yè)生產(chǎn)應(yīng)用中采用江蘇某環(huán)??萍加邢薰井a(chǎn)的303疊螺式污泥壓濾機(jī),處理量(干基)90~180kg/h,當(dāng)污泥質(zhì)量濃度為5g/L時,可以處理混合液18~36m3/h。外形尺寸3605mm×1690mm×1600mm,總功率1.95kW。材質(zhì)為304型不銹鋼。
2.2 剩余活性污泥
化工生產(chǎn)廢水處理系統(tǒng)的剩余活性污泥經(jīng)過污泥濃縮池濃縮后的質(zhì)量濃度為3~10g/L,溶解性CODcr為100~150mg/L,污泥中含有橡膠防老劑生產(chǎn)中的殘余微小黏性顆粒和煤化工生產(chǎn)中的殘余細(xì)灰顆粒。
2.3 脫水系統(tǒng)情況
剩余活性污泥排至剩余污泥池,原料污泥從剩余污泥池底部通過污泥輸送泵送至絮凝混合槽,從其底部進(jìn)入絮凝混合槽,混合槽上有齒輪減速機(jī)控制攪拌速度。疊螺式污泥壓濾機(jī)的脫水螺桿部分連有齒輪減速機(jī)控制螺桿轉(zhuǎn)動速度。攪拌器頻率及螺桿頻率電控柜內(nèi)有電子顯示器。螺桿脫水部分上部有定時噴淋裝置,由箱體側(cè)面電控閥控制。脫水系統(tǒng)包括溶藥、投加、絮凝混合、輸送過程,自動配藥系統(tǒng)將固體陽離子聚丙烯酰胺配制成質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.2%的水溶液,然后用計量泵送至絮凝混合槽與污泥在機(jī)械攪拌作用下發(fā)生絮凝反應(yīng),通過調(diào)節(jié)計量泵的流量調(diào)節(jié)加藥量,使污泥充分反應(yīng)形成絮狀體,混合液中的水變得清澈透明;混合液通過進(jìn)料口自流進(jìn)入疊螺式壓濾機(jī)的濾筒進(jìn)行污泥脫水。
2.4 檢測方法
污泥濃度采用重量法測定,CODcr采用重鉻酸鉀法測定。泥餅含水率分析方法:稱取約10g(精確至0.0002g)試樣于水分快速測定儀中,從室溫開始升溫加熱,在(105±5)℃烘干至恒重。原樣質(zhì)量減烘干后質(zhì)量除以原樣質(zhì)量即為樣品含水率。
3 應(yīng)用結(jié)果
在中試試驗的基礎(chǔ)上,利用疊螺式污泥壓濾機(jī)對南化公司化工生產(chǎn)廢水生化處理系統(tǒng)的剩余活性污泥進(jìn)行現(xiàn)場脫水工業(yè)應(yīng)用。從現(xiàn)場壓濾機(jī)運(yùn)行狀況可以看出,背壓板的縫隙由5mm調(diào)整至3mm,壓出的泥餅變薄,泥餅含水率由86.2%降至82.1%,可以滿足環(huán)保部門要求的生化污泥袋裝外運(yùn)要求。
303型疊螺式壓濾機(jī)的總功率1.95kW,1h產(chǎn)生含水率82.1%的泥餅約0.6t,1t泥餅的壓濾費(fèi)用約為2.5元。
疊螺式污泥壓濾機(jī)在正常工作時間運(yùn)轉(zhuǎn)(8h/d),游動環(huán)可以使用3~4年,螺旋軸可以使用11年,后根據(jù)實(shí)際使用情況定期更換。
與原先使用的轉(zhuǎn)筒帶式機(jī)進(jìn)行部分主要參數(shù)比較:
項目 | 轉(zhuǎn)筒帶式機(jī) | 疊螺式壓濾機(jī) | 備注 |
電耗(kW) | 43.50 | 1.95 | 帶式機(jī)電耗中含主機(jī)33kW、空壓機(jī)3kW、螺桿泵7.5kW |
沖洗用水量(m3/h) | 14 | 0.5 | |
剩余污泥處理量(m3/h) | 15 | 18 | 污泥質(zhì)量濃度為5g/L時 |
泥餅含水率(%) | 86.7 | 82.1 | |
