唐山首鋼京唐西山焦化有限責(zé)任公司一期工程酚氰廢水處理項(xiàng)目4×7.63m焦?fàn)t配套建設(shè),處理煤氣凈化過程中產(chǎn)生的含酚氰廢水及煤氣管道冷凝水,由預(yù)處理、生化處理、后混凝沉淀過濾處理及污泥處理等工序組成,廢水生物處理采用缺氧-好氧-好氧(A-O-O)的內(nèi)循環(huán)工藝流程。目前,該公司按年產(chǎn)380萬t焦炭進(jìn)行生產(chǎn)組織,酚氰廢水處理原水水量為130~140m3/h,無稀釋水,其中蒸氨廢水水量為100~110m3/h。
根據(jù)設(shè)計(jì)資料,酚氰廢水處理作業(yè)區(qū)剩余污泥(平均排泥量15.4m3/h,含水率為99.2%,連續(xù)排泥)和凝聚沉淀池排出的污泥(排泥量45m3/h,含水率為99.2%,每天排泥8h),由污泥泵送入污泥濃縮裝置進(jìn)行處理,濃縮后的污泥由污泥泵送污泥脫水機(jī)進(jìn)一步脫水。污泥濃縮池上清液流回污水處理系統(tǒng)進(jìn)行處理,泥餅(22t/d,污泥含水率為80%)送煤場(chǎng)摻入焦煤中焚燒。因此,酚氰區(qū)域產(chǎn)生污泥量約為22÷(1-80%)=110m3/d。實(shí)際污泥量為90~100m3/d,化驗(yàn)剩余污泥實(shí)際含水率為99.1%。
1 設(shè)備使用現(xiàn)狀
酚氰廢水處理作業(yè)區(qū)污泥濃縮裝置原采用帶式壓濾機(jī),單臺(tái)污水處理能力僅為4~5m3/h,每天24h連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。排泥含水率為84.5%,泥中帶水較多導(dǎo)致泥稀,不能很好地形成泥餅,污泥在運(yùn)輸過程中灑落嚴(yán)重,設(shè)備運(yùn)行環(huán)境較差。由于帶式壓濾機(jī)泥處理量較小,隨設(shè)備的老化,頻繁停用檢修。檢修時(shí),生物處理系統(tǒng)中污泥不能及時(shí)排出,系統(tǒng)內(nèi)污泥指數(shù)增高,隨污泥基數(shù)逐步增大,污泥量迅速膨脹,形成惡性循環(huán)。2臺(tái)帶式壓濾機(jī)24h超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),系統(tǒng)泥量仍持續(xù)上漲,造成生物處理系統(tǒng)污泥指數(shù)嚴(yán)重超標(biāo),影響出水指標(biāo)。并且,備件更換頻繁,檢修強(qiáng)度和難度較大,導(dǎo)致維修成本較高。壓濾機(jī)運(yùn)行過程中需用清水隨時(shí)沖洗濾帶,每天耗用清水約180m3。壓濾機(jī)驅(qū)動(dòng)電機(jī)為1.5kW。
目前,焦化廢水污泥脫水生產(chǎn)中采用的脫水設(shè)備類型主要分為3種,即板框壓濾機(jī)、帶式壓濾機(jī)和離心機(jī)。這3種類型脫水設(shè)備的比較見下表:
比較項(xiàng)目 | 離心機(jī) | 帶式壓濾機(jī) | 板框壓濾機(jī) |
絮凝劑投加量 | 中 | 大 | 小 |
脫水后泥餅含水率 | 低 | 較高 | 高 |
自動(dòng)化程度 | 連續(xù)操作,可無人自動(dòng)控制 | 可連續(xù)操作,需人工管理 | 間隙程序操作,需人工管理 |
環(huán)境條件 | 好(密閉管道式) | 差(敞開式),二次污染大 | 差(敞開式),二次污染大 |
日常維護(hù)措施 | 更換軸承和皮帶 | 更換托輥和濾帶 | 更換濾布和框板 |
分離效果穩(wěn)定性 | 好(參數(shù)設(shè)定后機(jī)器自動(dòng)控制) | 差(受進(jìn)泥及人為因素影響大) | 差(受人為因素影響大) |
消耗功率 | 大 | 小 | 小 |
由上表可知,離心機(jī)具有自動(dòng)化程度高、運(yùn)行環(huán)境條件好、分離效果人為因素影響小、操作維護(hù)方便、日常運(yùn)行費(fèi)用小等諸多優(yōu)點(diǎn)。結(jié)合其他單位使用情況,該廠決定將帶式壓濾機(jī)改為臥式螺旋卸料沉降離心機(jī),并配套自動(dòng)配投藥裝置和控制系統(tǒng)。
2 離心機(jī)工作原理
