在市政污水處理中,為避免污水產(chǎn)生的污泥造成二次污染,污泥處理與處置成為了非常重要的一環(huán)。污水處理過程中產(chǎn)生的污泥主要為初沉污泥、剩余污泥、硝化污泥及化學污泥,這些污泥的含水率基本上在90%以上,不便于運輸和處置,因此污泥必須經(jīng)過脫水后(含水率≤80%)才能進行處理和處置。
目前污水處理廠污泥脫水均采用機械脫水方式,污泥機械脫水主要包括:真空過濾脫水、壓濾脫水、離心脫水。污泥經(jīng)過脫水后其體積減至脫水前的1/5,大大降低了后續(xù)污泥處理和處置的難度。本文以溫江科技園污水處理廠為例,通過對污泥離心脫水機運行參數(shù)的控制和調(diào)節(jié),離心脫水機達到較優(yōu)運行工況,并總結(jié)了脫水機優(yōu)點及運行中的控制措施。
1 離心脫水機基本概況
1.1 基本情況介紹
某污水處理廠污泥脫水機采用德國韋斯伐利亞離心脫水機,一用一備,離心機主要由主驅(qū)動電機、輔助驅(qū)動電機、滾筒、調(diào)節(jié)盤、螺旋、外機殼及電器控制柜組成,其中副電機采用變頻控制。
1.2 主要技術(shù)參數(shù)
離心機主要技術(shù)參數(shù):
額定滾筒速度:3000rpm
轉(zhuǎn)速差可調(diào)范圍:4~12.5rpm
調(diào)節(jié)盤可調(diào)范圍:47.5~50.5mm
處理能力:30m3/h
2 脫水機工作原理及性能參數(shù)
2.1 工作原理
污泥通過位于中心部位的送料管進入離心機,由于離心力的作用,固體顆粒物質(zhì)在短時間內(nèi)粘附于滾筒壁體,螺旋的轉(zhuǎn)動速度稍微比滾筒壁體的速度高,污泥在螺旋的推動下經(jīng)過轉(zhuǎn)鼓前端錐形段后排出,上清液則通過溢流口流出,從而達到固液分離的目的。
2.2 性能參數(shù)
2.2.1 滾筒轉(zhuǎn)速
滾動速度決定了污泥在脫水機里離心力的大小,決定著處理量和沉降速度。高速的轉(zhuǎn)速帶來的離心力使固體物質(zhì)在較短的時間內(nèi)粘附于滾筒壁體,從而改善澄清和分離的效果,有助于提高泥餅含固率。但滾筒速度過大會使污泥絮凝體的結(jié)構(gòu)被破壞,反而降低脫水效果。
2.2.2 轉(zhuǎn)速差
滾筒與螺旋之間的轉(zhuǎn)速差,它的大小直接反應(yīng)出螺旋轉(zhuǎn)動的快慢,同時也影響著脫水機的分離效果和處理能力,是離心機運行中重要的需要根據(jù)運行情況調(diào)節(jié)的參數(shù)之一。提高轉(zhuǎn)速差有利于提高排渣能力,但過高的轉(zhuǎn)速差會使岸區(qū)縮短,導致污泥含水率升高,同時對上清液產(chǎn)生擾動,降低上清液的質(zhì)量。
2.2.3 調(diào)節(jié)盤
離心脫水機在高速旋轉(zhuǎn)過程中,由于離心機的作用使固體物質(zhì)在滾筒內(nèi)壁形成固、液環(huán)層。通過調(diào)整調(diào)節(jié)盤位置改變液環(huán)層厚度,從而改變分離與澄清效果。同一工況下把調(diào)節(jié)盤向外部移動形成一個較長的岸區(qū),帶來相應(yīng)良好的脫水效率,同時澄清區(qū)縮短,帶來相應(yīng)較差的澄清效率,調(diào)節(jié)盤向內(nèi)部移動則相反。
2.2.4 進泥量及干固體負荷
進泥量及干固體負荷影響離心脫水機的分離與澄清效果。當進泥量高于極限值時,扭矩隨著進泥量增大而增大,同時不再受轉(zhuǎn)速差控制,分離與澄清效果變差。在干固體負荷到達極限時,滾筒內(nèi)壁環(huán)層厚度增加,在離心力作用下部分固相顆粒物質(zhì)隨料液排出機體,澄清效果變差。扭矩也隨之不斷的升高,直到離心脫水機自動停機。
3 離心脫水機運行控制實驗分析
