隨著我國污水處理設(shè)施不斷完善,污泥處理處置問題日益凸顯。截至2019年底,全國城鎮(zhèn)污水處理廠處理能力1.77×108m3/d,產(chǎn)生的干污泥約1232×104t/d。目前,我國污泥處置方式主要有:穩(wěn)定填埋、土地利用、干化焚燒、燒制建筑材料等。實(shí)際操作中,污泥處理基本實(shí)現(xiàn)了減容,但處置未實(shí)現(xiàn)真正的穩(wěn)定化、無害化、資源化,存在嚴(yán)重的二次污染風(fēng)險(xiǎn)。
截至2020年底,蘇州市高新區(qū)已建有5座污水處理廠,總設(shè)計(jì)規(guī)模28×104m3/d,實(shí)際處理量為17.6×104m3/d。2020年各污水廠的污水處理能力和污泥產(chǎn)量見下表:
項(xiàng)目 | 設(shè)計(jì)污水處理量/(104m3/d) | 實(shí)際污水處理量/(104m3/d) | 污泥產(chǎn)量/(t/d) | 污泥含水率/% | 脫水方式 |
蘇州高新區(qū) 污水處理廠 | 8 | 5.5 | 50 | 80 | 離心脫水 |
蘇州高新區(qū)第二污水處理廠 | 8 | 5.5 | 50 | 80 | 帶機(jī)脫水 |
白蕩污水處理廠 | 4 | 2.7 | 26 | 80 | 離心脫水 |
鎮(zhèn)湖污水處理廠 | 4 | 1.6 | 28 | 80 | 離心脫水 |
滸東污水處理廠 | 4 | 2.3 | 25 | 80 | 離心脫水 |
總計(jì) | 28 | 17.6 | 179 |
蘇州高新區(qū)的污泥處置出路選定為華能熱電廠焚燒。焚燒可殺滅污泥中有害病菌,有害物質(zhì)存量大大降低,無害化程度比較徹底。但脫水污泥含水率較高,不能實(shí)現(xiàn)完全燃燒,因此需要進(jìn)一步處理。蘇州高新區(qū)已建成污泥處理一期、二期工程,但污泥處理能力不足,不能滿足污水廠污泥處理要求,故需對(duì)污泥處理一期工程實(shí)施技術(shù)改造。
1 項(xiàng)目概況
為了填補(bǔ)蘇州高新區(qū)的污泥處理能力缺口,同時(shí)節(jié)約成本,2020年初蘇州高新靜脈產(chǎn)業(yè)園決定在一期工程基礎(chǔ)上進(jìn)行改造,采用緊湊型高壓帶式連續(xù)深度脫水工藝,無新增建設(shè)用地,僅需利用原一期工程的污泥外運(yùn)車間,設(shè)備總占地約200㎡,處理規(guī)模100t/d(含水率78%~80%),處理后污泥含水率不高于60%,運(yùn)輸至蘇州華能電廠進(jìn)行摻燒。該項(xiàng)目已于2020年5月投入運(yùn)行。
2 工藝設(shè)計(jì)及實(shí)施
2.1 技術(shù)工藝比選
針對(duì)市政污泥,目前常用的機(jī)械深度脫水方式有高壓板框脫水和高壓帶式連續(xù)深度脫水。高壓板框脫水以濃縮污泥(含水率約98%)作為處理對(duì)象,將調(diào)理改性后的污泥泵入壓濾機(jī)的濾板間隙,依靠進(jìn)料壓力及彈性壓力對(duì)污泥進(jìn)行壓濾脫水,使污泥含水率降至60%以下。高壓帶式連續(xù)深度脫水以一次脫水污泥(含水率約80%)作為處理對(duì)象,調(diào)理改性后的污泥在濾帶間的剪切力和擠壓力高效二維作用下,水分由顆粒間空隙通道排出,污泥脫水至含水率60%以下。針對(duì)本項(xiàng)目,兩種工藝對(duì)比如下表所示。
項(xiàng)目 | 高壓帶式連續(xù)深度脫水 | 高壓板框脫水 |
