某熱電廠裝機容量為2×330MW,熱電廠中水裝置設(shè)計處理量為2200t/h,受季節(jié)及機組運行工況影響,中水裝置目前實際產(chǎn)水量為600~1200t/h,平均污泥產(chǎn)量約為20t/d,平均含水率80%,脫水后污泥由熱電廠負責外運處置。
由于中水裝置產(chǎn)生的污泥含水量大,運輸過程對2108年新投運的廠區(qū)物流通道區(qū)域環(huán)境造成影響。因此,對污泥源頭減量化、無害化處理,將污泥含水率由之前的80%調(diào)整為50%以下,避免運輸過程中污泥泥漿污染道路。
1 污泥脫水改造背景概述
1.1 概況
石家莊地區(qū)貧水,水價高,為降低用水費用,某熱電廠補水水源主要采用經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)污水處理廠和橋東污水處理廠的排水,城市自來水作為電廠生產(chǎn)用水的應(yīng)急備用供水水源。污水處理廠執(zhí)行GB 18918-2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》一級B排放標準,堿度、硬度、SS等水質(zhì)指標不滿足電廠用水標準。熱電廠投資約2916萬元建設(shè)了一座日處理量為2200t/h的中水深度處理站(中水裝置),市政污水水源經(jīng)中水裝置深度處理系統(tǒng)處理達標后,作為電廠循環(huán)水補水、脫硫工藝用水和鍋爐補給水系統(tǒng)的原水。中水裝置采用加藥、絮凝、沉淀等工藝降低來水的堿度、硬度、SS。
1.2 原污泥脫水系統(tǒng)簡介
熱電廠污泥來源于中水處理裝置,該裝置使用石灰軟化絮凝過濾工藝。市政污水水源經(jīng)中水裝置深度處理達標后,作為電廠循環(huán)水補水、脫硫工藝用水和鍋爐補給水系統(tǒng)的原水。
水澄清池排泥直接排至連續(xù)式濃縮池,澄清池排泥由澄清池排泥泵輸送到濃縮池進行濃縮,濃縮后泥漿送至離心式脫水機,脫水后污泥外運。目前平均污泥產(chǎn)量約為20t/d,平均含水量在80%以上。
2 污泥脫水技術(shù)分析
污泥脫水工藝主要分機械式脫水技術(shù)和外加熱源干化技術(shù)。根據(jù)相關(guān)要求,在充分考慮現(xiàn)場的實際情況(如場地條件、空間條件、設(shè)備狀況、資源狀況等)的基礎(chǔ)上,進行污泥脫水工藝方案的選擇。在脫水工藝方案的選擇中,主要考慮:脫水效果、設(shè)備投資、環(huán)保要求、系統(tǒng)占地面積及布置條件、熱源來源、能耗、原有設(shè)備的情況、工藝成熟度等。
2.1 機械式干化技術(shù)
污泥機械脫水目前使用較多的有3種:板框式污泥脫水機、離心式污泥脫水機、帶式污泥脫水機。
2.1.1 板框式污泥脫水機
原理:通過板框的擠壓,使污泥內(nèi)的水通過濾布排出,達到脫水目的。它主要由凹入式濾板、框架、自動氣閉式系統(tǒng)、濾板震動系統(tǒng)、空氣壓縮裝置、濾布高壓沖洗裝置及機身一側(cè)光電保護裝置等構(gòu)成。
優(yōu)點:經(jīng)過加藥調(diào)質(zhì)(藥劑PAM和絮凝劑)能直接將含水分97%的污泥脫水至60%;極限條件下能將污泥脫水至含水率50%。
缺點:壓榨時間較長,一個循環(huán)周期時間3~4h;濾框給料口容易堵塞,濾餅不易取出,往往需借助人工卸料,消耗勞動力;板框壓濾機濾布采用PP或聚酰胺制造,使用壽命較短,易破板;為達到脫水效果,需要增加一定量的絮凝劑(木屑或生石灰),增加了運行成本。
2.1.2 離心式污泥脫水機
