沉降式離心機(jī)是后處理工藝的關(guān)鍵設(shè)備,其工作原理是:依靠懸浮液中固相和液相重度的不同而實(shí)現(xiàn)料液分離,常用于固相比液相重度差較大而固相顆粒較小、含固量較低的懸浮液。因此,沉降式離心機(jī)較適合后處理工藝的需求。現(xiàn)用此離心機(jī)的主要作用是去除溶解液中的不溶殘?jiān)?,為后續(xù)萃取工藝提供保障。
本次沉降式離心機(jī)負(fù)載工藝性能驗(yàn)證試驗(yàn),其目的是:通過對(duì)沉降式離心機(jī)空載和模擬料液沉降離心分離,摸索出沉降式離心機(jī)的基本操作方法及運(yùn)行參數(shù),了解沉降式離心機(jī)的工作性能,從而驗(yàn)證其設(shè)計(jì)和加工制造的合理性、實(shí)用性。
1 試驗(yàn)體系
1.1 模擬原料的選擇
試驗(yàn)選用氧化鋁(剛玉粉磨料)作為料液的不溶懸浮固體,以硝酸鍶調(diào)節(jié)液相比重和粘度構(gòu)成Al2O3-Sr(NO3)2水模擬體系。
1.2 模擬料液的配制
1.2.1 所需試劑
(1)Sr(NO3)2化學(xué)純
(2)Al2O3固體微粒,規(guī)格:4.5μm和9μm
(3)濃硝酸:分析純或化學(xué)純
(4)氫氧化鈉:5mol/L和1mol/L
1.2.2 配制過程
向無離子水中加入Sr(NO3)2,調(diào)節(jié)料液密度后加入Al2O3微粉調(diào)節(jié)溶液的粒徑,微粉濃度為300mg/L,粒度為4.5μ(95%)+9μ(5%)。每批料液需配制1000L。具體模擬料液配制參數(shù)如下表所示:
硝酸鍶的加入量(kg) | 氧化鋁的加入量(g) | 料液密度(g/cm3) | 料液pH值 | 料液體積(L) | |
562.5 | 4.5μ | 9μ | 1.403 | 2.35 | 950 |
211 | 14 |
配制過程:
(1)向配制槽中加入850L的無離子水,邊攪拌邊緩慢加入616mL的濃硝酸,調(diào)節(jié)酸度pH≈2.0。
(2)邊攪拌邊向配制槽中加入預(yù)先稱好562.5kg的Sr(NO3)2固體(每次加入量小于5kg),直至所有固體物完全溶解,此時(shí)溶液酸度pH≈1.8。
(3)分別用5mol/L和1mol/L氫氧化鈉溶液調(diào)節(jié)Sr(NO3)2溶液的酸度至pH≈2.35。
(4)將預(yù)先稱好的211g 4.5μm和14g 9μm的Al2O3固體緩慢加入,攪拌至固體微粒完全分散,取樣分析合格后即可作為模擬料液使用。
2 試驗(yàn)設(shè)備的主要技術(shù)特性
生產(chǎn)能力:500L/h
轉(zhuǎn)鼓內(nèi)徑:Φ500mm
轉(zhuǎn)鼓高度:500mm
輕相出口:Φ395mm
分相口內(nèi)徑:Φ435mm
分相口距轉(zhuǎn)鼓底距離:15mm
清液中不溶物含量:≤5mg/L
清液中不溶物截留粒徑:≤1.5μm
排渣轉(zhuǎn)速:20rpm
分離轉(zhuǎn)速:500rpm~2500rpm
電機(jī)型號(hào):YD160L8/4/2級(jí)
電機(jī)功率:2.8/7/9kW
電機(jī)轉(zhuǎn)速:3000rpm
電機(jī)電壓:380V
3 試驗(yàn)流程
設(shè)置模擬料液配制槽,料液經(jīng)取樣合格后使其進(jìn)入料液槽中,在0.18MPa的壓空攪拌情況下模擬料液經(jīng)一級(jí)空氣提升(用浮子流量計(jì)控制流量)到恒液位前置罐,再由二級(jí)空氣提升(通過質(zhì)量流量控制器控制流量)輸送至沉降式離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓內(nèi),經(jīng)高速旋轉(zhuǎn)分離后的清液自流入清液槽,來不及沉降分離的料液回流入料液槽。沖渣時(shí)用螺桿泵將無離子水升壓至1.4MPa后進(jìn)入離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓內(nèi)進(jìn)行高壓沖洗。為便于模擬料液的循環(huán)使用,高壓沖渣時(shí)將渣水排至廢液槽,并將清液槽內(nèi)的模擬料液通過空氣提升(用浮子流量計(jì)控制流量)輸送至有人孔的調(diào)料槽(0139V),用不銹鋼潛水泵分別將廢液接收槽和調(diào)料槽內(nèi)的料液輸送至模擬料液配制槽中進(jìn)行再利用。
