1 前言
山東肥城精制鹽廠系山東省鹽務(wù)局(山東省鹽業(yè)集團(tuán)有限公司)直屬企業(yè)。2003-07取得藥品GMP證書,年產(chǎn)原料藥(氯化鈉)1.2萬t,是國內(nèi)重要的原料藥(氯化鈉)生產(chǎn)企業(yè)之一。針對鹽業(yè)市場改革的新形勢,該廠不斷加快轉(zhuǎn)型升級步伐,實(shí)施了2×3萬t氯化鈉(原料藥)搬遷節(jié)能技改項(xiàng)目,該項(xiàng)目于2014-12取得GMP證書。在氯化鈉(原料藥)的生產(chǎn)中,原料鹵水必須進(jìn)行精制,以去除其中的Ca2+、Mg2+、SO42-離子和其它雜質(zhì),該廠成功將江蘇久吾高科技股份有限公司的無機(jī)陶瓷膜技術(shù)應(yīng)用到生產(chǎn)實(shí)踐中,縮短了流程,提高了生產(chǎn)效率,保證了藥品生產(chǎn)原料的質(zhì)量,同時(shí)提升了生產(chǎn)自動(dòng)化水平,為企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
2 系統(tǒng)方案與控制結(jié)構(gòu)
無機(jī)陶瓷膜由膜組件、泵、管道、閥門、流量計(jì)、壓力表、電氣控制等七部分組成,整體具有化學(xué)穩(wěn)定性好、熱穩(wěn)定性好、機(jī)械強(qiáng)度高、抗微生物性能好及使用壽命長等優(yōu)點(diǎn),可以廣泛應(yīng)用于高溫、高壓、有機(jī)溶劑或腐蝕性體系,陶瓷膜的材質(zhì)為氧化鋯,孔徑為50nm。無機(jī)陶瓷膜過濾器的操作全部通過DCS控制系統(tǒng)來完成,DCS控制系統(tǒng)中設(shè)置手動(dòng)及PID操作程序和自動(dòng)操作程序(包括分補(bǔ)液程序、反沖程序、粗過濾器反沖程序),由DCS操作員來處理一切與運(yùn)行操作有關(guān)的人機(jī)界面。
3 具體應(yīng)用與范圍
3.1 無機(jī)陶瓷膜過濾精制的原理
3.1.1 BaCl2除SO42-
在將原料鹵水調(diào)至弱酸性,加入BaCl2,Ba2+與鹵水中SO42-反應(yīng),生成不溶性的BaSO4沉淀。
為了保證反應(yīng)完全并且無Ba2+殘留,BaCl2的加入量必須低于反應(yīng)式的理論需要量。因此,控制的BaCl2加入量為理論量的85%左右。
3.1.2 NaOH除Mg2+、Na2CO3除Ca2+
在除SO42-后的精制鹵水中加入Na2CO3、NaOH,使其分別與鹵水中的Ca2+、Mg2+反應(yīng),生成不溶性的Ca2CO3、Mg(OH)2沉淀。
為了保證反應(yīng)完全并將Ca2+、Mg2+除凈,Na2CO3、NaOH的加入量必須超過反應(yīng)式的理論需要量,工藝控制Na2CO3過堿量在0.3g/L~0.5g/L左右,NaOH過堿量在0.1g/L~0.3g/L左右。
3.1.3 NaClO除去菌藻類及其它有機(jī)物
NaClO中的游離氯將鹵水中的菌藻類及其它有機(jī)物氧化分解成小分子有機(jī)物。
3.1.4 鹵水的過濾精制
原料鹵水加入精制劑進(jìn)行精制反應(yīng)后,通過粗過濾器分離出粒徑≥1mm的機(jī)械雜物,進(jìn)入無機(jī)陶瓷膜過濾器,無機(jī)陶瓷膜過濾器采用陶瓷膜管(膜孔徑規(guī)格為50nm,孔徑分布為30nm~50nm,平均孔徑為40nm)作為過濾元件,以“錯(cuò)流”過濾的方式,過濾去除精制反應(yīng)之后生成的懸浮粒子,確保鹽水中的固體懸浮物(SS)含量小于0.5mg/kg,Ca2+、Mg2+的含量小于0.5mg/kg,SO42-含量小于100mg/kg。
無機(jī)膜過濾器過濾時(shí)流量的控制,是采用人工設(shè)定后,自動(dòng)檢測過濾器一級及二、三級組件各自的流量值,通過調(diào)節(jié)閥控制各組件流量,實(shí)現(xiàn)流量的自動(dòng)控制,即無機(jī)膜過濾器一級及二、三級組件出口電磁流量計(jì)變送器的信號接入控制器,控制器根據(jù)設(shè)定流量和檢測流量之間變化,來分別控制一級和二、三級組件出口調(diào)節(jié)閥門的開度,改變各級組件出口背壓,通過背壓的改變實(shí)現(xiàn)無機(jī)膜過濾器出口流量的改變,達(dá)到穩(wěn)定無機(jī)膜過濾器過濾流量的目的。
3.1.5 無機(jī)膜過濾器反沖采用DCS自動(dòng)控制
