碟式離心機(jī)是化工裝置的重要設(shè)備之一,它是利用懸浮液(或乳濁液)各組分密度的不同在離心力場(chǎng)中迅速沉降分層的原理,實(shí)現(xiàn)液-固(或液-液)分離。如其運(yùn)行不正常則后系統(tǒng)的分離提純難度將大大增加,從而直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量。某化工企業(yè)裝置產(chǎn)能擴(kuò)大后碟式離心機(jī)振值一直較高。其檢修周期從原來(lái)的平均90天減少至25天。碟式離心機(jī)的主要備品備件是靠進(jìn)口采購(gòu),不僅費(fèi)用高而且采購(gòu)周期長(zhǎng)。本文將從工藝和設(shè)備兩個(gè)方面進(jìn)行系統(tǒng)分析,提出改進(jìn)和應(yīng)對(duì)措施,實(shí)現(xiàn)裝置的安全、穩(wěn)定、長(zhǎng)周期高效運(yùn)行。
1 工藝方面
1.1 原因分析
由于裝置產(chǎn)能的擴(kuò)大,系統(tǒng)中需要分離的堿含量也隨之增加,使碟式離心機(jī)處于超負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),進(jìn)而使得碟式離心機(jī)的主要部件渦輪、蝸桿加速磨損,從而進(jìn)一步造成了碟式離心機(jī)的高振動(dòng)。結(jié)合生產(chǎn)及拆檢情況分析,主要因素有以下兩點(diǎn)。
(1)傾析器流出物料中堿含量明顯增加。傾析器主要是利用物料中的粗產(chǎn)品和堿相對(duì)密度的不同,通過(guò)降低物料的流速來(lái)達(dá)到堿和粗產(chǎn)品分離。堿的抽出是靠?jī)A析器的液位調(diào)節(jié)器來(lái)定時(shí)抽出,但由于負(fù)荷提高后除堿的液位調(diào)節(jié)器不能正常工作,從而使堿不能及時(shí)抽出而造成堿含量增高。
(2)粗產(chǎn)品中間罐出料中的堿含量高。裝置產(chǎn)能擴(kuò)大后進(jìn)行的每周兩次的粗產(chǎn)品中間罐排堿過(guò)程中,每次排出的堿量都超過(guò)總體積的1/2以上,滯留在粗產(chǎn)品中間罐中堿量較多。
1.2 應(yīng)對(duì)措施
(1)傾析器系統(tǒng)改造。首先對(duì)傾析器的排堿系統(tǒng)進(jìn)行了改造,通過(guò)在其液位調(diào)節(jié)器的管線(xiàn)上增加一個(gè)調(diào)節(jié)閥,增設(shè)自動(dòng)排堿控制系統(tǒng),通過(guò)自動(dòng)排堿系統(tǒng)便能將其堿液位控制在較低的液位,從而保證進(jìn)入傾析器的堿有效地分離脫除,實(shí)施此項(xiàng)措施后,傾析器出料中的堿含量降至管理制;其次對(duì)傾析器增設(shè)伴熱裝置,將其嚴(yán)格控制在粗產(chǎn)品和堿的較佳分離狀態(tài),確保分離脫出效果。
(2)粗產(chǎn)品中間罐系統(tǒng)優(yōu)化。首先針對(duì)裝置產(chǎn)能擴(kuò)大后粗產(chǎn)品中間罐排堿過(guò)程中,每次排出量都超過(guò)總體積1/2以上的情況,將粗產(chǎn)品中間罐排堿的定期作業(yè)頻率由每周二次增加至五次,保證了系統(tǒng)的堿從粗產(chǎn)品中間罐得以及時(shí)有效地脫除;其次針對(duì)粗產(chǎn)品中間罐出料中的堿含量高的情況,將粗產(chǎn)品罐的出料位置提高70cm,使堿在粗產(chǎn)品儲(chǔ)罐中充分沉降后和粗產(chǎn)品分離,使含堿量少的粗產(chǎn)品從上部抽出后進(jìn)入后系統(tǒng)。此項(xiàng)措施實(shí)施后使粗產(chǎn)品儲(chǔ)罐出料中堿含量達(dá)到管理值要求。通過(guò)工藝技改和優(yōu)化操作,系統(tǒng)中堿含量下降了1.2%,有效地降低了離心機(jī)的分離難度。
2 設(shè)備方面
根據(jù)碟式離心機(jī)的結(jié)構(gòu)和工作原理,結(jié)合長(zhǎng)期維護(hù)檢修經(jīng)驗(yàn),影響碟式離心機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行的設(shè)備因素及解決對(duì)策主要有以下幾個(gè)方面。