模擬料液循環(huán)使用流程:模擬料液配制合格后→料液槽→恒液位前置罐→沉降式離心機(jī)→清液槽→廢液槽→潛水泵→模擬料液配制槽→進(jìn)行分析和調(diào)料(補(bǔ)充Al2O3微粉)。
4 試驗(yàn)方法
4.1 空載驗(yàn)證試驗(yàn)
啟動(dòng)離心機(jī),依次調(diào)整轉(zhuǎn)速為:20rpm、1200rpm、2000rpm、2500rpm,各轉(zhuǎn)速狀態(tài)下至少運(yùn)行5分鐘,正常后再依次下調(diào)直至停車。
4.2 水負(fù)載驗(yàn)證試驗(yàn)
用無離子水作為物料介質(zhì),先將沉降式離心機(jī)升速至500rpm運(yùn)行5分鐘,無異常后升速至1200rpm運(yùn)行5分鐘,無異常后通知量槽間和主控室在保證料液槽一級(jí)空氣提升至恒液位前置罐液位達(dá)到滿溢流狀態(tài)下,按沉降式離心機(jī)生產(chǎn)能力500L/h的上料流量,開啟二級(jí)空氣提升。待離心機(jī)清液口開始出水且上料運(yùn)行正常的前提下,升速至2000rpm,進(jìn)行高速沉降分離,當(dāng)一批料被處理完畢后降速至1200rpm,待清液口不再出水、料液槽不再有回流、離心機(jī)運(yùn)行平穩(wěn)后降速至500rpm,此時(shí)認(rèn)真觀察并記錄離心機(jī)過臨界轉(zhuǎn)速時(shí)的振幅及運(yùn)轉(zhuǎn)狀況,待清液口不再出水、料液槽不再有回流后降速至20rpm,直至停車。
由于水負(fù)載驗(yàn)證試驗(yàn)的工作介質(zhì)為無離子水,而無離子水中不含有大量顆粒物,因此在進(jìn)行此項(xiàng)驗(yàn)證試驗(yàn)時(shí)只為驗(yàn)證離心機(jī)在相應(yīng)轉(zhuǎn)速下的承載能力,不進(jìn)行取樣?;趯?duì)離心機(jī)模擬料液排渣時(shí)的安全性考慮,水負(fù)載驗(yàn)證試驗(yàn)過程中進(jìn)行沖渣,在離心機(jī)20rpm下用高壓水沖洗10分鐘,驗(yàn)證離心機(jī)沖渣時(shí)的運(yùn)行穩(wěn)定性。
4.3 模擬料液負(fù)載驗(yàn)證試驗(yàn)
該項(xiàng)試驗(yàn)與水負(fù)載試驗(yàn)程序基本相同,首先開啟沉降式離心機(jī)至500rpm運(yùn)行5分鐘,若無異常后升速至1200rpm再運(yùn)行5分鐘,若無異常后升速至1200rpm再運(yùn)行5分鐘,若仍無異常后再按照二級(jí)上料流量試驗(yàn)條件(流量:300L/h、500L/h)開始上料。待離心機(jī)清液口開始出料,且上料運(yùn)轉(zhuǎn)正常、取樣完畢的前提下,升速至分離轉(zhuǎn)速2500rpm,每隔30分鐘取樣一次,待一批料處理完畢后同水負(fù)載驗(yàn)證試驗(yàn)降速程序,依次降速直至停車。
5 結(jié)果與討論
5.1 空載驗(yàn)證試驗(yàn)
離心機(jī)的整個(gè)空載驗(yàn)證試驗(yàn)過程中運(yùn)行穩(wěn)定,無明顯振動(dòng)及機(jī)械碰撞聲。
空載驗(yàn)證試驗(yàn)參數(shù)如下表所示:
試驗(yàn)內(nèi)容 | 規(guī)定值 | 試驗(yàn)值 | 備注 | |
速度(rpm) | 0~2500 | 0~2500 | 20rpm、1200rpm、2000rpm、2500rpm | |
加速度(g) | - | 0.19 | ||
振幅 (μm) | 升速 | - | 8.9 | 升速至1200rpm過程中 |
降速 | - | 10.4 | 10.4 | |
軸承溫升(℃) | 數(shù)顯儀 | ≤80 | 74 | 通入A3壓空進(jìn)行冷卻后高達(dá)49.5℃ |
電流(A) | 啟動(dòng) | - | 9.9 | 額定電流:15.1A~18.8A |
