采油廢水“老三段”,沉降-氣浮-過(guò)濾處理工藝,已經(jīng)不能滿(mǎn)足《碎屑巖油藏注水水質(zhì)推薦指標(biāo)及分析方法》(SY/T 5329-2012)和《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978-2002)的要求,即便采用 氧化、生化、吸附等傳統(tǒng)處理工藝,也依然效果不佳,不能達(dá)到“5,1,1”回注水要求,從而極大地制約了 經(jīng)濟(jì)和石油行業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展。因此,尋找新型處理技術(shù)或工藝成為了目前采油廢水處理的首要出發(fā)點(diǎn)。
膜深度處理采油廢水,利用截留原理,能夠使大部分離子含量降低,在實(shí)驗(yàn)室和中試條件下,出水能夠穩(wěn)定達(dá)到“5,1,1”的回注水標(biāo)準(zhǔn),且陶瓷膜具有耐酸堿腐蝕性強(qiáng)、抗壓能力強(qiáng)、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),更加增大了其應(yīng)用價(jià)值,目前已經(jīng)在印染廢水、焦化廢水、造紙廢水、冶金廢水等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。馬春燕等利用陶瓷膜處理針織印染漂洗廢水,結(jié)果表明,在操作壓力為0.1MPa,錯(cuò)流速度為1.5m/s時(shí),COD去除率較大,處理效果較佳,出水能用于印染加工。馮海軍與張浩勤將無(wú)機(jī)陶瓷膜用于焦化廢水除油的中試研究中,試驗(yàn)得出在較佳操作條件下,陶瓷膜的除油率大于75%,出水含油量小于50mg/L。黃江麗采用0.8μm微濾與50nm超濾無(wú)機(jī)陶瓷膜組合工藝對(duì)造紙廢水進(jìn)行了處理,結(jié)果表明,在溫度為15℃、壓力為0.1MPa的操作條件下,0.8μm膜對(duì)COD的去除率為30%~45%,50nm膜對(duì)COD的去除率為55%~70%,并對(duì)膜污染的成因及清洗方法進(jìn)行了分析。本文采用陶瓷膜處理采油廢水,探究陶瓷膜通量變化情況,對(duì)廢水中主要離子的去除率特性及其污染成因,為采油廢水的膜處理提供理論支持。
1 試驗(yàn)裝置與方法
1.1 試驗(yàn)裝置
陶瓷膜處理采油廢水裝置安裝于大慶采油一廠106處理站,其膜通量為510L/(㎡·h)(24℃)。從地層中開(kāi)采出來(lái)的油水混合物經(jīng)“老三段”工藝處理后,采取適當(dāng)?shù)那疤幚砑夹g(shù),進(jìn)入陶瓷膜微錯(cuò)流過(guò)濾處理系統(tǒng),得到的滲透液直接外排。
1.2 試驗(yàn)原水
試驗(yàn)原水來(lái)自大慶106采油站經(jīng)油水分離后的廢水,其主要離子含量如下表所示:
離子 | Ba2+ | Ca2+ | Na+ | TP | TS | TSi |
含量(mg/L) | 11.00 | 16.10 | 4222 | 8.200 | 67.90 | 863.9 |
從上表可以看出,原水中主要離子包括Ba2+、Ca2+、Na+、總磷(TP)、總硫(TS)和總硅(TSi),其中Na2+、TSi含量很高,這與采油體系中加入的助采劑等有關(guān)。
1.3 分析方法
1.3.1 水樣元素含量分析
研究水樣經(jīng)0.45μm醋酸纖維濾膜過(guò)濾后,用2% HNO3稀釋50倍,采用全譜直讀原子發(fā)射光譜儀(ICP,Optima 5300DV,Perkin-Elmer,USA)進(jìn)行測(cè)定,每次測(cè)定之前做標(biāo)線,儀器檢出限為0.002mg/L。
