某選礦廠回收鉬精選尾礦中的銅礦物,鉬精選尾礦中含有前序作業(yè)的殘余藥劑,嚴重影響選銅技術指標。進行了磨礦、擦洗、化學脫藥與臥式螺旋離心機脫藥的對比試驗,發(fā)現(xiàn)臥式螺旋離心機能夠很好地對鉬精選尾礦進行脫藥,有效提升選銅技術指標。工業(yè)應用后解決了泡沫發(fā)黏、礦漿流動性差的問題,操作和指標趨于穩(wěn)定。
1 物理性質(zhì)及選礦流程
1.1 物料性質(zhì)
物料為陜西某有色金屬選礦廠鉬精選尾礦,鉬精選尾礦中主要礦物為黃銅礦、輝鉬礦、石英、黑云母、白云母、綠泥石、鉀長石、方解石,此外還有黃鐵礦、透輝石等。物料分析結(jié)果見下表:
元素 | Mo | Cu | S | Pb | TFe | SiO2 |
含量 | 0.056 | 0.95 | 4.44 | 0.008 | 9.89 | 53.48 |
元素 | Sb | CaO | MgO | As | Al2O3 | Zn |
含量 | 0.003 | 3.75 | 3.15 | 0.004 | 11.28 | 0.06 |
對原礦進行巖礦鑒定分析后得出,鉬精尾礦樣品中黃銅礦主要與石英、白云母、綠泥石和黃鐵礦連生,自由邊長為90.93%,兩相連生體占14.57%,三相連生體占4.44%。
1.2 工藝流程
鉬的精選尾礦采用一次粗選、兩次精選、兩次掃選獲得銅精礦。
2 脫藥原理及效果
2.1 傳統(tǒng)脫藥設備原理及效果
設備 | 原理 | 脫藥效果 |
半自磨機 | 通過設備旋轉(zhuǎn),礦石與鋼球進行碰撞、擦洗,導致礦粒表面的藥劑脫落,達到脫藥效果 | 該脫藥過程中會導致礦粒進一步泥化,且擦洗掉的藥劑仍在礦漿中不能進行有效的物理分離,從而進入浮選系統(tǒng),脫藥效果不佳 |
濃密機 | 主要通過濃密機內(nèi)的溢流水攜帶部分殘余藥劑進行脫藥,達到脫藥效果 | 包裹在礦粒表面藥劑沒有外力作用,難以有效脫除,脫藥效果不佳 |
真空抽濾機 | 通過真空泵對礦漿進行脫水脫藥,能夠脫掉游離在礦漿中的部分藥劑,達到部分脫藥效果 | 附著在礦粒表面的藥劑不能有效脫除,脫藥效果不佳 |
2.2 化學脫藥原理及效果
化學脫藥原理:通過雙氧水、高錳酸鉀、次氯酸鈣等帶有氧化性的藥劑與礦漿中夾雜的殘余藥劑進行反應,破壞殘余藥劑的活性,達到脫藥效果。
脫藥效果:部分藥劑可有效破壞,達到藥劑脫除效果,但脫藥效果不穩(wěn)定。
3 試驗結(jié)果與分析
3.1 實驗室試驗條件選擇
3.1.1 半自磨機脫藥室內(nèi)試驗探索
通過對試樣進行半自磨機擦洗脫藥,采用現(xiàn)場工藝流程和條件,經(jīng)一次粗選、兩次精選、兩次掃選,試樣為鉬精選尾礦,捕收劑為Z-200#,單耗為80g/t,抑制劑為D8,單耗為1kg/t。試驗結(jié)果見下表:
方案 | 產(chǎn)品名稱 | 銅品位 | 銅回收率 |
原流程 | 精礦 | 13.61 | 78.02 |
尾礦 | 0.09 | 21.98 | |
原礦 | 0.40 | 100.00 | |
半自磨機脫藥后浮選 | 精礦 | 15.43 | 76.10 |
尾礦 | 0.10 | 23.90 | |
原礦 | 0.41 | 100.00 |
由上表可見,采用半自磨機磨礦擦洗脫藥,銅回收率下降了1.92個百分點,但銅精礦銅品位提高了1.82個百分點,脫藥后銅品位有一定提升。
3.1.2 化學脫藥室內(nèi)試驗探索
通過對試樣添加雙氧水進行氧化處理脫藥,采用上述工藝流程和藥劑制度,試驗結(jié)果見下表:
方案 | 產(chǎn)品名稱 | 銅品位 | 銅回收率 |
原流程 | 精礦 | 15.37 | 66.65 |
尾礦 | 0.16 | 33.35 | |
原礦 | 0.47 | 100.00 | |
雙氧水脫藥 | 精礦 | 16.26 | 67.29 |
尾礦 | 0.15 | 32.71 | |
原礦 | 0.45 | 100.00 |
由上表可見,采用雙氧水脫藥后,銅精礦銅品位提高了0.89個百分點,回收率提高了0.64個百分點,脫藥后選別效果不佳。
3.1.3 真空抽濾脫藥室內(nèi)試驗探索
