1 概況
某污水處理廠采用倒置的A2/O+側(cè)流除磷工藝,具有脫氮除磷功能,污泥脫水系統(tǒng)采用兩套瑞典NOXON公司的臥螺離心機(jī),進(jìn)泥流量為15m3/h,干固體負(fù)荷為500kg/h,但離心機(jī)的運(yùn)行情況一直不好,經(jīng)常是2臺(tái)離心機(jī)同時(shí)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)超過18h,還不能及時(shí)將系統(tǒng)的剩余污泥脫除,生化系統(tǒng)的運(yùn)行稍有波動(dòng)就會(huì)造成系統(tǒng)嚴(yán)重積泥,導(dǎo)致污泥老化、活性變差,嚴(yán)重時(shí)曝氣池上布滿死泥和生物泡沫,一旦出現(xiàn)沖擊負(fù)荷,生物系統(tǒng)的運(yùn)行需要很長(zhǎng)時(shí)間才能恢復(fù),緩沖能力很差,污泥脫水系統(tǒng)成為制約生化系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的瓶頸,故對(duì)污泥脫水系統(tǒng)進(jìn)行了多方面的技術(shù)改造。
2 改造內(nèi)容
2.1 更改工藝管線,增強(qiáng)系統(tǒng)可靠性
因污水廠為商業(yè)性污水廠,不允許停產(chǎn),污泥脫水是關(guān)鍵的設(shè)備,必須有較高的可靠性,考慮到離心機(jī)故障時(shí)及離心機(jī)維修期間配套設(shè)備與離心機(jī)相互備用的關(guān)系,更改工藝管線流程,以滿足多種故障情況下離心機(jī)的運(yùn)行,如臥螺離心機(jī)、污泥進(jìn)料螺桿泵、PAM加藥螺桿泵等均有1臺(tái)出現(xiàn)故障,通過閥門的切換仍能保證污泥脫水系統(tǒng)的運(yùn)行。
原設(shè)計(jì)中,絮凝劑的投加點(diǎn)在離心機(jī)的污泥進(jìn)口,這種投加方式反應(yīng)時(shí)間短,在技改中將絮凝劑投加位置改至污泥螺桿泵的入口處,這樣可通過螺桿泵的混合攪拌作用使PAM與污泥充分混合。實(shí)際運(yùn)行表明,離心機(jī)可以獲得較高的工作壓力,并且在絮凝劑投量相同的情況下,增加了脫水泥餅的含固率。
2.2 確定干固體負(fù)荷,使離心機(jī)在正常負(fù)荷下運(yùn)行
離心機(jī)處理能力是指離心機(jī)的干固體負(fù)荷和水力負(fù)荷。
該廠臥螺離心機(jī)的干固體負(fù)荷為500kg/h,在脫初沉污泥時(shí)由于進(jìn)泥濃度高(35g/L),一直采用滿負(fù)荷(15m3/h)進(jìn)泥,在轉(zhuǎn)速為2300r/min時(shí)離心機(jī)的干固體負(fù)荷可達(dá)560kg/h,所以無(wú)論投加多大量的絮凝劑,上清液均極混濁,大量污泥從上清液返流管中流出。由于初沉淀池污泥含有大量泥砂,導(dǎo)致離心機(jī)磨損嚴(yán)重,動(dòng)平衡受到較大程度破壞,振動(dòng)加劇。
鑒于上述情況,將離心機(jī)的進(jìn)泥流量降低為11.6m3/h,在轉(zhuǎn)速為2300r/min時(shí)離心機(jī)的干固體負(fù)荷降為405kg/h,脫水上清液十分良好,懸浮物濃度為63~150mg/L。
由于初沉池污泥濃度高,離心機(jī)的干固體負(fù)荷可達(dá)405kgDS/h,二沉池污泥因沒有經(jīng)污泥濃縮池濃縮,導(dǎo)致離心機(jī)進(jìn)泥濃度低,干固體負(fù)荷只能達(dá)到85~120kg/h,離心機(jī)幾乎處于空轉(zhuǎn),處理能力大大降低,根本不能將生化系統(tǒng)產(chǎn)生的剩余污泥及時(shí)脫除。使用10t容量的污泥車脫初沉池的污泥,1臺(tái)離心機(jī)運(yùn)行3.5h即能裝滿一車,但脫二沉池的污泥則需要2臺(tái)離心機(jī)運(yùn)行6.5h才能裝滿一車,而且必須增加PAM的投加量,才能取得較好的脫水效果。通過技術(shù)改造將二沉池的污泥回流到初沉池,則污泥脫水系統(tǒng)只需要脫初沉污泥而不需脫二沉污泥,離心機(jī)的進(jìn)泥濃度一直保持在30g/L以上,大大減少了離心機(jī)的運(yùn)行時(shí)間,并且降低了污泥脫水的投藥量,離心機(jī)變?yōu)?/span>1用1備,系統(tǒng)穩(wěn)定性、可靠性均有很大增強(qiáng)。
