隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,人民生活水平的不斷提高,優(yōu)質(zhì)奶制品的需求不斷擴(kuò)大,造就了國(guó)內(nèi)奶牛規(guī)?;B(yǎng)殖也不斷發(fā)展,在奶牛養(yǎng)殖過程中產(chǎn)生的糞污是一大生態(tài)污染源,需進(jìn)行無害化處理。牛舍在進(jìn)行清糞及沖欄時(shí)產(chǎn)生了廢水,該類廢水主要由尿液、殘余糞污和沖洗廢水等構(gòu)成,是一種具有高COD、高SS、高氨氮、高磷等的養(yǎng)殖廢水。為了節(jié)約用水及節(jié)省勞動(dòng)力成本,多數(shù)養(yǎng)殖場(chǎng)采用廢水回沖工藝,使得部分牛糞被打散溶解到廢水中,導(dǎo)致廢水中污染因子濃度大幅度提高,大大增加了廢水的處理難度,廢水中的COD可高達(dá)15000~30000mg/L,SS高達(dá)10000~40000mg/L,氨氮高達(dá)500~1000mg/L。這類廢水可生化性好,BOD5/COD>0.3,可采用生化處理工藝去除廢水中的污染物。
奶牛主要以草料為食,以鋸屑、稻草、秸稈等為墊料,牛舍刮糞、沖欄及廢水回沖時(shí)會(huì)將牛糞、草料、植物纖維等帶入廢水中,一部分牛糞溶于廢水中,一部分牛糞以懸浮物狀態(tài)存在廢水中,而草料、植物纖維質(zhì)輕、纖細(xì),多以短纖維存在,與牛糞混合在一起,懸浮在廢水中,難以降解,且難以去除,給廢水處理帶來了很大的難度。廢水原水污染物濃度太高,一般輔以物化等預(yù)處理工藝,預(yù)處理工藝主要去除廢水中的懸浮物,如牛糞、草料、植物纖維等。
1 工況概況
1.1 項(xiàng)目介紹
廣西賀州某奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)存欄規(guī)模為5000頭母牛,采用機(jī)械刮板清糞,牛舍的沖洗水在收集池收集后,用泵回抽沖洗,養(yǎng)殖場(chǎng)的生產(chǎn)廢水經(jīng)處理后需達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)第二時(shí)段一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
1.2 廢水水量與水質(zhì)
養(yǎng)殖場(chǎng)每天廢水的排放量為500m3/d,廢水原水水質(zhì)如下表:
指標(biāo) | pH | CODcr(mg/L) | BOD5(mg/L) | SS(mg/L) | 總磷(mg/L) | 氨氮(mg/L) |
進(jìn)水水質(zhì) | 7~8.5 | ≤18000 | ≤8000 | ≤20000 | ≤200 | ≤600 |
2 工藝設(shè)計(jì)
污水的主要污染物COD、BOD、SS、氨氮、總磷等的濃度都很高,且奶牛場(chǎng)養(yǎng)殖廢水具有很好的可生化性,因此,主要處理工藝采用“預(yù)處理+生化處理+物化除磷+芬頓氧化”工藝,污水中的牛糞、短纖維等懸浮物用預(yù)處理的工藝去除,并強(qiáng)化懸浮物的處理效果。預(yù)處理之后的廢水進(jìn)入“厭氧+缺氧+好氧”的處理工藝,通過厭氧處理工藝的“水解-酸化-產(chǎn)氫產(chǎn)乙酸-產(chǎn)甲烷”四個(gè)階段,能夠大幅度降低污水中的COD、BOD等,通過兩級(jí)“缺氧(A)-好氧(O)”的硝化與反硝化生物脫氮工藝,能夠大量的去除污水中的氨氮等污染物,并使之達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)生化處理系統(tǒng)后,生物除磷的效果一般達(dá)不到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)第二時(shí)段一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的要求,應(yīng)輔以物化除磷處理工藝來保障總磷的達(dá)標(biāo)。同時(shí),為了保證污水長(zhǎng)期穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放,增加“芬頓氧化”處理工藝作為降低COD的保障工藝。
污水中懸浮物的去除是本次處理的難點(diǎn)之一,由于污水中含有高濃度的懸浮物,包括草料、纖維、牛糞等,采用“固液分離機(jī)+臥螺離心機(jī)”的組合工藝去除懸浮物,固液分離機(jī)利用篩分的原理去除污水中大顆粒狀的物體,臥螺離心機(jī)利用高速旋轉(zhuǎn)廢水產(chǎn)生的離心力進(jìn)行固液分離,使廢水中細(xì)小的懸浮物、膠體得到徹底的去除。污水中的氨氮達(dá)到了600mg/L,采用兩級(jí)硝化與反硝化處理工藝, 級(jí)硝化與反硝化工藝以較高的硝化負(fù)荷使氨氮去除的更為徹底。工藝采用“芬頓氧化”處理工藝作為去除COD的保障系統(tǒng),可以投加少量藥劑使廢水長(zhǎng)期穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放,增強(qiáng)整個(gè)處理工藝的可靠性。
