造紙綜合廢水是一種處理難度較大的工業(yè)廢水,所含污染物成分十分復(fù)雜,經(jīng)常規(guī)方法處理后,出水雖能基本達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),但不能達(dá)到生產(chǎn)回用水要求。隨著造紙廢水封閉循環(huán)程度的提高和循環(huán)次數(shù)的不斷增加,廢水中污染物質(zhì)會逐步積累,積累到一定程度就會產(chǎn)生許多不利影響。通常采用傳統(tǒng)砂濾、活性炭過濾、多介質(zhì)過濾等處理工藝實現(xiàn)廢水回用處理。這些處理只能一定程度地降低出水中懸浮物的濃度,無法進(jìn)一步去除可溶性污染物,如COD、氨氮和鹽分等,如果回用會直接影響紙張性能。為了使造紙綜合廢水達(dá)到回用標(biāo)準(zhǔn),必須采用 的處理技術(shù)。膜分離技術(shù)作為一種新型的分離技術(shù),是利用特殊的薄膜對液體中的某些成分進(jìn)行選擇性透過,既能對處理的液體有效凈化,使廢水達(dá)到造紙工藝回用水要求,又能回收一些有用物質(zhì)。因此,在造紙廢水處理中該項技術(shù)的應(yīng)用充滿前景。
本實驗以經(jīng)二級生化處理后的造紙廢水為研究對象,采用絮凝沉淀預(yù)處理-膜分離法深度處理技術(shù),探討將造紙廢水處理到完全回用于生產(chǎn)的可行性。
1 實驗
1.1 材料
1.1.1 水樣來源與特性
實驗廢水取自陜西某紙廠二沉池出水,該紙廠以廢紙為原料生產(chǎn)瓦楞原紙,年生產(chǎn)能力10萬t,其水樣的各項指標(biāo)如表1所示。
表1:水質(zhì)指標(biāo)
pH值 | 電導(dǎo)率/(μS·cm) | TDS/(mg·L) | 濁度/NTU | |
8.1 | 151 | 1054 | 527 | 48.2 |
1.1.2 主要實驗藥品及儀器
聚合氯化鋁鐵(PAFC),化學(xué)純;陽離子聚丙烯酰胺(CPAM),相對分子質(zhì)量1000萬;濃鹽酸,分析純;DDS-307A型電導(dǎo)率儀;WG2-400型散射式光電濁度儀;PHS-3C型pH計。
1.2 研究方法
在實驗室特定條件下,對二沉池出水進(jìn)行絮凝預(yù)處
理,滿足超濾膜進(jìn)水要求后,再用膜分離法對預(yù)處理過的造紙廢水進(jìn)行超濾(UF)、納濾(NF)和反滲透(RO)深度處理,檢測其主要指標(biāo),表征處理效果。
1.3 分析檢測方法
COD采用重鉻酸鉀法(GB11914-89)檢測,電導(dǎo)率和總?cè)芙庑怨绦挝?/span>(TDS)含量采用DDS-307A電導(dǎo)率儀檢測,濁度采用WG2-100散射式濁度儀檢測。
1.4 實驗流程和膜的特點
1.4.1 實驗工藝流程
將混凝沉淀并過濾出絮狀物的水作為超濾(UF)膜進(jìn)水,經(jīng)輸液泵打入UF膜組件,收集UF膜出水,截留液回流到UF膜進(jìn)水槽。UF膜出水作為納濾系統(tǒng)的進(jìn)水,經(jīng)輸液泵加壓泵入NF膜組件,流程同UF膜。收集NF膜出水作為反滲透(RO)膜進(jìn)水。每段截留液都流回前段進(jìn)水槽重新處理,RO膜截留液通過閥門的控制可實現(xiàn)全排放或一部分回流以提高RO系統(tǒng)回收率,RO膜出水則直接進(jìn)入RO膜產(chǎn)水槽。
1.4.2 膜組件特點
(1)超濾膜組件:MF-01,40×300mm,膜孔徑0.2μm,有效膜面積0.1m2,在25℃、0.1MPa時純水通量20~30L/h,該膜為聚丙烯膜,不與有機(jī)溶劑以及酸和堿反應(yīng),耐腐蝕,化學(xué)穩(wěn)定性好,價格較便宜。
(2)納濾膜組件:PS-50,40×300mm,中空纖維結(jié)構(gòu),與其他膜相比,能提高單位體積膜的有效膜面,分離效率也相應(yīng)增加。有效膜面積為0.1m2,截留相對分子質(zhì)量50000;在25℃、0.1MPa時純水通量10~15L/h。材質(zhì)為聚,具有優(yōu)良的抗氧化性和機(jī)械強(qiáng)度,化學(xué)穩(wěn)定性好,耐酸或堿溶液的腐蝕。
