錦州石化精細(xì)化工公司磺酸鹽裝置主要用于分離105車間的濾渣,再經(jīng)過減壓蒸餾,得到磺酸鹽,即潤滑油添加劑。LW355×1160-NC型臥式螺旋沉降離心機(jī)是裝置分離過程中的關(guān)鍵設(shè)備,它的運(yùn)行質(zhì)量對(duì)整套裝置尤為重要。
此設(shè)備在連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中經(jīng)常出現(xiàn)振動(dòng)過大、泄漏以及螺旋輸送器葉片磨損嚴(yán)重等問題,極大影響了磺酸鹽裝置的正常生產(chǎn),且分離效果不好。經(jīng)仔細(xì)檢查、分析、論證,針對(duì)該離心機(jī)出現(xiàn)的上述故障作了一系列的技術(shù)改造工作,確保了正常生產(chǎn)。
1 螺旋輸送器改造
用于磺酸鹽介質(zhì)分離的臥式離心機(jī),由于其高速轉(zhuǎn)動(dòng)過程中物料與機(jī)體間的相互作用,作為主件的螺旋與轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁的物料存在嚴(yán)重的邊緣直線硬磨損(徑向磨損),且具有很強(qiáng)的沖刷性質(zhì)的軟磨損(軸向磨損),從而導(dǎo)致白鋼轉(zhuǎn)鼓的出料口處因出料過程中的動(dòng)態(tài)磨損,轉(zhuǎn)鼓被橫向切斷。在檢修的過程中,對(duì)螺旋的工作現(xiàn)狀及磨損的過程和原因進(jìn)行了認(rèn)真分析和研究,并查閱了相關(guān)的處理工藝,同時(shí)征詢有關(guān)表面處理專家和專業(yè)焊接人員的意見和建議,認(rèn)為應(yīng)用現(xiàn)有手段進(jìn)一步提高螺旋葉片耐磨性的工藝方法主要有兩種,即進(jìn)行葉片邊緣噴涂和鑲焊硬質(zhì)合金帶。
噴涂方法有表面噴涂碳化鎢層和噴涂陶瓷層兩種。前一種方法該離心機(jī)原生產(chǎn)廠即可進(jìn)行,但碳化鎢層薄,耐磨性遠(yuǎn)不如鑲焊硬質(zhì)合金,且使用的周期短,需多次返廠修復(fù),陶瓷層噴涂是金屬材料表面加強(qiáng)的一種新工藝,其耐熱、耐磨性好,但耐沖擊性及脆性存在缺點(diǎn)。
硬質(zhì)合金是高溫?zé)Y(jié)的材料,它具有良好的可焊型和極強(qiáng)的耐磨性,如能夠用一定尺寸的硬質(zhì)合金塊在螺旋葉片邊緣鑲焊成加強(qiáng)帶,完全可以從根本上解決螺旋葉片的磨損問題,工藝上只要在車削加工中創(chuàng)造必要的條件就可以為焊接提供保證。因此,采用將原間斷焊接改為在受磨損的錐形葉片邊緣全面加焊硬質(zhì)合金帶的方法,在工藝上和實(shí)際操作上具有可行性。
為保證上述工藝方法的實(shí)現(xiàn),進(jìn)行重新設(shè)計(jì)。硬質(zhì)合金刀頭尺寸、形狀的選擇:螺旋葉片總厚度為6mm,為保證焊接的強(qiáng)度和質(zhì)量,確定鑲焊的厚度為4mm,高度為25mm,為盡可能減少曲率影響,采用合金塊長度為14.5mm(此時(shí)曲率影響為0.05mm),為保證焊接強(qiáng)度,選用直角梯形塊,為焊接和歸圓留有余量。螺旋葉片材質(zhì)為1Cr18Ni9Ti,具有較好的可焊性,為保證焊接和焊后尺寸及形狀符合要求,確定對(duì)原螺旋葉片在準(zhǔn)備焊接范圍車去25mm(單邊),并通過車削加工車成帶有臺(tái)階的焊片,作為焊接補(bǔ)件補(bǔ)焊到螺旋葉片上。使用銅焊,焊接成硬質(zhì)合金帶,并進(jìn)行修磨處理,做動(dòng)平衡。此項(xiàng)措施的實(shí)施收到了很好的效果,設(shè)備開工率顯著提高,故障明顯減少,保證了裝置的正常生產(chǎn)。
2 機(jī)殼大端改造
離心機(jī)大端從機(jī)體上蓋與下蓋的縫隙中向外滲油,其原因在于生產(chǎn)過程中清液較多,從溢流擋板向外溢流時(shí)形成壓力,從其小孔帶壓向外噴出,噴到上下機(jī)殼的連接處,從而引起清液由上下機(jī)殼的縫隙向外泄露。解決措施是:將上下機(jī)蓋貼合處加一環(huán)形擋板,通過焊接方式將其連接到上機(jī)蓋內(nèi)側(cè),在此處形成搭接式的密封,這樣由溢流擋板孔噴射出來的清液就直接噴到了后加的環(huán)形擋板上,沿環(huán)形擋板向下流入溢流口,正常排出機(jī)體。這一問題的解決既為磺酸鹽廠節(jié)約了芳烴及磺酸鹽清液,同時(shí)也改善了離心機(jī)附近及其樓下始終存在油污的惡劣環(huán)境,也消除了由此帶來的安全隱患。
