在金?;す煞莨揪勐纫蚁┥a(chǎn)過程中,VCM單體在聚合釜中進(jìn)行懸浮聚合。生成PVC懸浮液,該懸浮液進(jìn)入汽提塔脫去VCM氣后,形成含水量68%~75%的PVC漿料。在物料進(jìn)入干燥床之前,必須進(jìn)行脫水處理,使PVC含水量控制在25%以下。完成脫水工藝的關(guān)鍵設(shè)備便是離心機(jī)。目前,國(guó)內(nèi)廠家多采用螺旋沉降式離心機(jī),該廠所用螺旋沉降式離心機(jī)產(chǎn)于英國(guó)Thomas Broadbent&Sons公司,單臺(tái)處理能力10000kg/h。該離心機(jī)作為23萬(wàn)噸/a PVC生產(chǎn)裝置的主要設(shè)備,于1999年5月投入使用。該種離心機(jī)在投入生產(chǎn)以來(lái),以其操作簡(jiǎn)便,運(yùn)行彈性大,性能穩(wěn)定,易損件少,拆裝容易等頗受好評(píng),完全能夠滿足生產(chǎn)需要。但在生產(chǎn)過程中,也暴露出一些問題,常見的問題是離心機(jī)的異常振動(dòng)。下面就離心機(jī)的結(jié)構(gòu)、性能參數(shù)和生產(chǎn)中的異常振動(dòng)情況進(jìn)行分析和闡述。
1 離心機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
離心機(jī)的主要技術(shù)參數(shù)如下:
規(guī)格:1000×1500mm。
處理能力:10t/h(出口水分≤25%Wb)
電機(jī)功率:195kW
電機(jī)轉(zhuǎn)速:1500rpm 4極
轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速:1300r/min
差速器差速比:39:1
主軸承潤(rùn)滑油流量:1~3L/min
振動(dòng)探測(cè)器振動(dòng)速率:≤20mm/s
設(shè)有主軸承油溫、主軸承潤(rùn)滑油流量、振動(dòng)速率、扭矩和過載保護(hù)探測(cè)器在線監(jiān)測(cè)。任何一個(gè)參數(shù)超標(biāo),則離心機(jī)保護(hù)性停車。
2 離心機(jī)在生產(chǎn)過程中的異常振動(dòng)現(xiàn)象和原理分析
2.1 離心機(jī)在生產(chǎn)中的異常振動(dòng)現(xiàn)象
以該廠離心機(jī)于2007年7月中旬發(fā)生異常振動(dòng)為例說明:
(1)起初離心機(jī)振動(dòng)曲線突然增大(一般為穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)值的1.5~2倍)。引發(fā)因素通常為物料流量的波動(dòng)和開停車時(shí)的受力不均勻,同時(shí)伴隨有周期性低頻的轟鳴聲,明顯感覺噪聲增大。在相對(duì)穩(wěn)定運(yùn)行時(shí),測(cè)得主軸承振動(dòng)數(shù)值如下:
次數(shù) | 差速器側(cè) | 入料側(cè) | ||||
水平(東) | 垂直 | 水平(西) | 水平(東) | 垂直 | 水平(西) | |
1 | 16.7 | 17.5 | 15.8 | 25.1 | 29.8 | 23.0 |
2 | 16.8 | 15.9 | 17.1 | 25.3 | 31.7 | 27.2 |
3 | 16 | 17.9 | 17.32 | 27.4 | 30.4 | 25.6 |
(2)隨著運(yùn)行時(shí)間的延續(xù),偶爾發(fā)生振動(dòng)報(bào)警并連續(xù)停機(jī)(u≥40mm/s)。
(3)振動(dòng)報(bào)警次數(shù)增多,頻率加大,運(yùn)轉(zhuǎn)情況惡化,離心機(jī)被迫停運(yùn)。
一般從離心機(jī)振動(dòng)曲線突然增大,到被迫停運(yùn),經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明不超過4天;如果負(fù)荷波動(dòng)較大,則至多維持運(yùn)轉(zhuǎn)2天。
2.2 離心機(jī)振動(dòng)原理分析
在生產(chǎn)中,表征離心機(jī)振動(dòng)大小的物理量常用振動(dòng)烈度。
(1)振動(dòng)烈度。機(jī)器的振動(dòng)烈度是指回轉(zhuǎn)體旋轉(zhuǎn)過程中,在軸承或機(jī)座的特定點(diǎn)、特定方向測(cè)得的寬頻(10~1000Hz)振動(dòng)速度信號(hào)的均方根值。單位為(mm/s)。振動(dòng)烈度與不平衡量有關(guān),也與回轉(zhuǎn)體大小、支承條件、運(yùn)轉(zhuǎn)情況等有關(guān)系。