綜上所述,在實(shí)際運(yùn)行中必須調(diào)整水力負(fù)荷,使進(jìn)入離心機(jī)的干固體負(fù)荷不超過離心機(jī)的承受能力,否則多余的干固體將從上清液中排出,上清液的懸浮物會(huì)急劇增多,并增加離心機(jī)電機(jī)的負(fù)荷。同時(shí)也應(yīng)注意,并保證進(jìn)入離心機(jī)的干固體負(fù)荷不小于離心機(jī)承受能力的60%,否則離心機(jī)不能充分發(fā)揮其效能。
因此在進(jìn)行設(shè)備選型時(shí),應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧┍WC進(jìn)入離心機(jī)的干固體負(fù)荷不小于離心機(jī)承受能力的70%,如果生化處理系統(tǒng)不能保證較高的排泥濃度(如氧化溝、SBR),在設(shè)計(jì)時(shí)則應(yīng)考慮安裝污泥濃縮機(jī),以提高離心機(jī)的進(jìn)泥濃度,增強(qiáng)處理效果。
2.3 延長(zhǎng)絮凝劑攪拌時(shí)間,增強(qiáng)溶解程度
絮凝劑自動(dòng)投加裝置存在的一個(gè)問題就是PAM溶藥攪拌罐的容積偏小,絮凝劑的溶解時(shí)間偏短。污水廠污泥脫水系統(tǒng)在正常運(yùn)行時(shí)離心機(jī)的干固體負(fù)荷約405kgDS/h,絮凝劑投加量為1000L/h,加藥攪拌罐的容積為1.0m3,藥劑的攪拌時(shí)間為60min,使用中發(fā)現(xiàn)攪拌罐中有相當(dāng)數(shù)量的PAM顆粒均勻懸浮在溶液中而沒有充分溶解,后來(lái)通過技術(shù)改造增加了一臺(tái)PAM溶藥攪拌罐,使藥劑的攪拌時(shí)間延長(zhǎng)至120min,取得了良好的溶藥效果。
2.4 增設(shè)高位水箱,穩(wěn)定自來(lái)水壓力
絮凝劑自動(dòng)投加裝置的PAM濃度是根據(jù)稀釋用水量來(lái)自動(dòng)調(diào)節(jié)的,但廠內(nèi)自來(lái)水的壓力很不穩(wěn)定,造成稀釋用水流量在1500~3000L/h之間波動(dòng),導(dǎo)致PAM的配制濃度不夠穩(wěn)定;并且,由于水壓的波動(dòng)造成稀釋水經(jīng)常從錐形溶藥漏斗濺出,導(dǎo)致PAM經(jīng)常板結(jié)在漏斗壁上,幾次造成絮凝劑自動(dòng)投加裝置故障停車。為此,在自來(lái)水入口設(shè)置高位水箱來(lái)保證稀釋水壓力的穩(wěn)定,稀釋水的流量穩(wěn)定在1800L/h,取得了理想的運(yùn)行效果。
2.5 設(shè)置污泥破碎切割機(jī),減少進(jìn)泥雜質(zhì)
由于離心機(jī)的結(jié)構(gòu)特性決定了它對(duì)進(jìn)泥質(zhì)量的要求比較高,即進(jìn)泥中不能含有大的毛發(fā)、棉紗等,否則很容易堵塞上清液返流管,但在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),即使是很小的毛發(fā)與污泥混在一起也很容易造成堵塞,導(dǎo)致離心機(jī)因上清液返流管堵塞而被迫停機(jī)。
根據(jù)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),初沉池污泥所含毛發(fā)、棉紗等比較多,為此,選用了JWC的污泥破碎切割機(jī)(安裝初沉池污泥排出口)。普通的污泥破碎機(jī)只對(duì)污泥起作用,可將大塊的污泥打碎成細(xì)小的污泥顆粒,而JWC的污泥破碎切割機(jī)的功能很強(qiáng)大,它具有兩組極其鋒利的刀片,刀片之間有非常精密的配合,能夠?qū)⑽勰嘀兴械母鞣N纖維類物質(zhì)(如破布、棉紗等)切成直徑≤15mm的碎段。實(shí)際使用證明,使用了污泥破碎切割機(jī)以后離心機(jī)的運(yùn)行更加穩(wěn)定,堵塞的周期大大延長(zhǎng)。
2.6 增加自控設(shè)施,采集離心機(jī)運(yùn)行信號(hào)
