1 前言
臥式螺旋卸料沉降離心機(jī)是一種連續(xù)操作的、利用離心沉降原理分離懸浮液的離心機(jī),可在全速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)連續(xù)進(jìn)行進(jìn)料、沉降、分離、卸料操作。具有自動(dòng)化程度高、生產(chǎn)能力大、運(yùn)行穩(wěn)定、清潔無(wú)污染、應(yīng)用范圍廣等優(yōu)點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于化工、制藥、食品、輕工、造紙、礦山及環(huán)保等工業(yè)部門。鹽鈣聯(lián)產(chǎn)裝置采用獨(dú)有的MVR熱泵鹽鈣聯(lián)產(chǎn)工藝,該裝置安裝了一臺(tái)沉降離心機(jī),在使用過(guò)程中出現(xiàn)一些問(wèn)題,值得大家總結(jié)與借鑒。
2 沉降離心機(jī)工作原理及適用分離范圍
2.1 沉降離心機(jī)工作原理
沉降離心機(jī)結(jié)構(gòu)主要由差速器、螺旋、轉(zhuǎn)鼓、罩殼、機(jī)座、潤(rùn)滑系統(tǒng)、主電機(jī)以及氣路系統(tǒng)組成。其工作原理是:懸浮液由中部的進(jìn)料管進(jìn)入全速運(yùn)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)鼓內(nèi),由于高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力場(chǎng)的作用,使懸浮液中密度較大的沉渣(重相)沉積在轉(zhuǎn)鼓的內(nèi)壁上,與轉(zhuǎn)鼓作相對(duì)運(yùn)動(dòng)的螺旋葉片不斷地將沉積在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁上的固相顆粒刮下并推出排渣口。而密度較小的清液(輕相)則處于沉積層的內(nèi)側(cè),通過(guò)螺旋的葉片所形成的螺旋型通道流向轉(zhuǎn)鼓的柱段由溢流口溢出。從而實(shí)現(xiàn)密度相差的液-固兩相的分離。
螺旋與轉(zhuǎn)鼓之間的相對(duì)運(yùn)動(dòng)是由差速器實(shí)現(xiàn)的,差速器的外殼與轉(zhuǎn)鼓相接,輸出軸與螺旋相接,輸入軸與電機(jī)相聯(lián)。電機(jī)帶動(dòng)轉(zhuǎn)鼓旋轉(zhuǎn)的同時(shí)也帶動(dòng)了差速器輸入軸的旋轉(zhuǎn),其輸出軸按一定的速比將扭矩傳遞給螺旋,實(shí)現(xiàn)了離心機(jī)對(duì)物料的連續(xù)分離過(guò)程。
2.2 沉降離心機(jī)適用分離范圍
(1)當(dāng)液相粘度較小,固相顆粒度較大時(shí),要求固、液比重差≥0.05g/cm3(固重、液輕)。
(2)當(dāng)液相粘度較小,固、液比重差較大時(shí)(比重差≥1g/cm3)時(shí),要求固相顆?!?μm。
(3)當(dāng)液相粘度較大或固液比重較小并且固相顆粒很細(xì)小時(shí),將影響分離效果,甚至不適用。
(4)當(dāng)固相顆粒易破損時(shí),也將影響分離效果。
3 沉降離心機(jī)在鹽鈣聯(lián)產(chǎn)中的作用
3.1 鹽鈣聯(lián)產(chǎn)工藝簡(jiǎn)介
