某石化公司污水處理廠催化劑污水處理裝置主要負(fù)責(zé)處理上游催化劑廠生產(chǎn)過(guò)程中排放的高懸浮物廢水。由于催化劑廢水來(lái)水懸浮物年均值為4000mg/L左右,裝置泥系統(tǒng)處理污泥量極大。該裝置共使用了3臺(tái)德國(guó)福樂(lè)偉公司生產(chǎn)的Z53-4/455型臥螺離心脫水機(jī),離心機(jī)作為配置泥系統(tǒng)處理的核心設(shè)備,其穩(wěn)定高效的運(yùn)行對(duì)裝置生產(chǎn)至關(guān)重要。因此,有必要對(duì)離心機(jī)的優(yōu)化運(yùn)行狀況進(jìn)行研究,使其達(dá)到較佳運(yùn)行狀態(tài)。
1 離心機(jī)的基本情況
1.1 離心機(jī)基本結(jié)構(gòu)及工作原理
臥螺離心機(jī)主要由轉(zhuǎn)鼓、輸料螺旋及差速器等部件組成。工作時(shí),需要離心脫水的污泥和絮凝劑藥液經(jīng)進(jìn)料管線被送入轉(zhuǎn)鼓內(nèi),在高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力的作用下,密度較大的固體顆粒被甩貼到轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁上,形成固體層。水分由于離心力小,在固體層的內(nèi)側(cè)形成液體層。再利用轉(zhuǎn)鼓與螺旋之間的查轉(zhuǎn)速(以下簡(jiǎn)稱差速)把固體層的污泥推向轉(zhuǎn)鼓錐端,經(jīng)排渣口連續(xù)排出,澄清液從轉(zhuǎn)鼓溢流堰板處排出,實(shí)現(xiàn)固液分離。
1.2 Z53-4/455型臥螺離心脫水機(jī)工藝及技術(shù)參數(shù)
設(shè)備型式:臥螺沉降式離心機(jī),分離物料:含有細(xì)微石英砂的膠狀催化劑顆粒和少量含有硫、酚等離子有機(jī)物的工業(yè)污泥。
單機(jī)處理量:25m3/h;轉(zhuǎn)鼓直徑(內(nèi)徑):530mm;直徑/長(zhǎng)度比:1:4;錐角:10°;容積:219L;轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速(可調(diào)):3500r/min;分離因數(shù):3600g;轉(zhuǎn)鼓和螺旋的差轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍:0.5~10.0r/min;轉(zhuǎn)鼓和螺旋的差轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)精度:0.1r/min;噪音:≤85dB;振動(dòng)強(qiáng)度:≤7.0mm/s(主軸承位置)。
2 優(yōu)化運(yùn)行的調(diào)整方法及要求
(1)在催化劑污泥進(jìn)料性質(zhì)穩(wěn)定的情況下,分別調(diào)整溢流堰板直徑、轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速、差速等離心機(jī)的主要運(yùn)行參數(shù),在調(diào)整一個(gè)參數(shù)時(shí),其他參數(shù)保持不變。同時(shí)采集經(jīng)離心分離后的干泥和澄清液樣品,分析干泥及澄清液的含水率,用來(lái)比較離心脫水效果,以獲得離心機(jī)的較佳運(yùn)行參數(shù)設(shè)定值。
(2)在離心機(jī)較佳運(yùn)行參數(shù)下,研究催化劑污泥含水率對(duì)離心脫水效果的影響。
(3)經(jīng)離心機(jī)處理后的干泥含水率要求小于80%,固體回收率要求大于85%,設(shè)備主軸承振動(dòng)強(qiáng)度不超過(guò)7.0mm/s。
3 優(yōu)化運(yùn)行的結(jié)果分析
3.1 離心機(jī)運(yùn)行參數(shù)對(duì)脫水效果的影響
(1)溢流堰板直徑
試驗(yàn)條件:催化劑污泥進(jìn)泥含水率96.8%,pH值7.5,轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速2600r/min,差速5.5r/min,離心機(jī)進(jìn)泥量15m3/h,絮凝劑藥量500L/h。從325mm開(kāi)始,隨著溢流堰板直徑的增大,固體回收率逐漸增大,干泥含水率液逐漸增大,這是因?yàn)樵龃笠缌餮甙逯睆?,?huì)增大離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓沉降區(qū)的容積,因此固體回收率增加,但同時(shí)轉(zhuǎn)鼓錐端的干燥區(qū)縮短,干泥干燥時(shí)間隨之縮短,故干泥含水率增大。當(dāng)溢流堰板直徑超過(guò)335mm后,干泥含水率已接近控制指標(biāo)要求,因此,調(diào)大溢流堰板直徑雖然可線性增大固體回收率,但不能過(guò)大,否則會(huì)使干泥含水率超標(biāo)。綜合考慮,溢流堰板直徑設(shè)定在335mm比較合適。