升速 | - | 10.4 | 升速至2500rpm過程中 | |
降速 | - | 54.2 | 1200rpm降速直至停車過程中 | |
噪聲(分貝) | ≤85 | 70 | 無明顯振動(dòng)和機(jī)械碰撞聲 | |
電機(jī)功率(kW) | 2.8、7.0、9.0 | 未測量 | 電機(jī)運(yùn)行正常 |
軸承溫升高達(dá)84℃,通入A3壓空進(jìn)行強(qiáng)行冷卻后高達(dá)49.5℃,整個(gè)過程電機(jī)、上軸承、下軸承等離心機(jī)各運(yùn)轉(zhuǎn)部件均運(yùn)行正常;1200rpm降速直至停車過程中,電流達(dá)到54.2A,但離心機(jī)就地控制盤柜中未發(fā)生異常現(xiàn)象。由此證明:離心機(jī)在20rpm、1200rpm、2000rpm、2500rpm空載工況下運(yùn)行正常。
5.2 水負(fù)載驗(yàn)證試驗(yàn)
水負(fù)載驗(yàn)證試驗(yàn)過程中離心機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定,無明顯振動(dòng)及機(jī)械碰撞聲。
水負(fù)載驗(yàn)證試驗(yàn)參數(shù)如下表所示:
試驗(yàn)內(nèi)容 | 規(guī)定值 | 試驗(yàn)值 | 備注 | |
生產(chǎn)能力(L/h) | 100~500 | 200 | 恒液位前置罐液位:320mm~380mm | |
速度(rpm) | 0~2500 | 0~2000 | 0~2000 | |
加速度(g) | - | 0.19 | 0.19 | |
振幅 (μm) | 上料 | - | 82.9 | 1200rpm上料4分鐘后 |
升速 | - | 23.6 | 升速至2000rpm(上料后) | |
降速 | - | 64.8 | 離心機(jī)各零部件運(yùn)行正常,無機(jī)械碰撞聲 | |
軸承溫升(℃) | 數(shù)顯儀 | ≤60 | 69.85 | 運(yùn)行1小時(shí)后 |
激光測溫儀 | ≤60 | 64 | 降速至1200rpm過程中 | |
電流(A) | 啟動(dòng) | - | 9.8 | 額定電流:15.1A~18.8A |
升速 | - | 13.2 | 升速至1200rpm | |
降速 | - | 53.3 | 離心機(jī)就地控制盤柜內(nèi)未發(fā)生異常現(xiàn)象 | |
沖渣體積(L) | ≤200 | 150 | 沖洗10分鐘,水壓0.5MPa | |
電機(jī)功率(kW) | 2.8、7.0、9.0 | 未測量 | 電機(jī)運(yùn)行正常 |
5.3 模擬料液負(fù)載驗(yàn)證試驗(yàn)
5.3.1 二級(jí)上料流量:500L/h
離心機(jī)在1200rpm以500L/h的流量開始上料后,振幅達(dá)到263.1μm。離心機(jī)降速至500rpm過程中,振幅達(dá)到413.2μm,且振動(dòng)強(qiáng)烈,由此證明生產(chǎn)能力完全可達(dá)到300L/h。
5.3.2 二級(jí)上料流量:300L/h
5.3.2.1 轉(zhuǎn)速與振幅的對(duì)應(yīng)關(guān)系
離心機(jī)在2000rpm以300L/h的流量開始上料后,振幅達(dá)到63.1μm。離心機(jī)降速至500rpm過程中,振幅達(dá)到409μm,未發(fā)生明顯振動(dòng),由此證明本離心機(jī)在二級(jí)上料流量為300L/h的工況下運(yùn)行正常。
5.3.2.2 軸承溫升、電流分別與試驗(yàn)時(shí)間的關(guān)系
在通入A3壓空進(jìn)行強(qiáng)行冷卻后,軸承溫升高達(dá)68.58℃,整個(gè)過程電機(jī)、上軸承、下軸承等離心機(jī)各運(yùn)轉(zhuǎn)部件均運(yùn)行正常;1200rpm降速直至停車過程中,電流達(dá)到58.3A,但離心機(jī)就地控制盤柜內(nèi)未發(fā)生異?,F(xiàn)象。
