錦州石化精細化工有限公司濾渣處理裝置采用C9芳烴回收磺酸鹽清凈劑,工藝反應(yīng)原理是利用C9芳烴溶劑油良好的溶解性,把濾渣中含有的磺酸鹽清凈劑均勻地溶解在溶劑中,利用固、液兩相比重差,通過一、二、三次離心分離的方法分離出固相;利用沸點差,通過蒸餾得到粗產(chǎn)品,再經(jīng)過濾得到符合標準的磺酸鹽產(chǎn)品。
該裝置的核心設(shè)備是LW380-886NC型臥式螺旋沉降離心機,它在生產(chǎn)中起著關(guān)鍵性的作用。其工藝流程的C9芳烴溶劑油(以下稱溶劑)從溶劑儲罐經(jīng)溶劑進料泵,通過計量罐計量后進入抽提釜;原料濾渣經(jīng)電葫蘆吊至加料平臺,投入抽提釜,攪拌1小時后,經(jīng)進料過濾器,由LW380-886NC臥式螺旋離心機分離出固、液兩相。液相為一次清液,進入一次清液罐;一次清液經(jīng)泵進入二次碟片離心機。產(chǎn)生的二次清液進入罐,經(jīng)泵進入三次碟片離心機。產(chǎn)生的清液進入罐,其中二、三次離心產(chǎn)生的渣液進入罐。三次清液經(jīng)蒸餾釜進料泵進入蒸餾進料預(yù)熱器預(yù)熱至70~100℃,進入蒸餾釜釜內(nèi)負壓操作。氣相溶劑經(jīng)冷凝器冷卻至40℃以下,進入蒸餾溶劑接收罐,由溶劑輸送泵送至溶劑儲罐循環(huán)使用。釜底液經(jīng)釜底泵進入濾前罐,加入助濾劑攪拌升溫至80~120℃,經(jīng)濾機進料泵進入板框壓濾機,合格后進入濾后罐,經(jīng)產(chǎn)品輸送泵進入產(chǎn)品罐。一次離心機分離出的固相,經(jīng)加料器進入盤式干燥機,氣相經(jīng)冷凝器冷卻至40℃以下,進入干燥溶劑接收罐,再經(jīng)溶劑輸送泵進入溶劑儲罐循環(huán)使用。固相經(jīng)螺旋輸送機,排出干濾渣(硅藻土)。其中臥式螺旋沉降離心機分離效果的好壞,直接影響到磺酸鹽裝置磺酸鹽產(chǎn)品的質(zhì)量,因此該離心機的維護尤其重要。
1 磺酸鹽回收裝置的臥式螺旋沉降離心機的技術(shù)特性
LW380-886NC離心機為沉降式螺旋推料、可連續(xù)操作式離心機。它具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、分離效率高、生產(chǎn)能力大、附屬設(shè)備少等優(yōu)點。它的轉(zhuǎn)鼓直徑為380mm,轉(zhuǎn)鼓長度為886mm,額定轉(zhuǎn)速為3500r/min,工作轉(zhuǎn)速為2800~3200rpm,差轉(zhuǎn)速為18~26rpm,懸浮液處理能力為3~6m3/h,排渣能力750kg/h,溢流口直徑為240mm、255mm、270mm,三者可互相調(diào)換,電機功率15kW。此種離心機是全速運轉(zhuǎn)、連續(xù)進料、連續(xù)分離、螺旋輸送器卸料的離心機。它是由進料管、三角皮帶輪、左右軸瓦、螺旋輸送器、轉(zhuǎn)鼓、行星差速器、溢流擋板、機殼等部件組成。它的工作原理如下:在機殼內(nèi)有兩個同心裝在主軸瓦上的回轉(zhuǎn)部件,外面是無孔的轉(zhuǎn)鼓,里面是具有螺旋葉片的輸送器,主電動機通過三角皮帶輪帶動轉(zhuǎn)鼓旋轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)鼓通過空心軸與行星差速器的外殼相連接。行星差速器的輸出軸帶動螺旋輸送器與轉(zhuǎn)鼓作同向旋轉(zhuǎn),但轉(zhuǎn)速不同,差轉(zhuǎn)速為18~26rpm。
懸浮液從中心加料管連續(xù)送入機內(nèi),經(jīng)過螺旋輸送器內(nèi)筒加料隔倉的進料口進到轉(zhuǎn)鼓內(nèi)。在離心力的作用下,轉(zhuǎn)鼓內(nèi)形成了一環(huán)形液池,比重大的固體顆粒因離心慣性力大被離心沉降到轉(zhuǎn)鼓內(nèi)表面上而形成了沉渣;比重小的液相因離心慣性力小留在里層。由于螺旋葉片與轉(zhuǎn)鼓的相對運動,沉渣被螺旋葉片推送到轉(zhuǎn)鼓小端的干燥區(qū),從排渣孔排出。在轉(zhuǎn)鼓大端蓋上設(shè)有若干溢流孔,澄清液便從此孔流出,經(jīng)機殼排液室排出。通過調(diào)節(jié)溢流擋板位置可改變溢流口直徑。根據(jù)生產(chǎn)需要,還可通過調(diào)節(jié)溢流擋板溢流口的位置、機器轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)鼓與螺旋輸送器的轉(zhuǎn)速差或進料速度,來改變沉渣濕含量和澄清液的含固量。
