1 前言
隨著我國(guó)石油產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展,石油開(kāi)采及石油煉制過(guò)程中同時(shí)產(chǎn)生的含油污泥對(duì)生態(tài)環(huán)境及生產(chǎn)開(kāi)發(fā)造成了嚴(yán)重的危害。
煉廠所產(chǎn)生的污泥主要由氣浮浮渣及池底油泥組成,一般為黑色粘稠漿液。與一般市政污泥相比,具有年產(chǎn)量大、含水量高、固液難分離的特點(diǎn)。
根據(jù)環(huán)境保護(hù)及三廢治理的要求,必須對(duì)含油污泥進(jìn)行安全、高效的處理。污泥脫水可以分為自然脫水及機(jī)械脫水,而離心脫水屬于機(jī)械脫水中的主要方法。臥式螺旋離心機(jī)因處理效率高、處理劑耗量少、占地面積小等優(yōu)點(diǎn)成為處理含油污泥的首選設(shè)備。
2 污泥離心機(jī)的工作原理及運(yùn)行參數(shù)
2.1 臥式螺旋離心機(jī)的工作原理
污泥從進(jìn)料管進(jìn)入,經(jīng)過(guò)螺旋推進(jìn)器達(dá)到轉(zhuǎn)鼓。污泥在轉(zhuǎn)鼓中受到離心力的作用,其中污泥中的液相在轉(zhuǎn)鼓中形成液相層,固相被運(yùn)到轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁上。固液兩相在轉(zhuǎn)鼓的圓柱形部分進(jìn)行分離。轉(zhuǎn)鼓大的一端裝有可調(diào)節(jié)高度的液位擋板,液相從液位擋板經(jīng)分離液出口流出。固相則由轉(zhuǎn)鼓小的一端的排渣口排出。
2.2 離心機(jī)的運(yùn)行參數(shù)
2.2.1 進(jìn)泥量
進(jìn)泥量及流入固體量是離心機(jī)的兩項(xiàng)重要參數(shù),當(dāng)進(jìn)泥量超過(guò)設(shè)定極限值時(shí),固相和液相的動(dòng)態(tài)平衡將被打破。這將導(dǎo)致離心機(jī)扭矩過(guò)大,嚴(yán)重時(shí)會(huì)對(duì)離心機(jī)造成損害,導(dǎo)致超載停車(chē)。因此,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制離心機(jī)的進(jìn)泥量及固體流入量,并選擇合適的進(jìn)料方法。
2.2.2 轉(zhuǎn)速
離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速由變頻器控制,而轉(zhuǎn)速直接影響了離心機(jī)的分離因數(shù)。一般來(lái)說(shuō),污泥中固相顆粒密度越大,顆粒越大,需要的分離因數(shù)越低;固相密度越小,顆粒越小,需要的分離因數(shù)越高。
通常來(lái)說(shuō),離心機(jī)的轉(zhuǎn)速越大,其分離效果越好;但是過(guò)高的轉(zhuǎn)速會(huì)使離心機(jī)扭矩增加,縮短其使用壽命,而且高轉(zhuǎn)速會(huì)使離心機(jī)的振動(dòng)和噪聲也隨之增大。
2.2.3 轉(zhuǎn)速差
離心機(jī)的螺旋與轉(zhuǎn)鼓之間的相對(duì)轉(zhuǎn)速稱(chēng)為轉(zhuǎn)速差。設(shè)定一臺(tái)離心機(jī)的轉(zhuǎn)速差為△n,那么可以認(rèn)為這臺(tái)離心機(jī)的螺旋相對(duì)于轉(zhuǎn)鼓與△n的速度將污泥中的固相輸送出離心機(jī)。