由于污泥脫水系統(tǒng)設(shè)計(jì)選型上的原因,離心機(jī)的運(yùn)行信號(hào)不能傳送到中心控制室的計(jì)算機(jī)上,導(dǎo)致污泥脫水系統(tǒng)的加藥量處于失控狀態(tài),運(yùn)行操作人員為了省事,在夜晚不能檢查時(shí)經(jīng)常將加藥量調(diào)得很高。為此,通過增設(shè)電量隔離器,將能夠直接反映加藥量的PAM投加泵變頻器的頻率信號(hào)(4~20mA)引入中控室的計(jì)算機(jī)上,這樣就可以對(duì)加藥量進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控并留下歷史記錄,同時(shí)也降低了生產(chǎn)成本。
2.7 確定適當(dāng)?shù)囊涵h(huán)層厚度
臥螺離心機(jī)在進(jìn)行污泥脫水時(shí),由于離心力的作用會(huì)在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)形成液環(huán)層(沉降區(qū))、固環(huán)層和岸區(qū)(干燥區(qū))。
轉(zhuǎn)鼓在高速旋轉(zhuǎn)時(shí),沿著轉(zhuǎn)鼓殼體形成一同心液層,稱為液環(huán)層,同時(shí)也會(huì)形成一同心脫水污泥固體層,成為固環(huán)層,在此區(qū)間內(nèi)污泥所含的固體在離心力的作用下將沉積到轉(zhuǎn)鼓壁上,故也稱為沉降區(qū);干污泥通過螺旋的運(yùn)轉(zhuǎn)離開液環(huán)層被送至排出口,這一段距離稱為岸區(qū),為轉(zhuǎn)鼓錐體的一部分,在此區(qū)間內(nèi)污泥完全離開液體并被繼續(xù)甩干,故也稱為干燥區(qū)。轉(zhuǎn)鼓的有效半徑為液環(huán)層、固環(huán)層和岸區(qū)之和,轉(zhuǎn)鼓的有效長(zhǎng)度為沉降區(qū)和干燥區(qū)之和。
可以通過改變液位擋板的位置來(lái)調(diào)整離心機(jī)的液環(huán)層厚度。離心機(jī)的液位擋板調(diào)整十分重要,它直接影響脫水效果和離心機(jī)的振動(dòng)程度,必須通過反復(fù)試驗(yàn)將液環(huán)層厚度設(shè)定在合適的水平,以降低污泥含水率,并提高污泥產(chǎn)量。
在應(yīng)用中,將上清液返流管的口徑由原來(lái)的138mm調(diào)整到142mm,增加污泥在離心機(jī)中的停留時(shí)間,在較低的工作壓力下,可以獲得穩(wěn)定的速差和良好的脫水效果,更容易滿足離心機(jī)的工藝條件。不同液位擋板高度時(shí)的脫水效果見下表:
液位擋板高度 mm | 進(jìn)泥濃度 g/L | 干固體負(fù)荷 kgDS/h | 工作壓力 MPa | 速差 r/min | 泥餅產(chǎn)量 m3/h | 泥餅含固率 % |
138 | 35 | 405 | 3.11 | 6.3 | 2 | 76.2 |
142 | 35 | 405 | 1.92 | 5.8 | 2 | 75.8 |
調(diào)整液位擋板高度時(shí),應(yīng)注意必須確保所有的液位擋板都在相同的高度上,否則會(huì)導(dǎo)致離心機(jī)產(chǎn)生很大的不平衡,產(chǎn)生劇烈振動(dòng),并應(yīng)保證液位擋板高度的公差為±0.25mm。
2.8 加強(qiáng)設(shè)備的運(yùn)行管理,提高使用效率
雖然離心機(jī)的設(shè)計(jì)制造很優(yōu)良,但必須強(qiáng)化管理,才能保證離心機(jī)運(yùn)行良好。在設(shè)備運(yùn)行操作的管理上,應(yīng)制定 、嚴(yán)格的操作方式,如操作中應(yīng)盡量減少上清液含固率、開停機(jī)期間加強(qiáng)對(duì)離心機(jī)的沖洗等,保證設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài),對(duì)于設(shè)備運(yùn)行中暴露出來(lái)的問題必須及時(shí)發(fā)現(xiàn)并反饋,在閑置期間對(duì)存在的隱患及時(shí)進(jìn)行維護(hù)與處理,具體措施有:
