1 背景介紹
眉山市城市污水處理廠(二期)工程,設(shè)計(jì)規(guī)模為4萬(wàn)m3/d,采用改良型氧化溝處理工藝。工程分為前、后兩期建成,每期處理規(guī)模各2萬(wàn)m3/d?,F(xiàn)有的污泥脫水設(shè)備為3套國(guó)內(nèi)某公司生產(chǎn)的組合式螺旋壓榨脫水機(jī)(以下簡(jiǎn)稱疊螺機(jī))。
該設(shè)備每套由3臺(tái)獨(dú)立的螺旋體組成,每隔螺旋體能獨(dú)立運(yùn)行,濃縮段到脫水段的縫隙逐漸變細(xì),分別為0.3mm、0.2mm、0.15mm,單機(jī)處理量為150DS/h,進(jìn)料污泥含水率為99%~99.6%,單機(jī)裝機(jī)容量為1.95kW,主機(jī)與攪拌桶電機(jī)選用GTR日精品牌,均采用ABB變頻器啟動(dòng),主機(jī)每臺(tái)功率為0.4kW,攪拌桶電機(jī)功率為0.75kW。設(shè)備采用手動(dòng)操作和自動(dòng)運(yùn)行,每套設(shè)備配置PAM加藥泵、污泥泵各1臺(tái),共用泡藥機(jī)、出泥輸送機(jī)及泥餅泵,其中加藥和泥餅泵均采用ABB變頻啟動(dòng)。目前,該廠使用此脫水設(shè)備已達(dá)一年半,運(yùn)行狀況較好。
2 工作原理
疊螺式污泥脫水機(jī)疊螺主體是由固定環(huán)和游動(dòng)環(huán)相互層疊,螺旋軸貫穿其中形成的過(guò)濾裝置。前段為濃縮部,后段為脫水部。將污泥的濃縮和壓榨脫水工作在一筒內(nèi)完成,當(dāng)電機(jī)驅(qū)動(dòng)螺旋軸轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),設(shè)在推動(dòng)軸外圍的多重固活疊片相對(duì)移動(dòng),在重力作用下,水從相對(duì)移動(dòng)的疊片間隙中濾出,實(shí)現(xiàn)快速濃縮,經(jīng)過(guò)濃縮的污泥隨著螺旋軸的轉(zhuǎn)動(dòng)不斷往前移動(dòng);沿泥餅出口方向,螺旋軸的螺距逐漸變小,環(huán)與環(huán)之間的間隙也逐漸變小,螺旋腔的體積不斷收縮;在出口處的作用下,內(nèi)壓逐漸增強(qiáng),在螺旋推動(dòng)軸依次連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)推動(dòng)下,污泥中的水分受擠壓排出,濾餅含固量不斷升高,實(shí)現(xiàn)污泥的連續(xù)脫水,螺旋軸的旋轉(zhuǎn),推動(dòng)游動(dòng)環(huán)不斷轉(zhuǎn)動(dòng),設(shè)備依靠固定環(huán)和游動(dòng)環(huán)之間的移動(dòng)實(shí)現(xiàn)連續(xù)的自清洗過(guò)程,從而巧妙地避免了傳統(tǒng)脫水機(jī)普遍存在的堵塞問(wèn)題。
3 常見(jiàn)問(wèn)題及解決方案
3.1 橡膠管道漏水
在使用過(guò)程中,由于連接混凝攪拌桶與主機(jī)之間的橡膠管道材質(zhì)選配不適,常出現(xiàn)膠管腐蝕老化漏水現(xiàn)象,平均兩個(gè)月就需更換一次。經(jīng)試驗(yàn),該廠改選用了加厚耐腐蝕性的橡膠管道進(jìn)行連接,耐用時(shí)間大幅延長(zhǎng),更換至今一年多來(lái)未出現(xiàn)過(guò)漏水現(xiàn)象,有效的解決了頻繁更換橡膠管的問(wèn)題。
3.2 堵塞