(3)反滲透膜組件:RO-1812/100G,40×300mm,有效膜面積為0.1m2,TDS去除率95%以上,在25℃、0.6MPa時純水通量12~15L/h。RO膜材質(zhì)為芳香聚酰胺,pH值適用范圍很廣,在pH值4~11條件下都可以達(dá)到較好的處理效果。
2 結(jié)果與討論
2.1 絮凝預(yù)處理實驗
由于二沉池出水中還殘留一部分無機(jī)鹽及低分子質(zhì)量的有機(jī)物等固形物,如果不進(jìn)行一定的處理,水質(zhì)達(dá)不到UF膜進(jìn)水要求,會導(dǎo)致膜污染,處理效果不理想。本實驗采用PAFC作為無機(jī)混凝劑,以CPAM為絮凝劑對二沉池出水進(jìn)行絮凝沉淀預(yù)處理,以去除水中過多的固體污染物。
根據(jù)生產(chǎn)實踐經(jīng)驗和CPAM的性質(zhì),在室溫下,向盛有二沉池出水水樣的6個500mL燒杯中分別加入CPAM1.5mg/L,之后依次加入不同用量的PAFC,攪拌靜置分析檢測,從實驗結(jié)果可以看出,當(dāng)CPAM添加量為1.5mg/L時,TDS與電導(dǎo)率均隨PAFC添加量的增加先減小后增大,在PAFC添加量為150mg/L時,TDS與電導(dǎo)率達(dá)到極小值(446mg/L和1018μS/cm),隨后,二者均開始增大。這是因為絮凝時除了吸附廢水中較大的固體懸浮物外,還會吸附水中的一些雜質(zhì)離子,PAFC添加過量后,水中引入新的雜質(zhì)離子,TDS的去除率很低,電導(dǎo)率也很大,且當(dāng)PAFC添加量超過250mg/L后,水的電導(dǎo)率和TDS均接近或大于原水,說明絮凝對TDS的去除效果很差,絮凝后水中殘留粒子還很多,此時的水無論是排放還是回用都隱藏著很大隱患。當(dāng)CPAM添加量為1.5mg/L時,水的濁度和COD隨PAFC添加量的增加而先減小后增大,在PAFC添加量為150mg/L時,濁度降至3.2NTU,去除率可達(dá)93.4%;而當(dāng)PAFC添加量為200mg/L時,水的濁度有明顯升高,但COD去除率較高,達(dá)到36.8%,之后隨著PAFC添加量的增加去除率逐漸降低。因為PAFC水解后產(chǎn)生Al(OH)3和Fe(OH)3,兩者在水中均為膠體狀態(tài),水中存在電解質(zhì)使兩者發(fā)生聚沉現(xiàn)象,從而會出現(xiàn)絮狀沉淀。絮狀沉淀吸附水中的離子和固體懸浮物,從而達(dá)到了去除SS并使?jié)岫群虲ODcr降低的效果,而CPAM是一種很好的絮凝劑,起到良好的助絮凝效果。通過搭橋作用將絮體聯(lián)結(jié)起來,變成更大的絮體,使絮體更好地沉降。
綜合以上結(jié)果和成本考慮,當(dāng)CPAM添加量為1.5mg/L時,PAFC添加量為150mg/L時,對廢水濁度和CODcr的處理效果較好,對電導(dǎo)率及TDS的影響很小。但此時的廢水已能達(dá)到超濾進(jìn)水要求,所以選取此方案作為膜分離實驗的預(yù)處理工藝。
2.2 膜分離技術(shù)處理造紙廢水實驗
絮凝沉淀預(yù)處理后的水,pH值7.6,TDS446mg/L,電導(dǎo)率1018μS/cm,濁度3.2NTU,CODcr96.9mg/L,對該水樣進(jìn)行膜分離實驗。
2.2.1 操作壓力對UF膜通量的影響
UF膜是壓力推動型的膜,所以膜通量與過濾壓力有關(guān)。因此研究了在一定的壓力下UF膜組件處理造紙廢水的膜通量變化情況,因膜組件均為0.1m2,故膜通量實驗結(jié)果均為0.1m2膜面積的數(shù)據(jù)。