臥式螺旋卸料沉降離心機(jī)(以下簡(jiǎn)稱離心機(jī))是依靠固液兩相的密度差,在離心力場(chǎng)的作用下,加快固相顆粒的沉降速度來實(shí)現(xiàn)固液分離。
當(dāng)污泥進(jìn)入離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓腔后,高速旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)鼓產(chǎn)生強(qiáng)大的離心力,污泥顆粒由于密度大,離心力也大,因此污泥被甩貼在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁上,形成固環(huán)層;而水的密度較小,離心力也小,只能在固環(huán)層內(nèi)側(cè)形成液環(huán)層。由于螺旋和轉(zhuǎn)鼓的轉(zhuǎn)速不同,二者存在相對(duì)運(yùn)動(dòng)(差速),把沉積在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁的污泥推向轉(zhuǎn)鼓錐體端出口處排出,分離出的水從轉(zhuǎn)鼓的另一端排出。差速器的作用是使轉(zhuǎn)鼓和螺旋之間形成一定的差速。污泥中投加絮凝劑,以產(chǎn)生絮凝作用,使分散的污泥顆粒聚集產(chǎn)生較大的絮凝體,加速泥水分離。
分離因數(shù)是衡量離心分離機(jī)性能的主要指標(biāo),離心機(jī)的轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速和直徑?jīng)Q定其分離因數(shù)。對(duì)于同一臺(tái)設(shè)備而言,其轉(zhuǎn)鼓直徑是一定的,可以通過調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速來調(diào)整分離因數(shù)。一般來講,轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速越高,分離因數(shù)越大,離心機(jī)排出的泥餅中的含水率也就越低。另外,離心機(jī)的差速也可以通過控制污泥在轉(zhuǎn)鼓中的停留時(shí)間而直接影響排出到轉(zhuǎn)鼓外的泥餅的含水率。
3 改造效果及經(jīng)濟(jì)效益
3.1 改造效果
離心機(jī)主電機(jī)和螺旋電機(jī)均采用變頻控制,可實(shí)現(xiàn)對(duì)轉(zhuǎn)鼓和螺旋轉(zhuǎn)速的方便調(diào)節(jié)。同時(shí),螺旋推料扭矩可以在規(guī)定范圍內(nèi)進(jìn)行設(shè)定,因此可以實(shí)現(xiàn)在不同工況下對(duì)運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行調(diào)節(jié),以保證離心機(jī)處理效果和設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定。
離心機(jī)有差速控制和扭矩控制2種運(yùn)行模式,由于主電機(jī)轉(zhuǎn)速不變,在扭矩控制模式下,通過改變螺旋電機(jī)轉(zhuǎn)速,進(jìn)而改變差速來調(diào)節(jié)扭矩,使扭矩保持在設(shè)定值上下波動(dòng),以保證設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行。在手動(dòng)運(yùn)行過程中可以采用差速控制模式,一般只有在調(diào)試和沖洗時(shí)使用,正常自動(dòng)運(yùn)行過程中不使用。在扭矩控制模式下,當(dāng)過扭矩時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)將進(jìn)料打回流,以保證不發(fā)生過負(fù)荷運(yùn)行而損壞設(shè)備。自動(dòng)配投藥裝置可以根據(jù)來料含水率預(yù)先設(shè)定配藥濃度,并根據(jù)處理量隨時(shí)自動(dòng)調(diào)節(jié)加藥量。這樣能夠有效避免因加藥量不足導(dǎo)致污泥不能完全絮凝,進(jìn)而致使分離效果變差;同時(shí),可以避免因過量加藥而導(dǎo)致過渡絮凝,致使污泥堵塞轉(zhuǎn)鼓和螺旋,損壞設(shè)備,并且造成藥品浪費(fèi)。