(2)機(jī)械振動(dòng)。所謂振動(dòng),是一種物理現(xiàn)象,是指描述機(jī)械系統(tǒng)運(yùn)動(dòng)或位置的量值相對(duì)于其平均值隨時(shí)間變化的現(xiàn)象。其中機(jī)械系統(tǒng)指由質(zhì)量(m)、剛度(k)、和阻尼(c)各元素所組成的系統(tǒng)。
按振動(dòng)產(chǎn)生的原因分類,機(jī)械振動(dòng)可分為:自由振動(dòng)、受迫振動(dòng)、參數(shù)振動(dòng)和自激振動(dòng)四類。
(3)離心機(jī)是一種回轉(zhuǎn)機(jī)械。在理想情況下,回轉(zhuǎn)體旋轉(zhuǎn)時(shí)與不旋轉(zhuǎn)時(shí),對(duì)軸承產(chǎn)生的壓力是一樣的。這樣的回轉(zhuǎn)體是平衡的回轉(zhuǎn)體。但工程中的各種回轉(zhuǎn)體,比如離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓,螺旋輸送器等零部件,由于材質(zhì)的不均勻或毛坯缺陷,在加工或裝配中產(chǎn)生的誤差,使得回轉(zhuǎn)體在以一定的轉(zhuǎn)速w旋轉(zhuǎn)時(shí),其上每個(gè)微小質(zhì)點(diǎn)產(chǎn)生的離心慣性力不能相互抵消。這樣,以交變的離心慣性力為激勵(lì),通過軸承作用于機(jī)械及其基礎(chǔ)上,就產(chǎn)生了振動(dòng)。因此,離心機(jī)的振動(dòng)是由離心慣性力引起的受迫振動(dòng)。
3 引發(fā)離心機(jī)異常振動(dòng)常見的原因
(1)基礎(chǔ)的緊固螺栓松動(dòng)。
(2)離心機(jī)進(jìn)料波動(dòng)。
(3)離心機(jī)經(jīng)過長(zhǎng)期運(yùn)轉(zhuǎn),在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁或螺旋輸送器葉片上附著一層沉積的PVC物料垢層,從而造成離心機(jī)動(dòng)平衡的喪失。
(4)離心機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,通過電機(jī)帶動(dòng)皮帶輪旋轉(zhuǎn),皮帶輪通過轉(zhuǎn)鼓將扭矩傳遞給差速器外殼;差速器輸出軸以一定的速比將扭矩傳遞給螺旋輸送器。螺旋輸送器葉片不斷地將沉積在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁的PVC固體物料刮下并推入濾餅出口。在此過程中,螺旋輸送器一直受到來(lái)自PVC固體物料的軸向力,此軸向力是通過來(lái)自皮帶輪側(cè)的推力軸承來(lái)平衡的。在長(zhǎng)期運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,特別是在變負(fù)荷工況條件下運(yùn)行時(shí),極易造成推力軸承的磨損。如果推力軸承磨損量達(dá)到一定程度,會(huì)造成螺旋輸送器的軸向串動(dòng),從而引發(fā)異常振動(dòng)。
(5)在螺旋輸送器傳動(dòng)軸和轉(zhuǎn)鼓頭之間安裝有滑動(dòng)銅套,該銅套外壁與轉(zhuǎn)鼓頭內(nèi)壁為過盈配合,隨轉(zhuǎn)鼓同速旋轉(zhuǎn)。該銅套與螺旋輸送器傳動(dòng)軸之間存在速度差,形成一對(duì)摩擦副。在長(zhǎng)期運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,該銅套的磨損量逐漸增大。該磨損量達(dá)到一定程度,會(huì)造成螺旋輸送器和轉(zhuǎn)鼓的同軸度變差,從而也引發(fā)異常振動(dòng)。經(jīng)驗(yàn)表明,該銅套為易損件,應(yīng)該每年更換。
(6)主軸承的磨損也會(huì)造成離心機(jī)振動(dòng)增大。
4 異常振動(dòng)的原因及故障部位的判定
既然離心機(jī)常見異常振動(dòng)的誘因有上述幾種,那么具體到上文所述離心機(jī)的振動(dòng)值的增大,確切原因是什么呢?結(jié)合其他數(shù)據(jù),逐個(gè)進(jìn)行分析判斷。
首先,可用力矩扳手,對(duì)地腳螺栓是否松動(dòng),預(yù)緊力是否均勻,做逐個(gè)確認(rèn)?,F(xiàn)場(chǎng)測(cè)試結(jié)果,表明地腳螺栓未松動(dòng),預(yù)緊力均勻,該原因可以排除。
第二,由離心機(jī)進(jìn)料流量計(jì)顯示數(shù)值和離心機(jī)主電機(jī)電流顯示值,表明離心機(jī)進(jìn)料未波動(dòng)。
