1 油田含油污泥主要來源及特點
目前,大慶油田產生的含油污泥主要來自兩個方面:一是,在集輸處理過程中沉積在各類容器、大罐和回收水池等地面設施中,定期清理產生的污泥;這類容器設施一般包括:污水沉降罐、除油罐、油罐、二合一加熱爐、游離水分離器、加熱爐、電脫水器、回收水池等;二是,油井作業(yè)、集輸油管道腐蝕穿孔等產生的落地污泥。僅杏北油田,目前,每年約產生含油污泥15000m3,其中容器清淤污泥約占總污泥量的85%。
由于油田含油污泥來源廣泛,污泥的組分也非常復雜,一般含有大量老化油、蠟質、瀝青質、膠體、固體懸浮物、細菌、鹽類等,還包括生產過程中投加的各種藥劑,有些含油污泥中還夾雜有濾料、垢質、石塊等雜質。通過對不同來源污泥的分析顯示,油田產生的含油污泥含油在15%~70%,含固體懸浮物在10%~60%,其特點是含油、含固體懸浮物高且很不穩(wěn)定,雜質多,處理難度大。
2 調質-離心處理工藝
杏北油田含油污泥處理站2009年投產,設計處理規(guī)模10t/h,設計指標為處理后污泥含油≤2%。主工藝采用調質-離心處理工藝,整個處理站主要由污泥流化預處理裝置、調質裝置、離心裝置、油水分離裝置、回摻水裝置、導熱油加熱裝置等部分組成。
2.1 污泥流化預處理
污泥流化預處理裝置主要由進料斗、轉鼓分離器、曝氣沉沙池及大顆粒提升裝置組成。其主要功能是去除污泥大粒徑顆粒,改變污泥流動狀態(tài)。首先,污泥通過料斗格柵進入料斗去除>200mm固體顆粒;再通過轉鼓分離器,通過熱水噴淋和旋轉分離去除>20mm的固體顆粒,同時稀釋污泥;然后通過曝氣沉砂裝置去除>5mm的固體顆粒,實現(xiàn)污泥的流化。該裝置處理后的污泥溫度可超過45℃,固體顆粒粒徑≤5mm。
2.2 污泥調質裝置
主要設備為調質罐,其作用是對流化污泥進一步加熱、攪拌、勻化。同時,加入清洗劑、調節(jié)劑和破乳劑,以提高調質效果,使油、泥充分分離,油、水充分破乳。通過靜止沉降,使油、水、泥分層,上層污油溢流回收,下層污水和污泥進入離心機處理。
2.3 污泥離心裝置
該部分是污泥處理的核心部分,主要設備為離心機。調質后的含油污泥通過離心機的高速旋轉進行固液分離。分離出的固體(含油率低于2%,含水可達30%~40%)輸送到污泥堆放場,分離出的液體進入油水分離裝置進一步分離。離心過程加入絮凝劑,提高固液分離效果。
2.4 油水分離裝置
油水分離裝置主要設備為臥式容器,具有沉降、分離、緩沖功能,主要是對溢流出的污油及離心出的液體進行油水分離,將分離出的油回收,分離出的水作為回摻水循環(huán)利用。
2.5 回摻水裝置
主要由回摻水罐及回摻水泵組成,功能是將回收的污水加熱并供給整個污泥處理系統(tǒng)循環(huán)使用。
2.6 導熱油加熱裝置
由導熱爐及相關導熱管線組成,通過加熱爐加熱導熱油,為預處理裝置的曝氣沉沙池、調質罐、油水分離器、回摻水管伴熱,為整個系統(tǒng)提供熱能。
3 工藝運行參數(shù)優(yōu)化
由于該處理工藝 在大慶油田使用,為了使系統(tǒng)能夠達到相應的處理指標并穩(wěn)定運行,因此,需要對系統(tǒng)各裝置的運行參數(shù)進行研究和摸索。
3.1 污泥流化預處理裝置
回摻水的作用是加熱稀釋并沖洗污泥,將大顆粒物料沖洗干凈,分離出去。要求滿足的指標:分離出的大固體物料含油≤5%;稀釋后的污泥溫度超過45℃。
目前,污泥處理站采用人工卸泥的方式進料,進料速度約10m3/h,按此進料速度對預處理裝置的回摻水溫度和水量進行試驗。
經過試驗研究,當回摻水溫度超過75℃,回摻水量超過25m3/h時,可滿足指標要求,經過預處理后的污泥含固量一般低于15%,含油一般在5%~25%。
3.2 污泥調質裝置
流化污泥進入調質罐后,需要對污泥進行加藥,升溫,攪拌,沉降以達到較佳的調質效果,即實現(xiàn)油、水、泥的充分分離。
3.2.1 污泥調質溫度優(yōu)化
針對性質相同的含油污泥,經過相同的調質時間和沉降時間,進行不同的調質溫度試驗研究。試驗研究表明:無論初始的污泥含油如何,調質溫度越高,調質后的污泥含油率越低,當調質溫度超過60℃后,調質效果基本趨于穩(wěn)定。因此,從節(jié)約能耗的角度考慮,系統(tǒng)較佳的調質溫度為60℃。
3.2.2 調質藥劑優(yōu)化
一是,清洗劑可以降低油/水、油/泥的界面張力,便于油、泥的充分分離。針對相同來源的含油污泥,在其他參數(shù)相同的條件下,加入不同劑量的清洗劑,以清洗后的污泥含油率為指標優(yōu)化清洗劑的投加量。通過5個含油范圍的來泥試驗得出:來泥的含油量越高,所需的清洗劑也越多。各種含油級別的污泥所對應的較佳的清洗劑投加量見表1。