原理:主要由轉(zhuǎn)鼓和帶空心轉(zhuǎn)軸的螺旋輸送器組成,污泥由空心轉(zhuǎn)軸送入轉(zhuǎn)鼓后,在高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力作用下,立即被甩入轉(zhuǎn)鼓腔內(nèi)。污泥顆粒比例較大,因而產(chǎn)生的離心力也較大,被甩貼在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁上,形成固體層;水密度小,離心力也小,只在固體層內(nèi)側(cè)產(chǎn)生液體層。固體層的污泥在螺旋輸送器的緩慢推動下,被輸送到轉(zhuǎn)鼓的錐端,經(jīng)轉(zhuǎn)鼓周圍的出口連續(xù)排出,液體則由堰口溢流排至轉(zhuǎn)鼓外,匯集后排出脫水機。離心脫水機關(guān)鍵的部件是轉(zhuǎn)鼓,轉(zhuǎn)鼓的直徑越大,脫水能力越強,但制造及運行成本都相當高,經(jīng)濟性差。轉(zhuǎn)鼓的長度越長,污泥的含固率就越高,但轉(zhuǎn)鼓過長會使性價比下降。
優(yōu)點:離心脫水機處理能力相對較強,可連續(xù)運轉(zhuǎn)。
缺點:電耗比較大,通常情況下每立方污泥脫水電耗為1.2kW/m3。處理后污泥含水率只能達到75%~80%。
2.1.3 帶式污泥脫水機
原理:帶式污泥脫水機是由上下兩條張緊的濾帶夾帶著污泥層,從一連串按規(guī)律排列的輥壓筒中呈S形彎曲經(jīng)過,靠濾帶本身的張力形成對污泥層的壓榨力和剪切力,把污泥層中的毛細水擠壓出來,獲得含固量高的泥餅,從而實現(xiàn)污泥脫水。
優(yōu)點:帶式壓濾脫水機運行速度慢、無噪聲,處理量比較大。
缺點:帶式壓濾機現(xiàn)場環(huán)境差、濕氣大,易造成二次污染。帶式壓濾機由于濾帶不能織的太密,為防止細小污泥漏網(wǎng),需要投加較多的絮凝劑,一般加藥量大于3kg/L(干泥)。處理后污泥含水率只能達到75%~80%。
綜合分析板框式壓濾機、離心脫水機、帶式壓濾機3種設(shè)備的運行方式及優(yōu)缺點,其中離心式脫水機和帶式壓濾機無法滿足項目污泥含水率低于50%的要求;板框式壓濾機雖然在加絮凝劑的條件下能夠?qū)⑽勰嗝撍梁蕿?0%,但該數(shù)值為臨界值,運行過程中存在污泥脫水不達標的風險,且存在人力裝卸、濾布壽命短、絮凝劑消耗大的缺點。因此,本次改造不考慮采用機械式污泥脫水機。
2.2 外加熱源干化技術(shù)
外加熱源干化技術(shù)主要有間接加熱圓盤式干化技術(shù)、太陽能干化技術(shù)、生石灰干化技術(shù)等。
2.2.1 圓盤干化技術(shù)
圓盤主要由定子(外殼)、轉(zhuǎn)子(轉(zhuǎn)盤)和驅(qū)動裝置組成。轉(zhuǎn)子中心軸和轉(zhuǎn)盤都是中空的,熱油(180~220℃)、熱水或者高壓蒸汽(0.4~0.8MPa)通過其中并加熱轉(zhuǎn)盤,將熱量傳遞給干化產(chǎn)品。轉(zhuǎn)盤邊緣的攪拌器將污泥均勻緩慢地推進并通過整個干燥機,產(chǎn)生的熱蒸汽冷凝在轉(zhuǎn)盤腔的內(nèi)壁上,形成冷凝水并導(dǎo)出干燥機。為了防止污泥粘附在轉(zhuǎn)盤上,在轉(zhuǎn)盤之間裝有刮刀,使得圓盤干化機不僅能進行污泥的全干化(含水率低于15%),也能適應(yīng)污泥的半干化(含水率低于50%)。干化機負壓運行[-(20~40)Pa],避免了干化過程中廢蒸汽泄漏;廢氣中含氧量約2%,能夠有效地預(yù)防粉塵爆炸。半干化蒸發(fā)單位水需耗熱2000~3000kJ/kg,耗電約45kW·h/t。其優(yōu)點是投資較少、運行安全、干化產(chǎn)品質(zhì)量好,缺點是與太陽能干化相比能耗較高。
2.2.2 太陽能干化技術(shù)
