近年來,隨著人們環(huán)保意識的增強和市政污水處理廠的大量興建,離心脫水機的應(yīng)用日益增多。2010年11月,環(huán)保部印發(fā)《關(guān)于加強城鎮(zhèn)污水處理廠污泥污染防治工作的通知》,明確指出“污泥產(chǎn)生、運輸、貯存、處理處置的全過程應(yīng)當(dāng)遵守國家和地方相關(guān)污染控制標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范。污水處理廠以貯存(即不處理處置)為目的將污泥運出廠界的,必須將污泥脫水至含水率50%以下”。這樣一來,國內(nèi)許多將污泥離心脫水后外運填埋的污水廠將受到很大影響,因為經(jīng)離心脫水后污泥的含水率一般在80%左右,離國家環(huán)保部的要求有很大差距,所以這些污水廠將會考慮設(shè)備的替換。為了合理利用原有的離心脫水成套設(shè)備,有效降低設(shè)備改建成本,上海市某污水廠進行了設(shè)備改造,并通過更新升級控制系統(tǒng),將原有的離心脫水系統(tǒng)改造成離心濃縮系統(tǒng),使離心機的優(yōu)勢得以繼續(xù)發(fā)揮。
1 整體工藝改造方案
原有污泥脫水系統(tǒng)的工藝流程為:污水池內(nèi)的污水經(jīng)攪拌機攪動后自流進入泵房,經(jīng)污泥切割機打碎后,由污泥進料泵輸入離心機,與配藥系統(tǒng)配制的絮凝液在離心機內(nèi)混合后,上清液通過排水管道進入中水系統(tǒng)進行后續(xù)處理,脫水污泥通過無軸螺旋輸送器送入儲泥倉,而后外運。
原來的脫水車間改為濃縮車間,而原有的儲泥車間暫時保留,如果污泥深度脫水系統(tǒng)出現(xiàn)故障,可通過控制系統(tǒng)對離心脫水系統(tǒng)的運行參數(shù)進行調(diào)整,使離心機系統(tǒng)功能暫時恢復(fù)為脫水,并將脫水后的污泥暫時存儲到儲泥車間內(nèi)。在改造過程中,原有脫水車間內(nèi)的污泥螺桿泵(泵房內(nèi))、污泥切割機(泵房內(nèi))、配藥裝置、沖洗系統(tǒng)(泵房內(nèi))、無軸螺旋輸送機等關(guān)鍵設(shè)備得以繼續(xù)利用,同時,在車間內(nèi)增設(shè)攪拌池以及濃縮污泥出泥泵(泵組)。
2 控制系統(tǒng)改造方案
原有離心脫水成套設(shè)備控制系統(tǒng)主要是用以控制污泥脫水效果(含水率保持在80%以下),而現(xiàn)行的改造方案要求污泥經(jīng)離心濃縮后,含水率要在95%~97%(該要求為污泥下道濃縮工序提供必要的工藝準(zhǔn)備),因此,原設(shè)備及控制邏輯需根據(jù)實際情況做出調(diào)整,而且為了滿足污水處理廠關(guān)于離心機脫水、濃縮切換的要求,也需要對控制系統(tǒng)進行升級改造。
控制系統(tǒng)在兩套模式中可進行切換:一為脫水模式,即將經(jīng)過離心脫水后的污泥通過無軸螺旋輸送機送到儲泥倉中;二為濃縮模式,即將經(jīng)過離心濃縮后的污泥先暫存在攪拌池中,然后再由出泥泵送出,通入儲泥池。
整套系統(tǒng)的電氣控制部分由一套系統(tǒng)控制柜AC1組成,用于對LW530NY污泥脫水/濃縮系統(tǒng)成套裝置的控制。
系統(tǒng)控制柜AC1上電后,將開關(guān)SA1置于“屏控”后,可直接將操作權(quán)交由觸摸屏進行自動、手動操作;當(dāng)觸摸屏出現(xiàn)故障后,則可以將開關(guān)SA1置于“停止”或“自動”,將操作權(quán)交還,可由控制柜面板上按鈕進行控制操作。
當(dāng)開關(guān)SA5置于“脫水”模式時,系統(tǒng)啟動流程如下:
(1)液壓站啟動,待達到脫水頻率后,指示燈長亮。
(2)離心機啟動,待達到脫水效率后,指示燈長亮。
(3)無軸螺旋輸送機啟動,與離心機出料口連接處閘閥開啟,上下連通。
(4)進料泵開啟,加藥泵開啟,泥藥混合后進入離心機脫水。
(5)脫水后的上清液自流進入廠區(qū)中水管道,污泥在無軸螺旋輸送機的推料過程中進入儲泥車間,由汽車外運。
當(dāng)開關(guān)SA5置于“濃縮”模式時,系統(tǒng)啟動流程如下:
(1)液壓站啟動,待達到濃縮頻率后,指示燈長亮。
