1 概述
天脊煤化工集團股份有限公司120萬噸/年的硝酸磷肥裝置,其中有2臺350t/h回轉(zhuǎn)圓筒干燥機(簡稱轉(zhuǎn)筒干燥機)采用實心矩形滾圈支撐整個筒體及物料的重量,使其能在托輥上回轉(zhuǎn)。冷態(tài)下滾圈松套在筒體鞍座板上,預留膨脹間隙。運轉(zhuǎn)時,筒體受熱膨脹,間隙消失,滾圈與鞍座板緊密接觸不產(chǎn)生相對滑動。該回轉(zhuǎn)干燥機采用40組楔形鞍座板,均勻焊接在筒體上,將筒體載荷傳遞到滾圈上,使筒體不直接與滾圈相互磨損。滾圈左右兩側布置了擋圈,擋圈焊接在鞍座板上,并用筋板加強,防止?jié)L圈軸向竄動。
轉(zhuǎn)筒干燥機基本參數(shù)如下表所示:
物料 | 硝酸磷肥、硝酸磷鉀肥 | 操作壓力 | 常壓 |
制造單位 | 日本月島機械株式會社 | 電機功率(kW) | 450 |
結構形式 | 回轉(zhuǎn)圓筒,并流直接傳熱 | 筒體轉(zhuǎn)速(r/min) | 4.16 |
設備凈重(t) | 370 | 筒體厚度(mm) | 22/32/45 |
設計能力(t/h) | 350(干基) | 筒體材質(zhì) | 碳鋼SS41 |
正常能力(t/h) | 300(干基) | 滾圈尺寸(mm) | Φ5600×Φ5144;Φ5600×Φ5144-600 |
筒體規(guī)格(mm) | Φ5000×25000 | 滾圈材質(zhì) | 鑄鋼SCMn3A |
筒體斜度 | 3.5/100 | 托輪尺寸(mm) | Φ1600-550/600 |
操作溫度(℃) | 約110 | 托輪尺寸 | 鑄鋼SCCrM3A |
轉(zhuǎn)筒干燥機采用并流直接傳熱用熱空氣對硝酸磷肥顆粒進行干燥,將硝酸磷肥含水量由1.3%降到0.6%。來自雙轉(zhuǎn)鼓造粒機的濕硝酸磷肥顆粒,靠重力經(jīng)進料箱流入干燥機。來自鼓風機空氣經(jīng)蒸汽加熱器加熱到130~142℃進入干燥機。干燥機內(nèi)熱空氣在引風機的作用下與硝酸磷肥顆粒同向流動。硝酸磷肥顆粒在螺旋抄板、升舉抄板和十字抄板的作用下,與熱空氣直接接觸進行傳質(zhì)、傳熱,達到干燥的目的。出干燥機后,熱空氣進入旋風除塵器和袋濾器進行除塵處理。硝酸磷肥顆粒通過螺旋輸送機、斗提機進入篩分工序。
2 事故經(jīng)過及損壞情況
2016年1月17日,1臺轉(zhuǎn)筒干燥機前、后滾圈的擋圈局部脫落,被迫停車處理。檢查發(fā)現(xiàn):
①后滾圈西側擋圈掉一塊,長約1.2m,擋圈一端有多條重疊弧狀擠壓痕跡。后滾圈西側端面局部有擠壓痕跡。擋圈與鞍座板的兩處焊口開裂,與5塊筋板的焊口開裂。5塊筋板沒有脫落,還固定在筒體的鞍座板上。
②前滾圈西側擋圈掉5塊,長約6m,筋板多為本體撕裂,一小半隨擋圈脫落,一大半留在筒體的鞍座板上。
③后滾圈東側擋圈的筋板有個別開裂,前滾圈東、西兩側沒有脫落的擋圈上也有部分筋板開裂,且前滾圈開裂筋板數(shù)量比后滾圈多。
3 原因分析
3.1 擋圈脫落
從后滾圈西側脫落的擋圈損壞情況看,擋圈一端被反復擠壓,觀察同側擋輪和滾圈端面發(fā)現(xiàn)局部均有磨損痕跡。從而判斷擋圈一端焊口先脫開,隨筒體旋轉(zhuǎn)到下半圈時,因重力作用脫開端下垂。當旋轉(zhuǎn)到下部擋輪位置時,下垂的一端擠到西側擋輪和后滾圈的縫隙中,后滾圈突然受到一個向上的附加力。因為擋輪位置是固定的,所以滾圈帶動筒體上竄,使前滾圈與其西側擋圈接觸,西側擋圈向上推動前滾圈,擋圈受力突然增加,固定擋圈的筋板受力也突然增大。與此同時,后滾圈西側下垂擋圈的下垂端被擠壓變形,另一端未開焊縫受力增大。隨著筒體的旋轉(zhuǎn),下垂擋圈從擋輪和滾圈的縫隙中擠出,附加力又突然消失。當下垂擋圈再次旋轉(zhuǎn)到擋輪位置時,附加力再次產(chǎn)生。如此周而復始,前滾圈西側擋圈固定筋板受到一個很大的交變應力作用,筒體旋轉(zhuǎn)一圈,應力交變一次,若干圈后,固定筋板斷裂,西側擋圈開始逐塊脫落。下垂擋圈未開焊縫也受到交變應力作用,焊縫撕裂,整塊擋圈脫落。