該機結(jié)構(gòu)具有如下的特點:
(1)轉(zhuǎn)鼓為筒錐組合形,圓錐形有利于固相脫水,圓筒形有利于液相澄清。轉(zhuǎn)鼓筒體錐形部分沿母線方向塞焊若干筋條,一種是為了使沉渣在轉(zhuǎn)鼓表面形成密實的保護層,減少磨損;二是為了防止沉渣在轉(zhuǎn)鼓壁上打滑,有利于螺旋輸送。轉(zhuǎn)鼓筒體外表面上有環(huán)狀的凸緣,與機殼內(nèi)相應(yīng)的隔板配合,形成迷宮密封,以防止澄清液滲入排渣室。
(2)螺旋輸送器是該機主要部件,它的結(jié)構(gòu)、材料及參數(shù)直接關(guān)系到離心機的分離效果、生產(chǎn)能力及使用壽命。它是由螺旋葉片、內(nèi)筒和進料室組成的。主要作用是推送沉渣,但在沉降區(qū)和干燥區(qū)又有所不同。在沉降區(qū),懸浮液中的固體顆粒逐漸向轉(zhuǎn)鼓壁沉降成沉渣層,由于與轉(zhuǎn)鼓差轉(zhuǎn)速較低,所以在螺旋移動沉渣時不至于劇烈地將沉渣攪起,造成已分離的沉渣與澄清液的再混合。在干燥區(qū),螺旋不僅繼續(xù)移動沉渣,而且為沉渣和水分的充分分離創(chuàng)造了有利的條件。螺旋葉片是直接與沉渣接觸輸送沉渣的部件,該機螺旋葉片為連續(xù)整體雙頭螺旋葉片,并且垂直于轉(zhuǎn)鼓軸線(該機用80mm等螺距螺旋)。由于螺旋葉片直接與沉渣接觸,沉渣與葉片間有相對的運動,所以葉片經(jīng)常磨損。磨損后輸送沉渣能力明顯下降,沉渣的濕含量增加,達不到生產(chǎn)要求,所以要求葉片材料具有高度的耐磨性。
(3)變速器也是該機主要部件,為使轉(zhuǎn)鼓在與螺旋輸送器之間保持一定差轉(zhuǎn)速的情況下同向旋轉(zhuǎn),必須有變速器。
(4)溢流擋板。它可以調(diào)節(jié)溢流口直徑的大小。溢流口直徑越大出渣越干,但是出液含雜增多;溢流口直徑越小出渣越濕,但出液含雜減少??梢愿鶕?jù)生產(chǎn)的需要做出較佳的選擇。
(5)無級變速器,可通過控制電機轉(zhuǎn)速來控制轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速。
該離心機性能主要是分離懸浮液,其分離能力的大小、分離效果的好壞,與分離因數(shù)有直接關(guān)系。分離因素即離心加速度與重力加速度的比值,也可以說成是離心慣性力與其重力的比值。轉(zhuǎn)鼓內(nèi)物料所受的離心慣性力的大小與物料位置即半徑有關(guān),也與轉(zhuǎn)速有關(guān)。物料受離心慣性力越大,分離因數(shù)越大,分離效果就越好。要提高分離能力,提高轉(zhuǎn)速或增加半徑都可以達到目的。在轉(zhuǎn)鼓材料的強度和密度允許的情況下,提高轉(zhuǎn)速比增加半徑更有效。
2 實際生產(chǎn)中臥式螺旋離心機出現(xiàn)的主要故障及處理辦法
該機通常出現(xiàn)的故障主要是機身激烈振動和分離效果不好。現(xiàn)將生產(chǎn)中出現(xiàn)的故障及其處理辦法簡述于下:
2.1 轉(zhuǎn)鼓
材質(zhì)為1Cr18NiTi,1998年初檢查發(fā)現(xiàn)小端出渣口處已磨漏,造成了機身激烈振動。其主要原因是轉(zhuǎn)鼓出渣口處與渣子接觸部分材質(zhì)不耐磨。將出渣口處與物料接觸部分鑲上硬質(zhì)合金刀頭,然后做動平衡,既解決了耐磨問題,又防止了轉(zhuǎn)鼓堵料問題。
2.2 螺旋輸送器
材質(zhì)為1Cr18Ni9Ti,生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)該機出渣濕含量較大,經(jīng)開蓋檢查發(fā)現(xiàn),螺旋輸送器葉片磨損嚴重,錐體部分大端直徑由原來的Φ377mm減小到了Φ358mm,小端直徑由原來的Φ217mm減小到了Φ190mm。從小端看, 至第五片葉片磨損較為嚴重,直徑減小均在20mm以上。由于磨損較嚴重,不值得修復(fù),所以更換了整套螺旋葉片。