無機(jī)膜過濾器在長時(shí)間的運(yùn)行后,因膜表面的污染可能會導(dǎo)致通量的變化、過濾能力下降,需對膜表面進(jìn)行再生,使膜通量得到恢復(fù)、過濾能力達(dá)到起始狀態(tài)。再生的方式有物理反沖和化學(xué)清洗。物理反沖是采用過濾后的精制鹵水在反沖罐由壓縮空氣加壓后對膜表面進(jìn)行瞬間反向沖洗,將膜面附著的污染物清除,過濾能力得到恢復(fù);化學(xué)清洗是采用10%~15%的鹽酸對膜面進(jìn)行化學(xué)清洗,使膜面徹底清潔,完全恢復(fù)過濾通量。
4 工藝條件及操作程序
4.1 原、輔材料標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)格
4.1.1 原料鹵水規(guī)格(見表1)
表1:原料鹵水規(guī)格
指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)要求 |
NaCl/(g/L) | 295.0~310.00 |
Ca2+/(g/L) | ≤1.60 |
Mg2+/(g/L) | ≤0.4 |
SO42-/(g/L) | ≤5.00 |
Fe/(mg/kg) | 4.5 |
Al/(mg/kg) | ≤0.6 |
鉀/(g/L) | ≤0.26 |
4.1.2 化學(xué)品規(guī)格(見表2)
表2:化學(xué)品規(guī)格
品名 | 包裝方式 | 含純/% | 加入方式 |
BaCl2 | 袋裝 | ≥98 | 固體投加 |
氫氧化鈉 | 袋裝 | ≥98.5 | 固體投加 |
純堿 | 袋裝 | ≥99 | 固體投加 |
高純鹽酸 | 罐裝 | ≥31 | 管道輸送 |
4.2 操作程序
(1)原鹵通過板式換熱器預(yù)熱,使進(jìn)反應(yīng)罐鹵水溫度達(dá)到60℃±5℃。
(2)經(jīng)過預(yù)熱的鹵水進(jìn)入一段反應(yīng)罐,當(dāng)液位達(dá)到1/4時(shí)開啟攪拌,罐內(nèi)液位以DCS系統(tǒng)控制在88%時(shí)為準(zhǔn),每罐容積為70m3鹵水。攪拌均勻后,取樣送質(zhì)檢科檢驗(yàn),質(zhì)檢員根據(jù)鹵水中SO42-的含量計(jì)算出BaCl2加入量,填寫配料單,書面通知鹵水處理操作工,由鹵水處理操作工稱取并雙人復(fù)核,鹵水處理操作工嚴(yán)格按照配料單的數(shù)量準(zhǔn)確投料。處理SO42-,將BaCl2加入一段反應(yīng)罐內(nèi)使其充分反應(yīng),攪拌40min后,取樣送質(zhì)檢科檢驗(yàn)合格后,通過一段過濾器過濾,清液進(jìn)入二段反應(yīng)罐,當(dāng)液位達(dá)到1/4時(shí)開啟攪拌,罐內(nèi)液位以DCS系統(tǒng)控制在88%時(shí)為準(zhǔn),每罐容積為70m3鹵水。攪拌均勻后,取樣送質(zhì)檢科檢驗(yàn),質(zhì)檢員根據(jù)鹵水中Ca2+、Mg2+的含量計(jì)算出Na2CO3、NaOH的加入量,填寫配料單,書面通知鹵水處理操作工,由鹵水處理操作工稱取并雙人復(fù)核,將Na2CO3、NaOH加入二段反應(yīng)罐內(nèi)使其充分反應(yīng),攪拌40min,取樣送質(zhì)檢科,檢驗(yàn)合格后,經(jīng)過二段過濾器過濾,濾后清液加鹽酸通過靜態(tài)混合器調(diào)整pH值≈4-5,打入精鹵貯罐內(nèi)。
(3)1段陶瓷膜鹽水過濾器過濾后的鋇泥經(jīng)板框壓濾機(jī)壓濾后清液進(jìn)入1段濾液貯存罐,再通過1段陶瓷膜鹽水過濾器過濾進(jìn)入2段反應(yīng)罐內(nèi),鋇泥外銷。
(4)2段陶瓷膜鹽水過濾器過濾后的鈣鎂泥經(jīng)板框壓濾機(jī)壓濾后清液進(jìn)入2段濾液貯存罐,再通過2段陶瓷膜鹽水過濾器過濾清液通過靜態(tài)混合器調(diào)pH值≈4~5,進(jìn)入精鹵罐,鈣、鎂泥外銷。
5 工藝過程的實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行效果
鹵水凈化根據(jù)其工藝將流程圖畫面分為:1段、2段、精密過濾(包括靜態(tài)混合調(diào)酸)三幅工藝流程圖畫面,在畫面中該廠制作了鹵水體積動(dòng)態(tài)顯示、溫度自動(dòng)控制、精鹵濁度監(jiān)控、酸度自動(dòng)調(diào)節(jié)等畫面。為了避免操作工的視覺疲勞,在畫面里制作了動(dòng)態(tài)軟開關(guān),水的動(dòng)態(tài)流動(dòng)等在畫面中用軟件邏輯控制,可由操作工根據(jù)需要控制。
6 成效
通過幾個(gè)月來的運(yùn)行,該系統(tǒng)整體運(yùn)行穩(wěn)定,流程簡短,能夠連續(xù)穩(wěn)定地提供符合藥品生產(chǎn)的一次精制鹵水,達(dá)到了預(yù)期設(shè)計(jì),效果明顯。