1 系統(tǒng)現(xiàn)狀及存在問(wèn)題
1.1 系統(tǒng)現(xiàn)狀
某污水處理系統(tǒng)采用重力除油、旋流自氣浮反應(yīng)、兩級(jí)過(guò)濾、電解鹽殺菌處理工藝,出站水質(zhì)p(油)≤5mgL、p(懸浮物)≤3mg/L。污泥處理采用沉降分離,離心脫水技術(shù)。設(shè)計(jì)處理能力為15000m3/d,實(shí)際處理量為7500~8500m3/d。
1.2 存在問(wèn)題
(1)污水系統(tǒng)回收水影響污水處理出站水質(zhì)
原油系統(tǒng)來(lái)水達(dá)標(biāo),但因300m3污水回收池回收水油含量、懸浮物含量嚴(yán)重超標(biāo),從而使下游系統(tǒng)各節(jié)點(diǎn)均不達(dá)標(biāo),導(dǎo)致污水水質(zhì)不達(dá)標(biāo)。
(2)高油含量浮渣影響濃縮池沉降效果和回收水水質(zhì)
因原油與污水系統(tǒng)排污共用400m3污泥濃縮池,從池內(nèi)分層取樣可以看出,池頂樣品油含量、懸浮物含量大,油水界面分層不明顯,至池底3.5m處水含量才有所提高。因池內(nèi)沉降效果不好,影響了污水回收水水質(zhì)。
(3)離心機(jī)工作效率低下
離心機(jī)進(jìn)液w(油)為15%~35%,遠(yuǎn)超出機(jī)組設(shè)計(jì)w(油)小于8%的進(jìn)料要求。導(dǎo)致污泥密度低,離心分離效果差,實(shí)際出泥量?jī)H達(dá)30%~40%,遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)出泥量80%。未脫除部分則由脫除水?dāng)y帶至污水回收池,進(jìn)而影響污水回收水質(zhì)。
通過(guò)系統(tǒng)分析,發(fā)現(xiàn)油田注入水水質(zhì)不達(dá)標(biāo)的主要原因是由于浮渣無(wú)法有效去除而導(dǎo)致處理后的水無(wú)法達(dá)到回注要求。為提升污水處理效果,可從提升浮渣處理效果著手研究。
2 浮渣成因及控制技術(shù)研究
2.1 浮渣成因
(1)浮渣構(gòu)成及特點(diǎn)
浮渣顆粒以不定型狀態(tài)存在,顆粒多孔、質(zhì)輕、松軟,吸附性較強(qiáng),易于懸浮于液體表面。進(jìn)一步分析不同部位浮渣金屬氧化物組成,確定浮渣主要無(wú)機(jī)成分為Al2O3,其主要來(lái)源為凈水藥劑。分析不同部位浮渣Zeta電位,均較低,說(shuō)明浮渣凝聚性好,體系穩(wěn)定,通過(guò)沉降不易分離。
(2)浮渣形成的水質(zhì)特點(diǎn)
浮渣形成的水質(zhì)有以下特點(diǎn):
①高堿度:水中含有大量的HCO3-離子,在中性或弱酸性環(huán)境下(藥劑混凝反應(yīng)過(guò)程中),水中易產(chǎn)生游離CO2,并從水中溢出,影響絮體的沉降速度。
②含有較高的硫化物:水中硫化物在凈水過(guò)程中,若得不到有效去除,影響注水沿程水質(zhì)穩(wěn)定性,特別是水中懸浮物含量和粒徑中值會(huì)出現(xiàn)上升的趨勢(shì)。
2.2 浮渣控制技術(shù)
(1)控制pH值
控制pH值減少CO2的溢出,從而控制絮體上浮,提升絮體的去除效果。某集中處理站污水系統(tǒng)來(lái)液具有較高堿度,在中性或酸性條件下,水中易產(chǎn)生游離CO2。根據(jù)這個(gè)特點(diǎn),對(duì)某污水系統(tǒng)來(lái)水進(jìn)行pH值調(diào)節(jié),在原有藥劑基礎(chǔ)上增加pH值調(diào)節(jié)劑,同時(shí)兼顧控制pH值增加可能導(dǎo)致的系統(tǒng)結(jié)垢。針對(duì)水中溶解氣不確定的情況,增加30~50mg/L的pH值調(diào)節(jié)劑后,可改善混凝凈化過(guò)程絮體的下沉效果。水中Ca2+含量變化不大,可避免污水處理和注水系統(tǒng)的結(jié)垢現(xiàn)象發(fā)生。雖然污水中的浮渣開(kāi)始下沉,但絮體松散,需要對(duì)其凈水藥劑進(jìn)行優(yōu)化。
(2)優(yōu)化凈水藥劑
根據(jù)某污水處理站污水物性、浮渣的特性對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的凈水藥劑體系進(jìn)行進(jìn)一步篩選。某污水具有高含硫化物的特點(diǎn),在藥劑中添加除硫劑,除去污水中的硫離子,增強(qiáng)凈化水的穩(wěn)定性;某浮渣的表面電荷較低,聚凝性好,使用含有陽(yáng)離子的凈水劑進(jìn)行電荷的吸附,以破壞浮渣的聚凝性;為鞏固浮渣下沉的效果,使用絮凝劑,增強(qiáng)絮凝凈化能力。通過(guò)篩選后,確定凈水藥劑體系主要由除硫劑、凈水劑、絮凝劑3種組成。通過(guò)室內(nèi)評(píng)價(jià)可以看出優(yōu)化凈水藥劑體系后,形成的絮體密實(shí),均快速下沉,水色透亮。二價(jià)硫由7~8mg/L下降至1mg/L以下,除硫率達(dá)95%以上。
