1 前言
污水處理裝置所稱的“三泥”,通常是指油泥、浮渣和剩余活性污泥,具有污染物成分復(fù)雜,惡臭嚴(yán)重,含水率高,穩(wěn)定性好,脫水難度大,處理難度大等特點(diǎn)。通常,石化行業(yè)普遍采用沉降分離和機(jī)械脫水等方法,對(duì)“三泥”進(jìn)行初步減量化處理?!叭唷睖p量化處理的好壞,決定了污水處理成本的高低;同時(shí),對(duì)進(jìn)一步深度處理工序(如焚燒工藝、熱萃取工藝等)的能耗也將造成直接影響。另外,若不能及時(shí)有效地處理“三泥”,將導(dǎo)致污水處理裝置內(nèi)部物化、生化以及深度處理單元功能的降低,進(jìn)而致使外排水質(zhì)超標(biāo)。
長(zhǎng)期以來(lái),廣州石化煉油污水處理裝置外排水質(zhì)的合格率偏低(2007年為77%,2008年為86.2%,2009年為78.8%),一個(gè)主要的原因就是該裝置自身產(chǎn)生的大量“三泥”無(wú)法得到及時(shí)有效處理。2009年,廣州石化啟動(dòng)了煉油污水“三泥”綜合治理改造工程,對(duì)煉油污水“三泥”系統(tǒng)進(jìn)行了徹底改造,并通過(guò)嚴(yán)控隔油、浮選、生化等工序的工藝參數(shù),優(yōu)化“三泥”處理流程,強(qiáng)化“三泥”沉積分離脫水等措施,大幅降低了“三泥”數(shù)量,在離心脫水機(jī)低負(fù)荷運(yùn)行等不利條件下,仍然解決了“三泥”的處理難題,不但使廣州石化污水外排合格率 達(dá)到100%,而且使“三泥”的外委處理量大幅降低,經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保效益明顯。
2 改造前現(xiàn)狀及分析
2.1 改造前現(xiàn)狀
公用工程部煉油污水處理裝置主要接收并處理廣州石化煉油區(qū)所有煉油裝置及罐區(qū)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的污水,包括預(yù)處理單元和一、二級(jí)生化單元、深度處理單元等,設(shè)計(jì)處理能力為600m3/h。
改造前,煉油污水處理裝置每天產(chǎn)生浮渣60~70t,部分送到焦化裝置處理,部分外運(yùn)處理,每月外運(yùn)處理量約1500~2000t。油泥(隔油池、浮選池、后絮凝、兼性池)不定期由有資質(zhì)的清池隊(duì)伍清理,一次清池油泥量在300~1000t之間,全部外運(yùn)處理。每天產(chǎn)生的剩余活性污泥脫水前約為40t,剩余活性污泥脫水采用帶式壓濾機(jī)進(jìn)行處理,型號(hào)為BSD1000S7,設(shè)計(jì)處理量為6m3/h。脫水后干泥量約為3t,全部外運(yùn)處理,每月外運(yùn)處理量約100t。
2.2 存在問(wèn)題
2.2.1 “三泥”產(chǎn)量大,帶式壓濾機(jī)處理能力不足
廣州石化煉油污水處理裝置氧化溝容積為4628×2m3,有效容積按4000×2m3計(jì)算,正常排泥量應(yīng)為816t/d,每月正常排泥量約為24000t;按脫水前剩余污泥含水率為99.9%,以及脫水后污泥含水率為90%計(jì)算,每月應(yīng)產(chǎn)干泥244.8t。但2008年,干泥月均產(chǎn)量?jī)H為135.29t,只占理論計(jì)算產(chǎn)泥量的55.3%,“三泥”處理嚴(yán)重不足。
2.2.2 脫水后干泥含水率偏高
在污泥處置減量化過(guò)程中,脫水污泥含水率是一個(gè)極其重要的指標(biāo)。污泥中所含水分的質(zhì)量與污泥總質(zhì)量之比為污泥含水率。污泥含水率越高,脫水后污泥的體積越大,處理效果就越差。改造前,煉油污水處理裝置脫水后的干泥含水率偏高,在90%左右,脫水效果差,污泥減量化不明顯。
2.2.3 “三泥”直接外運(yùn),處理費(fèi)用高
帶式壓濾機(jī)無(wú)法處理浮渣和池底泥,“三泥”未經(jīng)處理直接外運(yùn),費(fèi)用成本巨大。2007~2009年,廣州石化煉油污水“三泥”處理費(fèi)用見(jiàn)下表:
時(shí)間 | 活性污泥(t) | 浮渣回?zé)挘?/span>t) | 浮渣外運(yùn)(t) | “三泥”處理費(fèi)用/萬(wàn)元 |
2007年 | 1106.36 | 7419.7 | 3370.06 | 187.50 |
2008年 | 1623.53 | 3118.12 | 11295.56 | 478.35 |
2009年 | 1468.02 | 1619.87 | 13009.06 | 521.99 |