表1:不同含油污泥所對應的清洗劑投加量
流化后污泥含油/% | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
清洗劑用量/(mg/L) | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
二是,破乳劑的加入可提高油、水分離效果,利于污油溢流回收,提高污泥離心效果。針對相同來源的含油污泥,在其他參數(shù)相同的條件下,加入不同量的破乳劑,以調質沉降后的上層污油含水率為指標優(yōu)化破乳劑的投加量。試驗得出不同含油范圍的污泥所對應的破乳劑投加量見表2。
表2:不同含油污泥對破乳劑投加量
流化后污泥含油/% | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
破乳劑加藥量/(mg/L) | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 |
3.3 污泥離心
離心裝置是固液分離的關鍵,其效果好壞主要取決于離心機的轉數(shù)及轉數(shù)差。
3.3.1 離心機轉數(shù)優(yōu)化
針對同一調質罐內的污泥,調整離心機轉數(shù),觀察出泥油含量變化情況。試驗證明:離心機轉速在2700~3200r/min,轉數(shù)越高離心效果越好,當轉數(shù)超過2900r/min后效果趨于穩(wěn)定。而離心機的轉數(shù)越高,軸瓦溫度也增高,影響離心機的安全運行。因此,離心機的轉數(shù)應該根據(jù)軸瓦的實際溫度在2900~3100r/min進行調整,且不應低于2800r/min。
3.3.2 離心機轉數(shù)差優(yōu)化
針對同一調質罐來泥,將離心機的轉數(shù)設定在2900r/min不變,調整離心機的轉數(shù)差(3~8r/min),觀察處理后污泥含油、含水率的變化。試驗得出,隨著轉數(shù)差的降低,污泥含油和含水率越低,但是,轉數(shù)差過低易造成離心機出泥緩慢甚至堵塞。結合現(xiàn)場實際,離心機轉數(shù)差約在5r/min時,既可保證處理效果,又能保證離心機穩(wěn)定運行。
3.3.3 絮凝劑
絮凝劑可與水中微粒起電荷中和及吸附架橋作用,有利于固、液分離。針對同一調質罐內的污泥,在離心機參數(shù)不變的情況下,加入不同劑量的絮凝劑,以處理后的污泥油含量為標準優(yōu)化絮凝劑的投加量。試驗表明在保證出泥效果的前提下,隨著污泥固體含量的增加,所需的絮凝劑的量也增加,過少或過多的絮凝劑均會影響出泥效果。
3.4 油水分離器
油水分離器具有緩沖、沉降、分離的作用。油水分離裝置的工作原理是依靠油、水的重力沉降作用,利用罐內的隔板,將沉降后的上層污油回收,下層的污水通過泵打入回摻水罐供系統(tǒng)循環(huán)利用。
為了控制回摻水中的污油,保證回摻水的質量,需要對油水分離器的沉降時間進行優(yōu)化。試驗得出油水分離器的沉降時間應不低于4h。
通過各單體的參數(shù)優(yōu)化試驗,得出了不同來泥情況下所對應的操作參數(shù)。按照得出的運行參數(shù),隨機進行了實際處理效果的檢驗。處理后的污泥平均油含量達到了1.48%,均小于2%,說明在優(yōu)化出的參數(shù)下運行可以保證污泥處理的效果。
4 運行成本及經濟效益分析
4.1 運行成本
該套處理工藝在杏北油田已運行4年,使用成本主要包括天然氣、藥劑、耗電、耗水以及設備維護成本,投產初期由于運行參數(shù)不明確,污泥處理成本達到312.8元/m3,優(yōu)化參數(shù)后的運行成本僅為154.7元/m3。
4.2 經濟及社會效益
杏北油田含油污泥處理站自2009年投產以來累計回收原油6850m3,原油密度按照0.8602g/cm3計算,累計回收原油5892.37t。原油價格按2382元/t計算,累計創(chuàng)經濟效益1403.56萬元。
5 結語
含油污泥調質-離心處理技術的成功應用,使杏北油田的含油污泥得到了有效的減量化、資源化處理,大大降低了含油污泥對環(huán)境的污染,具有較好的經濟效益和顯著的社會效益。該技術目前已在大慶油田多個采油廠推廣應用,成為大慶油田含油污泥處理的主要手段,為綠色油田的發(fā)展建設提供了技術支持。