處理對(duì)象 | 直接將80%含水率污泥進(jìn)行二次壓榨,無需新增污泥稀釋設(shè)備 | 需新增污泥稀釋設(shè)備 |
改造工程量 | 占地小,可利用現(xiàn)有生產(chǎn)車間進(jìn)行設(shè)備安裝,改造工期短,工程造價(jià)低 | 需建設(shè)2層結(jié)構(gòu),且占地大,需新建污泥脫水車間,改造工期長,造價(jià)高 |
操作條件 | 連續(xù)運(yùn)行,泥餅自動(dòng)卸料,自動(dòng)化程度高 | 序批式運(yùn)行,幾乎無法擺脫人工鏟泥餅卸料,勞動(dòng)強(qiáng)度大 |
泥餅形式 | 厚3~8mm,后期易粉碎拌煤進(jìn)行電廠摻燒 | 厚30~50mm,內(nèi)部水分出不來,不易于電廠摻燒處理 |
設(shè)備密封性能 | 全密閉,預(yù)留臭氣收集口 | 敞開式,場(chǎng)地衛(wèi)生條件差 |
本項(xiàng)目處理污泥為一次脫水污泥(含水率約80%),受限于擬建場(chǎng)地的可利用面積較小,工程建設(shè)周期緊張,且后期處置路線為電廠協(xié)同焚燒等因素,故采用高壓帶式連續(xù)深度脫水工藝。
2.2 工藝設(shè)計(jì)
本項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)模100t/d(以含水率80%計(jì)),在現(xiàn)有生產(chǎn)車間新增2套深度脫水帶式機(jī)成套機(jī)組,單套設(shè)計(jì)處理能力為4t/h(以含水率80%計(jì)),每天設(shè)計(jì)工作時(shí)間為12.5h。
從各污水處理廠外運(yùn)來的一次脫水污泥(含水率為80%)通過螺旋輸送至污泥改性混合機(jī),投加復(fù)合藥劑,藥劑和污泥在改性混合機(jī)內(nèi)快速、均勻地混合。改性后的污泥定量輸送至深度脫水帶式機(jī),在壓榨作用下實(shí)現(xiàn)污泥深度脫水,形成3~8mm多孔隙薄片狀泥餅,含水率降至60%以下,運(yùn)送到電廠進(jìn)行焚燒處理。
基于高效的二維壓濾脫水原理和 的改性藥劑配方,以污泥資源化處置為導(dǎo)向,可快速解決諸如污泥含水率偏高、熱值偏低、性質(zhì)不穩(wěn)定等突出問題。
2.3 工程的實(shí)施
本項(xiàng)目位于蘇州高新靜脈產(chǎn)業(yè)園一期污泥項(xiàng)目原廠區(qū)內(nèi),對(duì)原項(xiàng)目接收系統(tǒng)等進(jìn)行改造,同時(shí)新增2套污泥深度脫水帶式機(jī)及其配套設(shè)施。
3 運(yùn)行效果
3.1 生產(chǎn)調(diào)試
本項(xiàng)目污泥處置方式為電廠協(xié)同焚燒,為保證摻燒過程混合燃料的熱值以及避免對(duì)爐膛產(chǎn)生腐蝕,蘇州華能電廠要求脫水污泥含水率應(yīng)不高于60%,且處理過程中不應(yīng)添加含有氯離子的藥劑。
為達(dá)到設(shè)計(jì)處理能力,并滿足處置方——蘇州華能電廠對(duì)脫水污泥的要求,對(duì)設(shè)備運(yùn)行及藥劑添加進(jìn)行調(diào)試。
污泥送入深度脫水帶式機(jī)壓榨前,需進(jìn)行污泥調(diào)理,將污泥中的間隙水和毛細(xì)水進(jìn)行分離來實(shí)現(xiàn)脫水,其中化學(xué)調(diào)理技術(shù)應(yīng)用廣泛。
