近年來(lái),頭臺(tái)油田開發(fā)進(jìn)入高含水階段,為了提高采收率和保證原油產(chǎn)量,采用了聚合物驅(qū)和三元復(fù)合驅(qū)等高效采油技術(shù)。然而,在采收率得到提高的同時(shí),采出的原油不僅具有較高的含水率,而且還伴隨有許多促使生成乳狀液及穩(wěn)定乳狀液的乳化劑,以及膠質(zhì)、瀝青質(zhì)等重組分雜質(zhì)和固體雜質(zhì),這些物質(zhì)促使老化油形成并穩(wěn)定存在。由于老化油乳狀液成分復(fù)雜,含有許多導(dǎo)電性較強(qiáng)的黏土和FeS等機(jī)械雜質(zhì),經(jīng)常會(huì)導(dǎo)致脫水系統(tǒng)凈化油含水超標(biāo)或脫水后污水水質(zhì)超標(biāo)。同時(shí),由于這些雜質(zhì)的導(dǎo)電性較強(qiáng),往往會(huì)導(dǎo)致電脫水裝置頻繁出現(xiàn)短路跳閘現(xiàn)象,甚至出現(xiàn)電場(chǎng)擊穿事故,嚴(yán)重影響生產(chǎn)系統(tǒng)的安全運(yùn)行。因此,老化油的及時(shí)回收與高效處理,對(duì)于保證油田地面系統(tǒng)安全生產(chǎn)運(yùn)行及解決污水水質(zhì)惡化、超標(biāo)等問(wèn)題至關(guān)重要。本文針對(duì)老化油的物化特性及頭臺(tái)油田老化油回收處理工藝現(xiàn)狀進(jìn)行分析研究,改善其回收處理工藝,提高處理效果。
1 老化油物化性質(zhì)與特點(diǎn)
對(duì)集輸工區(qū)老化油樣品分析結(jié)果表明,老化油含水率為60.5%,含油量為34.2%,其他為以氧化鐵、硅鋁酸鹽等為主的無(wú)機(jī)鹽。由于采出液長(zhǎng)期積存、老化而使乳化液的乳化穩(wěn)定性增強(qiáng),引起油田開發(fā)中地面工程能耗上升,設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行不穩(wěn)定,運(yùn)行負(fù)荷率降低,破乳脫水及污水處理用劑量增加,處理難度增大,處理指標(biāo)不達(dá)標(biāo)等各種影響正常生產(chǎn)的問(wèn)題。故了解老化油的物化特性與特點(diǎn)是老化油高效回收處理的前提。經(jīng)過(guò)分析,老化油內(nèi)部的化學(xué)組成決定其物理化學(xué)性質(zhì),所含元素絕大部分以有機(jī)化合物的形式存在,主要為飽和烴和芳香烴為主的烴類,以及含氧、硫、氮等雜原子的非烴化合物。由于老化油成分復(fù)雜,硫酸鹽還原菌大量生長(zhǎng)和繁殖,形成菌膠團(tuán),同時(shí),原油采出液中夾帶的大量機(jī)械雜質(zhì)混合各種生物異形物,使得老化油在表現(xiàn)上呈粘稠狀。其次,由于存放老化油的污油池內(nèi)的輕質(zhì)組分已經(jīng)部分或全部揮發(fā),重質(zhì)組分占有 優(yōu)勢(shì),因此老化油密度較大,粘稠度高。老化油的長(zhǎng)期存放還使得其中的部分原油組分被氧化成復(fù)雜的氧化物,這些氧化物和原油中的膠質(zhì)、瀝青質(zhì)等重組分雜質(zhì)與機(jī)械雜質(zhì)共同作用使得老化油的乳化性能穩(wěn)定。另外,老化油中總鐵的含量比較高,且以無(wú)機(jī)形態(tài)與其他導(dǎo)電離子存在于所含污水中,所以老化油的導(dǎo)電能力遠(yuǎn)大于普通原油??傊捎诶匣蛷?fù)雜的物化性質(zhì)和特點(diǎn),使其形成的乳狀液穩(wěn)定性增強(qiáng),難以處理。
