多年來,老化油處理一直是新疆油田公司面臨的一個(gè)難題,通過近幾年的努力,在常規(guī)生產(chǎn)的基礎(chǔ)上,已著手開展了老化油回收及處理研究,通過老化油的性質(zhì)研究和老化油摻入系統(tǒng)對生產(chǎn)的沖擊來看,要想不污染處理系統(tǒng)又能經(jīng)濟(jì)有效處理老化油,必須對老化油的處理工藝進(jìn)行特殊研究。
1 處理現(xiàn)狀及存在問題
“老化油”回收摻入原油集輸處理系統(tǒng)時(shí),常對脫水系統(tǒng)造成沖擊,老化油的摻入過量時(shí),混油含水超標(biāo),必須重新處理,增加了原油脫水處理成本。
2 不同油品破乳試驗(yàn)
2.1 老化油破乳試驗(yàn)
老化油乳狀液不易破乳。在120℃,加藥濃度為500mg/L條件下,老化油乳狀液的脫水率為88.16%。在現(xiàn)場溫度90℃條件下,破乳劑濃度500mg/L時(shí),脫水率只能達(dá)到69.74%。
2.2 老化油和混合采出液配比破乳試驗(yàn)
將含水為38%的老化油與含水為47.07%的混合稠油按1:20、2:20、3:20、4:20、5:20的比例混合,得到五種不同配比的乳狀液,它們的含水分別為46.60%、46.24%、45.85%、45.53%、45.26%。在70℃和90℃條件下考察這五種乳化油的破乳效果。
通過試驗(yàn)表明,在70℃條件下,老化油的摻比達(dá)到1:5時(shí),破乳劑濃度300mg/L時(shí),脫水率都在90%以上,如果破乳劑降至150mg/L時(shí),老化油的摻比小于1:10破乳效果不佳。
如果將溫度提高到90℃,破乳劑加量在150mg/L的條件下,老化油的摻比能提高到1:5,但必須保證足夠長的脫水時(shí)間。說明高溫對老化油混合液有一定破乳效果。
3 老化油單獨(dú)處理的可行性
上述研究表明,老化油乳狀液單獨(dú)采用熱化學(xué)沉降脫水效果差。摻入處理系統(tǒng)將影響混合液的處理效果。實(shí)驗(yàn)室研究認(rèn)為,在90℃時(shí),150mg/L的條件下,老化油是摻入比例為1:5。而實(shí)際老化油的摻比達(dá)到1:10時(shí)已不能穩(wěn)定運(yùn)行,稍有其它因素干擾整個(gè)系統(tǒng)就會(huì)處于紊亂。因此,尋找單獨(dú)處理技術(shù)有利于處理系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。下面是老化油的離心試驗(yàn)。
表1:95℃條件下,老化油離心試驗(yàn)結(jié)果:
序號 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 轉(zhuǎn)時(shí)(min) | 水量(mL) | 雜質(zhì)量(mL) |
1 | 300 | 5 | 0.9 | 0 |
2 | 900 | 5 | 1.6 | 微量 |
3 | 1500 | 5 | 10 | 1.2 |
4 | 1800 | 5 | 12 | 1.5 |
備注 | 試驗(yàn)用油50mL,含水29% |
表2:95℃條件下,加破乳劑后老化油離心試驗(yàn)結(jié)果
序號 | 破乳劑名稱 | 加藥濃度(mg/L) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 轉(zhuǎn)時(shí)(min) | 水量 (mL) | 油相含水 (%) | 雜質(zhì)量(mL) |
1 | 現(xiàn)場用 | 500 | 600 | 5 | 3.5 | / | 微量 |
2 | 現(xiàn)場用 | 300 | 1200 | 5 | 8 | / | 0.4 |