第三,將離心機(jī)進(jìn)料操作暫停,改為沖水操作,2小時(shí)后,振動(dòng)數(shù)值仍在不正常范圍,未見好轉(zhuǎn)跡象。這表明:離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓或螺旋輸送器上新粘附PVC物料頑固性垢層的可能性不大;若有垢層也是以前在運(yùn)行中逐漸粘附的,這在影響離心機(jī)振動(dòng)的多種因素中不是關(guān)鍵性的。
第四,主軸承的溫度:進(jìn)料側(cè)56℃,差速器側(cè)53℃,與振動(dòng)值在正常范圍時(shí)相比,未見明顯升高。故主軸承磨損的可能性也可排除。
推力軸承的磨損量以及滑動(dòng)銅套的磨損量是否超標(biāo),必須將離心機(jī)解體后才能進(jìn)一步判斷。
5 拆檢離心機(jī)的現(xiàn)象及測(cè)量數(shù)據(jù)
按照“離心機(jī)檢修操作規(guī)程”和以往的經(jīng)驗(yàn),對(duì)離心機(jī)進(jìn)行解體,并對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)量。
(1)推力軸承有明顯磨損,磨損量達(dá)0.06mm。同時(shí)發(fā)現(xiàn)軸承壓蓋和皮帶輪之間在緊固狀態(tài)下間隙為零。也就是說,在運(yùn)行狀態(tài)下,推力軸承和軸承壓蓋之間可能存在軸向間隙,從而有可能引發(fā)螺旋輸送器的軸向串動(dòng)。
(2)分別測(cè)量滑動(dòng)銅套內(nèi)徑和相對(duì)應(yīng)的螺旋輸送器傳動(dòng)軸外徑的尺寸,獲得銅套間隙尺寸為:差速器側(cè)δ=0.93,入料側(cè)δ=1.4,明顯大于標(biāo)準(zhǔn)上限值0.5,顯然兩側(cè)銅套磨損量均過大。
(3)在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁和螺旋輸送器葉片上發(fā)現(xiàn)有頑固性PVC物料垢層,厚度約0.8~1.2mm,分布較均勻,但清理困難。
(4)主軸承未見磨損。
(5)其他傳動(dòng)件包括差速器未見異常。
6 維修過程
針對(duì)離心機(jī)在拆檢過程中發(fā)現(xiàn)的問題,進(jìn)行了如下如理:
(1)對(duì)主軸承和差速器進(jìn)行清洗檢查,并更換差速器內(nèi)齒輪油。
(2)清理轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁和螺旋輸送器葉片上的PVC物料垢層。
(3)更換推力軸承2套,另外在安裝過程中發(fā)現(xiàn)軸承壓蓋在緊固狀態(tài)時(shí)與皮帶輪間隙太?。s0.04mm)。為了確保運(yùn)行狀態(tài)下推力軸承外圈被頂緊(在充分考慮了各材料線膨脹量的前提下)對(duì)軸承壓蓋內(nèi)表面進(jìn)行了車削加工,使上述間隙增大到0.2mm左右。
(4)更換差速器側(cè)和進(jìn)料側(cè)銅套并進(jìn)行機(jī)械加工,使銅套內(nèi)徑與相應(yīng)的螺旋輸送器傳動(dòng)軸外徑間的間隙,控制在0.5mm經(jīng)驗(yàn)值以內(nèi),并涂抹足夠的EP2潤(rùn)滑脂。
(5)按相應(yīng)的順序?qū)Ω髁悴考M(jìn)行回裝。
(6)更換主軸承油箱內(nèi)潤(rùn)滑油。
7 試運(yùn)行情況
離心機(jī)檢修完成后,進(jìn)行了試運(yùn)行。在控制主電機(jī)電流165A條件下運(yùn)行6小時(shí),振動(dòng)數(shù)值如下:
次數(shù) | 差速器側(cè) | 入料側(cè) | ||||
水平(東) | 垂直 | 水平(西) | 水平(東) | 垂直 | 水平(西) | |
1 | 4.2 | 5.1 | 4.5 | 6.3 | 7.0 | 6.7 |
2 | 4.4 | 4.9 | 5.0 | 7.0 | 8.2 | 7.3 |
3 | 5.0 | 5.2 | 4.6 | 7.4 | 7.9 | 6.8 |
從上表可以看出,檢修后離心機(jī)振動(dòng)數(shù)值明顯減小,并在正常范圍以內(nèi)。
8 結(jié)束語(yǔ)
振動(dòng)異常是離心機(jī)的常見故障,也是所有轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備不可回避的問題。此次檢修,使離心機(jī)運(yùn)行狀況大為改觀,取得了明顯的效果,達(dá)到了預(yù)期的目的,并且在隨后的生產(chǎn)運(yùn)行中,狀態(tài)穩(wěn)定,未發(fā)生振動(dòng)超標(biāo)現(xiàn)象。同時(shí),該問題的解決也為類似的問題提供了思路。