出泥量(t/h) | 0.25 | 0.60 | 對應(yīng)泥餅含水率時 |
絕干污泥處理量(kg/h) | 33.3 | 107.4 | 絕干污泥為不含水的干污泥 |
絕干污泥電耗(kWh/kg) | 1.306 | 0.018 | |
濾液含固量(g/L) | 1.5~2.5 | 0.036~0.050 | 因沖洗量不同,均按處理量折算 |
現(xiàn)場噪聲(dB) | 約85 | 約55 | 帶式機(jī)運(yùn)行時有空壓機(jī)、氣動閥、減速器、傳動齒輪、螺桿泵等噪聲 |
操作難易 | 有一定難度,如濾帶需進(jìn)行人工糾偏等 | 操作較易 | |
維護(hù)狀況 | 濾帶、軸承、傳動齒輪、減速器需定期維護(hù),2年更換,氣動閥、空壓機(jī)定期檢修 | 運(yùn)行3年免維護(hù) |
由上表可知:疊螺式壓濾機(jī)較轉(zhuǎn)筒帶式機(jī)更適用于帶黏性物質(zhì)和極細(xì)灰粒剩余污泥的壓濾?,F(xiàn)場壓濾工業(yè)應(yīng)用過程表明,疊片不堵塞,濾液含固量極小,工作現(xiàn)場噪音小,能耗低,日常保養(yǎng)維護(hù)簡便,可連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),無需專人值守,節(jié)約人工成本。泥餅含水率能夠滿足當(dāng)前環(huán)保部門生化污泥袋裝化的要求,同時,運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性明顯。按疊螺式壓濾機(jī)年運(yùn)行2000h計,年處理絕干污泥量214.8t,在節(jié)電方面,相當(dāng)于年節(jié)電約27.7×104kWh;在節(jié)水方面,疊螺式壓濾機(jī)沖洗水量非常小,比使用轉(zhuǎn)筒帶式機(jī)年節(jié)水約87萬t(原沖洗水大部分已使用生化出水回用)。
4 結(jié)論
實(shí)際工業(yè)應(yīng)用情況表明,疊螺式污泥壓濾機(jī)完全能夠處理較為復(fù)雜的多種混合化工廢水生化處理產(chǎn)生的剩余污泥。
根據(jù)實(shí)際情況,疊螺式污泥壓濾機(jī)在脫水過程中產(chǎn)生的濾液比較清澈,基本無跑泥現(xiàn)象;擠壓出的泥餅成型,方便泥餅的后續(xù)袋裝化運(yùn)輸及處理。
疊螺式污泥壓濾機(jī)經(jīng)過近3年的實(shí)際應(yīng)用運(yùn)轉(zhuǎn),事實(shí)表明該脫水設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,能夠?qū)崿F(xiàn)自動運(yùn)轉(zhuǎn),一定程度上減輕了現(xiàn)場操作工人的勞動強(qiáng)度。而且在運(yùn)行過程中該脫水機(jī)基本無噪音、無振動,一定程度上改善了現(xiàn)場的工作環(huán)境。
與其他脫水機(jī)比較,疊螺式污泥壓濾機(jī)在用電和用水方面都比其他機(jī)型節(jié)省,特別是用電量方面,一年可以節(jié)約大量的運(yùn)行成本。由于其獨(dú)特的脫水原理,無振動,無噪音,大大改善了現(xiàn)場工人的操作環(huán)境。脫水過程中固定環(huán)與游動環(huán)之間是做上下左右的切割運(yùn)動,保證了設(shè)備在運(yùn)行過程中不會堵塞,安裝方便,操作簡單。
實(shí)踐證明,在化工廢水生化處理系統(tǒng)剩余污泥壓濾過程中,疊螺式污泥壓濾機(jī)與其他脫水機(jī)比較,省錢、省心、省力、省時,在運(yùn)行過程中帶來了安全、安靜、安適、安心的工作環(huán)境。