3.2 筋板開裂
筋板斷口多為舊痕跡,檢查發(fā)現(xiàn)未脫落擋圈的部分筋板也存在開裂現(xiàn)象,在擋圈脫落前,已有部分疲勞開裂,當擋圈受力突然增大,已疲勞的筋板承受不住突然而來的巨大沖擊,發(fā)生大面積斷裂,導致?lián)跞Χ鄩K脫落。說明正常運行時,擋圈受力就偏大,筋板強度就不夠。
3.3 擋圈受力情況
冷態(tài)時,滾圈與鞍座板留有膨脹間隙1mm,正常運轉(zhuǎn)時筒體溫度升高,間隙消失,滾圈與鞍座板脹死,摩擦力增大,兩者之間沒有相對運動,擋圈幾乎不受力。如果膨脹間隙太大,筒體升溫后仍然存在間隙,則筒體鞍座板和滾圈之間的摩擦力減小,兩者就會產(chǎn)生相對運動,擋圈受力增大。擋圈是靠筋板固定在鞍座板上,滾圈對擋圈的軸向推力、端面摩擦力由筋板承擔,擋圈受力過大時,筋板強度不能滿足使用要求,導致筋板疲勞開裂,擋圈脫落。
3.4 滾圈與鞍座板間隙大
由于滾圈已經(jīng)使用近30a,滾圈內(nèi)圈與鞍座板常年磨損,內(nèi)圓弧面異型磨損嚴重,滾圈截面出現(xiàn)內(nèi)凸現(xiàn)象,圓周方向出現(xiàn)波浪變形,各部位與鞍座板的間隙大小不一,滾圈和筒體接觸不均勻,各點受力也不均勻,間隙小的部位受力大,磨損較快,導致總間隙進一步增大。再加上從1996年開始筒體出現(xiàn)裂紋,2014年滾圈出現(xiàn)裂紋(已進行補焊),在一定程度上破壞了滾圈和筒體的圓柱度,也導致滾圈和鞍座板之間的間隙調(diào)整困難,無法達到設計值,滾圈和鞍座板間隙存在偏大現(xiàn)象。
通過分析,擋圈脫落的直接原因是擋圈受力過大,筋板強度不夠。根本原因是滾圈異型磨損導致與鞍座板的間隙偏大,摩擦力減小,擋圈受力增大。
4 解決方案
(1)后滾圈和其西側擋圈異形磨損嚴重,間距較大,為調(diào)整滾圈和擋圈間隙,本次檢修將滾圈頂起使其與東側擋圈接觸,將西側擋圈全部割開,向內(nèi)移動,貼死滾圈后重新與鞍座板進行了焊接。將擋圈的全部筋板進行了更換,筋板厚度由12mm增加到16mm,從2塊筋板增加為3塊筋板。對變形擋圈進行更換。將擋圈圓周方向與鞍座板進行焊接。
(2)前滾圈西側脫落的擋圈進行恢復,東西兩側開裂的筋板進行了更換,筋板厚度均加厚到16mm,并將2塊筋板增加了3塊筋板。
5 防范措施
(1)每月對鞍座板、擋圈、筋板進行全面檢查,對存在的問題早發(fā)現(xiàn)早處理,避免擋圈脫落事故。
(2)將磨損、開裂嚴重的滾圈及筒節(jié)、鞍座板、擋圈更換列入大修計劃。
(3)更換鞍座板時要嚴格控制滾圈與鞍座板、滾圈及擋圈的間隙。滾圈與鞍座板直徑間隙不大于1mm,滾圈徑向跳動不大于5mm,軸向竄動不大于3mm,滾圈與兩側擋圈總間隙不大于3mm。
6 結束語
綜上所述,由于轉(zhuǎn)筒干燥機的長期使用,滾圈和鞍座板相互磨損,兩者間隙變大,導致?lián)跞κ芰υ龃?;又由于擋圈筋板厚度較薄、數(shù)量較少,導致筋板強度不夠。擋圈受力增大和筋板強度不夠?qū)е略谡_\轉(zhuǎn)過程中筋板發(fā)生疲勞開裂,使得后滾圈西側一塊擋圈一端脫開,并擠入滾圈和擋輪的縫隙中,產(chǎn)生較大的交變應力,加劇了擋圈的受力,造成多塊筋板快速斷裂,導致?lián)跞γ撀涫鹿?。為了解決燃眉之急,臨時增加筋板厚度和數(shù)量,提高了筋板的強度,恢復了生產(chǎn)。為了解決鞍座板和滾圈長期磨損間隙大且不好調(diào)整的根本問題,于2016年6月大修期間,對滾圈及筒節(jié)、鞍座板、擋圈等進行了更換改造,同時制定了一些防范措施,對干燥機的日常維護和檢修加強了管理。到目前為止,該轉(zhuǎn)筒干燥機一直運行正常,沒有再發(fā)生類似事故。