注:活性污泥處理費(fèi)用為720元/t,浮渣外運(yùn)費(fèi)用為320元/t,兩項(xiàng)合計(jì),即為“三泥”處理費(fèi)用。
2.2.4 生化單元處理壓力大,外排污水不能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)
由于浮渣不能及時(shí)有效地加以收除,浮選能力下降,生化單元進(jìn)水水質(zhì)惡化,且極不穩(wěn)定,生化單元不斷受到?jīng)_擊。與此同時(shí),剩余活性污泥不能有效處理,導(dǎo)致生化微生物新陳代謝速度降低,污泥老化嚴(yán)重,處理能力不足。生化系統(tǒng)受沖擊時(shí),需大量排泥置換恢復(fù)污泥活性,否則將影響整個(gè)系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行,致使外排污水不能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
2.2.5 “三泥”(浮渣)回?zé)捊够瘑?wèn)題
2007年以前,廣州石化焦化裝置小給水時(shí),將浮渣當(dāng)作小給水送進(jìn)待冷焦的焦炭塔,每次歷時(shí)1h,約處理浮渣25t,全天處理浮渣約50t。由此帶來(lái)的環(huán)保問(wèn)題如下:
(1)污泥回?zé)挄r(shí),焦炭塔內(nèi)的溫度只有350℃,且呈不斷下降趨勢(shì),沒(méi)有穩(wěn)定的熱源供給,在卸頂、底蓋和除焦時(shí)惡臭氣味嚴(yán)重,工作環(huán)境惡劣,不能滿足職業(yè)衛(wèi)生要求。
(2)污泥回?zé)捄?,冷焦水?dāng)y帶浮渣,冷焦水池清理周期變短,清池頻繁,實(shí)際上是污染轉(zhuǎn)移。
因此,從2008年起,焦化裝置逐漸減少甚至停止回?zé)捀≡?。而在帶式壓濾機(jī)無(wú)法正常處理情況下,只能大量外委有資質(zhì)的單位進(jìn)行浮渣處理,這無(wú)疑增加了運(yùn)行成本。2008年和2009年,浮渣外運(yùn)處理量分別達(dá)到1.13萬(wàn)t和1.3萬(wàn)t。
2.2.6 帶式壓濾機(jī)嚴(yán)重老化
帶式壓濾機(jī)始購(gòu)于上世紀(jì)90年代,因工作環(huán)境惡劣、維護(hù)檢修頻繁等原因,設(shè)備老化嚴(yán)重,系統(tǒng)運(yùn)行負(fù)荷下降,已不能滿足正常生產(chǎn)需要;且設(shè)備濾網(wǎng)容易堵塞,必須經(jīng)常用水沖洗濾網(wǎng),造成新鮮水消耗量增大。該帶式壓濾機(jī)為敞開式,設(shè)備運(yùn)行時(shí),污泥散發(fā)惡臭氣味,操作及檢維修人員工作環(huán)境惡劣;同時(shí),污泥散發(fā)的惡臭氣體對(duì)電氣、儀表等設(shè)備腐蝕嚴(yán)重,設(shè)備故障率較高。
3 技術(shù)改造及工藝優(yōu)化
3.1 技術(shù)改造
針對(duì)煉油污水處理裝置“三泥”處理單元存在的上述問(wèn)題,2009年對(duì)“三泥”處理單元進(jìn)行改造,采用集中收集、集中濃縮脫水、 化學(xué)調(diào)質(zhì)和離心機(jī)械脫水處理等工藝,使處理后污泥的含水率降到85%左右,實(shí)現(xiàn)了污泥的減量化;增加了一套“三泥”熱萃取裝置(目前仍在開工調(diào)試階段),有望真正實(shí)現(xiàn)污泥的資源化和無(wú)害化處理。
改造后,核心單元離心機(jī)采用LW400×1750NY臥式螺旋卸料沉降離心機(jī),設(shè)計(jì)處理量為10m3/h,日產(chǎn)干泥25t。該離心機(jī)密封性能優(yōu)良,污泥脫水處于全密封狀態(tài),操作環(huán)境清潔衛(wèi)生,具有節(jié)能環(huán)保、處理量大、操作維護(hù)方便等特點(diǎn)。
廣州石化煉油污水處理裝置“三泥”綜合治理項(xiàng)目一期離心脫水機(jī)調(diào)試過(guò)程中,出現(xiàn)分離液帶渣、帶泡嚴(yán)重的情況,需經(jīng)常停機(jī)清理沙井溢出的浮渣和含油污水集水池內(nèi)的浮渣,污泥脫水效果不佳。經(jīng)多次技術(shù)攻關(guān)后,排除了因設(shè)備及工藝介質(zhì)干擾等因素,處理量仍只有設(shè)計(jì)負(fù)荷的30%~40%,影響了“三泥”的正常處理。
對(duì)此,對(duì)離心機(jī)脫水污泥絮凝劑進(jìn)行篩選試驗(yàn),分別對(duì)比兩家不同生產(chǎn)廠商提供的藥劑:
(1)離心機(jī)原藥劑,聚丙烯酰胺(陽(yáng)離子),相對(duì)分子質(zhì)量大于等于700×104。