3 | 現(xiàn)場用 | 500 | 1500 | 5 | 14 | 0.66 | 1.2 |
備注 | 試驗(yàn)用油50mL,含水29% |
從表1可以看出,在不加破乳劑的條件下,單靠離心時(shí)脫水率只能達(dá)到80%以上,上部油相含水率仍然較高。從表2可以看出,加破乳劑后,脫水率明顯提高。當(dāng)破乳劑加到500mg/L,轉(zhuǎn)速提高到1500r/min時(shí),離心5min能使上部油相含水降低到0.66%。從室內(nèi)試驗(yàn)可以看出,由于老化油中含有一定的雜質(zhì),單獨(dú)的熱化學(xué)沉降脫水效果不好,且不易使油相中的雜質(zhì)脫出。熱化學(xué)處理后再經(jīng)機(jī)械離心的方法處理,可以將老化油處理合格。
4 熱化學(xué)沉降+碟片式離心機(jī)脫水工藝現(xiàn)場試驗(yàn)
在完成室內(nèi)評價(jià)和熱化學(xué)沉降處理的基礎(chǔ)上,利用碟片式離心機(jī)及配套工藝在現(xiàn)場對老化油進(jìn)行了“熱化學(xué)沉降+碟片式離心機(jī)”脫水工藝試驗(yàn)。試驗(yàn)油品為事故池老化油,離心機(jī)進(jìn)油含水50%,破乳劑濃度大于200mg/L,加鹽大于1000mg/L,進(jìn)離心機(jī)油溫95~98℃,試驗(yàn)結(jié)果見表3。
表3:老化油熱化學(xué)+離心機(jī)脫水試驗(yàn)參數(shù)
運(yùn)行時(shí)間 | 離心機(jī)進(jìn)口油溫(℃) | 離心機(jī)進(jìn)口原油含水(%) | 離心機(jī)進(jìn)口原油含水(%) | 離心機(jī)出口水中含油(mg/L) | |
11月7日 | 23:00 | 94 | 60 | 3.5 | 584 |
1:00 | 93 | 60 | 5 | 165 | |
2:00 | 91 | 36 | 0.6 | 96 | |
3:00 | 92 | 53 | 3.2 | 683 | |
6:00 | 91 | 75 | 1.5 | 150 | |
11月9日 | 20:00 | 85 | 40 | 2 | 864 |
23:00 | 86 | 95 | 10 | 628 | |
2:00 | 92 | 2 | 0.3 | 562 | |
3:00 | 92 | 40 | 1 | 426 | |
7:00 | 78 | 5 | 1.4 | 376 |
通過現(xiàn)場試驗(yàn)表明,進(jìn)入離心機(jī)原油含水遞減梯度較大對脫水有影響,但原油加入破乳劑、鹽水、提溫后,經(jīng)離心機(jī)處理后的水中明顯含有渣和膠質(zhì)物,破乳脫水效果較好,出油含水3.5%,出水平均含油547mg/L,說明采用熱化學(xué)+機(jī)械離心處理工藝單獨(dú)處理老化油是可行的。
5 老化油處理工藝方案優(yōu)化
改進(jìn)后的“熱化學(xué)+機(jī)械離心”處理工藝可以通過水力旋流裝置或預(yù)沉降罐對來液進(jìn)行預(yù)處理,除去大部分游離水及其中的雜質(zhì),以降低熱負(fù)荷及藥劑用量。油相(油包水乳狀液)進(jìn)入后續(xù)熱化學(xué)+機(jī)械離心的處理工藝進(jìn)行處理。處理后的原油輸入凈化罐。
6 結(jié)論
(1)由于老化油中含有一定的雜質(zhì),單獨(dú)的熱化學(xué)沉降脫水效果不好,且不易使油相中的雜質(zhì)脫出。同時(shí),進(jìn)入原油集輸系統(tǒng)回產(chǎn)生阻塞污染等問題。
(2)通過室內(nèi)外試驗(yàn)表明,熱化學(xué)處理后經(jīng)機(jī)械離心的方法可以將老化油處理合格,但需優(yōu)選離心機(jī)和優(yōu)化工藝。