為了進(jìn)一步了解老化油的性質(zhì)特點(diǎn),將提撈油與落地油2種老化油與普通原油的物化性質(zhì)進(jìn)行分析,見(jiàn)下表:
項(xiàng)目類別 | 凝固點(diǎn)/℃ | 含蠟量/% | 重組分含量/% | 機(jī)械雜質(zhì)/% | 總鐵/% | 傾點(diǎn)/℃ |
普通原油 | 37.1 | 26.09 | 24.00 | 1.01 | 0.19 | 38.6 |
提撈油 | 38.0 | 25.06 | 26.77 | 1.27 | 0.18 | 39.3 |
落地油 | 36.4 | 26.41 | 24.10 | 58.50 | 1.75 | 38.2 |
由上表可知,老化油中膠質(zhì)、瀝青質(zhì)等重組分雜質(zhì)與機(jī)械雜質(zhì)的含量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于普通原油,這些物質(zhì)的存在會(huì)使老化油的穩(wěn)定性大大增強(qiáng)。另外,老化油的含蠟量及總鐵含量也均高于普通原油,這些性質(zhì)特點(diǎn)為老化油的脫水處理增大了難度。
2 老化油乳化穩(wěn)定性研究
老化油的形成需要一定的過(guò)程,通常從地下剛采出的原油乳狀液穩(wěn)定性較低,易實(shí)現(xiàn)破乳脫水。但在曝氧條件下,受空氣、溫度和光照等環(huán)境因素的作用,油水界面膜上聚集的乳化劑增多且聚結(jié)強(qiáng)度不斷變大,導(dǎo)致原油乳化液的穩(wěn)定性顯著增強(qiáng),形成了所謂的“老化油”。
2.1 老化油乳化形態(tài)描述
油水沉降分離實(shí)驗(yàn)表明,高乳化程度的老化油在脫水過(guò)程中易于在上部油相與下部水相之間形成厚度不一的中間層,中間層呈半固態(tài)狀黏附在離心管電極上,且難以脫落。中間層雜質(zhì)經(jīng)洗油、烘干后,聚結(jié)有塊狀和粉末狀,測(cè)試其粒徑分布為8~500μm,粒徑越小,分離難度越大。
進(jìn)一步分析認(rèn)為,隨著含水率的降低,老化油乳狀液以油包水型為主,乳化液不同局部位置處的機(jī)械雜質(zhì)和水的相對(duì)含量變化相當(dāng),在高效物理或化學(xué)處理過(guò)程中二者將相互聚并、同步游離分層。
2.2 老化油乳化液的黏度
選擇含水率相當(dāng)?shù)睦匣秃推胀C(jī)采油,通過(guò)實(shí)驗(yàn)對(duì)比分析其流變性和黏溫特性可知:對(duì)于相同的含水體系,老化油乳化程度高,黏度大,流動(dòng)性能差。
2.3 固相雜質(zhì)對(duì)老化油破乳脫水的影響
通常原油乳狀液中的雜質(zhì)并不是以1種固體顆粒形式單獨(dú)存在,而是1個(gè)聚集體。這一聚集體帶有電性,加之原油中一些表面活性物質(zhì)的存在,不同粒徑的機(jī)械雜質(zhì)會(huì)被油相潤(rùn)濕并吸附于油相中,主要存在于油水兩相界面上,增厚油水界面膜,提高乳化穩(wěn)定性。
在相同的脫水條件下,隨著固相機(jī)械雜質(zhì)含量的增多,破乳脫水效果明顯減弱,脫水率大幅降低。當(dāng)老化油中固相顆粒含量達(dá)到0.8%左右時(shí),發(fā)現(xiàn)脫水器皿油水界面處有明顯的絮狀乳化中間層形成。
2.4 老化時(shí)間對(duì)原油采出液破乳脫水的影響
由上述分析可知,在曝氧條件下,原油的化學(xué)組成會(huì)發(fā)生一定的變化,極性組分含量有所上升。因此,開展了相同條件下的脫水效果評(píng)價(jià)實(shí)驗(yàn),研究老化時(shí)間對(duì)原油乳狀液穩(wěn)定性的影響。