該廠在使用疊螺機(jī)中,曾發(fā)生過(guò)2次堵塞故障。故障現(xiàn)象為:一是在運(yùn)行狀態(tài)下,處理量越來(lái)越小,泥餅含水率高,游動(dòng)環(huán)在螺旋軸的轉(zhuǎn)動(dòng)下,在濃縮段蠕動(dòng)量很小,壓榨段基本不蠕動(dòng),動(dòng)靜環(huán)之間出水量很小,且在壓榨段動(dòng)靜環(huán)之間的污泥開(kāi)始干裂。經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)在手動(dòng)控制按鈕中未設(shè)置沖洗閥按鈕,長(zhǎng)時(shí)間未對(duì)動(dòng)、靜環(huán)沖洗,造成環(huán)與環(huán)之間堵塞;二是設(shè)備在正常沖洗的狀況下,由于污泥中的過(guò)多的帶狀纖維將螺旋軸纏繞,使螺旋軸變成了圓柱體,無(wú)法拉動(dòng)污泥向前運(yùn)動(dòng),難以形成內(nèi)壓,造成出泥量小,含水率高。出現(xiàn)上述兩種現(xiàn)象時(shí),需停止進(jìn)藥、進(jìn)泥,用清水運(yùn)行,再加高壓水槍對(duì)動(dòng)、靜環(huán)沖洗,問(wèn)題即可得到解決。
3.3 電氣故障
在設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中,需設(shè)置好變頻器監(jiān)測(cè)電機(jī)溫度和電機(jī)電流等保護(hù)功能,因該設(shè)備電機(jī)處于出泥口上端,腐蝕氣體較濃,在過(guò)載、缺項(xiàng)、卡堵等情況下,保護(hù)功能未設(shè)置好會(huì)燒毀電機(jī)。
3.4 系統(tǒng)配置失調(diào)
在設(shè)計(jì)疊螺機(jī)的處理量時(shí),不僅要考慮主機(jī)的功率,還要考慮整個(gè)系統(tǒng)的配置。如:混凝攪拌桶的容量、進(jìn)泥泵和加壓泵必須和處理量匹配、泥餅輸送機(jī)的尺寸和泥餅泵的處理量大小、泡藥機(jī)的容量等有關(guān)參數(shù),這樣各系統(tǒng)才能達(dá)到較佳的工作狀態(tài)。
(二期)前期工程在配置進(jìn)泥泵時(shí),選用的功率為7.5kW,20m3/h,結(jié)果與主機(jī)不匹配,在變頻至18Hz時(shí),進(jìn)泥量仍大于設(shè)備處理能力,造成混凝攪拌桶污泥溢流和進(jìn)泥泵頻繁啟動(dòng)現(xiàn)象。在(二期)后期工程建設(shè)中,通過(guò)改進(jìn),選用的進(jìn)泥泵電機(jī)功率為4kW,處理量為12m3/h,在調(diào)節(jié)好變頻器的啟動(dòng)頻率后,進(jìn)泥量與處理量吻合,有效的解決進(jìn)泥量穩(wěn)定的問(wèn)題。
3.5 液位保護(hù)裝置故障
疊螺機(jī)在處理(一期)工程(BAF工藝)生污泥時(shí),由于渣物較多,經(jīng)常纏住攪拌桶內(nèi)的液位探測(cè)桿,誤發(fā)高液位報(bào)警,導(dǎo)致污泥泵停轉(zhuǎn),疊螺機(jī)空轉(zhuǎn)。在清除探測(cè)桿的渣物后,污泥泵雖自行啟動(dòng),但設(shè)備因污泥排空,初始無(wú)法產(chǎn)生背壓,造成出泥含水率過(guò)高,嚴(yán)重影響污泥脫水效果。為此,該廠采取(一期)工程內(nèi)進(jìn)水式格柵機(jī)改造,減少進(jìn)泥渣物,同時(shí)增加探測(cè)桿沖洗水管,避免渣物纏住等兩項(xiàng)措施,解決了此問(wèn)題。
4 運(yùn)行注意事項(xiàng)
