在污水處理廠的運行過程中,污泥經(jīng)濃縮及消化處理后,尚有95%左右的含水率,體積仍然很大,污泥濃縮脫水系統(tǒng)尤為重要。污泥濃縮脫水系統(tǒng)在實際運行過程中經(jīng)常遇到一些故障問題,嚴重影響了污水處理廠的政策運行。針對污泥濃縮脫水系統(tǒng)的故障形式進行詳細分析,具有非常重要的現(xiàn)實意義。
1 離心脫水機工況
1.1 污泥濃縮脫水系統(tǒng)
污泥濃縮脫水系統(tǒng)主要由濃縮池、破碎機、污泥泵、溶藥系統(tǒng)、加藥泵、沖洗水箱、沖洗水泵、離心脫水機、螺旋輸送器等裝置構(gòu)成。污泥泵將污泥打至污泥濃縮池,污泥濃縮池上清液通過廠區(qū)污水管回到格柵間,污泥通過管道進入泥泵間破碎機,經(jīng)泥泵間破碎機處理后,由泥泵將污泥送至離心式脫水機的進料端,同時通過溶藥系統(tǒng)處理的藥液經(jīng)加藥泵輸送至離心式脫水機進藥端,經(jīng)水稀釋后進入離心式脫水機,在離心式脫水機的作用下,泥餅從出料口排出,經(jīng)過無軸螺旋輸送機,進行外運處理。
1.2 離心式脫水機
離心式脫水機為安德里茨ANDRITZ離心機,型號D5LX,由進料管、帶空腔的轉(zhuǎn)鼓、螺旋、差速器、電機、螺旋噴嘴、導流板等組成,其工作原理為:通過回轉(zhuǎn)體——轉(zhuǎn)鼓和卸料螺旋的高速旋轉(zhuǎn),使其內(nèi)的固液混合物隨之高速旋轉(zhuǎn)形成液環(huán)并產(chǎn)生較高的離心力,通過離心作用加速固液的沉降分離。其中比重較重的固體顆粒沉降在液環(huán)層的外圈,即沿轉(zhuǎn)鼓的內(nèi)壁形成泥環(huán)層,通過卸料螺旋與轉(zhuǎn)鼓的差速由卸料螺旋將泥推出回轉(zhuǎn)體。液體環(huán)通過堰池口溢流出回轉(zhuǎn)體之外。
2 進料端軸承故障分析
2.1 進料端軸承故障經(jīng)過
(1)第1次進料端軸承高溫報警。第1次故障發(fā)生在2月10日下午17:00,班組人員啟動離心機后,運行2min,自動停機,上位機顯示“軸承溫度過高”報警信息。處理措施:
①檢查離心機進料端,發(fā)現(xiàn)軸承位置發(fā)燙,溫度控制器顯示86℃。
②檢查油路狀態(tài),油路正常。
③待軸承溫度降低后,手動沖洗離心機,開機后,仍然顯示“軸承溫度過高”報警信息,并且自動停機。
④更改電機參數(shù),降低電機轉(zhuǎn)速,能夠啟動,溫度維持42℃,有緩慢上升趨勢,直至自動停機。
⑤緊急拆解搶修,進料端解體后,發(fā)現(xiàn)潤滑油過熱變質(zhì),軸承過熱變色,滾珠磨損,軸承位正常。
⑥更換軸承備件,于2月11日恢復離心機狀態(tài),在檢查各裝備精度及要求后,開啟運行離心機,運行正常。
(2)第2次進料端軸承高溫報警。7月15日上午8:30,班組人員維保完離心機后啟動離心機,再次出現(xiàn)故障,故障現(xiàn)場與上次相同。處理措施:
①檢查油路狀態(tài),油路正常。
②解除皮帶后,對離心機進行手動盤車,轉(zhuǎn)鼓回轉(zhuǎn)正常。
③對離心機進料端進行拆解,軸承過熱變色,滾珠磨損。
④更換軸承備件,于7月16日恢復離心機狀態(tài),在檢查各裝備精度及要求后,開啟運行離心機。
2.2 對離心機進行振動狀態(tài)監(jiān)測
利用觀為監(jiān)測公司的VB5振動監(jiān)測儀器對離心機進行振動監(jiān)測,針對離心機振動的特點,日常監(jiān)測診斷的重點是滾動軸承和動平衡問題。
(1)在低速運轉(zhuǎn)時,進料端垂直方向振動速度有效值為5.23mm/s,水平方向振動速度有效值為2.053mm/s,進料端測點垂直方向振動預警,離心機未見任何松動跡象。