調(diào)理藥劑由改性劑+骨架劑構(gòu)成,改性劑能夠破壞污泥膠體結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,使小顆粒凝聚成大顆粒,骨架劑可在污泥中形成多孔網(wǎng)格狀骨架,從而改善污泥的可壓縮性,增大絮體強(qiáng)度。本項(xiàng)目生產(chǎn)調(diào)試中試用過3套藥劑,分別為:1#三氯化鐵藥劑+新型粉煤灰;2#復(fù)配藥劑+新型粉煤灰;3#聚合硫酸鐵藥劑+新型粉煤灰。經(jīng)過試驗(yàn)和生產(chǎn)試用,發(fā)現(xiàn):1#藥劑使用過程中腐蝕氣體揮發(fā)較為嚴(yán)重,對(duì)設(shè)備腐蝕嚴(yán)重。2#藥劑在使用過程中成本偏高,且處理效果較差。確定采用成本低、處理效果好的3#藥劑。
目前生產(chǎn)中使用3#藥劑,其中:改性劑為聚合硫酸鐵,質(zhì)量投加比2%;骨架劑為新型粉煤灰,質(zhì)量投加比5%。
穩(wěn)定運(yùn)行期間進(jìn)泥量約100t/d(含水率為79%~80%),產(chǎn)泥量約60t/d,出泥含水率58%~60%,污泥減量化率35%~40%。
3.2 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
(1)工程投資。
土建改造及新增2套污泥深度脫水帶式機(jī)總投資約400萬元,其中,土建安裝約80萬元,設(shè)備購置320萬元。
(2)運(yùn)行成本。
直接運(yùn)行成本包括電耗、藥耗、水耗、人工成本、設(shè)備維護(hù)、管理等。經(jīng)過半年的生產(chǎn)運(yùn)行,核算平均直接運(yùn)行成本約60.46元/t濕泥,其中改性劑18.67元/t濕泥、骨架劑7.50元/t濕泥、電費(fèi)10.05元/t濕泥、水費(fèi)(中水)3.20元/t濕泥、工資福利費(fèi)12.31元/t濕泥、維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)4.76元/t濕泥、管理費(fèi)3.97元/t濕泥。
4 結(jié)論
污泥電廠摻燒已經(jīng)成為當(dāng)前污泥處理處置的重要方式之一。蘇州高新區(qū)現(xiàn)有污泥處理處置能力不足,不能滿足污水廠污泥處理要求,利用蘇州華能電廠現(xiàn)有設(shè)備設(shè)施,可快速有效解決蘇州高新區(qū)污泥處理問題。為滿足電廠對(duì)摻燒污泥的泥質(zhì)要求,同時(shí)降低污泥運(yùn)輸、處置成本,對(duì)污泥進(jìn)行深度脫水減量是一種可行的方式。
采用高壓帶式連續(xù)深度脫水工藝,可充分利用污水廠原有脫水系統(tǒng),且無需增加污泥稀釋過程,節(jié)約投資,節(jié)省占地;前端直接與污泥設(shè)備出口對(duì)接,無需另行配置污泥轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施,不需要預(yù)留中間堆放場(chǎng)地,實(shí)現(xiàn)零距離、零運(yùn)輸、零污染的無縫對(duì)接,大大減少了污泥處置過程中的投資、運(yùn)營成本和環(huán)境危害;脫水后污泥熱值大幅提高,可進(jìn)一步焚燒處理,也可用于燒制水泥、垃圾填埋場(chǎng)覆土、制磚等,實(shí)現(xiàn)污泥的資源化利用。
蘇州高新靜脈產(chǎn)業(yè)園污泥處理一期項(xiàng)目改造以來,已連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行近一年。從運(yùn)行結(jié)果來看,污泥經(jīng)深度脫水帶式機(jī)減量后送至電廠協(xié)同焚燒處置,是一條可借鑒的污泥無害化處理處置路徑。