(2)新藥劑,聚丙烯酰胺(陽(yáng)離子),相對(duì)分子質(zhì)量大于等于900×104。
離心機(jī)脫水絮凝劑試驗(yàn)結(jié)果:
序號(hào) | 項(xiàng)目 | PAM新藥劑(相對(duì)分子質(zhì)量≥900×104) | PAM舊藥劑(相對(duì)分子質(zhì)量≥700×104) |
1 | 進(jìn)料量(t/h) | 7.5 | 3.5 |
2 | 加藥量(t/h) | 0.60 | 0.60 |
3 | 配藥濃度(%) | 25 | 30 |
4 | 液相出水(mg/L) | 136 | 1270 |
5 | 固相出泥含水率(%) | 82.3 | 87.5 |
6 | 停機(jī)次數(shù) | 無(wú) | 頻繁 |
7 | 離心機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min) | 2370 | 3000 |
對(duì)比試驗(yàn)結(jié)果表明,使用新型陽(yáng)離子聚丙烯酰胺,明顯優(yōu)于原有使用藥劑,處理負(fù)荷在原有基礎(chǔ)上提高一倍以上,滿足裝置滿負(fù)荷運(yùn)行要求;離心機(jī)轉(zhuǎn)速大幅降低,可調(diào)空間增大,有效保護(hù)和延長(zhǎng)設(shè)備的使用壽命;解決了離心機(jī)脫水殘液帶渣問(wèn)題;脫水污泥含水率略有下降,減少了干泥體積;藥劑投加量也相應(yīng)減少。
3.2 源頭減量化控制
污泥濃縮是污泥脫水的初步過(guò)程。污水處理過(guò)程中產(chǎn)生的污泥,其含水率通常很高,尤其是二級(jí)生物處理過(guò)程中的剩余活性污泥,含水率一般為99.2%~99.8%,這對(duì)污泥的處理、利用及輸送都造成了一定困難,必須對(duì)其進(jìn)行濃縮。濃縮后的污泥近似糊狀,含水率降為95%~97%,體積可減少為原來(lái)的1/4,但仍保持了流動(dòng)性,可以用泵輸送,從而降低了運(yùn)輸費(fèi)用和后續(xù)處理費(fèi)用。因此,在進(jìn)行“三泥”綜合治理項(xiàng)目改造的同時(shí),對(duì)活性污泥儲(chǔ)罐、罐底泥儲(chǔ)罐、6個(gè)污泥濃縮斗、8號(hào)浮渣罐的脫水工藝進(jìn)行優(yōu)化,增加了中、高、低位脫水流程,使污泥的體積大幅降低,并使?jié)饪s后污泥的性質(zhì)完全達(dá)到離心機(jī)物料的標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí),進(jìn)一步加大了浮渣和污泥從生產(chǎn)系統(tǒng)中的排除量。
4 技術(shù)改造及工藝優(yōu)化效果
改造后,統(tǒng)計(jì)2011年1~3月數(shù)據(jù),脫水后干泥含水率為83.22%,按帶式壓濾機(jī)脫水污泥含水率為90%計(jì)算,干泥含水率下降6.78%,污泥體積比改造前減少40%,污泥減量化效果明顯。
2010年,“三泥”處理單元完成改造后,繼續(xù)對(duì)操作工藝進(jìn)行優(yōu)化,通過(guò)對(duì)離心脫水藥劑進(jìn)行篩選,優(yōu)化污泥離心脫水前重力濃縮流程等,確保了離心機(jī)既能處理活性污泥,也能處理浮渣。2010年,浮渣外運(yùn)量(996.48t)較往年大幅減少。2010年“三泥”處理費(fèi)用為176.60萬(wàn)元,較2009年節(jié)約345.39萬(wàn)元。同時(shí),基本解決了污水裝置“三泥”的后路問(wèn)題,2010年煉油污水處理裝置外排污水合格率 達(dá)到100%。
5 結(jié)論
(1)通過(guò)對(duì)煉油污水處理裝置“三泥”處理單元改造及工藝優(yōu)化,浮渣及活性污泥經(jīng)重力濃縮、脫水后,進(jìn)入離心機(jī)脫水處理,并投加高效PAM絮凝劑,離心脫水后污泥含水率小于等于85%,消除了帶式壓濾機(jī)脫水污泥含水率高且不能處理浮渣的問(wèn)題,基本解決了污水裝置“三泥”的后路問(wèn)題,減少了“三泥”的外委處理費(fèi)用,一定程度上實(shí)現(xiàn)了污泥的減量化,也為煉油污水處理裝置外排污水的穩(wěn)定達(dá)標(biāo)創(chuàng)造了條件。
(2)廣州石化煉油污水處理裝置工藝改造中,增加了一套“三泥”熱萃取裝置,待其調(diào)試開工后,經(jīng)熱萃取處理系統(tǒng)處理后的產(chǎn)物的含水率將小于5%,可送至CFB鍋爐直接焚燒。屆時(shí),將真正實(shí)現(xiàn)污泥的減量化、資源化和無(wú)害化處理。