某企業(yè)一臺臥式螺旋卸料沉降離心機(jī)故障不斷,離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓內(nèi)有嚴(yán)重的沙孔、縮孔等鑄造缺陷,轉(zhuǎn)鼓法蘭連接螺栓存在缺陷,銹蝕較為嚴(yán)重,部分已折斷缺失,存在嚴(yán)重的質(zhì)量問題。對離心機(jī)的質(zhì)量問題進(jìn)行了鑒定,鑒定結(jié)果表明,離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓及法蘭連接螺栓制造過程存在嚴(yán)重的質(zhì)量缺陷,容易造成轉(zhuǎn)鼓體開裂甚至解體飛出,造成危險,容易引發(fā)生產(chǎn)安全事故。
離心機(jī)主要由主電動機(jī)、副電動機(jī)、動力和控制系統(tǒng)、差速器、轉(zhuǎn)鼓及蓋、螺旋輸送器、潤滑系統(tǒng)及機(jī)座等組成。
離心機(jī)的工作原理是螺旋輸送器套裝在轉(zhuǎn)鼓內(nèi),通過兩端的同心軸承安裝連接,主電動機(jī)通過皮帶輪帶動轉(zhuǎn)鼓旋轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)鼓通過空心軸與差速器的外殼相連接,差速器的動力輸出軸帶動螺旋輸送器與轉(zhuǎn)鼓作同向轉(zhuǎn)動,但形成一定的轉(zhuǎn)速差。差轉(zhuǎn)速與轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速所產(chǎn)生的負(fù)轉(zhuǎn)差率,有利于沉渣的輸送,且可降低減速器的功率。污泥物料通過螺旋中間進(jìn)料管送到離心機(jī)的轉(zhuǎn)鼓內(nèi),隨轉(zhuǎn)鼓高速旋轉(zhuǎn)。密度大的固相顆粒在高速旋轉(zhuǎn)形成的離心力的作用下甩到轉(zhuǎn)鼓壁上,水分也會同時被甩出,從而實現(xiàn)泥渣與液體分離。由于螺旋葉片與轉(zhuǎn)鼓的相對運動,泥渣會被螺旋葉片推進(jìn)送到轉(zhuǎn)鼓的小徑端,經(jīng)出渣口排出。在轉(zhuǎn)鼓的大端蓋上開設(shè)有若干的溢流孔,以排出甩出分離后的液體。通過調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)鼓與螺旋推進(jìn)器的差速、進(jìn)料速度及調(diào)整調(diào)節(jié)閥,可以改變分離出沉渣的出料量和干濕度。
1 離心機(jī)勘驗檢查情況
設(shè)備的轉(zhuǎn)鼓和皮帶輪處均有防護(hù)罩蓋。但進(jìn)料口處的軸承座軸頸部位防護(hù)不全,底部均有4個沒有安裝螺栓的支撐膠腳墊,設(shè)備通過支撐膠腳墊安置在機(jī)架的工字鋼鋼梁上,離心機(jī)的電氣控制柜安裝在距離設(shè)備約600mm處的位置。
2 離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓勘驗
2.1 離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓的勘驗情況
鼓體表面有不同程度但較為嚴(yán)重的砂孔、縮孔等鑄造缺陷,從表面可發(fā)現(xiàn)一段長度大于90mm的鑄造缺陷,以及一些裂紋。鋸開轉(zhuǎn)鼓體的法蘭凸緣,發(fā)現(xiàn)其內(nèi)部也有很嚴(yán)重的砂孔、縮孔等鑄造缺陷。轉(zhuǎn)鼓的中間連接螺栓均有銹蝕現(xiàn)象,部分已折斷缺失。
2.2 離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓的徑向跳動和端面跳動狀況
對設(shè)備的轉(zhuǎn)鼓進(jìn)行徑向跳動和端面跳動檢查。離心機(jī)的轉(zhuǎn)鼓經(jīng)機(jī)加工后通過螺栓鏈接裝配而成,在轉(zhuǎn)鼓上取多個檢測點進(jìn)行測量。其結(jié)果如下表所示:
檢測點 | 跳動值(mm) | 檢測點 | 跳動值(mm) |
A | ±0.06 | G | ±0.05 |
B | ±0.09 | H | ±0.04 |
C | ±0.03 | I | ±0.07 |
D | ±0.10 | J | ±0.07 |
E | ±0.17 | K | ±0.06 |
F | ±0.13 |
3 離心機(jī)運行試驗
3.1 離心機(jī)空載運行試驗
對離心機(jī)進(jìn)行空載運行,先啟動主電機(jī),運行2min再啟動副電機(jī),在主電機(jī)轉(zhuǎn)速提升過程中當(dāng)轉(zhuǎn)速達(dá)到400r/min時,整個安裝平臺開始有震感產(chǎn)生。調(diào)節(jié)主電機(jī)變頻器,通過控制柜面板顯示讀數(shù),使轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速保持在610r/min,變頻器顯示16.25Hz,此時運行未見異常情況。