5.3.2.3 轉(zhuǎn)速對(duì)清液中含固量及不溶物截留粒徑的影響
自2500rpm降速至1200rpm過程中,清液中含固量逐漸增多至1250mg/L左右,對(duì)分離越不利;在分離轉(zhuǎn)速2500rpm狀態(tài)下分離時(shí)間越長,清液中不溶物截留粒徑越大,對(duì)分離越有利。
5.3.2.4 二級(jí)上料流量對(duì)清液中含固量及不溶物截留粒徑的影響
在二級(jí)上料流量為200L/h~350L/h的狀態(tài)下,清液中含固量保持在0~10mg/L,當(dāng)二級(jí)上料流量為400L/h時(shí),清液中含固量1300mg/L左右;在二級(jí)上料流量為200L/h~500L/h的狀態(tài)下清液中不溶物截留粒徑基本保持不變。由此證明:二級(jí)上料流量應(yīng)考慮200L/h~350L/h,若再考慮一批料液的處理時(shí)間問題,應(yīng)選取二級(jí)上料流量為350L/h。
5.3.2.5 二級(jí)上料流量、轉(zhuǎn)速分別對(duì)分離效率的影響
在分離轉(zhuǎn)速為2500rpm、二級(jí)上料流量為200L/h~400L/h的狀態(tài)下,離心機(jī)的分離效率基本可保持在較高水平99.85%左右。
5.3.3 模擬料液負(fù)載驗(yàn)證試驗(yàn)參數(shù)
試驗(yàn)內(nèi)容 | 規(guī)定值 | 試驗(yàn)值 | 備注 | |
生產(chǎn)能力(L/h) | 100~500 | 300 | 恒液位前置罐液位:380mm~450mm | |
速度(rpm) | 0~2500 | 0~2500 | 0~2500 | |
加速度(g) | - | 0.19 | ||
振幅 (μm) | 上料 | - | 63.1 | 2000rpm上料5分鐘后 |
升速 | - | 10.9 | 升速至2500rpm(上料后) | |
降速 | - | 40.9 | 離心機(jī)各零部件運(yùn)行正常,無變形現(xiàn)象 | |
軸承溫升(℃) | 數(shù)顯儀 | ≤80 | 68.15 | 運(yùn)行3小時(shí)后 |
激光測溫儀 | ≤80 | 66 | 降速至2000rpm過程中 | |
電流(A) | 啟動(dòng) | - | 9.8 | 額定電流:15.1A~18.8A |
升速 | - | 17.2 | 升速至1200rpm | |
降速 | - | 58.3 | 離心機(jī)就地控制盤柜內(nèi)未發(fā)生異?,F(xiàn)象 | |
噪聲(分貝) | ≤85 | 75~80 | 環(huán)境噪音 | |
清液不溶物含量(mg/L) | - | 10.75 | 若加上降速后清液中的含固量則為:10.78 | |
不溶物粒徑(mg) | - | 9.11 | 若加上降速后清液粒徑則為:42.2 | |
電機(jī)功率(kW) | 2.8、7.0、9.0 | 未測量 | 電機(jī)運(yùn)行正常 | |
分離效率(%) | - | 96.26 | 若加上降速后清液口出液則為:96.20 |
離心機(jī)在1200rpm以300L/h的流量開始上料后,振幅達(dá)到63.1μm,降速至500rpm過程中,振幅達(dá)到409μm,未發(fā)生明顯振動(dòng),由此證明本離心機(jī)在二級(jí)上料流量為300L/h的工況下運(yùn)行正常、穩(wěn)定。
6 結(jié)論
對(duì)沉降式離心機(jī)進(jìn)行空載、水負(fù)載、模擬料液負(fù)載工藝性能驗(yàn)證,其結(jié)果表明:
(1)生產(chǎn)能力可達(dá)到300L/h。
(2)在高速分離時(shí),離心機(jī)下軸通入A3軸封壓空狀態(tài)下,軸承溫度高達(dá)68.15℃。
(3)降速至500rpm過程中,振幅達(dá)到409μm,表明本離心機(jī)在二級(jí)上料流量為300L/h的工況下運(yùn)行正常、穩(wěn)定。
(4)在Al2O3-Sr(NO3)2水模擬體系下,離心機(jī)對(duì)清液中不溶物截留粒徑和含固量滿足工藝設(shè)計(jì)要求,分離效率達(dá)到96%以上。