中山市污水處理有限公司凈水二廠位于中山市火炬開發(fā)區(qū)濠四村,分三期建設(shè),污水處理規(guī)模為35×104m3/d,已建成一期工程處理規(guī)模為10×104m3/d,于2009年3月開始正式投產(chǎn)。工程采用A2/O工藝,處理居民生活污水,暫不接納工業(yè)廢水。
凈水二廠使用阿法拉伐G2-60型臥螺沉降離心機(jī)對剩余污泥進(jìn)行脫水,脫水過程中需要投加絮凝劑。該廠每年耗用近4600kg的絮凝劑,絮凝劑價(jià)格按42.00元/kg計(jì)算,則每年的絮凝劑投入成本約為19萬元。為節(jié)省絮凝劑用量,節(jié)約運(yùn)行成本,凈水二廠開展了離心脫水機(jī)的絮凝劑耗用量調(diào)試研究。
1 試驗(yàn)部分
1.1 試驗(yàn)用污泥與絮凝劑
試驗(yàn)污泥采用凈水二廠的剩余污泥。凈水二廠日常接納的污水COD約為92mg/L,BOD約為55mg/L,SS約為45mg/L,經(jīng)對比,凈水二廠的剩余污泥顏色偏黑,有機(jī)質(zhì)含量為35%~39%,比一般的褐黃色污泥的有機(jī)質(zhì)含量(30%~36%)略高。
試驗(yàn)用絮凝劑選用該廠日常生產(chǎn)用的絮凝劑,包括兩種進(jìn)口的(型號分別為7650、7652)和一種國產(chǎn)的。
1.2 臥螺沉降離心機(jī)
凈水二廠有兩臺污泥脫水用臥螺沉降離心機(jī),其處理量為45m3/h,轉(zhuǎn)速為3250r/min,主電機(jī)功率為55kW,變頻電機(jī)功率為15kW。工作時(shí),剩余污泥與絮凝劑混合液從空心的螺旋輸送器中央的進(jìn)料管直通到機(jī)器轉(zhuǎn)鼓圓錐體和圓柱體的交匯部分。物料在進(jìn)入轉(zhuǎn)鼓后,其中的液體分布在轉(zhuǎn)鼓中形成內(nèi)層水環(huán),并平穩(wěn)地加速到全轉(zhuǎn)速。固相物在離心力的作用下被沉降在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁。螺旋輸送器連續(xù)地將固體從轉(zhuǎn)鼓的圓柱體部分通過圓錐體部分輸送到圓錐體小端,形成泥餅排出。固液分離發(fā)生在轉(zhuǎn)鼓的整個(gè)圓柱部分,在轉(zhuǎn)鼓的大端有4塊可更換/可調(diào)節(jié)的堰板,澄清的上清液通過堰板在轉(zhuǎn)鼓的大端溢出。
1.3 試驗(yàn)方案
影響絮凝劑耗用量的因素有污泥特性、脫水設(shè)備類型及運(yùn)行參數(shù)、絮凝劑調(diào)配濃度等。針對上述影響因素,在2010年6月10日-8月初開展了如下試驗(yàn):
(1)配制不同濃度(0.16%~0.2%)的進(jìn)口7650型絮凝劑2kg,測定不同絮凝劑濃度下的污泥處理量、出泥含水率、上清液含水率,以此來確定絮凝劑的較佳配制濃度。
(2)在相同的絮凝劑配制濃度、污泥處理量、絮凝劑投配率下,測定不同的離心機(jī)轉(zhuǎn)速下的出泥含水率、上清液含水率,以此來確定較佳轉(zhuǎn)速。
(3)換用國產(chǎn)絮凝劑,配制2kg,測定其在不同濃度、不同轉(zhuǎn)速下的污泥處理量、出泥含水率、上清液含水率。
(4)換用進(jìn)口7652型絮凝劑,配制2kg,測定其在不同濃度、不同轉(zhuǎn)速下的污泥處理量、出泥含水率、上清液含水率。
(5)更換離心機(jī)出水堰板,配制2kg絮凝劑,測定不同出水堰板下的污泥處理量、出泥含水率、上清液含水率。
(6)在選定較佳絮凝劑和配制濃度、較佳出水堰板后,改變污泥處理量,調(diào)整絮凝劑投加泵速率,測定2kg絮凝劑的污泥處理量。
(7)在設(shè)定較佳絮凝劑和配制濃度、較佳出水堰板和較佳污泥處理量參數(shù)后,每日處理300m3污泥,測定出泥含水率、上清液含水率、每噸干污泥的絮凝劑耗用量。
2 調(diào)試結(jié)果
2.1 絮凝劑配制濃度
絮凝劑配制濃度越高,越容易達(dá)到出水清、出泥干的效果;但是當(dāng)絮凝劑配制濃度過高時(shí),絮凝劑和水完全混合所需時(shí)間很長,且達(dá)不到節(jié)省絮凝劑用量的目的。而絮凝劑配制濃度較低時(shí),即使加大投配率,也較難達(dá)到良好的出水和出泥效果。經(jīng)多次調(diào)試,發(fā)現(xiàn)絮凝劑濃度在0.2%時(shí)處理效果較好。
2.2 離心機(jī)轉(zhuǎn)速