解決此不銹鋼葉片的耐磨問題可有四種方案:
種方案是通過噴涂硬質(zhì)合金,如鈷鉻、鈷鎳、碳化鎢等。這在本地加工與修復(fù)均比較困難,需返廠家,從經(jīng)濟上講不合理。
第二種方案是做一種瓦形的耐磨片,然后將此耐磨片焊接到不銹鋼葉片上,但是焊接比較困難。
第三種方案是在葉片上鑲硬質(zhì)合金刀頭。
第四種方案是換成碳鋼材質(zhì)的螺旋輸送器。
這四種方案存在著一個共同的缺點,就是安全不好保證,因為機內(nèi)介質(zhì)是C9芳烴,用碳鋼和合金鋼在運轉(zhuǎn)時間時可能由于摩擦產(chǎn)生火花,甚至發(fā)生閃爆。為了解決這一難題,生產(chǎn)時用氮氣保護方案取得了成功,實際采用的是第三、第四種方案。具體的做法如下:
(1)在螺旋葉片的邊緣銑一個10mm寬的小鍵槽,然后將10mm厚的合金刀頭鑲在里面,跑銅焊。這樣沿螺旋纏繞方向分別鑲嵌若干合金刀頭,使螺旋運轉(zhuǎn)時相對轉(zhuǎn)鼓同一母線的投影正好是一條直線,可保證刮料的全面性,而且兩個刀頭頂部的連線要超過螺旋葉片的外徑,可防止葉片磨損。
(2)裝好后與轉(zhuǎn)鼓一起做動平衡。
(3)機體接入氮氣線,通入氮氣保護。
(4)做一個碳鋼材質(zhì)的螺旋輸送器作為備用。
改造的螺旋輸送器從1998年6月運轉(zhuǎn)至1999年6月份,經(jīng)開蓋檢查,葉片徑向磨損平均為1mm。2000年6月檢查結(jié)果是葉片徑向平均磨損為3mm,2003年12月檢查結(jié)果是葉片平均磨損5mm,目前仍可繼續(xù)使用。
2.3 振動問題
生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)機器振動噪音較大,將轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速由原來的2800rpm降到2200prm,解決了機器噪音較大的問題但卻導(dǎo)致了出渣濕含量的增加。于是將溢流口直徑由原來的240mm調(diào)節(jié)到270mm,從而解決了出渣濕含量增加的問題,保證了正常生產(chǎn)。
2.4 潤滑油甩出問題
離心機軸頭出現(xiàn)了大量潤滑油甩出情況。經(jīng)分析發(fā)現(xiàn),該離心機潤滑系統(tǒng)中的油泵功率較大,使向離心機中注油的壓力過大。解決辦法是在該油泵出口管線處加一條回流線,以控制向離心機中注油的壓力。
2.5 空運轉(zhuǎn)時振動劇烈原因及排除方法
安裝時破壞了動平衡精度,需對準轉(zhuǎn)鼓重新安裝。潤滑油變質(zhì)或郵箱內(nèi)油位太低,使軸承處得不到充分潤滑,需更換或加潤滑油。軸承損壞,需更換軸承。軸承內(nèi)圈與軸配合松動,需更換軸或?qū)ζ渫鈭A進行電刷鍍。兩端螺旋輸送器支承軸瓦缺油或磨損較大,需加潤滑脂或更換軸瓦。機頭副皮帶輪內(nèi)孔磨損或松動,需更換副皮帶輪或輸入軸,配緊聯(lián)接平鍵。差速器損壞,需更換差速器配件,并檢查其油路。停車后閥門沒關(guān)緊而進料,引起轉(zhuǎn)鼓內(nèi)積料而產(chǎn)生偏重,需反復(fù)沖洗后開車。各處螺栓松動也容易出現(xiàn)振動,緊固即可。減振器損壞、老化、溶脹也會引起振動,需更換減振器。
2.6 加料后運轉(zhuǎn)劇烈振動原因及排除方法
三角皮帶打滑引起的轉(zhuǎn)鼓與螺旋輸送器同步運轉(zhuǎn),造成轉(zhuǎn)鼓內(nèi)堵料,從而引起振動,需拆開轉(zhuǎn)鼓清洗,調(diào)正皮帶松緊度。維修后大端蓋向心推力球軸承方向裝反,需重新裝配軸承。出料口堵塞造成罩殼內(nèi)積料產(chǎn)生振動,需開蓋清除堵塞物料。
根據(jù)上述的故障分析,制定了如下維護措施:每年拆檢設(shè)備一次,螺旋輸送器可根據(jù)實際情況提前拆檢。如葉片徑向磨損12mm以上,須修補葉片,檢修后要空運1~2h,并且空載電流不超過18A時才能投入使用。每天必須對兩端軸頸軸瓦處注3#鋰基酯50g左右。每周必須從差速器輸入軸中心注油孔注入油脂500g左右。每半年清洗還有一次。
3 結(jié)論
通過上述維護處理措施,LW380-886NC型臥式螺旋沉降離心機一直運轉(zhuǎn)至今,未見異常,從而保證了C9芳烴回收磺酸鹽裝置的濾渣的正常分離。