在進(jìn)泥量相同的情況下,轉(zhuǎn)速差越大,則污泥中固相在離心機(jī)中的停留時(shí)間越短,離心機(jī)的處理能力越大。但是過(guò)大的轉(zhuǎn)速差會(huì)使液環(huán)層對(duì)固環(huán)層的擾動(dòng)增大,固環(huán)層中的固相可能重新被泛至液環(huán)層,導(dǎo)致離心機(jī)的固體收率及泥餅固含量降低;反之,轉(zhuǎn)速差越小,離心機(jī)的固體收率及泥餅固含量都將提高,但是降低轉(zhuǎn)速差會(huì)使離心機(jī)的處理能力下降,而且當(dāng)轉(zhuǎn)速差小于一定值時(shí),會(huì)使離心機(jī)中的固環(huán)層大于液環(huán)層,增加了離心機(jī)的阻力,嚴(yán)重時(shí)會(huì)因扭矩過(guò)大造成離心機(jī)的損壞。因此,應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同污泥的濃度對(duì)轉(zhuǎn)速差進(jìn)行調(diào)節(jié)。
2.2.4 液環(huán)層厚度
當(dāng)進(jìn)泥量一定時(shí),液環(huán)層的厚度決定了污泥在離心機(jī)中的分離時(shí)間。一般來(lái)說(shuō),液環(huán)層厚度的增加有利于提高污泥的固體回收率,但是會(huì)增加泥餅中的水含量。反之,液環(huán)層太薄會(huì)使分離液渾濁,固體回收率降低,可以通過(guò)調(diào)整液位擋板高度來(lái)控制液環(huán)層的厚度。
3 離心機(jī)參數(shù)優(yōu)化
3.1 離心脫水系統(tǒng)現(xiàn)狀
某廠污泥離心脫水系統(tǒng)中的離心設(shè)備為意大利貝亞雷斯公司生產(chǎn)的2臺(tái)離心脫水機(jī),處理量4~8m3/h,干固體負(fù)荷為500kg/h。離心機(jī)運(yùn)行參數(shù)如下:
轉(zhuǎn)速:3200r/min
進(jìn)泥含固率:2~2.5%
差速:6r/min
液位擋板高度:148mm
此參數(shù)為廠家提供的經(jīng)驗(yàn)參數(shù)。當(dāng)離心機(jī)以該參數(shù)運(yùn)行時(shí),在處理原有陳泥(上游沉積時(shí)間長(zhǎng)、含固率高達(dá)10%的污泥)時(shí)效果較好,產(chǎn)泥含水率在75%左右(產(chǎn)泥含水率要求小于85%)。但是該參數(shù)可調(diào)節(jié)余量小,設(shè)備震動(dòng)大,處理量小。之后處理常態(tài)化新泥(上游沉積時(shí)間短,含固率低2%~4%污泥)時(shí)效果較差,產(chǎn)泥含水率在83%~88%,多數(shù)情況下產(chǎn)泥含水率達(dá)到85%以上。
3.2 參數(shù)優(yōu)化試驗(yàn)
為達(dá)到污泥處理目標(biāo),以離心機(jī)處理量6m3/h為基準(zhǔn),分別對(duì)進(jìn)泥含固率、差速、轉(zhuǎn)速、液環(huán)層厚度等進(jìn)行了考察。
3.2.1 進(jìn)泥含固率
通過(guò)控制污泥濃縮時(shí)間對(duì)進(jìn)泥的含固率進(jìn)行了調(diào)整,并且在離心機(jī)處理量6m3/h,運(yùn)行參數(shù)為轉(zhuǎn)速3200r/min,差速為6r/min,液環(huán)層控制采用148mm液位擋板的情況下記錄了離心機(jī)處理效果,其結(jié)果如下表所示:
濃縮時(shí)間/天 | 進(jìn)泥含固率/% | 干固體負(fù)荷/(kg/h) | 干泥含水率/% |
1 | 1.8 | 211 | 87 |
2 | 2.6 | 247.94 | 84 |
3 | 3.3 | 314.7 | 80 |
4 | 3.0 | 372.27 | 76 |
7 | 4.4 | 420 | 72 |
由上表可以看出,隨著污泥含固率的升高,產(chǎn)泥含水率呈下降趨勢(shì),且效果顯著。當(dāng)進(jìn)泥含固率達(dá)到4.4%時(shí),離心機(jī)的干固體負(fù)荷為420kg/h,小于離心機(jī)的極限值500kg/h,因此進(jìn)泥含固率應(yīng)保持在4%左右。
3.2.2 離心機(jī)差速