1.3.2 污染陶瓷膜斷面分析
污染陶瓷膜橫切面采用掃描電子顯微鏡表征其形貌及斷面形態(tài),并通過(guò)EDX能譜分析獲取斷面元素信息。將固體樣品粉末制備成觀察載片,載片經(jīng)噴金處理后利用SEM對(duì)污染陶瓷膜橫切面進(jìn)行表征分析。
1.4 試驗(yàn)運(yùn)行方式
采油廢水經(jīng)傳統(tǒng)預(yù)處理工藝處理后,采用陶瓷膜過(guò)濾。陶瓷膜運(yùn)行4h后,進(jìn)行排濃,7次排濃之后加強(qiáng)清洗一次,使膜通量得以恢復(fù)。
1.5 膜清洗方式
膜污染達(dá)到一定程度后,需進(jìn)行膜的清洗再生。目前是每隔28h清洗一次,清洗總時(shí)間不超過(guò)4h,主要分為3步即清水洗、堿+絡(luò)合劑、酸洗,清洗劑均由去離子水配制,如下表所示:
清洗步驟 | 清洗劑 | 清洗溫度(℃) | 清洗時(shí)間(h) |
清水洗 | 熱水 | 50 | 0.5 |
堿+絡(luò)合劑 | 2%NaOH和2‰EDTA | 70 | 2 |
酸洗 | 1%HNO3 | 常溫 | 0.5 |
2 結(jié)果與討論
2.1 陶瓷膜通量的變化
在試驗(yàn)開(kāi)始階段,陶瓷膜設(shè)備進(jìn)水,粘度在1.8~1.9mPa·s。試驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)隨著設(shè)備運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),膜通量下降比較快,經(jīng)過(guò)4~5h的時(shí)間,膜通量下降至初始通量的50%左右,而循環(huán)罐內(nèi)濃液的粘度一直增大,4~5h濃縮液粘度增大到了17~20mPa·s,比進(jìn)水粘度增大了近10倍,排濃后膜通量恢復(fù)較小。通過(guò)增大 氧化裝置的臭氧曝氣量,進(jìn)一步降低陶瓷膜設(shè)備的進(jìn)水粘度(1.6~1.7mPa·s),效果仍不理想,陶瓷膜設(shè)備運(yùn)行周期只能維持10h左右。
在后續(xù)試驗(yàn)過(guò)程中,通過(guò)降低 氧化裝置的處理量來(lái)延長(zhǎng)采油廢水在臭氧反應(yīng)塔內(nèi)的停留時(shí)間,處理量由之前的2m3/h調(diào)整為0.8m3/h,反應(yīng)塔的有效容積為1.5m3,處理量為2m3/h時(shí)停留時(shí)間約為45min,而處理量為0.8m3/h停留時(shí)間約為112.5min。通過(guò)該調(diào)整,處理取得了一定的進(jìn)展,陶瓷膜設(shè)備的運(yùn)行周期超過(guò)30h。
隨著膜濾時(shí)間的增加,陶瓷膜通量下降趨勢(shì)很明顯,主要原因就是廢水中的污染物引起膜面和膜孔的堵塞,從而降低膜通量。 次排濃運(yùn)行階段,膜通量的下降幅度較大,其后隨著一定時(shí)間的排濃,膜通量的變化基本是穩(wěn)定的,這主要是因?yàn)閺U水中的無(wú)機(jī)離子形成的沉淀物過(guò)于堅(jiān)硬,透水性低,導(dǎo)致其堵塞在膜孔里,而有機(jī)污染物形成的沉積物透水性好,從而使得膜通量下降。
在第7次排濃時(shí),平均膜通量基本不變,所以若系統(tǒng)繼續(xù)運(yùn)行,則會(huì)增加運(yùn)營(yíng)成本,而膜通量也并不能有所緩解,因此7次排濃之后要進(jìn)行膜清洗以恢復(fù)通量;此外還可以得出,膜系統(tǒng)大概4.5h排濃一次,對(duì)于陶瓷膜穩(wěn)定運(yùn)行效果較佳,且如果通量過(guò)低,則會(huì)增加運(yùn)行成本,因此每4h排污,并加強(qiáng)清洗一次較為經(jīng)濟(jì)。在本次試驗(yàn)中,陶瓷膜設(shè)備進(jìn)水粘度基本維持在1.2~1.3mPa·s,運(yùn)行過(guò)程中溫度在40~50℃,排濃周期為4h,每次排濃約500L,排濃時(shí)循環(huán)罐內(nèi)濃液的粘度在2.5mPa·s左右。