(2)在高速運轉(zhuǎn)時,進料端垂直方向振動速度有效值為9.94mm/s,水平方向振動速度有效值為12.488mm/s,進料端測點垂直方向與水平方向振動報警。且主要頻率成分為1倍工頻,隨著速度的升高,振動明顯增大,水平方向振幅高于垂直方向振幅。
初步考慮螺旋與轉(zhuǎn)鼓動平衡失穩(wěn)。經(jīng)過技術(shù)分析討論后,更換備用離心機轉(zhuǎn)鼓與螺旋,組裝后試運行正常,運行至今無故障。
2.3 故障分析
此次離心機從2月10日第1次故障到7月15日第2次故障,故障間隔時間5個月。兩次均出現(xiàn)了軸承磨損、進料端軸承高溫報警、故障前扭矩波動大等現(xiàn)象,進料端軸承故障不外乎以下因素所致。
(1)動平衡問題。離心機是通過介質(zhì)密度不同產(chǎn)生不同的離心力實現(xiàn)泥水分離,所以對轉(zhuǎn)子的動平衡是有要求的,離心機在出廠前對螺旋、轉(zhuǎn)鼓分別進行動平衡測試,并且組裝完畢后還需要對整體進行動平衡測試。根據(jù)振動監(jiān)測分析,有理由懷疑為螺旋和轉(zhuǎn)鼓動平衡失穩(wěn)導致。
(2)油路問題。對離心機油路進行檢查,加油泵1min出油約1g,加油泵運行時間20min,出油量20g,符合離心機進料端維保要求,且對進料端進行解體,兩次均未發(fā)現(xiàn)潤滑不良現(xiàn)象,所以離心機進料端因潤滑不暢導致軸承故障的可能性可以排除。
(3)備件軸承問題。備件軸承全部為正規(guī)渠道提供,且在其他離心機上已經(jīng)正常使用,不存在質(zhì)量問題和軸承缺陷問題。
(4)安裝問題。軸承均為熱加工處理后直接安裝,且安裝到位,待軸承自然冷卻后,再對進料端進行重組。離心機在開車過程中,對進料端進行檢查,未發(fā)現(xiàn)異響與溫度過高異常,所以排除安裝問題。
2.4 進料端軸承故障原因
經(jīng)廠家反饋,螺旋耐磨片和轉(zhuǎn)鼓噴嘴磨損,螺旋動平衡不良,需重新做動平衡。離心式脫水機與污泥接觸部分出現(xiàn)磨損屬正常現(xiàn)象,但應是緩慢進行的。因未及時大修,螺旋部件長期在磨損狀態(tài)下使用,加劇損壞導致高速旋轉(zhuǎn)的螺旋轉(zhuǎn)動不平衡,形成振動或共振,振動會致使磨損量加劇,導致螺旋動平衡失穩(wěn),進料端軸承長期處于振動下運行,導致軸承滾珠磨損。
2.5 預防性措施
(1)完善離心機維護手冊。由于離心機的技術(shù)集成度高,對運行和維護有嚴格要求,對材料加工和安裝有嚴格限度,所以在日常操作中,應嚴格按照操作手冊進行,特別是設備開停車過程中,做好設備和管道的清潔工作。在日常維護中,應按照廠家的維護手冊做好設備的潤滑保養(yǎng)及清理盤車等工作,定期對油路進行清理和校準,保證設備潤滑正常。
(2)引入振動監(jiān)測技術(shù)在離心式脫水機上的應用。通過振動監(jiān)測手段,幫助點檢維護人員確定傳動系統(tǒng)中零部件確切的失效位置及其故障發(fā)展趨勢,預計被監(jiān)測部件的預期壽命,點檢維護人員針對具體情況做出決策,安排巡回監(jiān)測、監(jiān)護運行或立即停機檢修,在確保安全的前提下,避免不必要的停機,延長設備的運行周期。
這種防患于未然的處理方法使設備故障在未發(fā)生前得到恰當處理,變事后維修為預防維修,大大節(jié)省了維修時間和維修成本,為生產(chǎn)作業(yè)的順利進行夯實了基礎(chǔ)。
3 結(jié)語
離心式脫水機的平穩(wěn)運行至關(guān)重要,在運行、維護及故障處理過程中,只有嚴格按照操作及維護手冊,做好日常維護保養(yǎng)及運行,在故障處理中做好故障綜合研判和技術(shù)分析,才能確保故障的有效解決,從而保障離心機的長滿優(yōu)運行。