生物接觸曝氣法是20世紀(jì)開創(chuàng)的一種較為成熟的污水生化處理工藝,該工藝具有容積負(fù)荷大、耐沖擊、適應(yīng)能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。隨著廢水排放要求的日趨嚴(yán)格,廢水中的有機(jī)物去除率也相應(yīng)提高,活性污泥數(shù)量同比大幅增加,使得污泥處理處置問題日漸凸顯,成為廢水處理面臨的一個(gè)新難題。
1 工程概況
南通醋酸纖維有限公司環(huán)境監(jiān)測(cè)中心醋酯廢水處理裝置設(shè)計(jì)處理廢水量為15000t/d,設(shè)計(jì)進(jìn)水COD為2000~4000mg/L,運(yùn)行實(shí)際處理廢水量約為10000t/d,經(jīng)過三級(jí)曝氣處理,出水水質(zhì)達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978-1996)三級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn),平均COD為150mg/L,平均BOD5為48mg/L。污泥處理則是將二沉池污泥經(jīng)濃縮池濃縮后,采用離心脫水-干化綜合處理方法進(jìn)行處理,脫水后污泥含水率約為88%,部分脫水后污泥經(jīng)干化處理后得到含水率為7%的干污泥直接外運(yùn)焚燒,剩余濕污泥外運(yùn)與煤粉混合后焚燒。目前,污泥處理工藝主要存在的問題是外運(yùn)污泥多。隨著公司的增產(chǎn),公司的外運(yùn)污泥量從15年的3600t增長至目前的4700t,污泥處理壓力巨大。
2 存在問題及改進(jìn)目的
2.1 二沉池排泥負(fù)荷波動(dòng)大,導(dǎo)致污泥濃縮效果不佳
濃縮池出水含泥濃度平均值介于3.0%~3.5%。系統(tǒng)產(chǎn)泥由二沉池進(jìn)行初步沉淀后至濃縮池濃縮。由于上游負(fù)荷影響,濃縮池進(jìn)泥負(fù)荷波動(dòng)較大,濃縮池上清液厭氧上浮情況經(jīng)常發(fā)生,污泥停留時(shí)間過長,增加了濃縮處理難度,污泥濃縮效果差,會(huì)影響廢水生化處理的穩(wěn)定,導(dǎo)致總磷、COD的升高。
2.2 污泥脫水設(shè)備故障率高,穩(wěn)定性差
該廠污泥脫水系統(tǒng)于2002年投入運(yùn)行,采用兩臺(tái)處理量為10m3/h的阿法拉伐離心脫水機(jī),經(jīng)離心脫水處理后,含固率僅為12%左右,與設(shè)計(jì)含固量15%存在差距。脫水后的含固率偏高,導(dǎo)致濕污泥量較大。這樣不僅增加了濕污泥直接外運(yùn)處理量,而且增加了后續(xù)污泥干化的處理難度,提高了整個(gè)污泥處理系統(tǒng)的運(yùn)行成本。
2.3 機(jī)械脫水后干污泥轉(zhuǎn)化率低
干污泥轉(zhuǎn)化率低的問題主要?dú)w結(jié)于兩個(gè)方面。
2.3.1 存在污泥干化進(jìn)料量不足的情況
離心機(jī)房距離新建污泥干化車間約80m,脫水污泥自離心機(jī)輸送至干化間的距離長。南通醋酸纖維有限公司污泥黏度高且含殘?jiān)啵勰噍斔屠щy。脫水后的濕污泥通過一臺(tái)功率為3kW的污泥輸送螺桿泵輸送至干化的濕污泥料倉,橡膠定子容易磨損,導(dǎo)致螺桿泵出力不足。除此之外,廢水系統(tǒng)負(fù)荷較低時(shí),濃縮池排泥量少,在調(diào)配濕污泥時(shí)具有滯后性,未預(yù)存干化濕污泥用量,導(dǎo)致干化處理負(fù)荷不能夠得到充分滿足。
2.3.2 存在干化裝置處理負(fù)荷偏低的問題
運(yùn)行方面,進(jìn)干化濕污泥含水量不穩(wěn)定,布泥效果差,造成干化不完全,引起干化頻繁故障。設(shè)備方面,污泥干化采用干化腔內(nèi)空氣循環(huán)對(duì)濕污泥進(jìn)行蒸發(fā)處理,4kg飽和蒸汽作為熱源,32℃的冷卻水作為冷凝水源,對(duì)腔內(nèi)空氣二級(jí)加熱后冷凝除去濕污泥中水分。目前污泥干化的干污泥生產(chǎn)能力約為1.1t/d,含水率僅有10%,熱值約為12473.8kJ/kg,適宜用于熱電站的焚燒處理。干化目前處理的濕污泥量僅占總泥量的43%左右,遠(yuǎn)不足以完全處理目前的系統(tǒng)產(chǎn)泥,導(dǎo)致總污泥外運(yùn)量較多。
隨著 對(duì)三廢處理要求的不斷提高,南通醋酸纖維有限公司積極落實(shí)節(jié)能減排的方針。對(duì)現(xiàn)有污泥處理工藝設(shè)備進(jìn)行優(yōu)化改造,盡可能減少公司的污泥外運(yùn)總量,是本次工藝設(shè)備優(yōu)化的主要目的。
3 污泥處理系統(tǒng)工藝技術(shù)改造
3.1 優(yōu)化污泥處理分配
