1 關于老化油回收方法的探討
(1)老化油的來源?;厥盏睦匣椭饕獊碜砸韵氯齻€渠道:一是污水站斜板罐內(nèi)回收的老化油;二是礦回收點從各地回收的落地原油;三是污水沉降罐內(nèi)的含水污油。
(2)老化油影響脫水電場的原因。從大慶油田采油一廠聚413站收油記錄、礦化油點收油記錄、中七聯(lián)外輸崗收油記錄來看,每當回收這些老化油時,經(jīng)常出現(xiàn)脫水電場分離不好、含水超標、脫水器電流上升及頻繁放電,最終導致電場癱瘓的現(xiàn)象。從實際生產(chǎn)操作及監(jiān)測看,人為操作的因素完全可以排除,脫水電場不穩(wěn)、脫水效果不好的主要原因是進入電場的老化油沒有破乳造成的。沒有破乳的原因有三方面:一是溫度低;二是破乳劑用量低;三是原油的油品差。
2 應對措施
(1)針對溫度低采取措施。提高脫水溫度,由52℃提高到55.7℃,但脫水效果沒得到好轉。
(2)針對乳劑用量低采取措施。增加破乳劑用量,藥量由200kg/d增加到550kg/d,采取措施后沒收到好效果。溫度從52℃提升到55℃沒有起絕對作用,藥量從200kg/d增加到550kg/d也沒起絕對作用,說明目前的溫度、藥量不是影響脫水電場的主要因素,影響脫水電場的主要因素是原油的油品差。
(3)針對原油的油品差采取的措施。原油的油品差主要是膠態(tài)的硫化壓亞鐵(FeS)影響老化油的破乳,對于硫化亞鐵影響脫水電場的問題曾用不同的方法進行研究,中七聯(lián)采取的收油措施為改造加藥流程,使用化學藥物、改造收油流程,間接回收老化油、按比例控制排量,回收老化油。
3 回收老化油方案的對比
(1)改造加藥流程,使用化學藥物。為了驅除老化油中的FeS以利于回收老化油,中七聯(lián)配合設計院從2005年2月25日~2005年3月25日進行老化油回收實驗。
在2#罐加油水分離劑,在1#罐加FeS驅除劑,加藥后觀察含水超標及外輸水質情況。
(2)改造收油流程間接回收老化油。為解決老化油的回收、緩解中七聯(lián)罐存,3月26日從中七聯(lián)外輸崗收油泵出口接一條去聚413隊2#計量間出口干線,使回收的老化油進入聚413站。
該流程3月26日開始運行,由于初期沒有掌握好合適的收油量,使去聚413站收油量過大,導致413站收油次數(shù)多、瞬時量過大,致使中七聯(lián)多次垮電場,外輸含水多次超標。僅4月份就收油19次,收油3760t,平均每次收油198t,該流程在初期階段沒有達到預期目的。
(3)按比例控制排量,回收老化油。從以上探討的各種方法中,總結失敗的教訓,收集整理正常收油時的數(shù)據(jù)進行分析研究,確定出合理的收油量,同時找到老化油與凈化油的合理配比,按照配比進行控制收油量,實施后效果很好。
從實際收油統(tǒng)計表及收油量、電場、含水之間的關系曲線上分析,當凈化油與老化油的比例為小于或等于11%時,電場比較平穩(wěn),脫水效果較好。當收油時間短、瞬時量大,凈化油與老化油的比例大于11%時,含水高。正常生產(chǎn)時加藥量為350kg/d,加藥比0.5/10萬,收油時加藥量可以增加到400~500kg/d,加藥比0.7~0.8/10萬時電場穩(wěn)定,脫水效果好。當各單位在同一時間集中收油瞬時量過大時,電場不穩(wěn),脫水效果不好。
4 結論
對影響脫水電場穩(wěn)定的各項原因進行分析后,提出回收老化油的最佳方法如下。
(1)收油時小班工人要嚴密監(jiān)視外輸儀表的瞬時排量,及時調整,使老化油進入油系統(tǒng)的比例不超過11.1%。
(2)各單位收油時間盡量錯開,以免同時收油,造成老化油瞬時量過多。
(3)根據(jù)老化油的收油量適當增加加藥量。正常生產(chǎn)時加藥比為0.5/10萬,當收油時加藥比可以增加到0.7~0.8/10萬。
經(jīng)緊密與413站、收油點聯(lián)系,協(xié)商將泵排量控制在30m3/h以下(25t/h),錯開收油時間,收到較好效果,脫水電場平穩(wěn)、含水不超標。
5經(jīng)濟效益評價
采用定量控制方法回收老化油,既方便又經(jīng)濟,方便是指根據(jù)來油量大小隨時調解收油量,保證配比小于或等于11%。
(1)節(jié)約加藥量。經(jīng)濟是指不用機械的增加藥量。此前分離不好時最高加藥量550kg/d,目前正常生產(chǎn)時來液量70000t/d,加藥量350kg/d,收油時加400~450kg/d,平均每次少加150kg/d,每月按15次加藥可節(jié)約2.25t。每噸藥按8000元計算,每月節(jié)約折合人民幣1.8萬元,每年藥量節(jié)約21.6萬元。
(2)避免凈化油量的損失。電場不穩(wěn),外輸油不合格,平均每年回罐15次,平均每次回罐225t/h,回收率只有90%,每年將損失338t凈化油。每噸凈化油按800元計算,將挽回損失27萬元。
(3)節(jié)約能耗。少回罐也避免重復收油,平均每次回罐按225t/h計算,用收油泵回收時間至少10h,每小時耗電8.4kW·h,每次收油耗電84kW·h,每度電按0.5元計算每年可節(jié)約630元。
因此采用定量控制、合理配比回收老化油是一種非常實用的創(chuàng)效方法。