太陽能干化技術(shù)的核心是利用廉價的太陽能進行污泥干化。太陽能輻射加熱,使污泥水分蒸發(fā),并利用通風系統(tǒng)排出陽光房內(nèi)濕空氣,降低污泥表面空氣濕度。其優(yōu)點是能耗小,運行管理費用低;運行穩(wěn)定安全,灰塵少;操作維護簡單;清潔能源,符合可持續(xù)發(fā)展需要。缺點是占地面積大、處理效果受天氣和季節(jié)影響較大。
2.2.3 生石灰干化技術(shù)
生石灰與污泥內(nèi)的水分發(fā)生化學(xué)反應(yīng)時,1kg生石灰能以化學(xué)形式結(jié)合去除0.32kg的水,另外,所產(chǎn)生的反應(yīng)熱又可蒸發(fā)去除0.5kg的水。要使污泥含水率由80%降至40%,理論上1t污泥需要0.39t石灰。生石灰市場價格為300~600元/噸,則藥劑成本為120~240元/噸。加入石灰后的污泥體積有所增加。干化產(chǎn)品一般用作酸性土壤的改良劑或建筑材料。生石灰干化技術(shù)工藝過程為:控制系統(tǒng)根據(jù)進出污泥含水率確定較佳配料比,控制電子稱對污泥和活性石灰分別計量,稱重后兩者投加至攪拌筒內(nèi)進行充分攪拌,反應(yīng)時溫度逐漸上升,高達102~105℃,此時控制系統(tǒng)將排氣閥開啟,廢氣帶走部分水分,當反應(yīng)釜內(nèi)溫度下降至100℃時控制系統(tǒng)關(guān)閉閥門。
優(yōu)點:干化產(chǎn)品pH值升高,根據(jù)污泥性質(zhì)可干化后污泥做酸性土壤的改良劑或建筑材料。
缺點:無法連續(xù)運行,生石灰耗量較大,且因為生石灰的加入增加了干污泥量。
綜合分析圓盤干化技術(shù)、太陽能干化技術(shù)、生石灰干化技術(shù)的運行方式及優(yōu)缺點,3種技術(shù)都能夠?qū)⑽勰嗝撍梁蕿?0%以下并保持穩(wěn)定運行。太陽能干化技術(shù)受天氣影響,且占地面積較大,本次改造可利用土地僅有18m×16m,不滿足使用太陽能干化技術(shù)條件。生石灰干化技術(shù)與圓盤干化技術(shù)相比,藥劑成本高(120~240元/噸),并增加了干化污泥的量。因此,建議采用圓盤干化技術(shù)。
圓盤干化技術(shù)可采用蒸汽、導(dǎo)熱油、熱煙氣作為干化介質(zhì)。該熱電廠的廠區(qū)內(nèi)能夠穩(wěn)定提供0.5~0.8MPa的蒸汽,而引取熱煙氣條件不便,同時與采用高品質(zhì)電能的導(dǎo)熱油介質(zhì)相比,低品位蒸汽耗材更經(jīng)濟。因此,采用蒸汽為熱源的圓盤干化污泥技術(shù)。
3 污泥干化改造方案研究
3.1 污泥干化改造總體設(shè)想
本次改造按照污泥含水80%,日產(chǎn)泥量為24t為輸入條件,用原污泥離心脫水機和主螺桿輸送機,通過增加污泥干化機,將污泥水分從80%降低至50%以下。
本次改造總體工程設(shè)想如下:
(1)增加一臺圓盤式污泥干化機,采用蒸汽作為熱源。
(2)原污泥螺旋脫泥房外,新增污泥干化間(單層建筑),用于放置污泥干化機和儲存污泥。
(3)在原中水裝置電控間上部新增一層建筑,用于新增的電氣控制間。
(4)對原中水系統(tǒng)的廢水池進行改造,并更換兩臺廢水泵,新增一臺廢水攪拌器。
本次改造提出兩個方案:
(1)新增污泥干化機及附屬設(shè)備、污泥干化間;將污泥干化煙氣作為廢水池曝氣使用;在原一層電控間樓上新增一層電控間;改造廢水池,更換兩臺廢水泵,新增一臺廢水池攪拌器。
(2)新增污泥干化機及附屬設(shè)備、污泥干化間;污泥干化煙氣采用水噴淋洗滌后經(jīng)煙囪有組織排放,并設(shè)置粉塵在線檢測系統(tǒng);在原一層電控間樓上新增一層電控間;改造廢水池,更換兩臺廢水泵,新增一臺廢水池攪拌器。
3.2 污泥干化系統(tǒng)設(shè)計