3 工藝流程
牛舍出來的廢水在集水池收集后,用泵提升至固液分離機(jī)進(jìn)行固液分離,分離出牛糞、草料等大塊的物質(zhì),固液分離機(jī)的出水在調(diào)節(jié)池中進(jìn)行均勻水質(zhì),隨后用提升泵提升至臥螺離心機(jī),加入絮凝劑,使之與廢水中的懸浮物混合、凝聚成大顆粒物體,利用高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力,對(duì)廢水中細(xì)小的懸浮物、膠體進(jìn)行固液分離,臥螺離心機(jī)出水進(jìn)入沼氣池進(jìn)行深度厭氧處理,去除廢水中的COD、BOD等物質(zhì)。沼氣池出水進(jìn)入沼液中間池,用泵提升至一級(jí)缺氧池,然后依次自流進(jìn)入一級(jí)好氧池、生化沉淀池1,生化系統(tǒng)采用活性污泥法,在一級(jí)好氧池進(jìn)行硝化反應(yīng),廢水中的氨氮在好氧條件下轉(zhuǎn)為硝酸鹽和亞硝酸鹽等物質(zhì),硝化液用泵回流至一級(jí)缺氧池,在一級(jí)缺氧池中進(jìn)行反硝化反應(yīng),硝酸鹽和亞硝酸鹽在缺氧條件下分解為氮?dú)獾任镔|(zhì),通過硝化反硝化反應(yīng)來降低廢水中的氨氮、總氮等物質(zhì),生化沉淀池1的污泥回流至一級(jí)好氧池,補(bǔ)充活性污泥的濃度。之后,廢水依次自流進(jìn)入二級(jí)缺氧池、二級(jí)好氧池、生化沉淀池2,進(jìn)行二級(jí)硝化與反硝化反應(yīng),進(jìn)一步降低廢水中的氨氮、總氮等物質(zhì)。經(jīng)過兩級(jí)AO生化系統(tǒng)之后,自流進(jìn)入物化除磷池,通過投加除磷劑與廢水中的含磷物質(zhì)生成沉淀物,再投加少量絮凝劑使之生成大顆粒物質(zhì),再除磷沉淀池中進(jìn)行固液分離,去除廢水中的總磷,廢水自流進(jìn)入芬頓氧化保障系統(tǒng),先調(diào)節(jié)pH值至酸性,然后依次投加芬頓試劑,對(duì)廢水中的難降解物進(jìn)行強(qiáng)氧化,降低廢水中的COD,再投加堿,使之生成沉淀物,通過絮凝劑的作用,在終沉池中進(jìn)行固液分離,上清液進(jìn)入清水池,出水達(dá)標(biāo)排放。
4 單體設(shè)計(jì)說明
固液分離機(jī):利用篩分的原理去除廢水中的牛糞、草料等大顆粒的物質(zhì)。液體進(jìn)入廢水處理系統(tǒng)處理,固體廢渣進(jìn)行綜合處理。
調(diào)節(jié)池:對(duì)固液分離機(jī)出來的廢水進(jìn)行充分混合,均勻水質(zhì),停留時(shí)間10h。
臥螺離心機(jī):廢水進(jìn)入臥螺離心機(jī)前投加絮凝劑,使廢水中細(xì)小的懸浮物、膠體等通過絮凝作用,形成較大顆粒物體,臥螺離心機(jī)在高速旋轉(zhuǎn)時(shí)帶動(dòng)廢水、懸浮物一起轉(zhuǎn)動(dòng),在離心力的作用下,由于固相顆粒與液相的密度不同,固相顆粒密度大,離心力也大,沉降在轉(zhuǎn)鼓的內(nèi)壁上,形成固相層(因成環(huán)狀,稱為固環(huán)層);而相對(duì)密度小的水分,離心力也小,只能在固環(huán)層內(nèi)圈形成液體,稱為液環(huán)層。固環(huán)層的污泥在螺旋輸送器的推移下,被輸送到轉(zhuǎn)鼓的錐端,經(jīng)出口連續(xù)排出,液環(huán)層的分離液,由圓柱端堰口溢流,排至轉(zhuǎn)鼓外,達(dá)到分離的目的。液體進(jìn)入廢水處理系統(tǒng)處理,固體廢渣進(jìn)行綜合處理。
沼氣池:采用黑膜沼氣池,停留時(shí)間達(dá)到30天以上,在黑膜沼氣池中,廢水進(jìn)行深度厭氧處理,大幅降低廢水中的COD、BOD等污染因子,降低后續(xù)生化系統(tǒng)的有機(jī)負(fù)荷,同時(shí),可以提高廢水的可生化性,利于后續(xù)的生化處理。
缺氧池:控制廢水中的溶解氧≤0.5mg/L,發(fā)生反硝化反應(yīng),即把好氧池回流的硝化液中的硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮分解為氮?dú)?、水等物質(zhì),大幅度降低廢水中的總氮。