(2)轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速
試驗(yàn)條件:催化劑污泥進(jìn)泥含水率96.8%,pH值7.5,溢流堰板直徑335mm,差速5.5r/min,離心機(jī)進(jìn)泥量15m3/h,絮凝劑藥量500L/h。從2000r/min開(kāi)始,隨著離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速的增大,干泥含水率逐漸下降,但固體回收率也有所下降,當(dāng)轉(zhuǎn)速達(dá)到2400r/min后,干泥含水率和固體回收率變化趨于平緩;當(dāng)轉(zhuǎn)速超過(guò)2800r/min后,盡管轉(zhuǎn)速繼續(xù)增大,但干泥含水率和固體回收率基本不變。這是因?yàn)檗D(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速越大,離心機(jī)的分離因數(shù)越大,固體顆粒的離心沉降速度越快,脫水效果就越好,干泥含水率越低。但轉(zhuǎn)速過(guò)高會(huì)導(dǎo)致已沉降的污泥顆粒再次被打碎而影響離心分離效果,同時(shí),由于轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速的增大,設(shè)備主軸承振動(dòng)明顯增大,在2800r/min時(shí)已到達(dá)6.8mm/s,繼續(xù)提高轉(zhuǎn)速對(duì)設(shè)備的長(zhǎng)周期運(yùn)行不利,因此轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速設(shè)定在2400~2800r/min之間比較合適。
(3)差速
試驗(yàn)條件:催化劑污泥進(jìn)泥含水率96.8%,pH值7.5,溢流堰板直徑335mm,轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速2600r/min,離心機(jī)進(jìn)泥量15m3/h,絮凝劑藥量500L/h。從3.5r/min開(kāi)始,隨著離心機(jī)差速的增大,固體回收率變化不大,說(shuō)明差速的變化對(duì)固體回收率的影響不大,但干泥含水率逐漸增大。這是因?yàn)樵陔x心機(jī)轉(zhuǎn)鼓錐角一定的情況下,增大差速會(huì)提高固體的推送速度,造成沉渣在轉(zhuǎn)鼓錐端的脫水干燥時(shí)間縮短,脫水后的干泥含水率增大,在差速達(dá)到7.5r/min時(shí),干泥含水率已上升到79.3%,已接近控制指標(biāo)。因此在保證沉降在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁上的固體顆粒能夠及時(shí)排出的前提下,差速設(shè)定在4~7r/min之間比較合適。
3.2 污泥含水率對(duì)脫水效果的影響
實(shí)驗(yàn)條件:離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速2600r/min,差速5.5r/min,溢流堰板直徑335mm,進(jìn)泥量15m3/h,pH值7.5。
一方面隨著進(jìn)料污泥含水率的線性降低,經(jīng)離心機(jī)處理后的干泥含水率對(duì)應(yīng)也呈線性降低。另一方面隨著進(jìn)料污泥含水率的線性降低,固體回收率在污泥含水率大于97%時(shí),對(duì)應(yīng)呈線性增大,但當(dāng)污泥含水率小于97%時(shí),固體回收率反而會(huì)減小,這是因?yàn)槲勰嗪实慕档鸵馕吨勰嗪塘康脑黾?,污泥含固量增加?huì)使固體回收率相應(yīng)增大,但當(dāng)污泥含固量增大到一定程度時(shí),會(huì)造成離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓內(nèi)的固體層過(guò)大,固液分層不穩(wěn)定,固體顆粒隨澄清液的流失也會(huì)增加,反而導(dǎo)致固體回收率下降。再一方面隨著進(jìn)料污泥含水率的線性降低,含固量的增大,絮凝劑藥液的投加量也隨之線性增加。因此,綜合分析后可以得出:在離心機(jī)較佳運(yùn)行參數(shù)下,將進(jìn)料污泥含水率控制在97%左右,離心機(jī)處理后的干泥含水率、固體回收率以及絮凝劑藥量指標(biāo)均在較佳狀態(tài)。
4 結(jié)論
(1)臥螺離心機(jī)的轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速設(shè)定在2400~2800r/min,差速設(shè)定在4~7r/min,溢流堰板直徑設(shè)定在335mm,催化劑污泥離心脫水效果較佳。
(2)離心機(jī)設(shè)定在較佳運(yùn)行參數(shù)下運(yùn)行,將進(jìn)料污泥含水率控制在97%左右時(shí),離心機(jī)處理后的干泥含水率及固體回收率指標(biāo)較佳,絮凝劑藥量較為合理。