某公司采用懸浮法生產(chǎn)SAN珠料,離心脫水選用阿法拉伐公司的CHP5000MA臥螺卸料沉降式離心機。設(shè)備投用14年來,除差速器故障較多以外,運行相對平穩(wěn),分離效果好,能滿足工藝生產(chǎn)的要求。
但是,隨設(shè)備運行周期的延長,螺旋、轉(zhuǎn)鼓磨損變形越來越嚴(yán)重,動不平衡量大幅增加,設(shè)備振動加劇,差速器故障更加頻繁。
若整臺設(shè)備進(jìn)口,定貨周期長,費用昂貴,因此對該設(shè)備進(jìn)行了國產(chǎn)化更新改造。從改造后的運行狀況看,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
1 SAN懸浮液分離工藝流程
SAN淤漿經(jīng)冷卻后由泵送入離心機進(jìn)行離心洗滌和脫水,然后進(jìn)行干燥,母液送往廢水單元。
2 臥螺沉降式離心機結(jié)構(gòu)及工作原理
轉(zhuǎn)鼓和螺旋輸送器在機殼內(nèi)同心安裝,主電動機通過帶傳動轉(zhuǎn)鼓旋轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)鼓通過空心軸與行星差速器的外殼相連接,行星差速器的輸出軸帶動螺旋輸送器與轉(zhuǎn)鼓作同向差速旋轉(zhuǎn)。懸浮液從中心加料管連續(xù)送入機腔內(nèi),經(jīng)過螺旋輸送器內(nèi)筒加料隔倉的進(jìn)料口進(jìn)到轉(zhuǎn)鼓內(nèi),依靠固液兩相的密度差,在離心力的作用下分離分層。由于螺旋與轉(zhuǎn)鼓的相對運動,沉渣被螺旋推送到轉(zhuǎn)鼓小端的干燥區(qū)從排渣孔排出,澄清液從轉(zhuǎn)鼓大端的溢流孔流出。
轉(zhuǎn)鼓的運轉(zhuǎn)速度直接決定分離因數(shù),而螺旋的速差則直接影響被輸送到轉(zhuǎn)鼓外的固體含水率。它對處理量、停留時間和固體排出有直接影響。
3 運行中主要故障
離心機在運行過程中,經(jīng)常出現(xiàn)差速器輸出端滾動軸承,Ⅰ、Ⅱ級行星齒輪,行星齒輪銅瓦以及骨架油封等損壞的情況,同時螺旋推料工作表面粘結(jié)的硬質(zhì)合金刀片脫落、外轉(zhuǎn)鼓沖刷磨損嚴(yán)重,從而引起離心機振動加劇、過載跳閘等故障,差速器使用壽命1~3個月,無法保證長周期運行。
4 改造措施
4.1 螺旋輸送器改造
螺旋輸送器的螺旋葉片由原等螺距設(shè)計成螺距漸變的形式,螺距從轉(zhuǎn)鼓大端至小端逐漸減小,使沉渣在輸送時除受到徑向的離心力壓實外,還受到軸向的雙向擠壓作用,沿軸向產(chǎn)生擠壓力。于是沉渣的毛細(xì)孔隙減小,所含的水分向外排放,從而使沉渣的含水量降低。
CHP5000MA臥螺沉降式離心機的螺旋推料面是采用粘結(jié)硬質(zhì)合金片(20mm×20mm)的辦法,將合金片粘結(jié)在螺旋帶上工作,由于沖刷、粘結(jié)劑的老化和檢修時難免的碰撞、敲擊,合金片部分脫落,不平衡量嚴(yán)重超標(biāo),造成機器振動,需要修理。在本次改造中,螺旋輸送器排渣口及螺旋推料面選用高耐磨材質(zhì)硬質(zhì)合金,進(jìn)料管及其它與物料接觸的部件選用316L不銹鋼材料。采用在螺旋推料面熱焊鎢鈷合金(50~55HRC)的方法,解決了硬質(zhì)合金片脫落的問題。在熱焊中采用特殊的WC-Co硬質(zhì)合金與鋼鎢極氬弧焊焊接材料及工藝,不僅解決了變形問題,而且具有以下優(yōu)點:
(1)焊接牢固,不會脫落,可以在螺旋片的表面形成連續(xù)的硬質(zhì)合金層,使螺旋片和硬質(zhì)合金層形成一個整體,結(jié)構(gòu)更加 合理。
(2)制造周期短,成本低。
(3)焊接硬質(zhì)合金的表面容易加工,可以通過機械加工的方法保證零件的加工精度。
(4)用微電腦整機動平衡儀對整機動平衡進(jìn)行校正,進(jìn)一步降低了整機振動(本機實際動不平衡質(zhì)量4.6g)。
將螺旋前端第二、三螺旋帶之間的8個絲堵進(jìn)行了改造,在絲堵的中心位置分別鉆削了φ6.8mm的圓孔,使積存在前腔的物料能及時被甩出,保證螺旋的平衡不被破壞,以降低其振動值。
