近年來(lái),隨著國(guó)家大型煉化一體化項(xiàng)目的開展,國(guó)內(nèi)PTA的產(chǎn)能增長(zhǎng)迅速,促使國(guó)內(nèi)PTA行業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)漸漸加劇。相對(duì)較老的裝置只有通過不斷的進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化才能提高企業(yè)在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。
嘉興石化有限公司一期采用英威達(dá)技術(shù)于2012年投產(chǎn)。相對(duì)于現(xiàn)有工藝技術(shù)而言,該裝置仍有許多的地方需改進(jìn)與優(yōu)化。PTA氧化單元是以鈷、錳、溴為催化劑,乙酸為溶劑。實(shí)際生產(chǎn)中氧化催化劑的使用量較多而且成本偏高,同時(shí)氧化單元離心機(jī)分離效果的優(yōu)劣在優(yōu)化催化劑單耗中起到了重要作用。因此,結(jié)合裝置的現(xiàn)狀對(duì)離心機(jī)分離效果進(jìn)行簡(jiǎn)單優(yōu)化進(jìn)一步降低催化劑消耗。
1 離心機(jī)工作原理
氧化單元離心機(jī)的主要作用是反應(yīng)生成的母液和沉淀劑混合形成沉淀,在離心機(jī)的高速旋轉(zhuǎn)下,將催化劑進(jìn)行分離,回收。
母液進(jìn)料、沉淀劑、稀堿混合后通過離心機(jī)的中央被輸送至離心機(jī)入口。固體堆積在碟片下側(cè),經(jīng)過離心機(jī)外圍的管嘴,被排放到出料漿料中。液體上升到離心機(jī)的中央,并以溢流方式離開裝置的頂部。
2 離心機(jī)特性分析
離心機(jī)分離效果主要是關(guān)注溢流液中金屬離子的含量以及離心機(jī)下線堿洗的時(shí)間差。在本文中將溢流液中金屬離子含量200mg/kg作為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析。
2.1 離心機(jī)分離效果的主要表征
2.1.1 溢流液中金屬離子的含量
金屬離子的高低是體現(xiàn)分離效果較直接、較主要的指標(biāo)。金屬離子含量較低,則金屬的沉淀率較高,使氧化裝置中堆積的耐腐蝕金屬得到循環(huán)。金屬離子含量較高,則催化劑金屬的沉淀效率較低,大量金屬被損耗。
2.1.2 離心機(jī)堿洗的時(shí)間間隔
堿洗時(shí)間間隔越長(zhǎng),說明離心機(jī)分離效果好,離心機(jī)在線運(yùn)行時(shí)間越長(zhǎng)。
2.2 離心機(jī)分離效果的影響因素
2.2.1 離心機(jī)進(jìn)料量
離心機(jī)進(jìn)料量過大,沉淀的固體好多,則會(huì)導(dǎo)致離心機(jī)管嘴堵塞。進(jìn)料量過低,則不能滿足裝置的需求,減弱了離心機(jī)的作用。
2.2.2 沉淀劑溫度
沉淀劑的溫度過低,則沉淀劑可能從溶劑中析出。溫度過高,則沉淀劑的腐蝕性將增強(qiáng)。
2.2.3 離心機(jī)轉(zhuǎn)速
離心機(jī)轉(zhuǎn)速過低,則沉淀物中固液分離不充分。轉(zhuǎn)速過高,則分離后固體質(zhì)量濃度過大導(dǎo)致管嘴堵塞。
2.2.4 離心機(jī)管嘴
離心機(jī)管嘴過小,則分離后固體漿料不易通過造成堵塞。
2.2.5 稀堿加入量
稀堿的加入主要是防止發(fā)生腐蝕。加入量過低,則離心機(jī)的碟片和下游側(cè)設(shè)備有可能出現(xiàn)腐蝕。加入量過大,則稀堿進(jìn)入氧化反應(yīng)器導(dǎo)致催化劑的活性降低。
2.2.6 DH溶劑加入量
DH溶劑的加入主要是洗滌置換含有稀堿的母液。加入量過低,則洗滌效果比較差。
3 實(shí)施對(duì)策及效果
3.1 實(shí)施對(duì)策
(1)離心機(jī)中沉淀劑與總金屬比例由原來(lái)1:1提高至1.6:1。
(2)沉淀劑濃度控制在10%~15%。結(jié)合質(zhì)量濃度的變化,對(duì)沉淀劑加入量進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
(3)沉淀劑溫度控制在40~45℃。
(4)DH溶劑加入量控制在4~8t/h。結(jié)合稀堿的加入量,對(duì)DH溶劑加入量適當(dāng)調(diào)整。
(5)離心機(jī)分離后固體漿料質(zhì)量濃度控制在3000~3500kg/m3。
(6)稀堿與進(jìn)料量比例控制在0.013:1。比例可根據(jù)化驗(yàn)分析結(jié)果適當(dāng)調(diào)整。
(7)進(jìn)料量一定時(shí),離心機(jī)轉(zhuǎn)速控制在3650~3750r/min效果較佳。
(8)轉(zhuǎn)速一定時(shí),進(jìn)料量控制在24~27t/h效果較佳。
3.2 實(shí)施效果
3.2.1 金屬離子含量變化
通過采取上述措施,主要從溢流液中金屬離子的含量和堿洗時(shí)間差進(jìn)行對(duì)比分析。
實(shí)施后離心機(jī)堿洗時(shí)間差為14小時(shí),比實(shí)施前的8小時(shí)大大的延長(zhǎng)。同時(shí)實(shí)施后的金屬離子含量由原來(lái)的45mg/kg降至30mg/kg,起點(diǎn)的降低幅度明顯。采取相應(yīng)措施后金屬離子含量隨著時(shí)間推移還是有一定的上升,但總體效果還是有所改觀的。
3.2.2 氧化單元CTA質(zhì)量
減少裝置中金屬離子的損失可能會(huì)造成金屬離子的活性降低,進(jìn)而導(dǎo)致氧化單元CTA中4-CBA的波動(dòng)。因此,對(duì)氧化單元CTA中4-CBA進(jìn)行了跟蹤。
措施實(shí)施后,氧化單元CTA中4-CBA含量在允許范圍之內(nèi)可控,質(zhì)量比較穩(wěn)定,未給精制單元帶來(lái)問題。
4 結(jié)語(yǔ)
采取上述的優(yōu)化處理措施不難看出,金屬離子損失、離心機(jī)堿洗時(shí)間差均得到了很大改善,并且氧化單元CTA中4-CBA含量符合生產(chǎn)要求。
離心機(jī)分離效果的極大改善,不僅降低了裝置中能源的消耗,而且提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,為更好地建立節(jié)能、低耗、綠色、環(huán)保的企業(yè)樹立了新的榜樣。