實(shí)驗(yàn)表明,乳化穩(wěn)定性因曝氧老化時(shí)間的不同而不同,曝氧老化越充分、時(shí)間越長(zhǎng),采出液的乳化程度越高、脫水難度越大、脫水率越低。這說(shuō)明在曝氧老化過(guò)程中,乳化劑分子與油水兩相中的某些組分可能反應(yīng)形成新的表面活性化合物,使界面膜的厚度和強(qiáng)度進(jìn)一步增大。
通過(guò)以上室內(nèi)實(shí)驗(yàn)研究,從直觀現(xiàn)象和量化上揭示了老化油乳狀液的形成及穩(wěn)定機(jī)理,并認(rèn)識(shí)了影響其穩(wěn)定性的各主要因素,為改善頭臺(tái)油田老化油的回收處理工藝提供了實(shí)驗(yàn)和理論依據(jù)。
3 頭臺(tái)油田老化油回收處理工藝的應(yīng)用
3.1 頭臺(tái)油田老化油回收處理工藝現(xiàn)狀
頭臺(tái)油田成立于1993年,位于黑龍江大慶市內(nèi)。近年來(lái),頭臺(tái)油田每年產(chǎn)生老化油都超過(guò)1000t,2009年達(dá)到2000t以上。為減少老化油的危害,頭臺(tái)油田自2008年將化學(xué)脫水器改造為電化學(xué)脫水器后,目前已經(jīng)擁有1套獨(dú)立的老化油處理工藝流程。其基本處理工藝為:將5000m3事故罐中老化油抽入脫水爐中進(jìn)行加熱,然后進(jìn)入電化學(xué)脫水器進(jìn)行油水分離,按照分離后含水率的不同,可選擇直接進(jìn)入原油儲(chǔ)罐或摻混入正常原油脫水流程進(jìn)行二次脫水。該流程在試運(yùn)行中沒(méi)有達(dá)到預(yù)期效果,主要是因?yàn)樵托再|(zhì)復(fù)雜,所用藥劑無(wú)法在有限的時(shí)間內(nèi)將乳化層完全分解,而且老化油的儲(chǔ)存時(shí)間較長(zhǎng),輕組分損失較多,固體雜質(zhì)含量較多,摻混入正常流程后嚴(yán)重影響脫水電場(chǎng)的運(yùn)行。
3.2 頭臺(tái)油田老化油回收處理工藝改善措施
由上述實(shí)驗(yàn)可知,老化油中的重組分雜質(zhì)與不同粒徑的機(jī)械雜質(zhì)等固相含量較高,且曝氧時(shí)間過(guò)長(zhǎng)會(huì)導(dǎo)致老化油的乳化穩(wěn)定性增強(qiáng),因此,積存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)的老化油若采用直接進(jìn)入油系統(tǒng)的常規(guī)處理技術(shù),即便進(jìn)行處理參數(shù)的調(diào)節(jié)與控制,也將造成電場(chǎng)作用力不夠,破乳脫水不達(dá)標(biāo)。頭臺(tái)油田為取得高效的老化油處理效果,在礦場(chǎng)試驗(yàn)中,先后采取了以下幾種老化油回收處理工藝改善措施。
(1)改變收油方式。由于浮動(dòng)連續(xù)收油工藝對(duì)來(lái)水的含油、固體懸浮物、硫化物的去除率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于原有的收油槽式固定收油工藝,并且回收的污油含水率較低,只有少量的污水返回脫水系統(tǒng),降低了脫水系統(tǒng)的處理負(fù)荷。連續(xù)浮動(dòng)收油工藝運(yùn)行以后,沉降罐內(nèi)可實(shí)現(xiàn)連續(xù)收油,罐內(nèi)沒(méi)有形成老化油層,能夠提高污水系統(tǒng)含油污水的處理效果。因此,頭臺(tái)油田在2000m3污水沉降罐中安裝了浮動(dòng)式收油裝置。該裝置的運(yùn)行為下一級(jí)污水處理減輕了負(fù)擔(dān),經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行取得了較好的效果。