3 減少進(jìn)料管壁磨損
由于分離的物料含有較大黏性,混合液中的固相附著力很強(qiáng),而離心機(jī)運(yùn)行中液相的排出力又很弱,致使進(jìn)入螺旋內(nèi)腔的物料部分不能順暢地投入到轉(zhuǎn)鼓中去,出現(xiàn)了回彈,附著到轉(zhuǎn)鼓筒內(nèi)壁,時(shí)間一久就形成了強(qiáng)硬的粘塊,刮磨進(jìn)料管,導(dǎo)致進(jìn)料管磨損,加劇了設(shè)備的振動(dòng),嚴(yán)重時(shí)會(huì)將進(jìn)料管磨斷。
通過對(duì)離心機(jī)運(yùn)行中液相分離過程的動(dòng)態(tài)分析,認(rèn)為螺旋內(nèi)筒積料現(xiàn)象與離心機(jī)的進(jìn)料與排液是否順暢有關(guān),如果能夠使離心機(jī)的進(jìn)料量與排出量保持均衡、順暢,反彈粘料的現(xiàn)象就不會(huì)出現(xiàn)。
采取的解決辦法是首先調(diào)整了進(jìn)排氣通路,再將進(jìn)料管加工成帶夾套的階梯型,夾套進(jìn)料端接入氮?dú)猓硪欢司鶆蜚@出6個(gè)排氣孔,形成對(duì)反彈物料的沖擊,消除或減少了粘料現(xiàn)象。
4 改進(jìn)進(jìn)出料口的連接方式
離心機(jī)是高速回轉(zhuǎn)設(shè)備,整機(jī)安裝采用的是減震固定,其進(jìn)出口的連接必須采用軟連接。
以往,錦州石化精細(xì)化工公司的磺酸鹽裝置在進(jìn)料口和排液口采用的是彈性軟管連接,此部分由于無動(dòng)力源,因此基本可行。在排渣出口采用不銹鋼雙法蘭膨脹節(jié)與下面螺旋輸送機(jī)的進(jìn)料方箱連接,由于下面是動(dòng)力設(shè)備,而膨脹節(jié)相對(duì)較硬,連接后上下全部運(yùn)行時(shí),離心機(jī)、輸送機(jī)乃至整個(gè)裝置形成了振動(dòng)的共攜體,出現(xiàn)了振動(dòng)干涉,增加了設(shè)備的損壞頻次,加大了故障判斷和處理的難度。通過多方查找和分析對(duì)比,選用一種氟橡膠襯里軟體雙法蘭膨脹節(jié)。經(jīng)使用后,徹底切斷離心機(jī)與輸送機(jī)的振動(dòng)聯(lián)系,實(shí)現(xiàn)了既密封又抗振、減振的良好效果。
5 保證平衡進(jìn)料
LW355×1160-NC型臥式螺旋沉降離心機(jī)的優(yōu)點(diǎn)之一是能夠連續(xù)工作,要使這一優(yōu)點(diǎn)得到較大發(fā)揮,就要保證進(jìn)料量定量并可調(diào),以滿足設(shè)備處理量的需要,而錦州石化精細(xì)化工公司的磺酸鹽裝置采用的工藝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)由于存在缺陷,采用攪拌釜重力進(jìn)料,手動(dòng)閥門控制,物料的黏性及各種雜物的存在導(dǎo)致操作中不斷發(fā)生堵料現(xiàn)象,迫使離心機(jī)總是處于饑飽不均的狀態(tài),既影響了分離質(zhì)量,也降低了生產(chǎn)效率,并導(dǎo)致設(shè)備故障頻發(fā),一直難以解決。
根據(jù)該機(jī)的工作特點(diǎn),采取的解決措施是選用單螺桿泵作為進(jìn)料泵,變頻控制,泵前加過濾器并安裝壓力傳感器,控制無料或斷料,開閥沖堵或報(bào)警。
6 制定維護(hù)措施
以上是對(duì)離心機(jī)在實(shí)際生產(chǎn)中出現(xiàn)的一些故障相應(yīng)進(jìn)行的系列改造。根據(jù)對(duì)上述故障的分析,對(duì)此臥式螺旋沉降離心機(jī)制定維護(hù)措施如下:
(1)每半年對(duì)設(shè)備檢查1次,一年進(jìn)行1次大修。
(2)潤滑:每天必須對(duì)兩端軸承加注3#鋰基脂50g左右,每周必須從差速器輸入軸中心注油孔注入3#鋰基脂500g左右,每半年清洗換油1次。
(3)制定臥式離心機(jī)巡檢表。
通過采用以上維護(hù)措施,該臥式螺旋沉降離心機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)至今未出現(xiàn)較大異常,保證了磺酸鹽裝置的正常生產(chǎn)。