1 工程簡(jiǎn)介
龍泉山污水廠位于廣西壯族自治區(qū)柳州市東南角,設(shè)計(jì)規(guī)模為25×104m3/d,采用A2/O輔以化學(xué)除磷工藝,剩余污泥采用兩步脫水處理,生產(chǎn)流程如下:剩余污泥→集泥池→轉(zhuǎn)鼓濃縮→均質(zhì)池→離心脫水→泥餅處置。處理原理如下:含固率約0.5%的剩余污泥排放到集泥池后立即通過螺桿泵送至轉(zhuǎn)鼓式機(jī)械濃縮機(jī)進(jìn)行 步脫水,此時(shí)出泥含固率達(dá)到2%~4%;進(jìn)入均質(zhì)池后再通過螺桿泵送至離心式脫水機(jī)進(jìn)行第二步脫水,此時(shí)出泥含固率達(dá)到20%以上,形成泥餅進(jìn)行集中處置或綜合利用。
脫水車間每天統(tǒng)計(jì)重要運(yùn)行指標(biāo),如干污泥產(chǎn)量、耗藥量等,總結(jié)形成生產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù),以便不斷優(yōu)化運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的目的。根據(jù)歷年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)得知,2007、2008、2009年單位污泥耗藥量分別為4.77、3.78、3.54kg/tDS,三年平均單位污泥耗藥量為4.03kg/tDS。
2 節(jié)能降耗的初次探索
4.03kg/tDS的單位污泥耗藥量屬于正常范圍,但在運(yùn)營(yíng)成本核算中,該藥耗并不經(jīng)濟(jì)。在原有設(shè)備設(shè)施條件下,技術(shù)人員通過不斷優(yōu)化運(yùn)行方式,逐漸探索到一條節(jié)能降耗的途徑。
集泥池有效容積為900m3,可利用其對(duì)剩余污泥進(jìn)行沉淀濃縮。以前一直是隨時(shí)排泥隨時(shí)處理,2011年1月-12月,改為每天提前若干小時(shí)排放剩余污泥至集泥池,先沉淀濃縮后再進(jìn)入后續(xù)處理工藝,延長(zhǎng)了污泥濃縮時(shí)間,使轉(zhuǎn)鼓式機(jī)械濃縮機(jī)的進(jìn)泥濃度很高,實(shí)現(xiàn)了減小進(jìn)泥量和降低耗藥量的目的。2011年單位污泥耗藥量為3.04kg/tDS,較之前的4.03kg/tDS降低24.6%,節(jié)能降耗效果明顯。
3 節(jié)能降耗的二次探索
雖然通過優(yōu)化運(yùn)行方式使單位污泥耗藥量降低了24.6%,但在運(yùn)行時(shí)發(fā)現(xiàn)集泥池滿后,部分剩余污泥溢流回進(jìn)水口,節(jié)能降耗效果并不理想,仍有探索空間。
集泥池原設(shè)計(jì)無法實(shí)現(xiàn)高效沉淀濃縮,進(jìn)泥管安裝于池底,管口流速達(dá)到1.44m/s,對(duì)池底造成劇烈沖刷,大部分污泥沖擊對(duì)面池壁后上升并折向溢流管。當(dāng)剩余污泥流量為400m3/h時(shí),溢流口的堰負(fù)荷高達(dá)71L/(s·m),遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出設(shè)計(jì)規(guī)范,形成短流,污泥溢出。
若要實(shí)現(xiàn)更為理想的節(jié)能降耗目標(biāo),必須進(jìn)一步強(qiáng)化集泥池的沉淀濃縮功能,可以在進(jìn)水口形式、池型升級(jí)改造和清液溢流方式等方面進(jìn)行探索。
(1)進(jìn)水口形式
進(jìn)水口的主要功能是使水流均勻,消除紊流及短流,避免沖刷污泥層或使污泥絮團(tuán)破碎。該集泥池采用擋板式進(jìn)水口,在進(jìn)水?dāng)嗝嫔戏植疾痪?,主流有向上的分速度,?duì)入口處的污泥沉淀效果造成影響,需要經(jīng)過一定的流程后才能達(dá)到整流的作用。而穿孔花墻在進(jìn)水口能很快形成整流狀態(tài),水平流速小,對(duì)沉淀污泥不產(chǎn)生沖刺。因此,將進(jìn)水口改為穿孔花墻式。
