臥式螺旋沉降離心機(jī)應(yīng)用范圍廣,能廣泛應(yīng)用于多個(gè)行業(yè)污泥脫水的場合;對物料的適應(yīng)范圍較大,可以分離固相粒徑為0.005~2mm,固相濃度為0.5~40%的懸浮液;能自動、連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),裝機(jī)生產(chǎn)能力大,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用較低,因此,臥式螺旋沉降離心機(jī)在含油污泥脫水系統(tǒng)中得到廣泛應(yīng)用。
在生產(chǎn)過程中,臥式螺旋沉降離心機(jī)出現(xiàn)開機(jī)差速報(bào)警或振動報(bào)警、主機(jī)報(bào)警停機(jī)、脫水后的污泥含水率不穩(wěn)定、離心機(jī)不出泥、螺旋推進(jìn)器外圈磨損嚴(yán)重的問題。本文根據(jù)大慶油田生產(chǎn)運(yùn)行的實(shí)際情況,結(jié)合臥式螺旋沉降離心機(jī)的工作原理、結(jié)構(gòu)組成,分析了臥式螺旋沉降離心機(jī)在含油污泥脫水系統(tǒng)中故障產(chǎn)生的原因,提出解決故障的有效措施,總結(jié)了使臥式螺旋沉降離心機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行的管理方法。
1 工作原理
臥式螺旋離心機(jī)是一種螺旋卸料沉降離心機(jī)。主要由高轉(zhuǎn)速的轉(zhuǎn)鼓、與轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)向相同且轉(zhuǎn)速比轉(zhuǎn)鼓略低的帶空心轉(zhuǎn)軸的螺旋輸送器喝差速器等部件組成。當(dāng)要分離的懸浮液由空心轉(zhuǎn)軸送入轉(zhuǎn)筒后,在高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力作用下,立即被甩入轉(zhuǎn)鼓腔內(nèi)。高速旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)鼓產(chǎn)生強(qiáng)大的離心力把比液相密度大的固相顆粒甩貼在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁上,形成固體層(因?yàn)榄h(huán)狀,稱為固環(huán)層);水分由于密度較小,離心力小,因此只能在固環(huán)層內(nèi)側(cè)形成液體層,稱為液環(huán)層。由于螺旋喝轉(zhuǎn)鼓的轉(zhuǎn)速不同,二者存在有相對運(yùn)動(即轉(zhuǎn)速差),利用螺旋和轉(zhuǎn)鼓的相對運(yùn)動把固環(huán)層的污泥緩慢地推動到轉(zhuǎn)鼓的錐端,并經(jīng)過干燥區(qū)后,由轉(zhuǎn)鼓圓周分布的出口連續(xù)排出;液環(huán)層的液體則靠重力由堰口連續(xù)\溢流\排至轉(zhuǎn)鼓外,形成分離液。
2 常見故障分析及對策
2.1 開機(jī)差速報(bào)警或振動報(bào)警
臥式螺旋沉降離心機(jī)開機(jī)差速報(bào)警停機(jī)或啟動時(shí)聲音異常,振動比較大,造成報(bào)警停機(jī)。造成這兩種報(bào)警停機(jī)的原因是停機(jī)時(shí)沖洗不徹底或沖洗程序不正確,沖洗不徹底一是導(dǎo)致離心機(jī)排泥端泥渣積存過多,再次起動時(shí)造成轉(zhuǎn)鼓和螺旋之間差速過高報(bào)警;二是轉(zhuǎn)鼓的內(nèi)壁上殘留不規(guī)則固體殘?jiān)?,?dāng)離心機(jī)啟動時(shí)造成轉(zhuǎn)鼓運(yùn)動不平衡而產(chǎn)生振動報(bào)警。出現(xiàn)上述兩種停車報(bào)警后,按復(fù)位鍵,當(dāng)轉(zhuǎn)速升高到300r/min以上時(shí)松開,待轉(zhuǎn)速達(dá)到500r/min以上時(shí)開始打開沖洗閥沖洗,當(dāng)?shù)退贈_洗不徹底時(shí),打開機(jī)蓋將自來水管伸進(jìn)轉(zhuǎn)鼓進(jìn)行人工清洗,直至徹底沖洗干凈。