改造后,離心機(jī)處理量達(dá)到18m3/h,24h連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),生物處理系統(tǒng)污泥指數(shù)持續(xù)下降。投用40天后,污泥指數(shù)達(dá)到正常水平,由于污泥處理及時(shí),酚氰廢水處理作業(yè)區(qū)域控制污泥指數(shù)在較低水平,系統(tǒng)達(dá)到良性循環(huán)。目前,離心機(jī)采用扭矩控制,在運(yùn)行數(shù)據(jù)設(shè)定為扭矩40N·m、轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速2500rpm、加藥配比為3‰(質(zhì)量分?jǐn)?shù))的情況下,處理量即可達(dá)到10~18m3/h,排泥含水率為71.2%,泥餅成形良好,基本呈固態(tài)可堆積,運(yùn)輸方便,完全滿足生產(chǎn)需求?,F(xiàn)離心機(jī)每天開機(jī)10h左右,且操作簡(jiǎn)單,停機(jī)沖洗時(shí)使用清水約10m3/d。離心機(jī)主電機(jī)為30kW,螺旋電機(jī)為7.5kW。
3.2 效益計(jì)算
在不考慮人工成本的情況下,根據(jù)實(shí)際,工業(yè)水新水按7元/t計(jì)算,380V工業(yè)用電按0.4元/kWh計(jì)算。
帶式壓濾機(jī)年消耗水費(fèi)用為7×180×365=459900元;年電耗費(fèi)用為0.4×1.5×24×365=5265元。統(tǒng)計(jì)近3年備件材料情況,每年平均更換濾帶4條,每條濾帶9720元,消耗濾帶費(fèi)用為9720×4=38880元。
離心機(jī)年消耗水費(fèi)用為7×10×365=25500元;年電耗費(fèi)用為0.4×(30+7.5)×10×365=54750元。
因此,由帶式壓濾機(jī)改為離心機(jī)進(jìn)行污泥濃縮每年可節(jié)約費(fèi)用為(459900+5256+38880)-(25550+54750)=423736元。
4 結(jié)論
(1)處理能力大大提高。單機(jī)處理能力由原4~5m3/h提高到14~18m3/h,有效避免了系統(tǒng)中污泥不能及時(shí)脫除而產(chǎn)生堆積的情況,提升了系統(tǒng)穩(wěn)定性。
(2)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制。壓濾機(jī)的調(diào)節(jié)主要靠人工完成,包括進(jìn)料量、加藥量調(diào)節(jié)以及沖洗操作等。離心機(jī)工作時(shí)的進(jìn)料、分離、卸料等是在高速運(yùn)轉(zhuǎn)下連續(xù)自動(dòng)進(jìn)行的,實(shí)現(xiàn)了離心機(jī)主轉(zhuǎn)速、差速和扭矩可調(diào)節(jié),還能自動(dòng)調(diào)節(jié)絮凝劑配制濃度及進(jìn)料量。并且,采用可編程程序控制器實(shí)現(xiàn)離心分離與離心沖洗過程的自動(dòng)控制,節(jié)約了人力。
(3)維護(hù)保養(yǎng)方便。使用壓濾機(jī)時(shí),除軸承潤(rùn)滑保養(yǎng)外,檢修托輥、濾帶頻繁,耗費(fèi)檢修人力、物力。離心機(jī)投用后,日常僅需潤(rùn)滑保養(yǎng),定期進(jìn)行點(diǎn)檢緊固,平時(shí)檢修也只是更換軸承和皮帶即可。同時(shí),離心機(jī)設(shè)有扭矩保護(hù)、功率控制及檢測(cè)、測(cè)溫等多重保護(hù),能有效地減少突發(fā)故障對(duì)機(jī)器造成的損害。
(4)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)和檢修環(huán)境極大改觀。改造前現(xiàn)場(chǎng)污泥、污水遍地,車間內(nèi)異味彌漫。而離心機(jī)對(duì)物料的分離是在完全封閉條件下進(jìn)行,保證操作現(xiàn)場(chǎng)整潔污染,并保持生產(chǎn)環(huán)境的整潔衛(wèi)生,實(shí)現(xiàn)文明生產(chǎn)。