好氧池:控制廢水中的溶解氧≥2mg/L,發(fā)生硝化反應(yīng),把廢水中的氨氮氧化成硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮,同時(shí)用泵把廢水回流至缺氧池進(jìn)行反硝化反應(yīng),并降低廢水中的COD、BOD等物質(zhì)。
生化沉淀池:好氧池帶出的活性污泥在生化沉淀池中沉降并富集,用泵把活性污泥回流至好氧池,補(bǔ)充好氧池中活性污泥濃度,剩余污泥則排至污泥池綜合處理。
物化除磷池:廢水中的磷通過生化處理后并不能完全去除,在物化除磷池中投加鈣鹽、鐵鹽等化學(xué)藥劑,使之與廢水中的磷發(fā)生反應(yīng),生成沉淀物質(zhì),投加少量絮凝劑使之生成大顆粒物質(zhì)。
除磷沉淀池:廢水經(jīng)過物化除磷后,在除磷沉淀池中實(shí)現(xiàn)固液分離,磷以污泥的形式排出,實(shí)現(xiàn)除磷的目的。
芬頓反應(yīng)池:通過芬頓產(chǎn)生的·OH的強(qiáng)氧化性,把廢水中難降解的物質(zhì)進(jìn)行氧化分解,降低廢水中的COD,芬頓反應(yīng)池是實(shí)現(xiàn)廢水長(zhǎng)期穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的輔助保障手段。
5 主要構(gòu)筑物及設(shè)計(jì)參數(shù)
序號(hào) | 名稱 | 尺寸(m) | 有效容積(m3) | 數(shù)量(個(gè)) | 停留時(shí)間(h) |
1 | 沼氣池 | 60×40×5 | 9666 | 2 | 38.7d |
2 | 一級(jí)缺氧池 | 26.8×13×5 | 1514 | 1 | 72.7 |
3 | 一級(jí)好氧池 | 26.8×13×5 | 1514 | 1 | 72.7 |
4 | 生化沉淀池1 | 12×4.5×5 | 221 | 1 | 10.6 |
5 | 二級(jí)缺氧池 | 13×10.5×4.5 | 518 | 1 | 24.9 |
11×8×4.5 | 330 | 1 | 15.8 | ||
10.5×7×4.5 | 273 | 1 | 13.1 | ||
6 | 二級(jí)好氧池 | 14×6×4 | 312 | 1 | 15.0 |
11×8×4.5 | 330 | 1 | 15.8 | ||
6.5×5×4.5 | 117 | 1 | 5.6 | ||
7 | 生化沉淀池2 | 12×4.5×4.5 | 221 | 1 | 10.6 |
8 | 除磷沉淀池 | 12×4.5×4.5 | 221 | 1 | 9.0 |
9 | 終沉池 | 14×5×4.5 | 244 | 1 | 11.7 |
6 運(yùn)行效果
工程進(jìn)入調(diào)試期后,運(yùn)行三個(gè)月,在滿負(fù)荷運(yùn)行的情況下,固液分離機(jī)去除SS的效率達(dá)到了40%以上,再經(jīng)過臥螺離心機(jī)處理后,SS去除率達(dá)到了95%以上,草料、植物纖維等幾乎全部得到去除,同時(shí)COD的去除率也達(dá)到了50%~55%,沼氣池COD去除率達(dá)到了65%以上,二級(jí)AO系統(tǒng)對(duì)氨氮的去除率非常明顯,去除率達(dá)到了98%以上,抽樣監(jiān)測(cè)結(jié)果完全達(dá)到了《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)第二時(shí)段一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
7 經(jīng)濟(jì)核算與分析
廢水處理費(fèi)用為10.78元/m3,其中:人工費(fèi)0.90元/m3;電費(fèi)2.76元/m3;藥劑費(fèi)7.12元/m3(其中臥螺離心機(jī)藥劑費(fèi)4.88元/m3)。每天去除的COD約為8750kg,去除氨氮約為295kg,去除總磷約為99kg,較大程度的減緩了對(duì)環(huán)境的污染。
8 結(jié)論
工藝所選用的預(yù)處理系統(tǒng)對(duì)奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)廢水懸浮物的去除效果是非常顯著的,對(duì)后續(xù)的生化處理系統(tǒng)起到了很關(guān)鍵的作用;生化系統(tǒng)對(duì)COD的去除、生物脫氮都達(dá)到了預(yù)期效果;物化除磷是生化除磷有效的保障措施;芬頓氧化系統(tǒng)是去除COD 保障措施;正是從多方面考慮了養(yǎng)殖場(chǎng)廢水處理中存在的各種不可預(yù)料的因素,并設(shè)置保障措施,使得整個(gè)廢水站抗沖擊負(fù)荷的能力大大加強(qiáng),確保了廢水站的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。