運行20min后,將主電機(jī)頻率調(diào)高,通過控制柜面板顯示讀數(shù),使轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速保持在1128r/min,主電機(jī)變頻器顯示29.85Hz,差速顯示9.2r/min,副電機(jī)頻率為12.00Hz。
當(dāng)設(shè)備運行了25min后,在提升主電機(jī)變頻器頻率過程中,聽到有轉(zhuǎn)鼓連接螺絲斷掉飛出的撞擊聲音,當(dāng)時轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速為1280r/min。為安全起見,將轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速調(diào)回1128r/min繼續(xù)運行。
經(jīng)過2h運行后停機(jī),打開轉(zhuǎn)鼓防護(hù)罩,檢查轉(zhuǎn)鼓法蘭連接螺栓情況,發(fā)現(xiàn)自編號為17#位置的螺栓頭已斷掉,只有半截螺絲桿留在螺孔內(nèi)。
空運行期間,使轉(zhuǎn)鼓在1128r/min狀態(tài)下運行,記錄此過程中的離心機(jī)4點位置的噪聲值,分別為96.3dB(A),92.9dB(A),95.9dB(A),106.7dB(A),其噪聲值均超過90dB(A)。
在轉(zhuǎn)速1882r/min的條件下運行1小時,測得軸承1溫度為134.8℃,軸承2溫度為57.4℃。
3.2 離心機(jī)負(fù)載生產(chǎn)試驗
啟動離心機(jī),控制柜面板顯示轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速為1128r/min,差速為9.1r/min,從進(jìn)料口注入清水,經(jīng)過10min運行后,打開設(shè)備進(jìn)料閥門,啟動送料設(shè)備,使送料量保持在30%左右,排渣口有污泥排出。持續(xù)10min送料后,副電機(jī)出現(xiàn)過載報警,差速顯示為5.7r/min,停機(jī)重啟,經(jīng)多次調(diào)節(jié),把送料量控制為15%左右,運轉(zhuǎn)情況回復(fù)正常。
使轉(zhuǎn)鼓在1128r/min狀態(tài)下運行,記錄此過程中的離心機(jī)4點位置的噪聲值,分別為91.6dB(A),93.3dB(A),91.2dB(A),107.1dB(A),其噪聲值均超過90dB(A)。
測得差速器溫度60℃,測得皮帶及帶輪的溫度達(dá)99.2℃。運行過程中主電機(jī)和副電機(jī)皮帶輪的溫度還在不斷上升,溫度達(dá)到125.8℃。
4 主要零部件的材質(zhì)檢驗情況
4.1 離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓的材質(zhì)檢驗
對離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓法蘭進(jìn)行取樣,帶回實驗室進(jìn)行材質(zhì)分析,得到樣品中各元素含量的檢驗結(jié)果。
元素 | 1Cr17Ni7標(biāo)準(zhǔn)含量要求 | 檢測結(jié)果 | 判定 |
C | ≤0.15 | 0.047 | 符合 |
Si | ≤1.00 | 0.62 | 符合 |
Mn | ≤2.00 | 0.77 | 符合 |
P | ≤0.035 | 0.027 | 符合 |
S | ≤0.030 | 0.0084 | 符合 |
Cr | 16.00~18.00 | 17.18 | 符合 |
Ni | 6.00~8.00 | 7.33 | 符合 |
4.2 轉(zhuǎn)鼓聯(lián)接螺栓的材質(zhì)檢驗及金相檢驗
把離心機(jī)已斷裂的轉(zhuǎn)鼓聯(lián)接螺栓頭帶回實驗室進(jìn)行進(jìn)一步的檢驗,經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)這些樣品均已嚴(yán)重銹蝕。
4.2.1 螺栓的材質(zhì)檢驗
對斷裂的螺栓頭抽樣后進(jìn)行材質(zhì)分析。
樣品 編號 | 化學(xué)成分(%) | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | 3個樣品的Cr含量均在10%以下 | |
① | 0.17 | 0.24 | 17.87 | 0.016 | 0.004 | 9.57 | 0.25 | 0.20 | |
② | 0.17 | 0.24 | 17.79 | 0.017 | 0.004 | 9.61 | 0.25 | 0.20 | |