鹽鈣聯(lián)產(chǎn)裝置是以高鈣鹵水為原料,生產(chǎn)氯化鈉與氯化鈣兩種產(chǎn)品,其生產(chǎn)工藝可分為四個(gè)主要工序:四效強(qiáng)制預(yù)熱、兩級(jí)MVR蒸發(fā)制鹽、三效鈣液濃縮及兩效高溫制鈣工序。其原理是利用氯化鈉與氯化鈣在溶液中的溶解度隨溫度升高時(shí)的變化趨勢(shì)不同,鹵水經(jīng)四效強(qiáng)制預(yù)熱工序和MVR蒸發(fā)濃縮后,NaCl蒸發(fā)結(jié)晶析出,經(jīng)過(guò)離心分離后作為散濕鹽產(chǎn)品。MVR排出的含CaCl2母液經(jīng)三效鈣液濃縮工序及兩效高溫制鈣工序后,排出高濃度鈣液經(jīng)冷卻結(jié)片后,進(jìn)入干燥、包裝得到二水氯化鈣產(chǎn)品。
3.2 料液特性
隨著鈣液不斷濃縮,氯化鈣濃度越來(lái)越高,當(dāng)濃縮到42%濃度設(shè)計(jì)參數(shù)如下:溫度110℃,固液比7%,CaCl2含量619g/L,NaCl含30g/L,CaSO4含量3.1~4.3g/L,混合料液密度1.52t/m3,固體鹽密度2.1t/m3,清液密度1.46t/m3,粘度12cP。該裝置的原料為鈣型鹵水,其主要成分為:NaCl 250~260g/L,CaCl2 60~70g/L,CaSO4 0.6~1g/L。因此在氯化鈣的生產(chǎn)中,其主要雜質(zhì)是固體鹽和硫酸鈣顆粒,而隨著鈣液濃度越來(lái)越高,鹽與硫酸鈣結(jié)晶顆粒也會(huì)越來(lái)越細(xì)。42%鈣液有如下特點(diǎn):
3.2.1 溫度高、腐蝕性大
氯化鈣的腐蝕性比較強(qiáng),隨著其濃度與溫度的升高,腐蝕性進(jìn)一步增加。
3.2.2 固、液相密度差小
據(jù)以上參數(shù)測(cè)算,此處料液固、液密度差0.7t/m3,低于礦山、冶金,以及其他化工行業(yè),查相關(guān)資料,如制鹽行業(yè)鹵水凈化中鹽泥脫水工序,混合料液的固液密度差為0.9t/m3,純堿行業(yè)水平帶濾機(jī)進(jìn)料料液的固液密度差為0.9t/m3。
3.2.3 料液粘度相對(duì)較大、固體顆粒粒徑區(qū)別
此處料液粘度高達(dá)12cP,固相硫酸鈣的粒徑細(xì)(小于10μm)占比80~85%。固相氯化鈉粒徑相對(duì)較大,根據(jù)過(guò)濾試驗(yàn)數(shù)據(jù),粒徑發(fā)布如下:粒徑大于147μm占60~87%,在30~147μm區(qū)間占8~30%,30μm以下占5~10%。
3.3 沉降離心機(jī)在此工藝中的作用
沉降離心機(jī)設(shè)置在氯化鈣含量達(dá)42%的工藝點(diǎn)后面,其目的是分離掉料液中含有的固體鹽和固體硫酸鈣以保證清液的質(zhì)量,然后再對(duì)固體鹽進(jìn)行回收。
4 沉降離心機(jī)在鹽鈣聯(lián)產(chǎn)中的使用狀況
4.1 分離鹽的效果遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于分離硫酸鈣的效果
沉降離心機(jī)運(yùn)行一段時(shí)間后,對(duì)進(jìn)料前后料液取樣分析,結(jié)果如下:
(1)沉降離心機(jī)分離后的硫酸鈣含量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)值,按設(shè)計(jì)值沉降離心機(jī)將分離掉79%硫酸鈣,結(jié)果只分離了40%。
(2)沉降離心機(jī)分離后的氯化鈉含量超過(guò)設(shè)計(jì)值,說(shuō)明沉降離心機(jī)已將料液中絕大部分固形氯化鈉分離掉。
4.1.1 調(diào)整沉降式離心機(jī)堰板高度和沉降式離心機(jī)運(yùn)行頻率,提高分離效果