2.3 優(yōu)化排污系統(tǒng)
(1)油氣系統(tǒng)分開(kāi)排污
聯(lián)合站建有天然氣脫硫裝置1套,脫硫裝置排污與原油系統(tǒng)排污合并進(jìn)入400m3污泥濃縮池。天然氣脫硫裝置排污和脫硫塔蒸煮過(guò)程均攜帶大量高硫化物和含氣污水,含氣污水的進(jìn)入會(huì)破壞污泥濃縮池沉降形成的泥層、水層和過(guò)渡帶,導(dǎo)致濃縮池沉降效果變差。同時(shí),高硫化物污水進(jìn)入污水處理系統(tǒng),易造成注水沿程管線二次污染,影響注水沿程水質(zhì)穩(wěn)定。故將油水系統(tǒng)與氣系統(tǒng)分開(kāi)排污,改善沉降效果,切斷高硫化物來(lái)源,提高污水系統(tǒng)出口水質(zhì)穩(wěn)定性。
(2)原油、污水系統(tǒng)分開(kāi)排污
將原油系統(tǒng)的排污與污水系統(tǒng)的排污分開(kāi)。改造后,污水系統(tǒng)排污進(jìn)入2#400m3污泥濃縮池,原油系統(tǒng)排污進(jìn)入1#400m3污泥濃縮池,各自沉降。確保污水排污系統(tǒng)的懸浮物在沉降過(guò)程中與原油系統(tǒng)高油含量排污接觸而導(dǎo)致其密度下降,懸浮物上浮,進(jìn)而形成浮渣或者形成密度偏低的高油含量污泥,徹底切斷高含油浮渣產(chǎn)生途徑,提高離心機(jī)出泥率,確保污水系統(tǒng)進(jìn)口水質(zhì)的穩(wěn)定。
2.4 優(yōu)化離心機(jī)參數(shù)
(1)差速調(diào)整
差速是離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速與螺旋轉(zhuǎn)速之差,即兩者之間相對(duì)轉(zhuǎn)速差。增大或減小差速,污泥在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)的停留時(shí)間也將發(fā)生改變,對(duì)離心機(jī)的出泥含水和脫出水質(zhì)量產(chǎn)生直接影響。提高差速有利于提高排泥能力,但脫水時(shí)間短,出泥含水率大。因此,合理的差速控制是確保脫出水質(zhì)量和脫出泥量的重要參數(shù)。根據(jù)污泥濃縮池污泥油含量高、脫出水固含量高的特點(diǎn),適當(dāng)提高差速,減小固體顆粒向清液方向的滲透速度,減小脫出水的固含量,可提高污泥回收率。
(2)轉(zhuǎn)鼓內(nèi)液位高度調(diào)整
調(diào)整液位調(diào)節(jié)板來(lái)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)鼓內(nèi)液位高度而改變分離效果。調(diào)節(jié)板的液位半徑越小,液相越趨于干。根據(jù)污泥濃縮池污泥油含量高,脫除水固含量高的特點(diǎn),適當(dāng)?shù)販p小轉(zhuǎn)鼓內(nèi)液位高度,控制脫出水水質(zhì)質(zhì)量,減小脫出水中的固含量,穩(wěn)定回收水水質(zhì)。
3 結(jié)論
(1)將常規(guī)分析手段和深度分析手段有機(jī)結(jié)合,明確了某油田污水浮渣主體由凈水藥劑配方組成,來(lái)水的高堿度導(dǎo)致浮渣形成并上浮,高硫化物導(dǎo)致處理后水質(zhì)不穩(wěn)定。
(2)在不改變現(xiàn)場(chǎng)主體工藝的基礎(chǔ)上,根據(jù)系統(tǒng)來(lái)液水質(zhì)特點(diǎn),通過(guò)藥劑配方體系優(yōu)化,研制開(kāi)發(fā)出兼脫硫、凈水為一體的凈水藥劑體系。
(3)油氣水系統(tǒng)排污分開(kāi),穩(wěn)定污水回收水水質(zhì),提高污泥離心機(jī)脫泥率,減少浮渣系統(tǒng)循環(huán)量。
(4)以水質(zhì)穩(wěn)定為核心,圍繞主體工藝,提出源頭治理、點(diǎn)面結(jié)合的工作思路,開(kāi)展水質(zhì)穩(wěn)定技術(shù)應(yīng)用及工藝調(diào)整,為井口水質(zhì)達(dá)標(biāo)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。