實(shí)際生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)當(dāng)離心機(jī)轉(zhuǎn)速下降至1800r/min時(shí)離心機(jī)振動較大,不適合穩(wěn)定處理污泥。當(dāng)離心機(jī)轉(zhuǎn)速固定時(shí),為使出水、出泥效果好,通過調(diào)節(jié)處理前污泥濃度、污泥處理量、絮凝劑投配率、離心機(jī)差速等參數(shù),得到不同轉(zhuǎn)速下的出泥含水率。可以看出,當(dāng)離心機(jī)轉(zhuǎn)速為2100~2300r/min時(shí)有較好的出泥效果。
2.3 絮凝劑型號
在相同的條件下,不同型號絮凝劑的污泥處理量會有所不同。在離心機(jī)出水堰板半徑為130mm、轉(zhuǎn)速為2200r/min、污泥處理量為25m3/h的條件下,當(dāng)保證上清液含水率為99.98%、出泥含水率為82%~83%時(shí),國產(chǎn)型、進(jìn)口7650和7652型絮凝劑的污泥處理量分別為50、41和62m3/kg,單位干污泥的絮凝劑耗用量分別為(4.4~6.3)、3.8、2.85kg/t??梢钥闯觯M(jìn)口7652型絮凝劑的污泥處理能力較強(qiáng)。
2.4 出水堰板的半徑
選用一定半徑的出水堰板對絮凝劑耗用量和污泥處理量至關(guān)重要。使用進(jìn)口7652型絮凝劑,設(shè)定離心機(jī)轉(zhuǎn)速為2200r/min、污泥處理量為25m3/h,在保證上清液含水率為99.98%、出泥含水率為82%~83%的條件下,當(dāng)出水堰板半徑分別為132、130、128mm時(shí),單位干污泥的絮凝劑耗用量分別為43、62、88m3/kg。可以看出,出水堰板半徑越小,則單位干污泥的絮凝劑耗用量越少,絮凝劑的污泥處理量越多。
2.5 污泥處理量
選用半徑為128mm的出水堰板,配制2kg進(jìn)口7652型絮凝劑,改變污泥處理量和絮凝劑投配率,因該廠污泥輸送泵不能相互供料,受污泥輸送泵、絮凝劑投加泵本身輸送能力的限制,該廠污泥輸送流量約為35m3/h;另外,受污泥脫水系統(tǒng)高程的影響,實(shí)際生產(chǎn)時(shí)絮凝劑投配率需高于30%才有絮凝劑泵入。在保證上清液含水率為99.98%、出泥含水率為82%~83%時(shí),采用不同的污泥輸送流量,對污泥的總處理量也不同,當(dāng)污泥輸送流量為25m3/h、絮凝劑投配率為35%時(shí),絮凝劑的污泥處理量為108m3/kg,單位干污泥的絮凝劑耗用量為1.65kg/t;而當(dāng)污泥輸送流量為35m3/h、絮凝劑投配率為65%時(shí),絮凝劑的污泥處理量為64m3/kg,單位干污泥的絮凝劑耗用量為2.91kg/t。
2.6 較佳生產(chǎn)參數(shù)下的處理效果
根據(jù)以上試驗(yàn)結(jié)果,確定凈水二廠污泥脫水系統(tǒng)的較佳參數(shù)如下:進(jìn)口7652型絮凝劑、絮凝劑投配率為35%~45%、離心機(jī)出水堰板半徑為128mm、污泥處理量為25m3/h,在離心機(jī)污泥處理量約為300m3/d的條件下,測定單位干污泥的絮凝劑耗用量及出泥含水率。結(jié)果表明,在較佳運(yùn)行參數(shù)下,該廠單位干污泥的絮凝劑耗用量可降至2.23kg/t,與調(diào)試之前相比有大幅度下降;另外,通過調(diào)節(jié)離心機(jī)轉(zhuǎn)速和差速可達(dá)到上清液含水率為99.98%、出泥含水率為82%~83%的處理效果。
3 分析與討論
3.1 出水堰板半徑的影響
該臥螺沉降離心機(jī)分離后的上清液通過轉(zhuǎn)鼓大端的圓周分布的四個(gè)圓形出水孔流出,每個(gè)出水孔外裝有出水堰板,以出水堰板凹邊式圓弧半徑作為出水堰板的半徑,該離心機(jī)配有半徑為126~180mm的出水堰板。
出水堰板半徑的大小控制了轉(zhuǎn)鼓內(nèi)部水層的厚度,進(jìn)而影響出水、出泥效果。半徑越小,即出水堰板遮擋出水口的面積越大,轉(zhuǎn)鼓內(nèi)的水層厚度就越大;半徑越大,即出水堰板遮擋出水口的面積越小,轉(zhuǎn)鼓內(nèi)的水層厚度就越小。待處理污泥的特性不同,則所需要的較佳出水堰板半徑也不同。設(shè)備調(diào)試時(shí)可分別采用不同半徑的出水堰板處理污泥,觀察出水、出泥效果以獲得適用半徑。
3.2 離心機(jī)其他參數(shù)的影響