針對(duì)1#、2#二沉池排泥問題,充分利用現(xiàn)有設(shè)施對(duì)工藝管線進(jìn)行了優(yōu)化,另增一根工藝管道進(jìn)入濃縮池,實(shí)現(xiàn)1#、2#二沉池單獨(dú)排泥進(jìn)入濃縮池,互不干擾,保證排泥管道的暢通。同時(shí),為應(yīng)對(duì)污泥負(fù)荷變化,充分利用原儲(chǔ)泥池,增加二沉池至儲(chǔ)泥池的管道,緩解高峰期對(duì)污泥的沖擊,防止污泥二次進(jìn)入廢水系統(tǒng)。
南通醋酸纖維有限公司充分利用2014年實(shí)施的PI實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),根據(jù)前端進(jìn)水BOD負(fù)荷和除磷劑、助凝劑加藥情況,運(yùn)用Exce和PIdatalink軟件制作污泥估測(cè)PI應(yīng)用,估測(cè)當(dāng)日和次日產(chǎn)泥情況,輔助崗位辨識(shí)出污泥產(chǎn)生的波動(dòng)情況,根據(jù)系統(tǒng)剩余污泥量合理進(jìn)行排泥、回流,做好脫水后污泥外運(yùn)和干化分配優(yōu)化。
3.2 提升污泥脫水系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行水平。
將離心機(jī)房搬遷至污泥干化間東側(cè),縮短了污泥輸送距離,消除了由于遠(yuǎn)距離污泥運(yùn)輸引起的脫水污泥至干化通道不暢的問題,提高了污泥運(yùn)送設(shè)備的穩(wěn)定性。將離心機(jī)房與干化車間進(jìn)行集中,也便于異味氣體的集中收集與處理。對(duì)老舊的阿法拉伐離心脫水機(jī)采用ABB變頻器進(jìn)行自動(dòng)化升級(jí)改造,實(shí)現(xiàn)一鍵啟動(dòng)和一鍵清洗的功能,同時(shí)增加一套PAM自動(dòng)加藥系統(tǒng)。離心機(jī)房的搬遷項(xiàng)目提高了污泥處理系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性,解決了濕污泥輸送至干化的瓶頸問題,有利于進(jìn)一步提高干污泥的轉(zhuǎn)化量。
主要新增設(shè)備有三。一是增加一臺(tái)處理能力20m3/h、功率30kW的貝亞雷臥式污泥離心機(jī),以2200r/min、40Hz、差速6r/min的方式運(yùn)行,出泥含水率為82%左右。二是增添一套6m3的絮凝制備加藥系統(tǒng),其間需要配備絮凝劑加藥泵3臺(tái),流量為0.4m3/h,揚(yáng)程為0.2MPa,功率為0.75kW。三是增加一臺(tái)功率為2.2kW的螺旋輸送機(jī),代替原螺桿輸送泵。
3.3 提高污泥干化處理能力
3.3.1 將干化濕污泥倉的同步五軸混合器改為異步三軸混合器
干化采用擠壓式面條機(jī)進(jìn)行布泥,進(jìn)料濕污泥的混合均勻情況會(huì)直接影響布泥后蒸發(fā)面積的大小。原五軸混合器采用單電機(jī)驅(qū)動(dòng),易造成濕泥倉內(nèi)局部過濕,不便于布泥成型,導(dǎo)致干污泥產(chǎn)量不穩(wěn)定。五軸螺桿間間距過小,互相擠壓,引起螺桿變形,增加了故障率。在原設(shè)備基礎(chǔ)上,將五軸混合器改為三軸混合器,單電機(jī)驅(qū)動(dòng)單根混合螺桿,實(shí)現(xiàn)混合器螺桿異步驅(qū)動(dòng),混合效果更佳,面條機(jī)的出泥壓力能夠穩(wěn)定保持在135kPa左右。
3.3.2 對(duì)干化腔空氣換熱器進(jìn)行擴(kuò)容改造
干化腔換熱器主要分為兩個(gè)部分,一部分是對(duì)蒸發(fā)后的空氣進(jìn)行先冷凝后預(yù)熱至90℃左右的空氣熱交換器,換熱器面積為180㎡,另一部分則是對(duì)空氣進(jìn)行二次升溫至150℃左右的蒸汽熱交換器,換熱器面積為480㎡。為提高干化處理能力,更換空氣換熱器,換熱面積增大至260㎡,用26℃的冷卻水源代替原冷卻水,提高冷凝換熱效果,同時(shí)增開空氣換熱器人孔,便于換熱器定期清洗。改造后,干化腔濕度從原22%左右降低至目前的18%左右。
4 結(jié)論
上述一系列的污泥系統(tǒng)改造已于2019年6月全部完成,系統(tǒng)投入運(yùn)行后,效果較好,濃縮池出泥濃度能夠穩(wěn)定保持在4%以上,脫水系統(tǒng)出泥的含水率降低至83%左右。干化設(shè)備干泥產(chǎn)量提高至1.55t/d,占產(chǎn)生污泥總量的58%左右,可直接送至熱電廠進(jìn)行焚燒處理,大大降低了污泥的處理費(fèi)用,不僅減少了三廢的排放,而且取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益,年減少污泥外運(yùn)量約2160t,節(jié)約費(fèi)用127萬元。