(2)調(diào)整電脫水器的工作壓力。一般來(lái)講,適當(dāng)提高電脫水器的工作壓力可以減少原油中輕質(zhì)餾分的汽化,并增加對(duì)蠟質(zhì)等重組分的溶解能力,從而起到降黏,加速水滴結(jié)合、聚并、沉降的作用。為此,在回收老化油過(guò)程中,頭臺(tái)油田將電脫水器的壓力由回收前的0.15MPa左右提高到了0.25MPa。
(3)適當(dāng)提高脫水溫度。溫度升高,在黏度降低的同時(shí),油水界面上附著的各類乳化劑溶解度增大,界面膜的強(qiáng)度自然消弱,分散相的碰撞結(jié)合幾率增加,有利于脫水。但溫度過(guò)高,也會(huì)使原油中的輕質(zhì)餾分發(fā)生汽化,汽化物上升會(huì)阻礙水滴的沉降。因此,頭臺(tái)油田在回收老化油礦場(chǎng)試驗(yàn)期間,將脫水加熱爐的出口溫度由45℃提高到60℃。
(4)加大破乳劑藥量。由于破乳劑的親水能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于天然乳化劑(瀝青、膠質(zhì)及石蠟等),破乳劑的加入有利于水顆粒的合并,靠油水密度差將水沉降下來(lái),有效地減少了老化油的曝氧時(shí)間。但是破乳劑用量過(guò)大,會(huì)造成脫水器進(jìn)料含水低,不利于建立底水,易使脫水器電場(chǎng)不能發(fā)揮作用,因此,調(diào)整來(lái)液加藥量使電脫水器進(jìn)口含水率控制在15%左右。在老化油回收試驗(yàn)期間,破乳劑加量由正常生產(chǎn)工況時(shí)的180kg/d提高到了320kg/d。
(5)合理控制收油量。老化油回收3~4h后開始進(jìn)入脫水系統(tǒng),收油量不宜過(guò)大,否則會(huì)造成脫水器運(yùn)行不穩(wěn)定,甚至“垮電場(chǎng)”。在控制收油量時(shí),對(duì)于回收周期過(guò)長(zhǎng)的老化油,每天收油1~2h,收油量控制在35~60m3,同時(shí)加強(qiáng)油中含水及水中含油的化驗(yàn)監(jiān)測(cè),若脫水效果達(dá)標(biāo),隔天繼續(xù)收油,否則暫停收油,采取其他技術(shù)措施。
4 結(jié)論
(1)由于老化油成分復(fù)雜且穩(wěn)定,因此對(duì)老化油的處理應(yīng)單獨(dú)進(jìn)行。與機(jī)采油相比,提撈油、落地油中含有較多的導(dǎo)電性較強(qiáng)的黏土和FeS等機(jī)械雜質(zhì),且由于長(zhǎng)時(shí)間積存而滋生了大量硫化物及硫酸鹽還原菌,給“兩段式”凈化處理工藝中電脫水器的穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)了隱患。
(2)影響老化油乳化穩(wěn)定性的主要因素是較多的膠質(zhì)、瀝青質(zhì)等重組分及固體雜質(zhì)含量和長(zhǎng)時(shí)間的曝氧老化。同時(shí),各種雜質(zhì)易富集于油水界面上,使界面膜的強(qiáng)度增大,形成穩(wěn)定性很高的原油乳狀液。
(3)對(duì)頭臺(tái)油田老化油處理工藝采取以下改善措施:在污水沉降罐內(nèi)安裝浮動(dòng)式收油裝置、將脫水器工作壓力提高到0.25MPa、將脫水溫度提高到60℃、使破乳劑加藥量控制在230kg/d以及合理控制收油量。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用取得了較好的應(yīng)用效果。