(1)啟動(dòng)前,應(yīng)檢查各管道是否正常,初次試車必須對(duì)工藝管道進(jìn)行沖洗。
(2)開(kāi)機(jī)前應(yīng)檢查攪拌桶是否有雜物,背壓板是否按實(shí)際使用距離緊固好,300型機(jī)器背壓板距離不得小于5mm。
(3)開(kāi)機(jī)時(shí)主機(jī)變頻器調(diào)節(jié)到使用頻率,進(jìn)泥泵不得低于18Hz,泥餅泵不得低于30Hz。
(4)泥性與設(shè)備調(diào)整
進(jìn)泥和加藥在混凝攪拌桶通過(guò)攪拌,能迅速產(chǎn)生較大塊狀的絮凝團(tuán),說(shuō)明混凝效果較好,同時(shí)檢查濾液跑泥較少、濾液清亮不粘手,出泥量較大、含水率正常,此時(shí)調(diào)質(zhì)狀態(tài)較好。
在實(shí)際操作中,該廠將(一期)工程的生污泥通過(guò)管道與(二期)工程的濃縮池連接,以共享疊螺機(jī)。由于(一)、(二)期泥質(zhì)差異較大,前者是BAF工藝的生污泥,該泥未經(jīng)硝化處理,泥較粘稠、濃度高,臭味大,較難處理;后者是改良型氧化溝工藝的剩余污泥,濃度低,該泥活性較好,無(wú)臭味,容易處理。處理兩種泥性時(shí)須對(duì)加藥和進(jìn)泥量進(jìn)行重新調(diào)整。設(shè)備參數(shù)設(shè)置和耗藥量對(duì)比見(jiàn)下表:
名稱 | 污泥泵頻率 | 污泥泵流量 | 加藥泵流量 | 泥餅泵頻率 |
氧化溝污泥 | 22Hz | 7m3/h | 1.1m3/h | 50Hz |
BAF污泥 | 18Hz | 5m3/h | 1.4m3/h | 40Hz |
通過(guò)比較,疊螺機(jī)對(duì)活性污泥的處理效果更好。
(5)PAM的使用情況
該廠脫水機(jī)房選用的西派克加藥泵,加藥能力為0.2~2.0m3/h,功率0.75kW。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)行和藥劑廠家通過(guò)不同藥劑的小樣分析,在投加相同藥量時(shí),在兩種泥質(zhì)不一樣時(shí),會(huì)出現(xiàn)不同的絮凝效果。經(jīng)測(cè)試,粉劑對(duì)生污泥的處理效果較好,乳液對(duì)活性污泥處理效果較好。有此比較后,就能針對(duì)不同的泥質(zhì),較好地控制加藥和進(jìn)泥量。
(6)背壓板的調(diào)整
對(duì)背壓板的調(diào)整需要一個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程,對(duì)于新機(jī)或者清洗排空了螺旋軸時(shí),先降背壓板調(diào)整到設(shè)備允許的較小間隙,再啟動(dòng)設(shè)備,待出口泥餅含水率達(dá)到約80%時(shí),將背壓板間隙調(diào)大,但每次調(diào)整的間隙不能過(guò)大,間隙調(diào)整幅度過(guò)大會(huì)讓腔體內(nèi)壓損失,造成出泥再次變稀。不同泥質(zhì),進(jìn)泥量的大小,含水率的不同,加藥的不同,都會(huì)影響出泥的效果,同樣影響背壓板的調(diào)整。同一污泥,在含水率變化不大的情況下,在調(diào)至較佳間隙后將不再對(duì)背壓板做調(diào)整。
5 優(yōu)缺點(diǎn)分析
5.1 優(yōu)點(diǎn)
(1)能耗低,單機(jī)滿負(fù)荷運(yùn)行功率不超過(guò)2kW/h。
(2)占地空間小,減少設(shè)計(jì)、土地和建筑成本。