2.2 陶瓷膜對(duì)廢水中主要離子的去除特性分析
采油廢水經(jīng)過(guò)預(yù)處理工藝的處理,廢水中含有的離子含量均有所下降,下表列出了陶瓷膜對(duì)采油廢水中主要離子(Ba2+、Ca2+、Na+、TP、TS和TSi)的含量及其去除率:
離子 | Ba2+ | Ca2+ | Na+ | TP | TS | TSi |
陶瓷膜進(jìn)水(mg/L) | 6.5 | 3.1 | 2306 | 8.2 | 101.70 | 512.1 |
陶瓷膜出水(mg/L) | 0.5 | 1.6 | 1694 | 2.5 | 41.40 | 173.4 |
去除率(%) | 92.31 | 48.39 | 26.54 | 69.51 | 59.29 | 66.14 |
對(duì)于Ba、Ca、Na、P、S和Si這幾種元素,主要在廢水中以Ba2+、Ca2+、Na+、PO43-、SO42-、SiO32-的離子形式存在。通過(guò)分析,可以得出3個(gè)結(jié)論:
(1)經(jīng)過(guò)陶瓷膜處理后,其去除率大小順序?yàn)?/span>Ba2+>Ca2+>Na+,PO43->SiO32->SO42-,即陶瓷膜對(duì)離子的去除率與離子半徑呈正相關(guān)。下表列舉了主要離子存在形式的半徑,出現(xiàn)這種現(xiàn)象,認(rèn)為離子的半徑越大,其空間體積越大,從而越容易被膜孔截留,增加其去除率。
離子 | Ba2+ | Ca2+ | Na+ | PO43- | SO42- | SiO32- |
半徑(mm) | 13.5 | 9.9 | 9.5 | 59.4 | 30.1 | 46.1 |
(2)整體來(lái)看,陶瓷膜對(duì)陰離子的去除率要稍高于陽(yáng)離子,這主要是由于陶瓷膜孔徑平均為50nm,但實(shí)際在燒制成品后,其孔徑大小和分布并不是均勻的,而通常陰離子原子團(tuán)比陽(yáng)離子含有的原子數(shù)目多,體積大,從微觀角度考慮,大部分是可以被膜孔截留的,從而高于對(duì)陽(yáng)離子的去除率。
(3)從電荷角度分析,離子所帶電荷越多,陶瓷膜對(duì)其去除率越大,這主要是由于離子所帶的電荷越多,其密集程度越大,導(dǎo)致空間體積越大,從而更難通過(guò)膜孔,殘留在膜面或膜孔內(nèi),增大了截留率。
此外,在試驗(yàn)過(guò)程中,先后采用了堿+絡(luò)合劑和酸洗的在線清洗方案,進(jìn)行陶瓷膜通量的恢復(fù)。通過(guò)對(duì)清洗液進(jìn)行ICP離子分析,發(fā)現(xiàn)采用不同的清洗劑,洗下來(lái)的主要離子也有所不同,具體如下表所示:
項(xiàng)目 | Ba2+ | Ca2+ | Mg2+ | Na+ | TS | TSi |
NaOH+EDTA清洗劑(mg/L) | 1.4 | 129.05 | 33.5 | 1263.5 | 42.25 | 35.6 |
HNO3清洗劑(mg/L) | 0.35 | 29.85 | 24.55 | 207.3 | 60.55 | 9.5 |