離心脫水機自運行以來,進泥量一直在10m3/h左右,每噸干污泥消耗藥劑量約為9.84kg,稍微增加進泥量或降低加藥量,就會出現(xiàn)堵機的情況,并且要連續(xù)運行才能滿足生產(chǎn)需求。為了提高離心脫水機工作效率和降低運行成本,并結(jié)合工藝實際條件,進行了下列實驗:
通過調(diào)整調(diào)節(jié)盤的高度從而改變液環(huán)層厚度,在不同的調(diào)節(jié)盤高度情況下,離心脫水機脫水效果見下表:
調(diào)節(jié)盤高度(mm) | 進泥量(L/h) | 進料濃度(g/L) | 轉(zhuǎn)速差(r/min) | 泥餅含水率(%) | 上清液含固率(%) |
47.5 | 10.1 | 24 | 6 | 78.5 | 0.28 |
48.5 | 10.0 | 24 | 6 | 78.9 | 0.21 |
49.5 | 9.9 | 24 | 6 | 79.1 | 0.15 |
50.5 | 10.0 | 24 | 6 | 80.2 | 0.09 |
由上表可知,當離心脫水機調(diào)節(jié)盤高度增加時,泥餅含水率逐步升高,上清液含固率下降。當調(diào)節(jié)盤高度為在47.5mm、48.5mm、49.5mm時,離心脫水機泥餅含水率滿足含水率≤80%的要求,且調(diào)節(jié)盤高度為49.5mm時,上清液含固率較低,因此采用調(diào)節(jié)盤高度為49.5mm作為調(diào)試離心脫水機脫水能力的恒定參數(shù)。
當進泥量、加藥量分別每30min以2m3、50L遞增,觀察泥餅含水率、上清液含固率。當進泥量大于24m3/h,泥餅含水率和上清液含固率升高,通過增加藥劑量上清液渾濁度與泥餅含水率無明顯改變。通過實驗當離心脫水機進泥量在18~26m3/h時,離心脫水機干固體負荷在432~624kg/h,當進泥量達到26m3/h時,離心脫水機分離、澄清效果明顯變差。為確保離心機平穩(wěn)運行,干固體負荷應(yīng)控制在624kg/h以下。
實驗過程中通過調(diào)整進料濃度,當進料濃度在12g/L以下,干固體負荷在359kg/h,離心脫水機進泥量能夠達到設(shè)計處理能力,且泥餅含水率滿足要求,但因出泥螺桿泵功電機功率的原因,導致堵機。
離心脫水機在運行過程中不僅受進泥量、污泥濃度的影響,其轉(zhuǎn)速差、藥劑量也直接影響著后續(xù)處理效果。通過調(diào)整離心脫水機轉(zhuǎn)速差、加藥量,從而確保污泥含水率達標。
當轉(zhuǎn)速差小于5.4rpm時,離心脫水機扭矩不斷升高,導致運行不穩(wěn)定,因此脫水機轉(zhuǎn)速差應(yīng)控制在5.4rpm以上。
當加藥量控制在630~910L/h時,離心脫水機均能取得較好的泥餅含水率,上清液含固率較為理想,從藥耗控制方面考慮,離心脫水機加藥量應(yīng)控制在630~770L/h之間。
目前離心脫水機運行參數(shù)控制在進泥量為20m3/h,加藥量為640L/h,轉(zhuǎn)速差為5.5rpm時,脫水機運行效果良好。實驗前離心脫水機處理每噸干污泥消耗藥劑量約為9.84kg,在現(xiàn)運行工況下處理每噸干污泥消耗藥劑量約為3.41kg,較實驗前藥耗得到有效的降低,同時也縮短了離心脫水機運行時間。
4 結(jié)論
(1)經(jīng)過實驗調(diào)試,該污水處理廠離心脫水機在調(diào)節(jié)盤高度為49.5mm,進泥量在20m3/h,加藥量在630L/h,轉(zhuǎn)速差在5.5rpm時,離心脫水機運行效果良好,藥耗得到有效降低,滿足生產(chǎn)需求,同時也縮短了離心脫水機運行時間。
(2)對離心脫水機性能參數(shù)的正確認識和掌握,是順利完成污泥離心脫水的關(guān)鍵。
(3)控制離心脫水機進泥干固體負荷,降低對脫水機的沖擊,從而確保離心脫水機的穩(wěn)定運行。