正常停機(jī)沖洗時(shí),判斷是否達(dá)到預(yù)期效果主要看扭矩值,扭矩值小于1KNm表示沖洗比較干凈;非正常沖洗時(shí),判斷是否達(dá)到預(yù)期效果使齒輪軸保持不動,用手轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)鼓,轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)動是否靈活,如果轉(zhuǎn)動不靈活,用水徹底清洗干凈。該工作需在停機(jī)時(shí)馬上進(jìn)行,因?yàn)樵谖磫訖C(jī)器中清除沉淀物是比較容易的。
2.2 脫水后的污泥含水率不穩(wěn)定
離心機(jī)正常的出泥含水率在75%,但運(yùn)行了3個(gè)月發(fā)現(xiàn)出泥的含水率時(shí)高時(shí)低,高時(shí)達(dá)到90%,低時(shí)達(dá)到70%,分離液渾濁,含固率在1%左右,高達(dá)3.8%,運(yùn)行非常不穩(wěn)定。出現(xiàn)離心機(jī)出泥含水率不穩(wěn)定的主要原因是離心機(jī)的進(jìn)料量不均勻,污泥經(jīng)化學(xué)熱清洗罐處理后,上層為浮渣和油回收利用,中層為懸浮液,底層為油泥,底層的油泥直接用污泥泵送至離心機(jī)脫水,由于化學(xué)熱清洗罐進(jìn)料不是連續(xù)的,造成罐底層的污泥厚度時(shí)高時(shí)低,污泥泵的運(yùn)行時(shí)間不易控制,造成進(jìn)入離心機(jī)的污泥含水率不穩(wěn)定。
針對上述問題,及時(shí)調(diào)整了工藝流程,增加了污泥罐,將化學(xué)熱清洗罐的底層污泥排到污泥罐中,污泥罐中加入攪拌機(jī),攪拌均勻后再用污泥泵送至離心機(jī),經(jīng)過一個(gè)月的運(yùn)行,離心機(jī)脫水基本穩(wěn)定。
2.3 螺旋磨損嚴(yán)重
離心機(jī)開機(jī)啟動時(shí),聲音和振動出現(xiàn)了異常,進(jìn)料后異常聲音消失,打開機(jī)罩檢修,手動盤車,轉(zhuǎn)鼓和螺旋正常,檢查發(fā)現(xiàn)螺旋片磨損嚴(yán)重,尤其是錐體部分磨損嚴(yán)重。
螺旋片磨損的主要原因是污泥中含有泥砂較多,污泥是多種性質(zhì)不同的混合物,如鉆井污泥、壓裂返排液污泥、酸化污泥、清淤污泥等,有的污泥含泥砂較多,有的還有腐蝕性,造成螺旋的磨損。
針對上述問題,及時(shí)調(diào)整了工藝流程,在離心機(jī)前采用重力沉降或旋流除砂器,將大顆粒的砂粒除去,降低污泥中含砂量,經(jīng)過一個(gè)月的運(yùn)行,離心機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定,檢修發(fā)現(xiàn)離心機(jī)磨損問題得到了改善。
3 穩(wěn)定運(yùn)行的管理方法
(1)減少離心機(jī)的振動。每次停機(jī)后對轉(zhuǎn)鼓和螺旋進(jìn)行徹底清洗。
(2)降低離心機(jī)螺旋的磨損。采用重力沉降或旋流方式減少污泥的含砂量。
(3)定期清洗污泥返流管,返流管堵塞,污泥含固率下降,離心機(jī)產(chǎn)生振動。
(4)定期清洗離心機(jī)給料污泥泵,防止污泥泵堵塞造成離心機(jī)被迫停機(jī)。
(5)絮凝劑投加裝置的維護(hù)。定期清理絮凝劑投加裝置上的管道、攪拌器、靜態(tài)混合器上的粘團(tuán)和結(jié)塊,防止堵塞。
(6)嚴(yán)格按著操作說明書進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)。
4 結(jié)論
本文研究了臥式沉降離心機(jī)的結(jié)構(gòu)原理,結(jié)合現(xiàn)場的實(shí)際運(yùn)行情況,分析了離心機(jī)產(chǎn)生開機(jī)差速報(bào)警或振動報(bào)警、脫水后的污泥含水率不穩(wěn)定、螺旋磨損嚴(yán)重的原因,找到了相應(yīng)的解決方法,并總結(jié)了離心機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行的管理辦法,經(jīng)過三個(gè)月的現(xiàn)場運(yùn)行跟蹤,設(shè)備運(yùn)行基本穩(wěn)定。