通過對試樣進行真空抽濾機抽濾脫藥,采用上述工藝流程和藥劑制度,試驗結(jié)果見下表:
方案 | 產(chǎn)品名稱 | 銅品位 | 銅回收率 |
原流程 | 精礦 | 18.90 | 74.39 |
尾礦 | 0.112 | 25.61 | |
原礦 | 0.43 | 100.00 | |
真空抽濾脫藥后浮選 | 精礦 | 20.55 | 67.89 |
尾礦 | 0.15 | 32.11 | |
原礦 | 0.46 | 100.00 |
由上表可見,采用真空抽濾機抽濾脫藥后,銅精礦銅品位提高了1.65個百分點,銅回收率降低了6.5個百分點,脫藥后品位有一定提升。
3.1.4 臥式螺旋離心機脫藥室內(nèi)試驗
對試樣進行臥式螺旋離心機脫藥,采用上述工藝流程和藥劑制度,試驗結(jié)果見下表:
方案 | 產(chǎn)品名稱 | 銅品位 | 銅回收率 |
原流程 | 精礦 | 18.55 | 69.42 |
尾礦 | 0.15 | 30.58 | |
原礦 | 0.49 | 100.00 | |
臥式螺旋離心機脫藥 | 精礦 | 20.93 | 86.73 |
尾礦 | 0.07 | 13.27 | |
原礦 | 0.52 | 100.00 |
由上表可見,采用臥式螺旋離心機脫藥后,銅精礦銅品位提高了2.38個百分點,回收率提高了17.31個百分點,脫藥后選別指標明顯提升。
3.1.5 各種脫藥方式對比試驗
半自磨機、真空抽濾機與臥式螺旋離心機對試樣進行處理后,選別指標有一定的變化,為進一步探索上述設備處理試樣后對選別指標的影響,對試樣分別進行半自磨機、真空抽濾機與臥式螺旋離心機脫藥處理后,采用上述工藝流程和藥劑制度進行試驗,試驗結(jié)果見下表:
方案 | 產(chǎn)品名稱 | 銅品位 | 銅回收率 |
原流程 | 精礦 | 17.17 | 72.89 |
尾礦 | 0.13 | 27.11 | |
原礦 | 0.47 | 100.00 | |
半自磨機脫藥 | 精礦 | 16.99 | 76.05 |
尾礦 | 0.11 | 23.95 | |
原礦 | 0.45 | 100.00 | |
真空抽濾脫藥 | 精礦 | 17.54 | 74.42 |
尾礦 | 0.12 | 25.58 | |
原礦 | 0.46 | 100.00 | |
臥式螺旋離心機脫藥 | 精礦 | 18.32 | 81.17 |
尾礦 | 0.08 | 18.83 | |
原礦 | 0.47 | 100.00 |
由上表可見,試樣經(jīng)臥式螺旋離心機處理脫藥后,回收率與銅精礦品位均有明顯提升,故進行工業(yè)應用試驗。
3.2 工業(yè)試驗
從2018年12月3日開始進行空試和清水試車,12月4日~12月6日進行白班帶料試車及設備運轉(zhuǎn)調(diào)試,12月7日開始進行連續(xù)工業(yè)試驗至2019年1月19日結(jié)束。物料脫藥工業(yè)試驗對比指標見下表:
方案 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)率 | 銅品位 | 銅回收率 | 備注 |
原流程 | 精礦 | 1.85 | 10.34 | 52.40 | 2018年10月24日~12月1日 |
尾礦 | 98.15 | 0.31 | 47.60 | ||
原礦 | 100.00 | 0.64 | 100.00 | ||
臥式螺旋離心機脫藥 | 精礦 | 2.14 | 15.54 | 88.82 | 2018年12月7日~2019年1月19日 |
尾礦 | 97.86 | 0.093 | 11.18 | ||
原礦 | 100.00 | 0.80 | 100.00 |
臥式螺旋離心機脫藥工業(yè)試驗結(jié)果表明,銅精礦銅品位累計達到15.54%,與改造前10.34%相比,提高了5.21個百分點;銅回收率達到88.82%,與改造前52.40%相比,提高了36.42個百分點,選銅技術經(jīng)濟指標明顯提升。
4 結(jié)論
臥式螺旋離心機用于鉬精選尾礦脫藥是一種新的嘗試,可顯著改善銅的浮選指標,同時還可以有效地解決浮選泡沫發(fā)黏、流動性差等問題,可在類似礦山選廠推廣應用。