轉(zhuǎn)鼓和螺旋輸送器是兩個(gè)單獨(dú)的動平衡單元,前者的轉(zhuǎn)速高于后者的,兩者的轉(zhuǎn)速之差叫做差速。差速是離心脫水機(jī)的一個(gè)重要操作參數(shù),差速大則排泥速度快,差速小則排泥速度慢,其大小也會影響離心脫水機(jī)出泥的干度和上清液的澄清度。離心脫水機(jī)的污泥處理量受污泥投加系統(tǒng)的控制,污泥投加系統(tǒng)的處理量才是離心脫水機(jī)的實(shí)際處理量,當(dāng)然其污泥投加量不得超過離心機(jī)的處理量。
3.3 待處理污泥含水率的影響
行業(yè)內(nèi)常用每噸干污泥的絮凝劑耗用量對比各污水處理廠的污泥脫水成本。每噸干污泥的絮凝劑耗用量通過以下公式計(jì)算:每噸干污泥的絮凝劑耗用量=每噸待處理污泥的絮凝劑耗用量/(1-污泥含水率),可知,污泥含水率對每噸干污泥的絮凝劑耗用量影響很大。例如,測得某污水廠4、5、6三個(gè)月的污泥含水率分別為≥99.6%、(99.4%~99.5%)、(99.1%~99.3%),而其單位干污泥的絮凝劑耗用量分別為>3、2、1.5kg/t。
3.4 絮凝劑配制操作的影響
操作人員在配制絮凝劑時(shí)的工作態(tài)度也十分重要。因凈水二廠的絮凝劑配制系統(tǒng)是分為四格攪拌、貯存的,其濃度由出粉速率和出水流量來控制,在配制絮凝劑過程中出粉機(jī)與出水是同步運(yùn)行的,待出粉完結(jié)后需馬上停止出粉與出水,否則會出現(xiàn)絮凝劑濃度過稀且分布不均勻的情況,直接影響污泥處理效果。所以,在配制絮凝劑時(shí),操作人員需要密切關(guān)注出粉情況。
4 經(jīng)濟(jì)效益
凈水二廠在2010年下半年的實(shí)際生產(chǎn)中運(yùn)用了上述試驗(yàn)得出的較佳生產(chǎn)條件。2010年全年凈水二廠的污泥處理情況見下表:
月份 | 污泥處理量/m3 | 絮凝劑用量/kg | 單位干污泥的絮凝劑用量/(kg/t) |
1月 | 22269 | 487 | 3.96 |
2月 | 17509 | 338 | 3.5 |
3月 | 16532 | 444.5 | 4.2 |
4月 | 18850 | 528.5 | 5.02 |
5月 | 9345 | 247.5 | 5.6 |
6月 | 11422 | 255.5 | 4.67 |
7月 | 9030 | 160.2 | 3.22 |
8月 | 14062 | 186.75 | 2.18 |
9月 | 6239 | 93 | 3.16 |
10月 | 7552.5 | 115.5 | 3.26 |
11月 | 13827 | 188 | 3.1 |
12月 | 18191 | 249 | 3.12 |
由上表可知,2010年上半年凈水二廠單位干污泥的絮凝劑耗用量平均為4.49kg/t,下半年采用較佳運(yùn)行參數(shù)后,單位干污泥的絮凝劑耗用量平均值降為2.98kg/t。凈水二廠在2010年上半年共處理95927m3污泥,共耗用絮凝劑為2301kg,單位污泥的絮凝劑耗用量為0.024kg/m3,按這一比例計(jì)算,下半年共處理68901.56m3污泥,則需耗用絮凝劑為1652.74kg;而采用較佳運(yùn)行參數(shù)后,該廠下半年實(shí)際的絮凝劑耗用量為992.45kg,節(jié)省了660kg絮凝劑,共節(jié)省絮凝劑成本為27732元。
5 結(jié)論
從污泥脫水耗用絮凝劑量大的生產(chǎn)運(yùn)營實(shí)際出發(fā),通過調(diào)整離心機(jī)參數(shù)、絮凝劑型號及配制濃度、離心機(jī)出水堰板半徑等,發(fā)現(xiàn)離心機(jī)的出水堰板半徑對污泥脫水耗用絮凝劑量有十分重要的影響。通過試驗(yàn)確定凈水二廠污泥脫水系統(tǒng)的較佳參數(shù)如下:進(jìn)口7652型絮凝劑、絮凝劑投配率為35%~45%、出水堰板半徑為128mm、污泥處理量為25m3/h,將此結(jié)果運(yùn)用到實(shí)際生產(chǎn)中,在2010年下半年共減少絮凝劑耗用量為660kg,節(jié)約絮凝劑成本為27732元,經(jīng)濟(jì)效益可觀??梢姡瑥奈鬯畯S自身設(shè)備入手開展調(diào)試研究,并把試驗(yàn)成果應(yīng)用到生產(chǎn)運(yùn)營中,以運(yùn)營效果來驗(yàn)證試驗(yàn)成果,對污水廠改善污泥脫水效果、節(jié)約運(yùn)營成本具有現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義。