(1)采取多種措施,減少離心機(jī)的振動(dòng)
在每次離心機(jī)運(yùn)行結(jié)束后加強(qiáng)對(duì)離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓的水沖洗,根據(jù)經(jīng)驗(yàn),如果轉(zhuǎn)鼓沖洗得不徹底,在離心機(jī)停運(yùn)期間污泥就會(huì)粘附在轉(zhuǎn)鼓上,下次開機(jī)時(shí)轉(zhuǎn)鼓會(huì)因受力不均勻而造成動(dòng)平衡被破壞,導(dǎo)致離心機(jī)產(chǎn)生強(qiáng)烈振動(dòng)。
另外,在每次清洗完上清液返流管重新安裝液位擋板時(shí),應(yīng)確保所有的液位擋板都在相同的高度上,并應(yīng)保證液位擋板高度的公差為±0.25mm,否則將會(huì)導(dǎo)致離心機(jī)受力不均勻,產(chǎn)生劇烈振動(dòng)。
(2)減少上清液含固率,降低離心機(jī)磨損程度
在生產(chǎn)運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),如果污泥中含有較大量的泥砂,并且上清液的含固率較高時(shí),將造成離心機(jī)螺栓及配重塊的磨損,導(dǎo)致離心機(jī)動(dòng)平衡被破壞。因此,在生產(chǎn)運(yùn)行中要嚴(yán)格管理、精心操作,以減少上清液含固率,這對(duì)降低離心機(jī)磨損具有十分重要的意義。
(3)定期清洗上清液返流管和進(jìn)泥螺桿泵
在生產(chǎn)運(yùn)行中,如果污泥脫水上清液含固量比較大,很容易造成上清液返流管堵塞,這將導(dǎo)致脫水污泥含固率下降,離心機(jī)也會(huì)因受力不均勻而產(chǎn)生振動(dòng),因此必須根據(jù)實(shí)際情況對(duì)上清液返流管進(jìn)行周期性的清洗。設(shè)備在供貨時(shí)已帶有一根與上清液返流管同樣長(zhǎng)度的沖洗水管,可以插入上清液返流管中進(jìn)行沖洗,但這種反沖洗的效果有時(shí)不理想,為此將其改造為帶毛刷的沖洗管,這樣可對(duì)上清液返流管沖洗地更徹底。
城市污水處理廠初沉池污泥中含有大量毛發(fā),普通機(jī)械格柵難以將其去除,在運(yùn)行中很容易堵塞污泥螺桿泵,必須定期進(jìn)行清理。生產(chǎn)中一般每周一、三、五上午9:00清洗上清液返流管、進(jìn)泥螺桿泵、絮凝劑自動(dòng)投配裝置,保證11:00時(shí)離心機(jī)的投運(yùn)。
(4)絮凝劑自動(dòng)投配裝置的維保
由于聚丙烯酰胺的水溶液成膠粘狀態(tài),并且其溶解性又比較差,很容易造成PAM在絮凝劑自動(dòng)投配裝置的管道中、攪拌器上結(jié)塊與淤積,如長(zhǎng)期運(yùn)行后PAM會(huì)淤積在靜態(tài)混合器內(nèi),也會(huì)在靜壓式液位計(jì)的傳感器(探頭)上結(jié)塊,造成指示結(jié)果不準(zhǔn)確,導(dǎo)致設(shè)備誤動(dòng)作,因此在設(shè)備閑置期間,定期清理PAM結(jié)塊和淤積十分必要,這樣可以保證設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。
3 結(jié)語(yǔ)
(1)工藝管線的流程應(yīng)靈活布置,以滿足多種故障情況下離心機(jī)的運(yùn)行。
(2)必須保證離心機(jī)具有較高的進(jìn)泥濃度(≥30g/L),這樣才能保證離心機(jī)干固體負(fù)荷不小于離心機(jī)承受能力的60%,否則離心機(jī)幾乎相當(dāng)于空轉(zhuǎn),不能充分發(fā)揮其效能。
(3)在離心機(jī)的運(yùn)行控制中,液位擋板的調(diào)整十分重要,直接影響脫水效果和離心機(jī)的振動(dòng)程度,必須通過反復(fù)試驗(yàn),將液環(huán)層厚度設(shè)定在合適的水平。
(4)做好日常的檢查和維護(hù),使設(shè)備處于良好的待機(jī)狀態(tài),避免運(yùn)行時(shí)因出現(xiàn)意外的故障而被迫停機(jī)。