4.2 轉(zhuǎn)鼓國產(chǎn)化制造
(1)轉(zhuǎn)鼓兩端半軸坯料的制備
轉(zhuǎn)鼓半軸選0Cr18Ni11Nb,坯材為鑄件。該材料抗拉強度為210MPa,比普通的奧氏體不銹鋼高約30MPa。嚴(yán)格控制澆鑄溫度,在熱節(jié)大的地方設(shè)置了補縮冒口,控制冷卻順序,取得了較好效果。
(2)其它零部件的機械加工
外轉(zhuǎn)鼓組件材質(zhì)均采用1Cr18Ni9Ti,在水平段和錐段車銷加工過程中利用胎具嚴(yán)格控制其加工精度。
4.3 差速器行星架滾動軸承改造
CHP5000MA離心機差速器選用P47.5漸開線行星齒輪變速器,結(jié)構(gòu)為動軸線輪系(也稱周轉(zhuǎn)輪系)中的雙級NGW型傳動,一級行星輪架輸入端和二級行星輪架的2個支撐端都采用RHP XLJ5E,動載荷約7500N。差速器出現(xiàn)故障后全面檢查,發(fā)現(xiàn)損壞的部件幾乎全部集中在輸出端軸承(RHP XLJ5E)。從軸承表象上看,損壞有滾珠變形、軸承保持架損壞及滾珠軌道碾壓變形嚴(yán)重幾種。
定量計算差速器輸出端軸承承受的載荷是一個非常復(fù)雜過程,影響因素多。某廠高密度聚乙烯車間福樂偉Z92臥螺離心機使用工況和該CHP5000MA臥螺離心機相似。福樂偉Z92離心機連續(xù)運行超過150d,差速器出現(xiàn)故障一次,故障原因是二級行星輪的一組滑動軸承潤滑不良所致,輸出端軸承使用情況良好,內(nèi)外圈軌道、滾動體、保持架完好,磨損量小。
通過綜合對比分析,差速器二級輸出端軸承承載能力太小是差速器故障的主要原因。為了保證幾臺差速器的互換性,只改造差速器前端蓋及離心機的機頭法蘭,將輸出端軸承由XLJ5E改為6224,軸承動負(fù)荷則由7500N提高到了14600N。改造后的CHP5000MA臥螺離心機差速器的壽命已經(jīng)由平均60d提高到180d以上,情況良好。
4.4 改造效果
整機國產(chǎn)化更新改造后運行良好,經(jīng)過對離心機機架、轉(zhuǎn)鼓承載軸承的狀態(tài)檢測顯示,其振動值都保持在一個相對較低的水平,且一直很穩(wěn)定,差速器的溫度也在72~85℃正常變化。改造前后進(jìn)料量均為6.0m3/h,振動值比較見下表:
參數(shù) | 機架垂直 | 機架水平 | 機架軸向 | 大端軸承 | 小端軸承 |
改造前 | 0.5 | 0.38 | 0.34 | 0.42 | 0.67 |
改造后 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.26 |
可以看出,螺旋、轉(zhuǎn)鼓的運行狀態(tài)良好,國產(chǎn)化改造是成功的。
5 經(jīng)濟(jì)效益
國產(chǎn)及進(jìn)口離心機部件價格比較見下表:
部件名稱 | 轉(zhuǎn)鼓 | 螺旋 | 差速器 | 年平均修理、備件費 |
進(jìn)口價格 | 278 | 324 | 220 | 88 |
國產(chǎn)價格 | 82 | 93 | 60 | 21 |
從上表可以看出,進(jìn)口1臺離心機比國產(chǎn)離心機的價格高出587萬元,且每年可節(jié)約備件費67萬元,國產(chǎn)化改造的經(jīng)濟(jì)效益可觀。另外,國產(chǎn)化改造后成功解決了螺旋經(jīng)常失衡的問題,機器的維修、備件的訂購方便、快捷,保證了安穩(wěn)優(yōu)生產(chǎn)。
6 結(jié)語
CHP5000MA臥式螺旋沉降離心機國產(chǎn)化更新改造工作已經(jīng)完成,從目前超過24個月的運行狀態(tài)看,設(shè)備振動值大幅降低,離心脫水效果良好,差速器運行狀態(tài)穩(wěn)定,壽命增長,維修費用降低,滿足工藝要求,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。但離心機主軸承潤滑系統(tǒng)換熱效果不佳,主軸承溫度偏高,此系統(tǒng)的改造將是下一步工作的重點。