(2)離心機啟動,待達到濃縮頻率后,指示燈長亮。
(3)攪拌池內(nèi)攪拌葉片啟動。
(4)離心機出料口與攪拌池連接處閘閥開啟,上下連通。
(5)進料泵開啟,加藥泵開啟,泥藥混合后進入離心機濃縮。
(6)分離后的上清液自流進入廠區(qū)中水管道,污泥在攪拌池內(nèi)被攪拌均勻后,由出泥泵輸送入由開關(guān)SA6指定的儲泥池內(nèi),進入下一道深度處理過程中。
當(dāng)系統(tǒng)運行周期結(jié)束,需要對設(shè)備進行保養(yǎng)或維護時,系統(tǒng)控制停機流程如下:
(1)在“脫水”模式下:進料泵停,加藥泵停,切割機?!x心機降速至清洗速度→沖洗水泵啟動,清洗水閥打開,進行一次清洗→清洗時間到,沖洗水泵停,清洗水閥關(guān)閉→離心機再降速至“0”→輸送機關(guān),泥餅排放閥閉→再次啟動離心機,離心機升速至清洗頻率→沖洗水泵啟動,清洗水閥打開,進行二次清洗→清洗時間到,沖洗水泵停,清洗水閥關(guān)閉→離心機再次降速至“0”(清洗時間和次數(shù)可由人機界面設(shè)定)→液壓站降速至“0”,至此設(shè)備停止完畢。
(2)在“濃縮”模式下:進料泵停,加藥泵停,切割機停→離心機降速至清洗速度→沖洗水泵啟動,清洗水閥打開,進行一次清洗→清洗時間到,沖洗水泵停,清洗水閥關(guān)閉→離心機再降速至“0”→濃縮后污泥排放閥關(guān)閉,污泥輸送泵停,攪拌池攪拌機停,攪拌池出口閥關(guān)閉。再次啟動離心機,離心機升速至清洗頻率→沖洗水泵啟動,清洗水閥打開,進行二次清洗→清洗時間到,沖洗水泵停,清洗水閥關(guān)閉→離心機再次降速至“0”(清洗時間和次數(shù)可由人機界面設(shè)定)→液壓站降速至“0”,至此設(shè)備停止完畢。
為保證離心機系統(tǒng)穩(wěn)定運行,控制系統(tǒng)會根據(jù)扭矩輸出自動調(diào)整液壓站頻率,控制進料泵和加藥泵運行和停止,對故障輸出進行處理,保證脫水正常平穩(wěn)運行。當(dāng)扭矩大于設(shè)定P0時,液壓站電機進入高速運行狀態(tài)(50Hz),進料泵、加藥泵進入低速運行狀態(tài)(15Hz)。快速將料推出,直到扭矩小于P0時,液壓站、進料泵、加藥泵、切割機恢復(fù)正常運行。當(dāng)扭矩大于設(shè)定P2時,輸出報警,轉(zhuǎn)入停機程序(不進行清洗),需要人工檢修排除故障。當(dāng)出現(xiàn)斷泥、斷藥信號報警時,進料泵和加藥泵停,當(dāng)短時間恢復(fù)時,按下“復(fù)位”按鈕,自動恢復(fù)進料。當(dāng)離心機溫度過高、振動過大、扭矩超過P2等嚴(yán)重事件出現(xiàn)時,立即停機。在“濃縮”模式下:當(dāng)濃縮后污泥在緩沖罐中液位高度高于設(shè)定的高位值時,進料泵停止進料,加藥泵停止加藥,當(dāng)液位高度低于設(shè)定的下限值時,濃縮液輸送泵停止,攪拌吃攪拌機停,停止向儲泥池輸送。
3 濃縮模式下的運行測試
經(jīng)系統(tǒng)改造后,在整個污泥處理流程中,設(shè)備主要用以完成濃縮工藝。為研究整套系統(tǒng)改造情況,在現(xiàn)場進行為期一個月的實地測試。以下表格為第一次調(diào)試參數(shù)記錄,在該次測試過程中,需要被濃縮的污泥含水率為99.12%,絮凝劑配比濃度2‰。在進料流量40m3/h的情況下,采用液壓驅(qū)動系統(tǒng)來驅(qū)動螺旋可使差速在運行中無級調(diào)節(jié),當(dāng)將離心機的差速由21r/min逐步下調(diào)到13r/min后,即污泥濃度由98.21%下降到96.78%,達到了含水率92%~97%的要求,此時液壓站輸出壓力為0.9~1MPa,說明離心機受載較輕,對設(shè)備的長期運行提供了有利條件。
時間 | 離心機轉(zhuǎn)速r/min | 差速r/min | 液壓站輸出壓力MPa | 進料流量m3/h | 加藥流量 m3/h | 進泥含水率% | 上清液 |
09:10 | 1620 | 21 | 8 | 40 | 0.9 | 清 | |
10:20 | 1900 | 21 | 9 | 40 | 0.9 | 98.21 | 清 |
13:45 | 1900 | 16 | 9~10 | 40 | 0.9 | 清 | |
