隨著時(shí)代的進(jìn)步和科技的發(fā)展,臥式螺旋卸料沉積離心機(jī)逐漸出現(xiàn)在各種工業(yè)生產(chǎn)中,應(yīng)用極為廣泛,在化工、石油、藥品制作以及食品中均有所應(yīng)用,簡(jiǎn)化了生產(chǎn)流程,大大節(jié)省了人力資源,減輕工作人員的工作量,但是由于其長(zhǎng)時(shí)間處于生產(chǎn)狀態(tài),很容易出現(xiàn)各種各樣的故障,影響企業(yè)生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益,因此,針對(duì)臥式螺旋卸料沉降離心機(jī)的故障,采取解決性的措施。
1 主軸承溫度高以及相對(duì)的措施
臥式螺旋卸料沉降離心機(jī)在測(cè)試期間,發(fā)現(xiàn)其固液兩端軸承溫度起伏比較大,溫度可以達(dá)到85℃,試圖通過(guò)增加流過(guò)軸承的潤(rùn)滑油的流量發(fā)現(xiàn),溫度幾乎不變,嚴(yán)重的情況下,甚至是出現(xiàn)溫度上漲的情況,此時(shí)需要使離心機(jī)停止工作進(jìn)行故障分析和排除。經(jīng)過(guò)相關(guān)分析得到,主軸承溫度過(guò)高的原因是流過(guò)軸承的潤(rùn)滑油的流量過(guò)小造成的,無(wú)法為離心機(jī)正常的工作提供足夠的潤(rùn)滑需求。
針對(duì)這種現(xiàn)象,建議采取擴(kuò)大噴油孔的直徑的措施,將原有的1.5毫米的直徑擴(kuò)大到2.5毫米,除此之外,為了保證潤(rùn)滑油正常的供應(yīng),還需要更換一臺(tái)大流量的油泵。經(jīng)過(guò)改造之后,軸承潤(rùn)滑油的流量得到明顯的提升,當(dāng)離心機(jī)開(kāi)始運(yùn)行之后,軸承溫度上升比較穩(wěn)定,溫度維持在62℃左右。當(dāng)離心機(jī)處于滿(mǎn)負(fù)荷情況下,軸承溫度基本在65℃~70℃之間,離心機(jī)可以正常工作。
2 離心機(jī)堵料以及相對(duì)的措施
萃取后濕渣被臥式螺旋卸料沉降離心機(jī)分離后,經(jīng)過(guò)相關(guān)測(cè)試表明含有70%左右的水分,因此,需要通過(guò)離心機(jī)下料斗進(jìn)入到螺旋喂料器,然后再送至干燥機(jī)進(jìn)行干燥處理。其中的下料斗和喂料器是臥式螺旋卸料沉降離心機(jī)和干燥機(jī)之間的連接輔助機(jī)器,在企業(yè)生產(chǎn)開(kāi)始,離心機(jī)下料斗經(jīng)常出現(xiàn)堵料的情況,影響正常生產(chǎn)的速度,嚴(yán)重的情況下甚至是會(huì)出現(xiàn)液力耦合器熔塞融化、離心機(jī)過(guò)載導(dǎo)致跳車(chē)或者是皮帶斷裂的情況。經(jīng)過(guò)相關(guān)觀(guān)察、研究發(fā)現(xiàn),螺旋喂料器的螺旋葉片尺寸太小,不能滿(mǎn)足送料需求,在完全負(fù)荷的情況下不能按時(shí)將物料送到指定地點(diǎn),下料斗堆積料,當(dāng)堆積到轉(zhuǎn)鼓就會(huì)引起轉(zhuǎn)鼓塞料,引發(fā)安全事故。
針對(duì)這種情況,建議采取增大螺旋喂料器的螺旋葉片尺寸的措施,同時(shí)增加下料斗的寬度,并在螺旋喂料器的尾端增加一段反向螺旋葉片。經(jīng)過(guò)實(shí)踐證明,經(jīng)過(guò)改造之后的離心機(jī)杜絕了堵料的故障,大大增加了企業(yè)的生產(chǎn)效率。
3 時(shí)常檢修內(nèi)螺旋軸承
離心機(jī)內(nèi)螺旋和轉(zhuǎn)鼓兩者差轉(zhuǎn)速為5~30,內(nèi)螺旋軸承采用的潤(rùn)滑劑是脂潤(rùn)滑,需要每三個(gè)月更換一次,但是有的時(shí)候會(huì)出現(xiàn),從一側(cè)加入大量潤(rùn)滑脂之后,卻從另外一側(cè)置換不出新脂的異常情況。針對(duì)這種情況,建議解體離心機(jī)對(duì)其進(jìn)行仔細(xì)檢查,檢查發(fā)現(xiàn)內(nèi)螺旋軸承進(jìn)水,機(jī)封被損壞,導(dǎo)致機(jī)封位置漏潤(rùn)滑脂,內(nèi)螺旋軸承得到及時(shí)檢修,避免燒壞。
4 選擇合適的堰板