(1)轉(zhuǎn)筒自動(dòng)清洗效果不好。該型號(hào)離心機(jī)具有自動(dòng)周期性清洗轉(zhuǎn)筒內(nèi)部的功能,使分離筒內(nèi)部基本沒(méi)有堿垢殘留,否則極易造成因分離筒不平衡而引起高振動(dòng)。通過(guò)長(zhǎng)時(shí)間分析研究和多次拆檢檢查,為保證離心機(jī)自動(dòng)清洗效果,避免由于清洗不留底引起離心機(jī)分離筒不平衡而引起設(shè)備高振動(dòng),修改了離心機(jī)自動(dòng)清洗時(shí)間程序,適當(dāng)延長(zhǎng)清洗時(shí)間,并增加了清洗頻次。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)觀察確認(rèn),離心機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行周期得到有效延長(zhǎng)。
(2)分離筒失衡。分離筒分離盤(pán)裝配不正確,鎖緊螺帽沒(méi)擰緊造成分離筒失衡;分離筒漏物料,導(dǎo)致分離筒重心偏離,需要根據(jù)實(shí)際情況更換內(nèi)部密封墊;不同分離筒部件被互換,在實(shí)際使用中,嚴(yán)禁不同設(shè)備內(nèi)的分離筒部件互換;分離筒受損,從而失去平衡。
(3)蝸輪蝸桿磨損嚴(yán)重。由于蝸輪蝸桿磨損嚴(yán)重造成離心機(jī)高振動(dòng),主要原因是分離筒排渣周期過(guò)短,造成蝸輪蝸桿磨損過(guò)快。按照設(shè)備生產(chǎn)廠家技術(shù)要求,離心機(jī)分離筒排渣周期為80秒。在離心機(jī)實(shí)際運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),離心機(jī)累計(jì)運(yùn)行20天振值就由1.2mm升至3.0mm以上,排渣時(shí)瞬時(shí)振值高達(dá)5.0mm以上,從而引起經(jīng)常性跳車(chē)。經(jīng)過(guò)反復(fù)解體檢查、分析研究,結(jié)合所分離液體介質(zhì)的特性,將離心機(jī)排渣周期由80秒提高到180秒,減少了因頻繁排渣波動(dòng)引起的蝸輪與蝸桿的磨損,離心機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)間也由20天提高到50天以上,取得了明顯的效果。
(4)軸承和中間軸承橋的使用。碟式離心機(jī)一般為高轉(zhuǎn)速設(shè)備,要特別注意軸承的選用和安裝,若軸承裂碎和軸向徑向間隙過(guò)大,也將引起離心機(jī)高振動(dòng)。分離筒位置很高,重心也高,由于離心機(jī)轉(zhuǎn)速很快,立軸的中部一般都設(shè)置一個(gè)減振彈簧盤(pán),盤(pán)內(nèi)有8根剛度很大的減振彈簧。當(dāng)某個(gè)彈簧失效時(shí),應(yīng)同時(shí)全部換新。若不能及時(shí)更換,可加墊片或適度調(diào)節(jié)彈簧座螺母,以臨時(shí)起到減振作用;這樣做并不可靠,應(yīng)盡早換新全部減振彈簧。此外,立軸自身磨損以及底部軸承滾珠損壞;齒輪間隙過(guò)大或輪齒磨損掉的金屬合金顆粒隨著潤(rùn)滑油一起進(jìn)入蝸輪蝸桿輪齒上,破壞了油膜的形成,導(dǎo)致了蝸輪的加速磨損。滾珠軸承損耗等都會(huì)引起碟式離心機(jī)的高振動(dòng)。
3 取得的效果
通過(guò)實(shí)施以上措施后,系統(tǒng)的堿含量明顯降低,碟式離心機(jī)的運(yùn)行狀況得到了明顯改善,堿分離效果大大提高,碟式離心機(jī)的振值穩(wěn)定在2mm左右,碟式離心機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)周期也由25天延長(zhǎng)至90天,大大降低了運(yùn)行成本,同時(shí)使后續(xù)的精制系統(tǒng),各精餾塔的運(yùn)行穩(wěn)定性明顯得到了改善,分離效果有了進(jìn)一步的提高。而且隨著精餾塔分離效果的改善,精餾塔的蒸汽單耗降低明顯,年節(jié)能降低近百萬(wàn)元,產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)保持穩(wěn)定。