(3)無(wú)堵塞,無(wú)需大量水沖洗,耗水量為120L/h。
(4)轉(zhuǎn)速慢,2~3rpm/h,無(wú)振動(dòng),噪音低,對(duì)土建基礎(chǔ)要求低。
(5)安裝簡(jiǎn)單,相比傳統(tǒng)污泥脫水設(shè)備工藝管道較少。
(6)日常維護(hù)頻率低,基本無(wú)備品備件,維修費(fèi)用少。
(7)靈活性強(qiáng),既可單機(jī)運(yùn)行,也可單組運(yùn)轉(zhuǎn),對(duì)中小型污水廠適合,尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水站,該機(jī)可以通過(guò)移動(dòng),達(dá)到設(shè)備共享。
5.2 缺點(diǎn)
(1)相比一體化帶式機(jī)、離心脫水機(jī),單機(jī)處理量較小,不適合中大型污水處理廠。
(2)動(dòng)環(huán)、固定環(huán)都采用304不銹鋼,時(shí)間長(zhǎng)了,環(huán)之間可能會(huì)出現(xiàn)磨損,增大環(huán)之間的間隙,影響處理量,以及帶來(lái)更好的麻煩。
6 改進(jìn)和運(yùn)行建議
6.1 改進(jìn)方面
(1)一般的疊螺機(jī)是主機(jī)和配電系統(tǒng) 配置在現(xiàn)場(chǎng),眉山污水處理廠采用手動(dòng)操作和自動(dòng)運(yùn)行,就地控制箱內(nèi)只留簡(jiǎn)單的按鈕開(kāi)關(guān),其他電器配件全在低壓配電室,這樣做主要是保護(hù)電器元件免受有毒氣體的腐蝕。
(2)主機(jī)機(jī)架全部采用304不銹鋼,壁厚8mm以上。
(3)螺旋軸進(jìn)行了拋光打磨,同時(shí)做好噴涂處理,增強(qiáng)螺旋軸的耐磨性,延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命。
6.2 運(yùn)行建議
(1)安裝時(shí)主機(jī)必須要找平,主機(jī)安裝的前端離墻位置應(yīng)至少留出2.6米的空間,在維修時(shí)便于抽出螺旋軸。
(2)為防止濾液氣味的擴(kuò)散,應(yīng)對(duì)整個(gè)主機(jī)箱體加蓋,使用收集玻璃作為觀察孔,保證良好的工作環(huán)境。
(3)背壓板的調(diào)整,疊螺機(jī)主要采用在停機(jī)狀態(tài)下手動(dòng)調(diào)整間隙,而且需要反復(fù)多次調(diào)整,特別是在進(jìn)泥不穩(wěn)定的時(shí)候,會(huì)增加更多的工作量。建議該系統(tǒng)采用液壓調(diào)整系統(tǒng),可以在不停機(jī)的情況下,進(jìn)行背壓板的調(diào)整,既可以增加運(yùn)行時(shí)間,提高處理量,也能減少PAM不必要的浪費(fèi)。
(4)疊螺機(jī)采用SC303型,即三組組合成一體,但在混凝攪拌桶內(nèi)進(jìn)入三組的流量不均勻,三組存在處理不均勻的情況,建議廠家在設(shè)計(jì)進(jìn)入三組的進(jìn)泥槽時(shí)盡量考慮各組進(jìn)泥均勻,便于背壓板間隙的 調(diào)整。
(5)盡管配電系統(tǒng)已經(jīng)與現(xiàn)場(chǎng)隔開(kāi),但腐蝕性氣體仍對(duì)電器造成侵蝕,目前配電系統(tǒng)中CPU已經(jīng)出現(xiàn)接觸不好現(xiàn)象,建議對(duì)CPU、變頻器等關(guān)鍵設(shè)備的接線口做防腐處理,同時(shí)要將門窗關(guān)閉好。