由上表可以看出,NaOH+EDTA清洗劑主要洗下來(lái)的離子包括Ca2+、Mg2+、Na+、TS、TSi,這主要是因?yàn)榍逑磩┲泻?/span>EDTA,從而可以和膜上的Ca2+、Mg2+絡(luò)合,使膜上的鈣鎂離子隨清洗液排走;而酸清洗液主要洗下來(lái)的離子有Ca2+、Mg2+、Na+、TS,這主要是因?yàn)樵?/span>pH較低的情況下,鈣鎂離子和硫酸鹽等被酸液溶解,隨酸清洗液排出。從上表還可以得出,對(duì)于Ba2+、Ca2+、Mg2+,堿洗比酸洗效果好,這是由于堿洗液中存在EDTA絡(luò)合劑,與金屬陽(yáng)離子容易發(fā)生絡(luò)合反應(yīng)導(dǎo)致的。大量研究結(jié)果表明,堿洗效果要優(yōu)于酸洗,是因?yàn)閺U水中含有大量的油性物質(zhì)、有機(jī)物等,易于與堿發(fā)生表面作用而被去除,由此也印證了膜上的污染物包含有機(jī)物、鈣、鎂、硅等成垢離子??梢?jiàn),不同離子具有不同的清洗方案,對(duì)于污染成分復(fù)雜的陶瓷膜通量的恢復(fù),應(yīng)該傾向于多種清洗方案的組合,而不是單一清洗劑的清洗。
2.3 膜污染成因分析
試驗(yàn)在前期重點(diǎn)開(kāi)展了含油廢水的常規(guī)預(yù)處理,主要處理單元包括高效溶氣氣浮、二級(jí)氣浮、混凝沉淀、水解酸化-生物接觸氧化、 氧化、石英砂過(guò)濾等工藝,試驗(yàn)過(guò)程中同時(shí)進(jìn)行了不同單元工藝組合,據(jù)此找出陶瓷膜堵的原因。
許多研究者普遍認(rèn)為造成膜污染的原因主要是有機(jī)污染和無(wú)機(jī)污染,但究竟是何種元素起主導(dǎo)因素,據(jù)此對(duì)陶瓷膜污染物進(jìn)行了EDX分析,通過(guò)EDX能譜掃描分析污染物成分。由此分析可知,C、O、Al是膜的自有組成成分,污染膜上C、O含量比較高,說(shuō)明存在有機(jī)物,這是導(dǎo)致陶瓷膜有機(jī)污染的主要原因,與廢水中含有很多石油類(lèi)污染物、集合物、有機(jī)物是相吻合的,且經(jīng)過(guò)多次取水樣分析發(fā)現(xiàn),陶瓷膜出水中基本不含Al元素,而在陶瓷膜污染物斷面上卻大量分布,不僅是由于使用的陶瓷膜主要成分是高純氧化鋁,還因?yàn)楸O(jiān)測(cè)到陶瓷膜出水普遍呈現(xiàn)偏酸性,因而鋁離子以游離態(tài)存在,且原水中含量也本就極低。而Ca、Si、Na元素較高,則是形成陶瓷膜無(wú)機(jī)污染的主要原因,這是由于采油技術(shù)中加入了一定量的助采劑,便于開(kāi)采地層深層次中的油,從而使巖層中的Ca、Si等元素也隨采出水一起排出。所以推測(cè)膜表面污垢含有碳酸鈣和二氧化硅。其中硅垢的生成一般是先生成硅酸單分子,再聚合成多硅酸,經(jīng)過(guò)脫水作用生成無(wú)定型二氧化硅,以白色細(xì)小的顆粒形式懸浮在廢水中,經(jīng)陶瓷膜截留作用,附著在膜孔或膜表面。在膜表面形成了一層致密的凝膠層,阻礙水溶液的通過(guò),經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間累積,污染物更加堅(jiān)硬頑固,即便采用常規(guī)的清洗藥劑處理,也不能恢復(fù)膜的原始通量。因此,陶瓷膜表面的膜垢主要是由有機(jī)污染物、碳酸鈣、硅酸鹽膠體組成,從而導(dǎo)致膜通量的下降。
3 結(jié)論
(1)采油廢水中含有的主要離子有Ba2+、Ca2+、Na+、TP、TS和TSi,經(jīng)過(guò)陶瓷膜處理后,離子含量大幅度下降,陶瓷膜對(duì)其去除率大小順序?yàn)?/span>Ba2+>Ca2+>Na+,PO43->SiO32->SO42-。其中,離子半徑、離子帶電形態(tài)和所帶電荷數(shù)目均與去除率呈正相關(guān)。
(2)常規(guī)預(yù)處理與陶瓷膜組合工藝處理采油廢水,膜通量下降迅速,優(yōu)化后,每運(yùn)行4h排濃一次,7次排濃之后加強(qiáng)清洗1次。采用的清洗方式為熱水洗+堿與絡(luò)合劑+酸洗,膜通量基本可以恢復(fù),但仍打不到原始膜通量。
(3)陶瓷膜表面的膜垢主要是由有機(jī)污染物、碳酸鈣、硅酸鹽膠體組成,附著在膜面或膜孔內(nèi),極難去除。