1 前言
榆林能源集團(tuán)資源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司真空制鹽生產(chǎn)線采用五效蒸發(fā)、平流進(jìn)料、分效排鹽、逆循環(huán)、石膏晶種防垢生產(chǎn)工藝。生產(chǎn)用原鹵屬CaSO4型鹵水。蒸發(fā)過(guò)程中,由于蒸發(fā)罐里石膏的不斷富集,生產(chǎn)工藝上需連續(xù)不斷的向外排出石膏母液,來(lái)降低罐內(nèi)料液的石膏含量。生產(chǎn)之初,將外排的石膏母液在沉降池中經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單的沉降,把沉積下來(lái)的固相廢棄,液相注入礦山采鹵。這種辦法是不得已而為之,一方面廢棄的固相中有好大一部分鹽得不到回收,石膏得不到有效利用;另一方面液相中可溶性雜質(zhì)比較高,注入礦山采鹵后,鹵水成分不斷惡化,直接影響到制鹽蒸發(fā)系統(tǒng)和產(chǎn)品質(zhì)量。
生產(chǎn)過(guò)程中,石膏母液不斷注入礦山井下,致使原鹵成分發(fā)生突變,為了解決石膏母液注井造成了原料鹵水惡化的惡性循環(huán),該公司確定了使用臥螺離心機(jī)增濃石膏母液,然后加藥除鈣、鎂的技術(shù)方案。
2 臥螺離心機(jī)處理石膏母液的思路
2.1 市場(chǎng)調(diào)研
該公司和國(guó)內(nèi)石膏建材行業(yè)廣泛接觸,目前石膏板、石膏粉、石膏磚的市場(chǎng)較好,湖南等地也有鹽石膏做建材的實(shí)體企業(yè)。
2.2 工藝技術(shù)方案
制鹽系統(tǒng)→石膏母液→臥螺離心分離→稀釋桶→板框壓濾→石膏
3 臥螺離心機(jī)處理石膏母液的理論基礎(chǔ)
3.1 石膏母液成分
生產(chǎn)控制外排母液濃度為26波美度,溫度為70攝氏度,石膏母液成份如下:
濃度 | 溫度 | pH | 以離子計(jì)算(g/L) | ||||
Ca | Mg | K | Cl | SO4 | |||
26 | 108 | 7.2 | 63.8 | 12.65 | 18.22 | 229.49 | 0.28 |
3.2 石膏母液理論計(jì)算
3.2.1 石膏母液濃度計(jì)算
制鹽石膏母液濃度控制在40g/L排放,石膏母液的密度1220g/L預(yù)估,則石膏液中CaSO4含量的重量百分比為3.28%。
3.2.2 每小時(shí)進(jìn)罐石膏量計(jì)算
每小時(shí)產(chǎn)成品鹽以160噸(年產(chǎn)120萬(wàn)噸)計(jì),噸鹽消耗鹵水以3.5m3估算,進(jìn)罐鹵水中CaSO4含量以3.5g/L估算(設(shè)計(jì)用鹵水成分為3.12g/L),則每小時(shí)進(jìn)罐石膏量為160t×3.5m3×3.5kg=1960kg,石膏的存在形式有二水石膏、半水石膏、無(wú)水石膏,擬定二水石膏占50%、半水石膏占30%、無(wú)水石膏占20%,此量乘系數(shù)1.1456后,每小時(shí)進(jìn)罐石膏量為2245.38kg。
3.2.3 每小時(shí)排出石膏液量計(jì)算
成品鹽帶走石膏量:成品鹽中CaSO4含量以0.1%計(jì),則每小時(shí)帶走總量為160000kg×0.1%=160kg;
需要外排石膏量2245.38-160=2085.38kg;
需要排出石膏液的量為2085.38/40=52.13m3;
考慮外排石膏母液過(guò)程的不穩(wěn)定性,平均外排母液濃度以35g/L計(jì),則單位時(shí)間排出的石膏液量為:2085.38/35=60m3,所以設(shè)計(jì)考慮石膏外排總量為60m3。
3.2.4 石膏母液技術(shù)參數(shù)
石膏母液量60m3/h。
石膏母液固相濃度3.28%。
石膏母液特性:固相主要成分是石膏,液相主要成分是氯化鈉飽和溶液。
4 臥螺離心機(jī)實(shí)機(jī)試驗(yàn)
4.1 臥螺離心機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào):LW520
轉(zhuǎn)鼓直徑:520mm
轉(zhuǎn)鼓有效工作長(zhǎng)度:2080mm
轉(zhuǎn)鼓長(zhǎng)徑比:4
轉(zhuǎn)鼓工作轉(zhuǎn)速:3000r/min
分離因數(shù):2621
電機(jī)功率:45kW+15kW
4.2 試驗(yàn)結(jié)果數(shù)據(jù)
處理量 | 主機(jī)轉(zhuǎn)速 | 副機(jī)轉(zhuǎn)速 | 清液含固 | 渣含水量 | 備注 |
18m3/h | 2760r/min | 1440r/min | 0.45% | 25.7% | 進(jìn)料口控制 |
25m3/h | 2760r/min | 1080r/min | 1.03% | 27.1% | 進(jìn)料口全開(kāi) |
4.3 試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析
4.3.1 處理量分析
單臺(tái)小時(shí)處理量20m3,配置4臺(tái)(三開(kāi)一備)LW520臥螺離心機(jī)就能滿足工藝要求的60m3/h處理量。
4.3.2 固渣含水量分析
底渣含水量27.1%,已優(yōu)于工藝設(shè)計(jì)50%的含水量指標(biāo)。
4.3.3 清液含固量分析
對(duì)應(yīng)20m3/h的處理量清液含固量1.03%,含固量太高,必須進(jìn)一步降低,臥螺離心機(jī)生產(chǎn)廠家重新制定改進(jìn)方案,使清液含固量≤0.5%。
5 結(jié)論
(1)應(yīng)用臥螺離心機(jī)處理石膏母液是可行的,LW520臥螺離心機(jī)的處理量和固渣含水量完全滿足工藝要求;清液含固量太高不能滿足工藝要求,與臥螺離心機(jī)生產(chǎn)企業(yè)溝通后,可以選擇能滿足清液含固量要求指標(biāo)的臥螺離心機(jī)用于制鹽石膏液的增濃。
(2)經(jīng)過(guò)反復(fù)實(shí)驗(yàn)對(duì)比,該公司選用了4臺(tái)LW550臥螺離心機(jī),長(zhǎng)徑比為4.2,主電機(jī)功率為55kW,油泵電機(jī)功率為15kW,轉(zhuǎn)速3500r/min。運(yùn)行幾個(gè)月以來(lái),處理量、固渣含水量、清液含固量都能滿足工藝要求,實(shí)現(xiàn)了石膏母液中的氯化鈉飽和溶液的回收利用,同時(shí)也滿足了石膏渣在工業(yè)園區(qū)廢渣堆放場(chǎng)的環(huán)保堆放要求,在生產(chǎn)運(yùn)行初期,起到很好的作用,為下一步礦山溶腔擴(kuò)大后,石膏母液注井打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。