③ | 0.18 | 0.32 | 18.88 | 0.016 | 0.004 | 8.40 | 0.35 | 0.45 |
4.2.2 螺栓的斷口掃描分析
②號樣品的斷口比較平整,表面銹蝕嚴(yán)重。
將②號樣品的斷口表面清洗干凈,在掃描電鏡1000倍下觀察,可見為沿晶的脆性斷裂,還可見局部的晶間裂紋。
4.2.3 螺栓的金相檢驗
將①號和②號樣品沿螺栓的軸向剖開,取樣進(jìn)行金相檢驗,發(fā)現(xiàn)其斷口和其他位置上有許多垂直于螺栓軸向、沿表面(腐蝕坑)向內(nèi)部擴(kuò)展的裂紋,其顯微組織為奧氏體,裂紋沿著奧氏體晶界擴(kuò)展。
5 分析說明
(1)離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓徑向跳動和端面跳動檢查結(jié)果表明,轉(zhuǎn)鼓的機(jī)加工精度基本合乎要求。
(2)離心機(jī)運行過程振動噪聲過大,達(dá)到107.1dB(A),遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過 機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JB/T502-2004《螺旋卸料沉降離心機(jī)》中“離心機(jī)運轉(zhuǎn)時噪聲應(yīng)不大于90db(A)”的規(guī)定,存在傷害人員聽覺器官的危險危害。
(3)空運行和負(fù)載試驗中,軸承溫度(軸承座外表溫度)達(dá)到134.8℃和125.8℃,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過一般設(shè)備正常安全使用的溫度(一般不大于65℃),不符合 機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JB/T502-2004《螺旋卸料沉降離心機(jī)》中“主軸承溫度應(yīng)不大于70℃,溫升不大于35℃”的規(guī)定,存在燙傷人員的危險,長時間的高溫也會燒干潤滑脂,燒毀軸承,損壞設(shè)備。
(4)離心機(jī)鼓體表面都有不同程度但較為嚴(yán)重的砂孔、縮孔等鑄造缺陷。由于存在這些制造缺陷,使轉(zhuǎn)鼓質(zhì)量分布不均勻,設(shè)備高速運轉(zhuǎn)時,會影響轉(zhuǎn)鼓的動平衡質(zhì)量,造成設(shè)備振動過大,并使軸承磨損而發(fā)熱。另一方面,在高速運轉(zhuǎn)情況下,這些制造缺陷還容易造成轉(zhuǎn)鼓體開裂甚至解體飛出,造成危險,引發(fā)生產(chǎn)安全事故。
(5)離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓的中間連接螺栓均有銹蝕現(xiàn)象,部分已折斷缺失,甚至在現(xiàn)場鑒定開機(jī)過程中也有斷聯(lián)接螺栓的現(xiàn)象。表明設(shè)備存在缺陷,已不能正常使用,設(shè)備的安全性能已無法保障。
(6)對取樣帶回的轉(zhuǎn)鼓樣件的元素成分分析結(jié)果表明,樣品中的各元素均符合304不銹鋼(1Cr17Ni7)標(biāo)準(zhǔn)的要求。
(7)對斷裂的螺栓頭抽樣后進(jìn)行材質(zhì)分析的檢驗結(jié)果表明,3個樣品的Mn含量很高,而Cr含量均在10%以下,Cr元素的含量偏低,不符合不銹鋼的要求,不屬于不銹鋼。螺栓存在質(zhì)量缺陷降低了螺栓的機(jī)械性能,即降低了螺栓的承載能力,容易引發(fā)設(shè)備事故。
(8)螺栓斷裂原因分析:由于離心機(jī)露天放置時間較長,且離心機(jī)上螺栓材質(zhì)未達(dá)到不銹鋼的要求,在空氣、雨水的作用下表面首先發(fā)生化學(xué)腐蝕,由于螺栓的組織結(jié)構(gòu)為奧氏體,而奧氏體具有晶間腐蝕的敏感性,腐蝕裂紋沿晶界擴(kuò)展,上緊的螺栓有一定的軸向拉力,在這樣的條件下,螺栓發(fā)生了應(yīng)力腐蝕,加快了螺栓的腐蝕速度,使螺栓上有大量垂直于軸向的,由表面向里面擴(kuò)展的裂紋,這些沿晶裂紋嚴(yán)重破壞了螺栓的機(jī)械性能,降低了螺栓的承載能力。而當(dāng)設(shè)備運行時會產(chǎn)生較大的振動和離心力,使已經(jīng)脆弱的螺栓過載,螺栓順著應(yīng)力腐蝕的裂紋發(fā)生了脆性斷裂。
6 結(jié)束語
本文主要對臥式螺旋卸料沉降離心機(jī)進(jìn)行質(zhì)量分析,確定了離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓內(nèi)有嚴(yán)重的砂孔、縮孔等鑄造缺陷,轉(zhuǎn)鼓法蘭連接螺栓存在缺陷,銹蝕較為嚴(yán)重,部分已折斷缺失,存在嚴(yán)重的質(zhì)量問題。在高速運轉(zhuǎn)情況下,這些制造缺陷還容易造成轉(zhuǎn)鼓體開裂甚至解體飛出,造成危險,引發(fā)生產(chǎn)安全事故。