1 前言
生產(chǎn)中微細粒尾礦采用絮凝劑+濃密機的方式進行處理,濃縮后底流濃度僅能達到25%直接排入尾礦庫,將會占用大量庫容,同時從尾礦庫回收成本較高。近年來,隨著環(huán)保高壓態(tài)勢的增強和污水處理廠的大量興建,離心脫水機的應(yīng)用日益增多。礦泥脫水后采用干法堆存已經(jīng)成為一種趨勢,礦泥干法堆存的關(guān)鍵在于尋找可靠、經(jīng)濟的脫水方式,使脫水后的礦泥經(jīng)短時間蒸發(fā)固結(jié),達到可塑至硬可塑狀態(tài)。
礦廠為提高廠前回水率、降低外部補水量和占用尾礦庫容、減輕環(huán)保壓力,為實現(xiàn)尾礦干排探索新工藝、新設(shè)備,本次試驗開展了微細粒尾礦離心機脫水小型試驗研究,試驗成果對類似微細粒物料脫水干排工藝,具有借鑒和指導(dǎo)意義。
2 試驗物料性質(zhì)
試驗物料取自廢石回收廠脫泥旋流器溢流(拋尾),經(jīng)鏡下鑒定和掃描電鏡分析測定綜合研究查明,物料中含有的主要金屬礦物有鐵閃鋅礦、磁黃鐵礦、黃鐵礦、磁鐵礦、錫石、黃銅礦、毒砂等;主要脈石礦物為石英、綠泥石、角閃石、方解石、黑云母、白云母、長石、螢石、石榴子石等。礦石比重在2.6~2.8之間。試驗物料粒徑很細,-37μm的微粒占95%以上。
3 試驗儀器和方法
3.1 試驗儀器
試驗設(shè)備為臥式螺旋離心機,是一種螺旋卸料沉降離心機。主要由高轉(zhuǎn)速的轉(zhuǎn)鼓、與轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)向相同且轉(zhuǎn)速比轉(zhuǎn)鼓略低的帶空心轉(zhuǎn)軸的螺旋輸送器和差速器等部件組成。當要分離的懸浮液由空心轉(zhuǎn)軸送入轉(zhuǎn)筒后,在高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力作用下,立即被甩入轉(zhuǎn)鼓腔內(nèi),高速旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)鼓產(chǎn)生強大的離心力把比液相密度大的固相顆粒甩貼在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁上,形成固體層;水分由于密度較小,離心力小,只能在固環(huán)層內(nèi)形成液體層,稱為液環(huán)層。由于螺旋和轉(zhuǎn)鼓的轉(zhuǎn)速不同,二者存在轉(zhuǎn)速差,利用螺旋和轉(zhuǎn)鼓的相對運動把固環(huán)層的污泥緩慢地推動到轉(zhuǎn)鼓的錐端,并經(jīng)過干燥區(qū)后,由轉(zhuǎn)鼓圓周分布的出口連續(xù)排出;液環(huán)層的液體則靠重力由堰口連續(xù)排至轉(zhuǎn)鼓外,形成分離液。
3.2 試驗性能指標及分離效率計算方法
(1)分離效率E,也稱固相回收率,綜合反映了給礦中所含的固體顆粒被分離到排礦中去的程度。它的計算公式為:E=[C2*(C0-C1)]/[C0*(C2-C1)]*100%
式中:C1——分離液中所帶走固體的重量百分濃度,%
C2——脫水后排礦中所含固相的重量百分濃度,%
C0——給礦中所含固體的重量百分濃度,%
(2)濾液濃度C1,濾液濃度越低,表明分離效果越好。
(3)固渣濃度C2,固渣濃度越高,說明沉渣越干,越利于干排。
3.3 操作參數(shù)及試驗方法
臥式離心機分離效果的好壞與機器本身的幾何參數(shù)和操作參數(shù)有關(guān)。臥式離心機的幾何參數(shù)主要為轉(zhuǎn)鼓直徑D、轉(zhuǎn)鼓的形狀和長徑比。直徑D主要代表了機器的生產(chǎn)能力。對具體的一臺臥式離心機,幾何參數(shù)是確定的。因此,影響其分離效果的主要因素是該機的操作參數(shù)。
操作參數(shù)主要包括離心機轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速n,轉(zhuǎn)鼓與螺旋輸送器之間的差轉(zhuǎn)速△n,離心機的處理能力Q、給礦濃度C0等。
