河北盛華化工有限公司于2007年9月份引進了由原北京化二股份有限公司設(shè)計的10萬t/aPVC裝置,2008年年底完成設(shè)備安裝及以水代料的聯(lián)動試車。由于受全球金融危機的影響,該裝置于2009年3月份才開始投料生產(chǎn),5月份滿負荷生產(chǎn)。新裝置的投產(chǎn)為該公司的節(jié)能降耗提供了強有力的保障,生產(chǎn)1tPVC的電石消耗低至1.46t。但該裝置于2009年8-9月連續(xù)發(fā)生離心機跳車故障,其原因是電流過載而使進料閥關(guān)閉。河北盛華化工有限公司通過改造離心機系統(tǒng),使生產(chǎn)順利進行,并且降低了能耗。
1 離心機的結(jié)構(gòu)及工作原理
河北盛華化工有限公司使用的離心機為LW720AⅢ離心機,它主要由限矩保護裝置、差速器、螺旋、轉(zhuǎn)鼓、機罩、機座、潤滑系統(tǒng)、主電動機組成。
LW720AⅢ離心機工作原理為:懸浮液經(jīng)進料管螺旋進料口進入轉(zhuǎn)鼓,在主電動機高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力作用下,較大、較重的固相顆粒沉積在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁上,與轉(zhuǎn)鼓相對運動的螺旋葉片連續(xù)將沉積在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁上的固相顆粒刮下并推至排渣口。分離后的清液經(jīng)堰板開口流出轉(zhuǎn)鼓,螺旋與轉(zhuǎn)鼓的相對運動由差速器實現(xiàn)。差速器的外殼與轉(zhuǎn)鼓連接,輸出軸與螺旋連接,輸入軸與限矩保護裝置連接。主電動機帶動轉(zhuǎn)鼓旋轉(zhuǎn)的同時,也帶動了差速器外殼旋轉(zhuǎn),由于輸入軸與限矩保護裝置連接,限矩保護裝置產(chǎn)生制動力矩,從而驅(qū)動行星輪帶動輸出軸旋轉(zhuǎn),并按一定的比例將扭矩傳給螺旋,從而實現(xiàn)了離心機對物料的連續(xù)分離。
PVC漿料特性:固相粒度(140~198um)≥80%,懸浮液質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤25%,懸浮液密度≤1200kg/m3(20℃),進料壓力0.15~0.30MPa,進料溫度≤75℃。
轉(zhuǎn)鼓大端直徑720mm,轉(zhuǎn)速2300r/min,分離因數(shù)2310,液層深度23~63mm,差速器減速比38/31,分離后固相含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤25%,分離后液相含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤0.1%。
2 LW720AⅢ離心機運行過程中出現(xiàn)的問題
2009年5月份,LW720AⅢ離心機開始滿負荷生產(chǎn)運行;9月5日,2#離心機發(fā)生電動機負荷過高(超過設(shè)定高限190A)的跳車停機故障。拆開離心機大蓋后發(fā)現(xiàn)排水口堆有大量樹脂,轉(zhuǎn)鼓與螺旋之間有1層約0.7cm厚的塑化片。因螺旋轉(zhuǎn)動過程中摩擦力增大,造成差速器扭矩過大而發(fā)生跳車。經(jīng)離心機生產(chǎn)廠家技術(shù)人員指導(dǎo),3次拆裝調(diào)整間隙后,于9月14日再次運行,1個月未發(fā)生跳車事故。10月中旬再次拆裝過程中發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)鼓外壁在第1道隔板處發(fā)生磨損,磨損深度達4.7mm(廠家技術(shù)規(guī)定轉(zhuǎn)鼓磨損深度達2.5mm時設(shè)備將不能使用)。由于離心機轉(zhuǎn)速高達2300r/min,所以一旦發(fā)生事故,后果非常嚴(yán)重。經(jīng)仔細觀察、分析,認為磨損原因是干燥開停車過程中出現(xiàn)了倒風(fēng)現(xiàn)象,在空氣夾帶PVC粉經(jīng)離心機吹到母液池的過程中,于轉(zhuǎn)鼓與隔板處發(fā)生了磨損,轉(zhuǎn)鼓強度降低,影響了安全生產(chǎn)。
3 解決離心機轉(zhuǎn)鼓磨損對策
(1)將離心機排風(fēng)改為自然排風(fēng)。原工藝設(shè)計為離心機下料斗側(cè)面有1個錐形排風(fēng)斗(與下料斗隔有不銹鋼網(wǎng)),再由風(fēng)機連接后排風(fēng)。風(fēng)機運行幾天后將不銹鋼網(wǎng)抽破,樹脂隨著熱氣被風(fēng)機抽出,不僅損失了成品料,而且污染了周圍環(huán)境。風(fēng)機不能正常運轉(zhuǎn),停止運行后料斗排風(fēng)不暢,造成PVC粉料由空氣夾帶進入母液池的過程中在隔板處發(fā)生磨損。
改進方案:將料斗排風(fēng)由風(fēng)機排風(fēng)改為自然排風(fēng),以保證不銹鋼網(wǎng)不會被抽破,料斗中的空氣會順著改造后的排風(fēng)管自然排出。此項改進可以起到給料斗排風(fēng)的作用,同時PVC粉料不會被抽出而造成環(huán)境污染,還避免了成品料的損失。如果按照每天損失1袋成品料計,每年的經(jīng)濟損失近7000元。風(fēng)機停止運行還可以節(jié)省電力,排風(fēng)機功率為11kW,每年開工時間按8000h計,可以節(jié)省用電88000kW·h/a。
(2)由于原設(shè)計母液水管為DN250不銹鋼水管,空氣會經(jīng)此通道夾帶PVC樹脂進入母液池。河北盛華化工有限公司在2009年10月份停車檢修時,從母液池挖出PVC樹脂8t多,此時據(jù)裝置滿負荷開車僅4個月。如果按此計算,每年將損失24tPVC樹脂,以市場價7000元/t計,每年可以避免直接經(jīng)濟損失168000元。由此裝置的生產(chǎn)能力和離心機的分離效果判定,如果只是母液中含有不能被分離的PVC樹脂,則收集到的PVC樹脂不會有這么多,因此絕大多數(shù)PVC樹脂是由空氣夾帶進入母液池的。
改進方案:將原母液水管用“8”字盲板隔開,改為“U”形管路,目的是利用母液水在“U”形管中形成液封,阻斷空氣的通路,使空氣只能從排風(fēng)口排出?!?span style="font-family: Arial;">U”形管底部直管段一端連接1個排污閥,每周排污檢查1次,防止PVC樹脂在此直管段堵死而導(dǎo)致離心母液水無法排至母液池。
補充方案:通過前兩項的改進,該裝置目前運行完好,離心機再也沒有發(fā)生跳車故障,打開離心機大蓋也沒有發(fā)現(xiàn)在排水口出現(xiàn)堆料現(xiàn)象。根據(jù)離心機的工藝設(shè)計要求,給離心機腔內(nèi)鼓風(fēng),增大離心機腔內(nèi)壓力,使通過第1處隔板內(nèi)的壓力大于另一側(cè)壓力。目前該離心機裝置運行狀態(tài)完好,該排風(fēng)機還沒有運行。
4 結(jié)語
對離心系統(tǒng)進行改造后,裝置已運行3個月,運行結(jié)果表明,改造不僅很好地解決了生產(chǎn)故障的問題,而且解決了由于排風(fēng)機排氣和母液水回用夾帶PVC樹脂顆粒使得母液水處理難度加大的問題,保證了清潔生產(chǎn)。