隨著我國城市地鐵及過江隧道的大規(guī)模建設(shè),泥水平衡盾構(gòu)技術(shù)得到了廣泛應(yīng)用。該工法在盾構(gòu)開挖面的密封隔艙內(nèi)注入泥漿,通過泥漿加壓使內(nèi)外壓力平衡,以保證開挖面土體的穩(wěn)定。而當(dāng)盾構(gòu)掘進(jìn)時(shí),刀盤切削下來的土體與泥水混合,并泵送至地面,從而產(chǎn)生大量高密度的泥漿。泥漿經(jīng)地面泥水分離設(shè)備處理后,一部分泥漿進(jìn)入盾構(gòu)機(jī)循環(huán)使用,剩余泥漿則需要進(jìn)行脫水處理。若泥漿處理不當(dāng)將會(huì)對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生巨大的影響。
臥式螺旋離心機(jī)占地面積小,泥漿處理大的優(yōu)點(diǎn)顯現(xiàn),逐步應(yīng)用于盾構(gòu)泥漿的脫水處理中。臥式螺旋離心機(jī)的結(jié)構(gòu)參數(shù)對(duì)其分離效率有較大影響,已有一些學(xué)者對(duì)其結(jié)構(gòu)參數(shù)開展研究。荊寶德等針對(duì)大直徑雙錐角臥螺離心機(jī),對(duì)轉(zhuǎn)鼓錐角進(jìn)行仿真模擬得出轉(zhuǎn)鼓錐角為9.5°。吳蕾等研究了長(zhǎng)徑比對(duì)分離效率的影響,認(rèn)為離心機(jī)處理量隨長(zhǎng)徑比增加而增大,同時(shí)其分離性能也越好,但長(zhǎng)徑比過大反而會(huì)導(dǎo)致分離效率降低,因此長(zhǎng)徑比是在某一范圍內(nèi)具有相對(duì)較優(yōu)值。邱發(fā)華等研究了物料入射角對(duì)分離效率的影響,認(rèn)為進(jìn)口入射角為30°時(shí)離心機(jī)分離效率較高。但是針對(duì)不同的物料性質(zhì)需調(diào)整離心機(jī)參數(shù)尋找較佳的離心脫水效果。
本文以濟(jì)南市濟(jì)濼路穿黃隧道工程為背景,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)泥漿粘粒含量高的特點(diǎn),對(duì)分子量不同的兩種陰離子型聚丙烯酰胺進(jìn)行比選,選取較優(yōu)藥劑應(yīng)用于臥式螺旋式離心機(jī),根據(jù)離心出渣土含水率調(diào)整離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速,以達(dá)到較佳的離心脫水效果。
1 試驗(yàn)材料及方法
試驗(yàn)?zāi)酀{取自濟(jì)南市濟(jì)濼路穿黃隧道工程盾構(gòu)施工現(xiàn)場(chǎng),經(jīng)泥水分離系統(tǒng)分離出送入離心機(jī)前的泥漿,使用Mastersize2000激光粒度儀測(cè)試泥漿粒度組成。
通常狀況下,泥水平衡盾構(gòu)穿越粘土層時(shí)排出的泥漿經(jīng)過泥水分離系統(tǒng)預(yù)篩分器能篩除粒徑大于3mm的渣土塊,經(jīng)一二級(jí)旋流器處理后篩出大部分粒徑大于75μm的顆粒,先后經(jīng)過兩次除砂除泥處理后的一部分泥漿送入離心機(jī)進(jìn)行脫水處理。泥漿中粘粉粒含量高達(dá)99%,泥漿中細(xì)小土顆粒含量高,不易自然沉淀,極大地影響了泥漿的脫水效率。
試驗(yàn)采用藥劑為陰離子型聚丙烯酰胺(APAM),分子量為1200萬和1800萬,均為白色顆粒狀粉末,水溶性強(qiáng),將APAM配置成質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.3%的溶液進(jìn)行試驗(yàn)。后續(xù)脫水試驗(yàn)采用XYY1000-3500型離心機(jī)進(jìn)行離心脫水效果的驗(yàn)證,以滿足現(xiàn)場(chǎng)泥漿處理的需要。
2 臥式螺旋離心機(jī)結(jié)構(gòu)及工作原理