本次試驗,采用改變其中一個參數(shù),固定其它參數(shù)進行試驗研究,逐一確定較佳的微細粒尾礦離心機脫水試驗操作參數(shù)。
4 結(jié)果與討論
根據(jù)臥式離心機的結(jié)構(gòu)和操作參數(shù),分別開展了轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速、差轉(zhuǎn)速、處理能力、給礦濃度等變量小型試驗研究,分析了各操作參數(shù)對微細粒尾礦分離效果的影響。
4.1 離心機轉(zhuǎn)速對固液分離的影響
轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速影響離心機的分離效果和單位時間的處理量。轉(zhuǎn)速越高,離心力越大,固體顆粒的沉降速度越快,離心機的分離因數(shù)越高,分離效果就越好。但轉(zhuǎn)速的大小與分離效果的好壞并不成比例,當達到臨界后轉(zhuǎn)速再增大分離效果也無多大提高而動力消耗幾乎成比例增加,使運行大步幅提高,而且也會使設(shè)備震動增加。所以,試驗的開展要根據(jù)實際情況來調(diào)整轉(zhuǎn)速,轉(zhuǎn)速采用變頻器控制,改變變頻器的輸出頻率就可以實現(xiàn)轉(zhuǎn)速的調(diào)整。
本試驗,使處理量Q=0.60~0.65t/h,給礦濃度C0=7.0~9.0%,差轉(zhuǎn)速△n=15r/min基本保持不變,通過改變轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速,得出試驗結(jié)果。
從試驗結(jié)果可知,當轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速在2800~3200r/min時,隨著轉(zhuǎn)速的增加,固渣濃度、濾液濃度明顯上升,分離效率逐漸降低。當轉(zhuǎn)速超過3200r/min后,固渣濃度、濾液濃度、分離效率都逐漸趨于平穩(wěn),論證了離心機轉(zhuǎn)速越高,離心力越大,固體顆粒的沉降速度越快,當達到臨界后轉(zhuǎn)速再增大分離效果也無多大提高的機理。由于離心機轉(zhuǎn)速的增加,功耗相應(yīng)增加,對設(shè)備的磨損也較快,在考慮分離效率的同時,也需要兼顧固渣濃度及經(jīng)濟效益,因此,離心機分離微細粒尾礦適宜的轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速確定為3000r/min。
4.2 離心機差轉(zhuǎn)速對固液分離的影響
離心機差轉(zhuǎn)速決定了螺旋推料器的推料速度,它的大小影響離心機的分離效果和處理能力。在進料量恒定的情況下,差轉(zhuǎn)速增大,分離液在被排出離心機之前經(jīng)過路徑將增加,但由于螺旋排料的速度會加快,而減少了固相部分在離心機內(nèi)的停留時間,所以在獲得更好分離效果的同時降低了渣料的干度。如果差轉(zhuǎn)速過大,還會增加液環(huán)層的擾動程度,導(dǎo)致渣料重新返到液環(huán)層,不利于固液分離。
本試驗,使轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速n=3000r/min,處理量Q=0.60~0.65t/h,給礦濃度C0=7.0~9.0%基本保持不變,通過改變差轉(zhuǎn)速,得出試驗結(jié)果。
從試驗結(jié)果可知,隨著差轉(zhuǎn)速的增加可以改善離心機的分離效果,但固相部分在離心機內(nèi)的停留時間減少,導(dǎo)致固渣濃度明顯下降,濾液濃度也有下降,二者呈線性關(guān)系,說明在獲得更好分離效果的同時降低了渣料的干度。由于沉渣含固率過低,會給輸送帶來困難。綜合考慮,確定離心機分離微細粒尾礦的差轉(zhuǎn)速選取15t/min比較合適。
4.3 離心機處理量對固液分離的影響
離心機的處理量是指能達到分離要求的進機流量。當進料量過大時,離心機轉(zhuǎn)鼓內(nèi)的渣層增厚,沉渣層表面松散的微粒容易被沖刷帶矢而明顯降低分離效果。因此,需要通過試驗來探索適合微細粒尾礦脫水的合適處理量。
