2012年,采油七廠在葡三聯(lián)建設了處理能力為5000m3/d的SSF懸浮污泥過濾裝置,配套建設了一套“污泥濃縮+離心脫水”的污泥減量化簡易處理工藝。SSF懸浮污泥裝置每天排出含水率約為99%的含油污泥15~30m3,針對高含水的含油污泥,葡三聯(lián)采用“污泥濃縮+離心機脫水”處理工藝,前期運行效果較好,2015年1月,此處理工藝脫泥量小,出水水質(zhì)差,含油量高達500mg/L,懸浮物含量高達1000mg/L,形成惡性循環(huán),導致出水達標困難,因此,2015年6月上旬開始試驗疊螺機污泥處理工藝。
1 工藝原理對比
(1)離心機工藝原理
離心脫水機是利用離心力分離液體和固體的機械。離心脫水機是采用內(nèi)筒轉(zhuǎn)動等離心方式,通過高速的選擇,將物件所含的水分甩出去的一種設備。
(2)疊螺機工藝原理
疊螺式脫水機整機撬裝,外接電源工作,來液依靠懸浮污泥過濾罐的自壓進入,經(jīng)過流量計、混合器、計量斗、攪拌室、旋轉(zhuǎn)壓濾分離器,完成泥水分離,濾液回到污水回收池,固化的污泥用袋裝后運走。
2 運行效果對比
(1)離心機運行效果
該工藝于2013年5月中旬投產(chǎn)運行,處理能力為5m3/h,設計指標為處理后污泥含油率≤2%,污泥含水率≤80%,離心機前期運行,平均每10分鐘脫出一袋污泥,由人工裝袋后推車外運。離心機每天運行4h即可以滿足生產(chǎn),極大地降低了運行成本。處理后水質(zhì)得到改善,前期運行效果較好,處理后的污泥含油量降至1%以下,脫水后污泥含水率<80%。2012年,此處理工藝脫泥量小,平均每30分鐘脫出一袋污泥,處理量不能滿足生產(chǎn)需求,導致污泥濃縮罐內(nèi)污泥滿罐,罐中污泥高達13m,處理后的含油污泥的懸浮物及含油量等各項指標偏高,含油污泥含水量高。脫出的污水重新進入污水處理系統(tǒng)后對系統(tǒng)影響較大。
(2)疊螺機現(xiàn)場試驗效果
根據(jù)疊螺污泥處理技術特點,在葡三聯(lián)進行污泥處理現(xiàn)場試驗,處理能力為5m3/h。
試驗從6月15日開始,到6月28日結束,共進行14天現(xiàn)場試驗,污泥溫度用手觸摸,溫熱,估計有30~40℃,進泥含水率98%左右,分離出的水清澈,懸浮物肉眼可見。試驗數(shù)據(jù)如下表所示:
時間 項目 | 6月 15日 | 6月 17日 | 6月 18日 | 6月 20日 | 6月 22日 | 6月 23日 | 6月 24日 | 6月 26日 | 6月 27日 |
含油量(mg/L) | 465 | 452 | 449 | 465 | 445 | 480 | 455 | 460 | 463 |
懸浮物含量(mg/L) | 368 | 375 | 361 | 359 | 377 | 360 | 357 | 371 | 369 |
污泥含水率 (%) | 76.6 | 78.9 | 75.3 | 76.2 | 75.9 | 76.9 | 75.2 | 76.0 | 76.9 |
從試驗結果看,疊螺機脫水效果明顯,脫出泥的含油量平均為459mg/L,懸浮物含量平均為366mg/L,脫水后污泥含水率平均為76.4%,每天運行8小時,平均1小時脫出一袋污泥,污泥處理效果較好。
3 結語
(1)“疊螺機脫水”處理工藝與“污泥濃縮+離心機脫水”處理工藝相比較,可使含油污泥中的油、泥、水三相得到有效的分離,處理后的污泥含油量降至2%左右,脫水后污泥含水率在76%左右,實現(xiàn)了污泥減量化處理的目標。
(2)配套懸浮污泥過濾工藝建設的“疊螺機脫水”處理工藝,結合懸浮污泥過濾裝置產(chǎn)生的含油污泥的特殊性,應該進一步試驗降低加藥量,達到降低運行成本的目的。