臥式螺旋卸料沉降離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓呈現(xiàn)柱錐形,可以實(shí)現(xiàn)沉降功能和干燥功能。相關(guān)資料表明,安裝不同型號(hào)的堰板,其將會(huì)呈現(xiàn)不同的分離性能,其中652#型號(hào)的堰板,有較長(zhǎng)的干燥區(qū),固相含濕量偏低,有利于下游干燥處理,但是存在較差的分離效果,導(dǎo)致母液中含有較多的固相;532#型號(hào)的堰板,盡管存在固相含濕量偏高,干燥效果不好的缺陷,但是母液中含有較少的固相,分離效果明顯,使獲得的萃取液得到大大的提升。對(duì)于這種情況,應(yīng)該針對(duì)實(shí)際生產(chǎn)情況,全面考慮,根據(jù)離心機(jī)負(fù)荷量和料漿濃度選擇合適型號(hào)的堰板,比如在完全負(fù)荷的情況下,選擇622#型號(hào)的堰板。
5 避免離心機(jī)震蕩
相關(guān)資料和實(shí)踐表明,離心機(jī)震蕩主要是因?yàn)檗D(zhuǎn)鼓堵料造成的。離心機(jī)在工作一段時(shí)間之后,轉(zhuǎn)鼓和內(nèi)螺旋兩者中間就會(huì)有部分固相堆積,凝結(jié)成塊,進(jìn)而離心機(jī)重心和回轉(zhuǎn)幾何軸心之間出現(xiàn)偏心距,離心力會(huì)對(duì)整個(gè)運(yùn)行系統(tǒng)造成嚴(yán)重的干擾,進(jìn)而引起離心機(jī)的震蕩,嚴(yán)重?fù)p壞機(jī)器設(shè)備。避免離心機(jī)震蕩,也就是要避免轉(zhuǎn)鼓堵料,對(duì)此,可以采取定期反洗轉(zhuǎn)鼓的措施。一般清洗頻率為一周一次,放入90℃的熱水中,使離心機(jī)反向轉(zhuǎn)動(dòng),這樣就可以沖洗轉(zhuǎn)鼓干燥區(qū)堆積的物料,使機(jī)械設(shè)備的安全運(yùn)行得到有效的保證。
6 液力耦合器存在的問(wèn)題以及相應(yīng)的措施
離心機(jī)中引入的液力耦合器主要有以下兩方面的作用:
一方面,有效保護(hù)電機(jī)和離心機(jī)在啟動(dòng)環(huán)節(jié)和載重量超標(biāo)的情況下不受損害,具有一定的過(guò)載保護(hù)效果,機(jī)器設(shè)備不易發(fā)生故障,使用壽命得到提升;另外一方面,可以啟動(dòng)電機(jī)輕載,提高電機(jī)的啟動(dòng)能力,這樣電機(jī)即使在負(fù)載較重的情況下,也可以實(shí)現(xiàn)輕快的啟動(dòng),降低電機(jī)啟動(dòng)電流,減少對(duì)電網(wǎng)的沖擊力,具有一定的軟加速效果。
部分離心機(jī)中引入恒充式限矩型液力耦合器,其帶有延充油腔,在離心機(jī)工作之前儲(chǔ)滿(mǎn)工作液,在離心機(jī)啟動(dòng)階段少量工作液流入到回路中,電機(jī)完全啟動(dòng)之后,延充油腔中的工作液將會(huì)自動(dòng)送入液流回路中,這樣電機(jī)啟動(dòng)較為平緩,同時(shí)工作效率得到提高。該液力耦合器安裝有兩個(gè)易熔塞,易熔塞中間部位有一個(gè)軟焊,當(dāng)處于高于160℃時(shí),軟焊會(huì)熔化。離心機(jī)處于過(guò)載的情況下,液力耦合器的工作液會(huì)很容易達(dá)到160℃,軟焊熔化,工作液噴涌而出,功率傳遞即可中斷,同時(shí)工作液屬于礦物油,不僅會(huì)污染生產(chǎn)環(huán)境,同時(shí)還極易引發(fā)火災(zāi),工作人員的安全無(wú)法得到保證。針對(duì)這種情況,建議采取增加電子式溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng),這樣當(dāng)液力耦合器的溫度達(dá)到人為設(shè)定值時(shí),離心機(jī)自動(dòng)連鎖跳車(chē),實(shí)現(xiàn)設(shè)備的自我保護(hù)。
7 減少磨損進(jìn)料管壁
物料具有很強(qiáng)的粘性,同時(shí)混合液中存在很強(qiáng)的固相附著力,離心機(jī)運(yùn)行中的排出力不足以應(yīng)對(duì),導(dǎo)致螺旋內(nèi)腔中的物料不能完全投入到轉(zhuǎn)鼓中,殘留的物料將附著到轉(zhuǎn)鼓筒壁上,長(zhǎng)時(shí)間的積累就會(huì)堆積成粘塊,刮傷進(jìn)料管,引起機(jī)器設(shè)備的震蕩,嚴(yán)重的情況甚至?xí)鞌噙M(jìn)料管。針對(duì)這種情況,建議首先需要對(duì)進(jìn)排氣通路進(jìn)行相關(guān)的調(diào)整,再把進(jìn)料管升級(jí)為帶夾套的階梯型,夾套進(jìn)料端口接入氮?dú)?,另外一端鉆出六個(gè)均勻的排氣孔,這樣就可以減緩反彈物料的沖擊力,減少,甚至是消除粘料的現(xiàn)象,避免物料的大量堆積,進(jìn)而達(dá)到保護(hù)進(jìn)料管的效果。