2.1 臥式螺旋離心機(jī)結(jié)構(gòu)
本項(xiàng)目采用XYY1000-3500型離心機(jī)進(jìn)行泥漿的固液相分離。該設(shè)備主要由螺旋推料器、轉(zhuǎn)鼓、罩殼、液壓差速器、主輔電機(jī)、減震器、機(jī)座等組成。高速旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)鼓建立離心力場(chǎng),使得泥漿開始分離,根據(jù)排渣與分離的要求,轉(zhuǎn)鼓設(shè)計(jì)成錐段和柱段兩部分。螺旋推料器與轉(zhuǎn)鼓同向旋轉(zhuǎn),可以使沉降到轉(zhuǎn)鼓壁上的固體能連續(xù)不斷地推向錐轉(zhuǎn)鼓口的排渣口。差速器可以使螺旋與轉(zhuǎn)鼓之間的差轉(zhuǎn)速能夠保持穩(wěn)定。
2.2 臥式螺旋離心機(jī)工作原理
臥式螺旋離心機(jī)工作時(shí)轉(zhuǎn)鼓與螺旋推料器采取主輔2臺(tái)電機(jī)單獨(dú)驅(qū)動(dòng),同時(shí)同向高速旋轉(zhuǎn)且在差速器的作用下形成了一定數(shù)值的差轉(zhuǎn)速(其數(shù)值由變頻器程序調(diào)節(jié)控制)來共同推料。從進(jìn)料口將泥漿壓入到由轉(zhuǎn)鼓與螺旋推料器組合形成的螺旋流道內(nèi),因轉(zhuǎn)鼓的高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生很大的離心力,基于固液兩相比重差的緣故,泥漿中固相顆粒迅速被逆向轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁并沉積在內(nèi)壁上,與轉(zhuǎn)鼓做相對(duì)運(yùn)動(dòng)的螺旋推料器其上的螺旋葉片不斷地將沉積在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁上的固體顆粒刮走并推向出料口,分離后的清液經(jīng)出液口溢流出轉(zhuǎn)鼓,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)固液兩相的連續(xù)分離。
泥水盾構(gòu)在粉質(zhì)粘土地層中掘進(jìn)時(shí),隨著掘進(jìn)距離的增加,泥漿比重會(huì)持續(xù)增高,從而影響正常的泥漿循環(huán)攜渣能力,所以泥水盾構(gòu)施工過程中泥漿的廢棄處理是無法避免的問題。該離心機(jī)可直接將廢漿分離成渣土與達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)的廢水。通過調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速,可調(diào)整離心機(jī)處理能力和渣土含水率。所以在滿足處理能力和處理效果這一對(duì)矛盾中,需找到較佳轉(zhuǎn)速值,以確定較佳的離心脫水工況。
3 試驗(yàn)結(jié)果與分析
3.1 泥漿絮凝效果分析
將絮凝劑用于臥螺離心機(jī)前需確定較合適絮凝劑及其較優(yōu)添加量。加入分子量1200萬APAM后,對(duì)泥漿的絮凝沉降有一定影響。當(dāng)APAM添加量較小時(shí),泥漿中未見絮團(tuán),仍呈流體狀,隨著APAM用量的增加,泥漿逐漸出現(xiàn)泥水分離的現(xiàn)象,當(dāng)添加量為0.054%時(shí),泥漿中細(xì)顆粒逐漸團(tuán)聚成大絮團(tuán),出現(xiàn)泥水分離現(xiàn)象,此時(shí)泥漿約脫去30%水分,當(dāng)添加量為0.064%時(shí),泥漿脫水的水分有所減少,這是由于過量的APAM包裹著絮團(tuán)中包含水分,導(dǎo)致分離出的水分減少。