沉降式離心機(jī)的分離效果,主要就是調(diào)整頻率及液相堰板高度。對(duì)沉降式離心機(jī)頻率在35Hz到48Hz范圍內(nèi)分頻段運(yùn)行;堰板高度從圍堰距離60mm逐步調(diào)整至28mm,每調(diào)整5mm運(yùn)行一段時(shí)間,檢測(cè)分析分離效果,當(dāng)調(diào)整到28mm時(shí),分離母液量較小滿足不了生產(chǎn)需求。堰板調(diào)整到45mm運(yùn)行,頻率調(diào)整至48Hz,沉降式離心機(jī)的分離后清液中硫酸鈣含量能夠達(dá)到3~4g/L。
4.1.2 調(diào)整后,分離硫酸鈣效果有了提高,但是存在缺點(diǎn)
增加堰板高度和提高沉降離心機(jī)運(yùn)行頻率,雖然提高了沉降離心機(jī)分離效果,但堰板高度增加導(dǎo)致了沉降離心機(jī)清液量減少,固相中含液量增加。清液量減少必然導(dǎo)致鈣產(chǎn)量降低;而固相中含液量增加按工藝流程又會(huì)將高濃度鈣液隨鹽漿回收系統(tǒng)返回流程前端,形成物料循環(huán)往復(fù),一定程度上增加了系統(tǒng)動(dòng)力消耗,同時(shí)也造成部分熱量前移,系統(tǒng)效率下降。適當(dāng)減小堰板高度和降低沉降離心機(jī)頻率,并不影響沉降離心機(jī)分離鹽的效率,因此可按經(jīng)濟(jì)的方式調(diào)整運(yùn)行沉降離心機(jī)。
4.2 解決硫酸鈣超標(biāo)的方法
后期通過(guò)攻關(guān),采用其他沉降分離工藝,解決了硫酸鈣偏高的問(wèn)題。
4.3 沉降離心機(jī)運(yùn)行可靠性
沉降離心機(jī)在鹽鈣聯(lián)產(chǎn)運(yùn)行中,總體穩(wěn)定,但由于該處料液高溫、高濃度,腐蝕性特別強(qiáng),出現(xiàn)幾次較嚴(yán)重故障,影響生產(chǎn)正常穩(wěn)定運(yùn)行。其問(wèn)題主要表現(xiàn)如下:
(1)轉(zhuǎn)鼓加強(qiáng)筋腐蝕。
(2)機(jī)頭空心軸腐蝕變形。
(3)螺旋輸送器進(jìn)料空心軸腐蝕變形。
(4)螺旋輸送器葉片腐蝕磨損。
(5)機(jī)殼內(nèi)積塊鹽,導(dǎo)致固相斗堵,機(jī)件磨損,機(jī)體振動(dòng),同時(shí)導(dǎo)致機(jī)器負(fù)荷增加,差速器卡死。
上述現(xiàn)象大部分與該料液的特性有關(guān),鑒于沉降離心機(jī)在鹽鈣聯(lián)產(chǎn)中的重要作用,聯(lián)合沉降離心機(jī)廠家吸取上述教訓(xùn),作如下改進(jìn):
(1)所有與物料接觸的零部件由原來(lái)用的TA2升級(jí)為TA10。
(2)與物料接觸的承載件材質(zhì)由原來(lái)用的TA2升級(jí)為TC4。
(3)機(jī)殼增加沖洗水,刷車沖洗。
沉降離心機(jī)改造升級(jí)后,運(yùn)行穩(wěn)定,投運(yùn)一年未發(fā)生任何影響生產(chǎn)的故障,停機(jī)檢查與鈣液接觸的部件以及與鈣液接觸的承載件,腐蝕磨損情況良好;機(jī)殼內(nèi)也未發(fā)現(xiàn)積塊鹽現(xiàn)象。
5 結(jié)束語(yǔ)
沉降離心機(jī)在鹽鈣聯(lián)產(chǎn)工藝中是不可或缺的核心設(shè)備,雖然不能高效分離料液中極細(xì)硫酸鈣晶體,但更便于后續(xù)工序中鹽漿再回收利用,因此總體使用是很成功的。它在回收系統(tǒng)鹽漿,保證后道系統(tǒng)可靠運(yùn)行,提高系統(tǒng)產(chǎn)能,降低系統(tǒng)消耗水平等方面起著非常重要作用。