在進行本組試驗時,保持轉(zhuǎn)速n=3000r/min,差轉(zhuǎn)速△n=15r/min,給礦濃度C0=7.0~9.0%基本不變,通過改變處理量,來考察臥式離心機脫水效果,得出試驗結(jié)果。
從試驗結(jié)果可以看出,隨著處理量的增加,濾液濃度上升較為明顯,固渣濃度、分離效率呈下降趨勢,當處理量在0.50~0.70t/h時,固渣濃度降低緩慢、變化不大。當處理量超過0.70t/h后,固渣濃度快速降低,而分離效率則一直呈現(xiàn)逐漸下降狀態(tài)。說明當進料量過大時,超過了離心機排渣口的出礦能力,導(dǎo)致部分固相顆粒從液相口排出,影響了離心機的分離效果。尤其是生產(chǎn)負荷的不斷提高,更加突顯,所以,要根據(jù)轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速和分離效果,適當調(diào)整進料量。如果條件允許,可以在離心機入口處增加一段透明管,以便觀察物料的流通情況。另外,如果進料量突然改變,離心機入口壓力則會相應(yīng)變化,也就相當于改變了差轉(zhuǎn)速,從而也會影響離心機的分離效果,所以還要盡量保持進料過程的平穩(wěn)。
由試驗可知,臥式離心機分離微細粒尾礦的處理量控制在0.50~0.70t/h比較合適。
4.4 離心機給礦濃度對固液分離的影響
在離心機處理量保持不變的情況下,進料濃度過低,礦漿量大,容易造成進料口礦漿滿潑,影響現(xiàn)場環(huán)境;進料濃度過高,礦漿量較小,操作參數(shù)不易控制。本試驗,使轉(zhuǎn)速n=3000r/min、差轉(zhuǎn)速△n=15r/min,處理量Q=0.60~0.65t/h基本保持不變,通過改變給礦濃度,來考察臥式離心機脫水效果,得出試驗結(jié)果。
從試驗結(jié)果可以看出,在保持給礦量基本穩(wěn)定的情況下,降低給礦濃度,固渣濃度基本保持不變,說明該離心機適應(yīng)性較強,可以在給礦濃度波動的情況下保持固渣濃度。但是,隨著給礦濃度的增加,濾液濃度略有上升。由于給礦濃度過低,導(dǎo)致礦漿量大,會對分離效果、處理量帶來不利影響,因此,確定離心機分離微細粒尾礦的給礦濃度控制在7.0~9.0%比較合適。
4.5 穩(wěn)定運行
采取變量試驗確定的較佳操作參數(shù)進行穩(wěn)定運行試驗研究,根據(jù)試驗情況適當添加絮凝劑進行對比,得出試驗結(jié)果。
從試驗結(jié)果可以看出,在較佳操作條件下可獲得固渣濃度68.55%、濾液濃度0.257%、分離效率97.23%的試驗指標,均好于變量試驗過程中的各項指標。在處理量為0.649t/h時,濾液濃度0.292%,回水水質(zhì)能夠滿足跳汰機生產(chǎn)用水需求;試驗中適當添加絮凝劑,回水水質(zhì)明顯變好,在絮凝劑用量為40g/t時,可獲得固渣濃度65.54%、濾液濃度0.053%、分離效率99.43的試驗指標,可為對回水水質(zhì)要求較高的選礦廠提供參考依據(jù)。
該臥式離心機不需要添加絮凝劑,處理量大,能耗低,磨損小,振動噪聲小,對微細粒尾礦進行脫水,可以得到比較滿意的試驗結(jié)果,較其它微細粒脫水裝置有突出的優(yōu)點。
5 結(jié)語
(1)本試驗確定了臥式離心機處理微細粒尾礦適宜的技術(shù)操作條件,為實施尾渣干排提供了技術(shù)支撐。在添加一定數(shù)量絮凝劑時,回水水質(zhì)得到明顯改善,可滿足生產(chǎn)現(xiàn)場對回水水質(zhì)要求較高的選礦廠使用。
(2)試驗結(jié)果表明,臥式離心機對微細粒尾礦脫水具有良好的分離效果。在轉(zhuǎn)速n=3000r/min、差轉(zhuǎn)速△n=15r/min、處理量Q=0.60~0.65t/h、給礦濃度C0=8.0~8.5%的操作條件下,獲得排礦濃度68.55%、濾液濃度0.257%、分離效率97.23%的試驗指標,回水水質(zhì)能夠滿足跳汰機生產(chǎn)用水需求。
(3)通過試驗發(fā)現(xiàn)給礦濃度對固渣濃度、分離效率的影響不明顯。由于給礦濃度過低或過高,會導(dǎo)致礦漿量波動大,對分離效果帶來不利影響,確定離心機分離微細粒尾礦的給礦濃度控制在7.0~9.0%為宜。