14:25 | 1900 | 13 | 8~9 | 40 | 0.9 | 清 | |
14:50 | 1900 | 13 | 9~10 | 40 | 0.9 | 96.78 | 清 |
在濃縮后污泥含水率達到指定要求后,又進行了第二次測試,調(diào)試數(shù)據(jù)如下表所示。此次調(diào)試的目的在于,通過提高離心機的轉(zhuǎn)速,設(shè)法使絮凝劑使用量降低。在該次測試過程中,進入離心機濃縮的污泥含水率為99%,配藥濃度2‰。同樣在進料流量40m3/h的情況下,將離心機的轉(zhuǎn)速提高到2438r/min,濃縮后的污泥含水率,保持在96.83%~97.2%之間,而絮凝劑的投放量則較前次相比下降了1/3。說明在滿足濃縮污泥含水率的前提下,離心機提高轉(zhuǎn)速,可有效的降低絮凝劑的使用。
時間 | 離心機轉(zhuǎn)速r/min | 差速r/min | 液壓站輸出壓力MPa | 進料流量m3/h | 加藥流量 m3/h | 進泥含水率% | 上清液 |
09:00 | 2100 | 10.1 | 10 | 40 | 0.6 | 清 | |
10:20 | 2100 | 10.1 | 10 | 40 | 0.6 | 97.2 | 清 |
13:00 | 2100 | 10.2 | 11 | 40 | 0.6 | 清 | |
15:30 | 2100 | 10.2 | 12 | 40 | 0.6 | 96.83 | 清 |
在濃縮后污泥含水率達到要求,絮凝劑使用量減少的前提下,還針對離心機系統(tǒng)濃縮性能進行第三次實驗測試,數(shù)據(jù)如下表所示。該次調(diào)試的目的在于檢測離心機是否能在進泥泵滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)下(進泥量70m3/h)達到濃縮要求。在該次調(diào)試過程中,進入離心機濃縮的污泥含水率為99.13%,絮凝劑配比濃度2‰。隨處理能力的逐步提高,加藥量也相應(yīng)提高。在進料流量50m3/h的情況下,假定干泥密度為1000kg/m3,藥耗大約是1.6kg/h;當(dāng)處理量達到70m3/h時,藥耗大約是2.4kg/h。
時間 | 離心機轉(zhuǎn)速r/min | 差速r/min | 液壓站輸出壓力MPa | 進料流量m3/h | 加藥流量 m3/h | 進泥含水率% | 上清液 |
09:00 | 2438 | 10.1 | 10 | 51 | 0.8 | 95.9 | 清 |
10:30 | 2438 | 10.1 | 10 | 60 | 1.1 | 93.2 | 清 |
12:45 | 2438 | 10.2 | 11 | 69.4 | 1.2 | 93.87 | 清 |
14:30 | 2438 | 10.2 | 12 | 69.4 | 1.2 | 94.23 | 清 |
與第一次實驗數(shù)據(jù)對比,絮凝劑的使用量呈現(xiàn)上升趨勢,應(yīng)該是隨著離心機轉(zhuǎn)速的增大,絮凝作用部分失效,膠合物穩(wěn)定系統(tǒng)被破壞引起的。可以考慮在實際運行中適當(dāng)降低轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)藥耗降低的目的。
4 結(jié)論
離心機濃縮系統(tǒng)性能的發(fā)揮還有一定的空間(在分離過程中絮凝劑的使用還有降低的空間)。后續(xù)可從以下幾方面入手:
(1)改進混合配藥系統(tǒng),使絮凝劑、污泥的混合過程更充分。
(2)改進離心機腔體結(jié)構(gòu),提高離心機成套設(shè)備的污泥濃縮處理能力。
(3)根據(jù)工藝情況進一步調(diào)整成套設(shè)備控制系統(tǒng),實現(xiàn)設(shè)備自動化操作。
現(xiàn)場測試,改造后的離心濃縮成套系統(tǒng)基本達到預(yù)期分離效果。同時,也為進行離心脫水設(shè)備改造及控制系統(tǒng)升級提供了原始參考,使離心機在污水處理工藝工序中的應(yīng)用領(lǐng)域得到一定的擴展,并為后續(xù)需要轉(zhuǎn)型的污水處理改造工程項目提高了有利的數(shù)據(jù)支持。