中水裝置現(xiàn)有兩臺離心式污泥脫水機(Q=25~60m3/h),離心脫水機出口的污泥含水率為80%,出口污泥分別經(jīng)兩臺子螺桿輸送至主螺桿(Q=7m3/h),主螺桿伸出現(xiàn)有污泥脫水間外水平距離4.83m,螺桿出口高度為3.8m。
充分利用原離心脫水機及原螺桿輸送機,在原脫水機間外,新增圓盤式污泥干化機。在原螺旋脫水間外側(cè),新建16.5m(長)×16m(寬)×6m(高)污泥干化間,放置污泥干化機及附屬設(shè)備作為干污泥暫存間使用。在污泥干化機間、污泥暫存間內(nèi)各設(shè)置起吊質(zhì)量為5t的單軌電動葫蘆,用于輸送干污泥。
圓盤干化機熱源采用電廠蒸汽,從原脫銷氨區(qū)蒸汽管道引DN80管道至圓盤干化機。
在圓盤干化機內(nèi),蒸汽與污泥間接換熱,蒸汽冷凝后排至中水處理系統(tǒng)廢水池(容積100m3),干化機蒸汽耗量約1.0t/h,蒸汽冷凝水的排入不會對原廢水池運行產(chǎn)生影響。
污泥在圓盤干化機內(nèi)干化過程,水分蒸發(fā)為氣體,水蒸汽伴著污泥顆粒的干化煙氣需進行除塵凈化。根據(jù)干化煙氣的處理工藝,設(shè)計了2種方案:
(1)干化煙氣通過引風機提供的壓力,先經(jīng)過旋風除塵器除去大顆粒,之后通入中水處理系統(tǒng)廢水池進行曝氣,達到廢水池攪拌的目的,能夠減少廢水池內(nèi)污泥的沉淀;將干化煙氣輸送過程產(chǎn)生的冷凝疏水直接排放至廢水池。污泥干化煙氣溫度約為100℃,其中飽和水蒸氣含量為0.6t/h,將該煙氣通入廢水池曝氣后,廢水池升溫約2℃。
(2)干化煙氣通過引風機提供的壓力,先經(jīng)過旋風除塵器除去大顆粒,再通過二級水噴淋塔進行洗滌,之后通過煙囪進行有組織排放,煙囪排放出口顆粒物小于150mg/m3(滿足《大氣污染物綜合排放標準》),并設(shè)置在線檢測系統(tǒng)。噴淋塔根據(jù)煙氣顆粒物排放值定期更換噴淋水,將更換的噴淋水排至廢水池,進行循環(huán)處理。
將兩個方案污泥干化產(chǎn)生的廢水都排至原廢水池,不存在廢水外排情況;兩個方案均能達到污泥干化的目的。方案1與方案2相比,工藝流程較簡單,設(shè)備投資較少,更具有技術(shù)優(yōu)勢。
4 技術(shù)改造效益分析
4.1 環(huán)境效益
改造后,將污泥中含水量由80%降低至50%,降低了中水外運污泥水分,污泥量可減少約4800t/年(8000h計),減少中水污泥外運的運輸成本,可有效降低中水污泥運輸過程中的環(huán)境風險,提升廠區(qū)總體安全文明生產(chǎn)水平。
4.2 經(jīng)濟效益
實施改造后,增加固定投資500萬左右,每年增加運行成本120萬元,污泥運輸費用可減少至原來的50%左右。
4.3 社會效益
中水污泥干化系統(tǒng)升級改造后,得到以下社會效益:
(1)污泥中含水量由80%降低至50%,降低污泥體積便于運輸,且節(jié)省了后續(xù)處理的空間。
(2)本項目將污泥進行干化,有效地控制了污泥在運輸、堆放過程中的二次污染,對于改善城市環(huán)境,提高人民的健康水平和促進城市的現(xiàn)代化建設(shè)具有十分重要的意義。
5 結(jié)論
本次對水裝置污泥脫水升級改造,采用圓盤干化技術(shù)。保留原有離心脫水機和螺桿輸送機,新增一臺圓盤干化機,采用蒸汽作為烘干介質(zhì)。污泥含水率從改造前的80%降低為50%,設(shè)計污泥處理量為24t/d,年利用小時為8000h,改造完成后外運污泥量減少4800t/年。
在滿足污泥干化要求的基礎(chǔ)上,根據(jù)污泥干化煙氣的利用和排放方式設(shè)計了兩個方案。方案1是利用干化煙氣對廢水池曝氣;方案2是對干化煙氣進行除塵和有組織排放。方案1與方案2相比,工藝流程較簡單,更具有技術(shù)優(yōu)勢。綜合考慮兩個方案的投資成本、運行費用等因素,推薦方案1為改造方案。