由實驗結(jié)果可知,操作壓力越大,膜通量越高。當(dāng)操作壓力超過0.12MPa后,膜通量增加速度放緩。這是因為剛開始實驗時,濃差極化現(xiàn)象不明顯,壓力增加越大,膜的透水率越大,當(dāng)壓力增加到一定程度后,膜表面上溶質(zhì)濃度呈梯度增加,使?jié)B透壓增高,而滲透壓增高又加速濃差極化,當(dāng)膜表面溶質(zhì)濃度大于其飽和濃度時,在膜表面形成凝膠層,導(dǎo)致傳質(zhì)阻力增加,從而使膜的透水率降低,即膜通量逐漸降低。膜通量也與出水閥門開度有關(guān),當(dāng)閥門開大時,膜通量增大。通過控制轉(zhuǎn)子流量計和壓力共同調(diào)節(jié)膜通量。選擇合理的壓力既能降低膜污染又能保證膜有較大的通量。所以本實驗將UF膜的操作壓力控制在0.04~0.10MPa范圍內(nèi)。
2.2.2 超濾實驗中膜通量的變化
控制操作壓力為0.08MPa,考察閥門開度對膜通量的影響,由實驗結(jié)果可以看出,閥門開度越小,膜通量越小。同時,在閥門開度固定時,隨著時間的延長,膜通量均有所減小,當(dāng)閥門開度較小時,膜通量變化比較大,在實驗進(jìn)行50min之后顯著減小,這是固體懸浮物堵塞膜所致。而當(dāng)閥門開度較大時,膜通量變化不大,但非常不穩(wěn)定,這是由流體湍動所致,流體的不穩(wěn)定可能對處理的水質(zhì)和膜都有影響。在調(diào)節(jié)出水閥門開度時應(yīng)使膜通量保持在12~17L/h。
2.2.3 膜通量對超濾處理效果的影響
控制不同的膜通量,超濾處理效果也不同。由實驗結(jié)果可知,當(dāng)膜通量比較小(7.8~11.0L/h)時,電導(dǎo)率和TDS的降低幅度較大;而當(dāng)膜通量為15.7~17.0L/h時,濁度和CODcr去除較高。當(dāng)膜通量很大(22.2~23.5L/h)時,處理效果不好。因為當(dāng)膜通量較小時,膜可以有效地截留水中大部分離子;而當(dāng)膜通量較大時,離子可以借助流體的沖力穿過膜,這也會縮短膜的使用壽命。故膜通量越小,膜的使用壽命越長,對電導(dǎo)率和TDS的去除越好,濁度和CODcr去除率也能滿足要求,但膜的處理能力也會隨之降低。
2.2.4 納濾、反滲透實驗的處理效果及分析
廢水經(jīng)超濾處理后,TDS為380mg/L,電導(dǎo)率981μS/cm,濁度0.468NTU,CODcr53.1mg/L。水質(zhì)依然達(dá)不到回用要求,所以還需經(jīng)過納濾和反滲透膜繼續(xù)處理。
由NF及RO膜處理后,廢水的TDS、電導(dǎo)率、濁度和COD降低幅度都非常大,污染物總?cè)コ示?/span>95%以上,這是因為反滲透膜孔徑小于1nm,只允許溶劑和水透過,能截留絕大部分的小分子有機(jī)物和鹽,出水水質(zhì)清潔程度接近甚至超過清水。RO截留液CODcr為85.3mg/L,符合 新的排放標(biāo)準(zhǔn)(GB3544—2008)。
3 結(jié)論
(1)采用絮凝沉淀作為膜反應(yīng)器預(yù)處理工藝,不僅能很好地去除固體懸浮物,還對溶解性污染物質(zhì)有很好的去除作用,處理后的水完全能滿足超濾膜進(jìn)水要求。同時此工藝操作簡便,處理成本較低。
(2)對絮凝預(yù)處理后廢水進(jìn)行超濾處理時,操作壓力和出水閥門開度均對處理效果有影響,操作壓力控制在0.04~0.10MPa,設(shè)定膜通量時亦不能太大,應(yīng)在12~17L/h(膜面積0.1m2)。在此范圍內(nèi),膜性能較好,處理效果能達(dá)到預(yù)期目標(biāo),膜不容易損壞。
(3)絮凝預(yù)處理后的廢水,再經(jīng)膜處理(超濾、納濾和反滲透)處理后,電導(dǎo)率從1018μS/cm下降到12uS/cm左右,TDS去除率達(dá)98%左右,CODcr去除率達(dá)90%以上,廢水濁度已檢測不到,處理后廢水水質(zhì)接近甚至超過清水,完全達(dá)到生產(chǎn)回用水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。RO處理后截留液CODcr為85.3mg/L,也滿足造紙行業(yè)新的 排放標(biāo)準(zhǔn)(GB3544-2008)的要求。