當(dāng)進(jìn)泥含固率為4%時(shí),對(duì)離心機(jī)轉(zhuǎn)速差與離心機(jī)扭矩之間的關(guān)系進(jìn)行了分析。扭矩是反映離心機(jī)工作狀態(tài)的數(shù)據(jù),扭矩過(guò)大說(shuō)明設(shè)備負(fù)荷過(guò)大。一般來(lái)說(shuō),離心機(jī)日常運(yùn)行過(guò)程中扭矩一般要保持在設(shè)計(jì)扭矩的30%左右,離心機(jī)的轉(zhuǎn)速差應(yīng)大于8r/min。
在設(shè)定處理量6m3/h,進(jìn)泥含固率為4%,離心機(jī)轉(zhuǎn)速為3000r/min,液位擋板高度148mm的條件下,通過(guò)調(diào)節(jié)離心機(jī)差速,觀察干泥含水量的變化。
差速為13r/min時(shí),干泥含水率基本達(dá)到目標(biāo)值,在此基礎(chǔ)上應(yīng)當(dāng)盡量降低差速,結(jié)合差速與扭矩的關(guān)系,確定離心機(jī)合理差速為9r/min。
3.3 離心機(jī)轉(zhuǎn)速及液環(huán)層厚度試驗(yàn)
為了確定離心機(jī)轉(zhuǎn)速,在進(jìn)泥含固率為4%,轉(zhuǎn)速差9r/min,液位擋板高度148mm的條件下,緩慢降低轉(zhuǎn)速,記錄了轉(zhuǎn)速與干泥含水率之間的關(guān)系。
當(dāng)轉(zhuǎn)速低于2400r/min時(shí),干泥含水率達(dá)到80%,但是分離液比較清澈,可以適當(dāng)降低液環(huán)層厚度進(jìn)行試驗(yàn)。綜合考慮液環(huán)層厚度的因素,將148mm的出水堰擋板調(diào)更換為146mm后繼續(xù)進(jìn)行實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)如下表所示:
轉(zhuǎn)速/(r/min) | 液位擋板高度148mm | 液位擋板高度146mm | ||
干泥含水率/% | 分離液狀態(tài) | 干泥含水率/% | 分離液狀態(tài) | |
1800 | 86.8 | 渾濁 | 84.6 | 渾濁發(fā)黑 |
2000 | 85.0 | 比較渾濁 | 81.6 | 渾濁 |
2200 | 82.1 | 比較清澈 | 80.3 | 比較渾濁 |
2400 | 80.1 | 清澈 | 79.5 | 清澈 |
由上表可以看出,堰擋板調(diào)更換為146mm,轉(zhuǎn)速在2000r/min時(shí),干泥含水率為81.6%,可以滿足要求,但是分離液渾濁。綜合考慮固體回收率和優(yōu)化原則,確定合理的轉(zhuǎn)速為2200r/min,出水堰擋板高度為148mm。
4 結(jié)論
通過(guò)對(duì)某廠污泥脫水系統(tǒng)進(jìn)泥含固量、轉(zhuǎn)速差、轉(zhuǎn)速及液位擋板高度進(jìn)行考察,得到了優(yōu)化后的運(yùn)行參數(shù),滿足了該廠離心污泥脫水設(shè)備工藝要求。結(jié)果表明,經(jīng)過(guò)優(yōu)化后該廠污泥處理量達(dá)到6m3/h,處理后干泥含水量小于83%,滿足污泥后續(xù)處理的需要。分離液清澈,達(dá)到水處理要求且優(yōu)化后離心機(jī)振動(dòng)、能耗明顯降低。
污泥脫水是一項(xiàng)復(fù)雜的工作,加藥量、污泥性質(zhì)、溫度等因素都會(huì)對(duì)處理效果造成很大的影響,不同的情況需要不同的處理方式。本文僅僅是提供了一種參數(shù)調(diào)節(jié)的方法與思路,更重要的是需要在日常的工作中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、調(diào)整參數(shù)、改進(jìn)操作,在污泥處理效果、經(jīng)濟(jì)能耗及適用性之間尋找一個(gè)符合實(shí)際生產(chǎn)的平衡點(diǎn)。