分子量1800萬APAM同樣會(huì)影響泥漿的絮凝沉降。當(dāng)APAM添加量為0.046%時(shí),便出現(xiàn)了泥水分離現(xiàn)象,此時(shí)由于添加量較少,APAM分子鏈未能完全連接粘土顆粒,僅有部分水分析出,隨著APAM用量的增加,泥漿泥水分離的現(xiàn)象更為明顯,大絮團(tuán)逐漸形成,發(fā)生絮凝沉降,泥漿脫去約30%的水分,隨著APAM添加量的增加,泥漿脫去的水分并未顯著增加。
由于絮凝劑比選主要用于指導(dǎo)泥水盾構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)離心機(jī)處理廢漿,故基于絮凝及離心脫水試驗(yàn)結(jié)果對(duì)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行了對(duì)比分析(以絮凝劑較優(yōu)添加量進(jìn)行對(duì)比)。兩種類型APAM添加量分別為0.054%和0.051%。每方泥漿中干粉添加量?jī)H相差36g,而由于每噸APAM的價(jià)格差異,使得處理每方泥漿的絮凝劑成本相差了3.3元。而在兩種絮凝劑添加至泥漿中,絮凝和離心脫水效果相近的情況下,選擇分子量為1200萬的國產(chǎn)陰離子型聚丙烯酰胺可取得較大的經(jīng)濟(jì)效益。
3.2 泥漿離心脫水效果分析
現(xiàn)場(chǎng)配置有絮凝劑溶液罐,罐中分子量1200萬的陰離子型聚丙烯酰胺溶液質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3%,其通過剪切泵與泥漿進(jìn)行混合,輸送至離心機(jī)處理。由于離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓的大小對(duì)出渣含水率有較大影響,因此在保證相同處理量的情況下,通過調(diào)節(jié)兩種絮凝劑添加后臥式螺旋離心機(jī)的轉(zhuǎn)速,選取1200r/min、1400r/min、1500r/min、1600r/min四個(gè)轉(zhuǎn)速,得到了出料的含水率與轉(zhuǎn)速的關(guān)系。
當(dāng)轉(zhuǎn)速從1200r/min增加到1500r/min時(shí),土工含水率降低了約10%,可知較高的轉(zhuǎn)速使出料口的泥渣含水率變低,即增大轉(zhuǎn)速可使離心作用力加強(qiáng),從而泥漿顆粒與水更易分離,但后續(xù)轉(zhuǎn)速提高到1600r/min時(shí),含水率降低幅度不明顯。因此考慮到所需能耗、臥式螺旋沉降離心機(jī)的運(yùn)行穩(wěn)定性等因素,將泥漿處理時(shí)的離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速設(shè)置為1500r/min較為合適。離心機(jī)進(jìn)料含固率約30%,離心機(jī)組單機(jī)處理量40~60m3/h,分離后泥渣土工含水率約50%,可以滿足后續(xù)運(yùn)輸條件。
4 結(jié)論
基于XYY1000-3500型臥式螺旋離心機(jī),通過室內(nèi)絮凝沉降試驗(yàn),測(cè)定不同轉(zhuǎn)速下的泥渣含水率分析泥漿的脫水效果,得出以下結(jié)論。
(1)分子量1200萬、1800萬APAM能使泥漿快速絮凝沉降,隨著APAM用量的增加,泥漿泥水分離的現(xiàn)象更為明顯,大絮團(tuán)逐漸形成。在絮凝脫水效果相近的情況下,選擇分子量為1200萬的國產(chǎn)陰離子型聚丙烯酰胺可取得較大的經(jīng)濟(jì)效益。
(2)出料口泥渣的含水率隨著轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速的增加而降低,但是綜合考慮到所需能耗、運(yùn)行穩(wěn)定性等,離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速設(shè)置為1500r/min時(shí)較為適宜。