(2)池型升級(jí)改造
當(dāng)剩余污泥流量為400m3/h時(shí),集泥池表面負(fù)荷為2m3/(m2·h),超過活性污泥普通沉淀池的允許表面負(fù)荷1.5m3/(m2·h),無法達(dá)到良好的沉淀效率。而升流式異向流斜板沉淀池的設(shè)計(jì)表面水力負(fù)荷是普通沉淀池的2倍,因此將集泥池升級(jí)改造為斜板沉淀池,允許表面負(fù)荷可達(dá)到3m3/(m2·h),滿足良好的沉淀?xiàng)l件。據(jù)文獻(xiàn)報(bào)道,上海市閔行水廠采用斜板濃縮池獲得高達(dá)1136kg/(m2·d)的固體通量。
(3)清液溢流方式
溢流口的原位置不佳和堰負(fù)荷太大,均不利于獲得良好的沉淀效果,因此需要進(jìn)行改造。實(shí)踐證明,三角堰的出流效果較好,可將其安裝在水平整流的末端,按東西方向布置溢流槽。集泥池升級(jí)改造為斜板沉淀池后,當(dāng)剩余污泥流量為400m3/h時(shí),堰負(fù)荷為1.39L/(s·m),可實(shí)現(xiàn)良好的出流效果。
脫水車間于2012年3月進(jìn)行了集泥池改造,將進(jìn)水口做成穿孔花墻式,布置溢流三角堰,在0.7m深的水下按60°水平傾角安裝長(zhǎng)度為1.2m的斜板,池型升級(jí)為斜板沉淀濃縮池,增加池底坡度,并引入離心脫水的清液(含一定量的有機(jī)高分子絮凝劑)以增強(qiáng)剩余污泥沉淀濃縮性能,于2012年4月正式投入運(yùn)行。
經(jīng)檢測(cè),2012年4月-12月單位污泥耗藥量為2.14kg/tDS,與2011年的3.04kg/tDS相比降低29.6%,而與4.03kg/tDS相比則降低46.9%,節(jié)能降耗效果相當(dāng)顯著。
4 經(jīng)濟(jì)分析
改造措施使污水廠藥耗、人工和電耗成本大幅度降低,具體如下:
(1)降低藥耗成本。每年干污泥產(chǎn)量約8400t,絮凝劑單價(jià)以33元/kg計(jì),則每年污泥脫水絮凝劑一項(xiàng)就可節(jié)省約24.9萬(wàn)元。
(2)降低人工成本。每天處理干污泥約23t,需要排放剩余污泥約3800m3,集泥池改造后可承受400m3/h的水力負(fù)荷,總共耗時(shí)9.5h。根據(jù)池型升級(jí)后的沉淀濃縮功能以及污泥特性,可提前3h排放,其余6.5h與脫水車間生產(chǎn)同步進(jìn)行。因此,脫水車間和污泥運(yùn)輸隊(duì)每天只需開設(shè)一個(gè)班次,人工成本大幅降低。
(3)降低電耗成本。每天只開設(shè)一個(gè)班次,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間相應(yīng)縮短8h,則螺桿泵、轉(zhuǎn)鼓式機(jī)械濃縮機(jī)和離心式脫水機(jī)每天節(jié)約用電約3500kW·h,每年電費(fèi)可節(jié)省約83.6萬(wàn)元。
5 結(jié)語(yǔ)
龍泉山污水廠污泥脫水車間采取以下措施進(jìn)行改造,節(jié)能降耗效果顯著。
(1)采用穿孔花墻式進(jìn)水方式,使配水均勻,獲得良好的全池整流狀態(tài),提高沉淀效率。
(2)采用溢流三角堰出水方式,降低堰負(fù)荷,避免形成短流。
(3)升級(jí)改造成斜板沉淀濃縮形式,獲得更大的表面負(fù)荷和固體負(fù)荷,提高剩余污泥沉淀和濃縮效率。
(4)增加池底坡度,使?jié)饪s污泥自行流動(dòng),在無動(dòng)力狀態(tài)下出泥順暢而連續(xù)。
(5)將離心脫水的清液引入集泥池入口,循環(huán)利用清液中殘留的有機(jī)高分子絮凝劑,可以改善污泥的濃縮性能,提高固體負(fù)荷,增大污泥濃縮的目標(biāo)濃度。